李正斌,顏秉迅,王亞東,王 躍
(江蘇國創新材料研究中心有限公司,江蘇 鹽城 224000)
喹啉酸,又稱2,3-吡啶二羥酸,屬煙酸類化合物[1]。在醫藥、農藥、精細化學品、合成顯色材料等方面,喹啉酸都有著非常廣泛的應用,此外由于其能與銅、鋅等金屬生成不溶性鹽,所以可用作沉淀劑,主要用于金屬的重量法測定以及沉淀分離[2]。喹啉酸的合成方法較多,目前大多采用氯酸鈉氧化合成的方法,反應條件溫和,反應時間短,選擇性好,合成收率高[3-5]。以喹啉為原料經過氧化、堿解、酸析3步反應合成喹啉酸,在合成期間分別產生了氧化廢水以及酸析廢水,因兩股水質差異性較大,成分復雜[6-7],所以針對這兩股廢水分別進行預處理,綜合考慮,使用以樹脂吸附法為核心的廢水處理方法,能夠滿足廢水的預處理要求。
實驗水樣來源于河北省滄州市某喹啉酸生產企業。廢水水質見表1。

表1 廢水水質Table 1 Wastewater quality
氫氧化鈉、硫酸、重鉻酸鉀、硫酸銀、硫酸汞、硫酸亞鐵、鄰菲羅啉和六水合硫酸鐵(II)銨均為分析純。
型號為Φ15 mm×450 mm的離子交換柱,pH 211臺式酸度計,自動采集器(BSZ-40),PG-603-S型電子分析天平,蠕動泵(BT50S)。

圖1 廢水預處理工藝流程
Fig.1 Flow chart of wastewater pretreatment process
喹啉酸生產廢水共產生兩股廢水,兩股廢水水質差異較大,需要進行分類處理。綜合考慮廢水特點,決定采用以樹脂吸附為核心的工藝進行廢水預處理。廢水預處理工藝如圖1所示。
喹啉酸生產過程中共產生兩股廢水,分別是氧化廢水以及酸析廢水,其中氧化廢水中含有大量的銅離子,經高溫氧化系統回收氧化銅,上清液調至中性進入除Cu樹脂吸-脫附系統,除Cu樹脂吸附出水pH值調節至2~3,再進入有機物吸-脫附系統1,系統內裝有高效吸附有機物樹脂,這一環節水中大部分有機物被樹脂吸附,經過系統處理后根據后續處理需要將pH值回調至6~8,進入蒸發系統1回收無機鹽(硫酸鈉),蒸餾出水進入調節池系統;另一股酸析廢水直接進入有機物吸-脫附系統2,吸附出水pH值調節至6~8,進入蒸發系統2回收無機鹽(氯化鈉),蒸餾出水進入調節池系統,進行后續處理。
當除Cu樹脂吸附飽和后向樹脂柱中加入復配脫附劑1進行脫附處理,將銅離子從樹脂上分離下來,樹脂完成脫附過程,之后可繼續使用;當有機物吸附樹脂吸附飽和后向樹脂柱中加入復配脫附劑2進行脫附處理,將有機物從樹脂孔道中分離下來,樹脂完成脫附過程。
TOC:非色散紅外線吸收法;Cu:火焰原子吸收光譜法;色度:稀釋倍數法。
2.1.1 高溫氧化系統
向氧化廢水中投入NaOH固體,攪拌,將廢水pH值調節至10左右;再將廢水升高溫度至90℃進行氧化,在此期間,水體中生成大量沉淀,沉淀過濾,得到氧化銅的黑色固體,上清液冷卻至常溫。反應方程式如下,利用銅鹽與堿反應生成氫氧化銅,再將氫氧化銅加熱分解得氧化銅。

在此處理過程中,水體中Cu由12000 mg/L下降至1000 mg/L以下,90%的Cu被去除,為后續除Cu樹脂吸-脫附系統創造了條件。
2.1.2 除Cu樹脂吸-脫附系統

圖2 除Cu樹脂吸-脫附穩定性實驗Fig.2 Experiment on adsorption-desorption stability of copper removal resin
將高溫氧化系統中冷卻至常溫的上清液,加入一定量的硫酸,調節pH值至6~7。以一定的流速通過布袋過濾器,去除廢水中的機械性雜質,防止堵塞后續的樹脂系統,過濾的水直接進入除Cu樹脂吸附柱,樹脂吸附柱內裝填有高效除Cu吸附樹脂,在此環節,水中Cu由1000 mg/L下降至5 mg/L,Cu去除率在99%以上。Cu對于生化系統處理能力具有很大的影響,而氧化系統以及除Cu樹脂吸-脫附系統可很好的解決水體中Cu的問題,為后續生化處理提供必要準備。
除Cu樹脂在吸附的過程中由白色變成藍色,當除Cu樹脂吸附飽和后向樹脂柱中加入復配脫附劑1進行脫附處理,將Cu從樹脂上分離下來,完成脫附過程,之后可繼續使用,如圖2所示,除Cu樹脂經由脫附劑脫附后,可以穩定運行10批次以上。
2.1.3 除有機物樹脂吸-脫附系統1
向除Cu樹脂吸附后的出水里投加硫酸,調節pH值至3~4,而后進入有機物吸附樹脂柱,將大部分的有機物吸附,水體中TOC從4500 mg/L降至300 mg/L,總體去除率達到93.3%。使用NaOH將樹脂出水pH值調回至6~7,直接進入蒸發系統。

圖3 除有機物樹脂吸-脫附穩定性實驗Fig.3 Adsorption desorption stability experiment of resin for removing organic matter
對有機物吸附飽和的樹脂進行脫附操作,采用復配脫附劑2,將樹脂孔道內的有機物分離下來,完成脫附過程,之后可繼續重復使用。如圖3所示,經由復配脫附劑2脫附后,樹脂能夠穩定運行多批次。
2.1.4 蒸發系統1
將有機物系統1中出水調節pH至中性,直接進入蒸發系統1回收無機鹽。

圖4 (a)原水蒸鹽;(b)吸附出水蒸鹽Fig.4 (a)raw water vaporized salt; (b) flow-out effluent vaporized salt
如圖4所示,氧化廢水經過樹脂吸附技術處理前后,蒸鹽的色度對比。原水蒸發得出的鹽呈現出綠色,這也表明了水體中含有大量的Cu,此種無機鹽只能作為危廢處理;而經過樹脂處理后得出的鹽,白度較好,有一定的回收利用價值
2.2.1 有機物吸-脫附系統2
酸析廢水經過過濾后直接進入有機物吸附系統2,這一環節中水體內的有機物被樹脂吸附,水體中TOC從7800 mg/L降至800 mg/L,去除率達到90%。脫附過程,同2.1.2。
將有機物系統2中出水調節pH至中性,直接進入蒸發系統2回收無機鹽(氯化鈉)。

圖5 (a)原水蒸鹽;(b)吸附出水蒸鹽Fig.5 (a) raw water vaporized salt;(b) flow-out effluent vaporized salt
如圖5所示,酸析廢水經過樹脂吸附技術處理前后,蒸鹽的色度對比。原水蒸發得出的鹽呈現出黃色,無法作為副產鹽,只能當做危廢處理;而經過樹脂得出的鹽,白度較好。
(1)喹啉酸在生產過程中共產生兩股廢水,分別是氧化廢水以及酸析廢水,在經過以樹脂吸附為核心技術的預處理后,氧化廢水中Cu含量從12000 mg/L降至5 mg/L,總體去除率99.9%,TOC從4500 mg/L降至300 mg/L,總體去除率達到93.3%;酸析廢水TOC從7800mg/L降至800 mg/L,總體去除率為90%。
(2)以樹脂吸附為核心的技術工藝預處理喹啉酸生產廢水,降低了污染物的濃度,為后續生化處理提供保障,并且回收了較為干凈的鹽,減少危廢產生的同時也具有一定的資源化價值。此技術工藝可作為喹啉酸生產廢水的預處理工藝。