張天江 張永波 常宇 尤衛宏 曹雷 徐振(海洋石油工程股份有限公司,天津 300452)
當射線檢驗用于海底管道環焊縫檢驗時,通常采用射線爬行器中心曝光,爬行器設備包括有線和無線遙控兩種。隨著鋪管船舶鋪設效率的提高,工程技術的發展,對各個施工環節作業時間都提出了高標準的要求。對接環焊縫實現全自動焊接,采用內對口器,組對根焊站管內全密封實現背部充氬保護,對應的射線檢驗采用無線遙控爬行器設備。如果爬行器設備卡在管內或因故障失靈的情況下,只能切口取出維修更換,造成設備待機,影響海管鋪設的整體效率。因此,針對無線遙控爬行器設計制造救助系統是必要,而且重要的。
無線遙控爬行器設備一般由射線機、電池、爬車、控制器四大部分組成(圖1)。工作時,射線機、電池和爬車連接為一個整體置于海底管線內。操作人員通過控制器在管外發出指令,控制管內設備的前進、后退、定位、曝光等工作。操作人員通過管內爬行器的報警聲音判斷設備狀態和工作情況,沒有電纜和鋼絲繩,很好地配合內對口器的工作。
當爬行器因為管內阻礙卡住設備導致無法正常行走,如管內雜物、焊縫內部焊瘤等,常出現在小管徑管線中;或者由于爬行器設備故障,導致管外控制器無法正確控制管內爬行器工作狀態;只能確定爬行器位置的情況下切開管子取出故障設備進行維修。以南海某海底管道項目施工為例,爬行器設備卡在管內焊縫處,在不采用救助系統的情況下,從切口取出爬行器設備、坡口加工、組對、焊接和檢驗,一共需要6~7h 左右,導致長時間的檢驗設備待機,很大程度上影響作業線的整體鋪設效率。此外,鋪管作業線上管子在外力和自身重力的作用下可能發生串動和移位,可能造成爬行器設備的損傷。
救助系統的目的在于對已經處于管內的爬行器設備實現有線連接,經過現場研發和實踐,救助系統設有固定拉環,自回彈拉鉤,救助小車,控制器及鋼絲繩。
爬行器設備尾部配有一個M8 螺母圓環,便于搬運和栓繩,繼而設備本體中心有一個螺母開孔,本系統設計巧妙應用該螺母開孔。首先,制作一個D=60mm 的圓圈,每90 度焊接一根長度約120mm 的支撐桿,4 根支撐桿向尾部匯攏,焊接到一個M8 螺母上。使用過程中,拉環通過螺母固定在工作爬行器尾部,調節拉環至管中心位置。
使用不銹鋼絲彎制拉鉤,為實現拉鉤的自回彈功能,鋼絲必須具有一定的彈性,不能太粗,同時又要能夠承受爬行器回拉時的巨大拉力,通過試驗擇優選取了D=4mm 的鋼絲。拉鉤直段長度約為150mm,鉤子長度約為40mm,彎至約20°夾角。一方面確保拉鉤撞擊拉環時候能夠順利通過,另一方面確保回拉過程中拉鉤不至于被拉直,導致鉤子脫落。4 根相同尺寸的拉鉤均勻分布,并焊接在一個M8 螺母上。使用過程中,拉鉤通過螺母固定在救助小車頭部,調節拉環至管中心位置。詳細構造見圖2。

圖1 一種無線遙控爬行器設備示例
本裝置以爬行器設備為基體,確保固定拉環始終位于管體中心位置。而救助小車同樣由相同規格的爬行器設備中的爬車擔任,一方面確保自回彈拉鉤位于管體中心,便于高度調節,實現拉鉤拉環自對中;另一方面救助小車和爬行器采用同樣的控制器操作,無需增加額外投入和人員培訓。控制器操控小車行走,由救助小車提供動力帶動拉鉤撞擊拉環。救助小車尾部栓鋼絲繩用于拉鉤拉環連接后的回拉,鋼絲繩長度可以根據要求增加至上百米,能夠實現長距離回收。

圖2 救助裝置拉環、拉鉤設計示意圖
南海某海底管道項目采用無線遙控爬行器進行射線檢驗,通過爬行器救助裝置的設計和應用,可以很快的將卡在管內的爬行器拉出,及時放入完好設備迅速恢復生產狀態(圖3)。待機時間由原來的6~7h,降低為40min 左右,縮短爬行器設備待機時間30h 左右,大大的降低了設備待機風險,提高檢驗工作效率,為項目整體運行發揮了很大的積極作用。

圖3 救助裝置現場使用實例
本文介紹了一種射線檢驗爬行器救助裝置的設計與應用,可以在爬行器卡在管內或出現故障時,快速回收管內爬行器,短時間內恢復作業線生產,有效的降低設備待機風險,有效提高現場施工效率。該裝置可以根據不同管徑調整管內爬行器和救助小車的高度,實現不同管徑的爬行器的回收要求。此外,該系統以原有爬行器設備為基體,巧妙應用設備現有特性,小巧易加工,操作方便,回收效率高,爬行器設備無需改造,成本低。為射線檢驗爬行器的故障排除提供一種參考。