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15000m3/h空分設備液空節流閥故障分析及處理

2020-05-16 05:55:26孫素霞王麗花王志勇李宗法
世界有色金屬 2020年4期
關鍵詞:閥門故障

孫素霞,王麗花,王志勇,李宗法

(河南豫光金鉛股份有限公司,河南 濟源 454650)

河南豫光金鉛股份有限公司制氧廠KDONAr-15000/4000/500(簡稱:15000空分)空分設備2014年12月投產,采用DCS系統控制、全低壓常溫分子篩吸附凈化、增壓透平膨脹機制冷、全精餾無氫制氬和氧、氮外壓縮流程。2018年7月投運氬系統時,液空節流閥V1的執行機構出現卡阻,造成主塔及氬塔工況異常,出塔氧氣量減少,液氬產量減少等。利用停車機會,將V1閥抽芯處理后,工況恢復正常。

1 15000m3/h空分的工藝流程如下:

原料空氣自潔式過濾器吸入,除去灰塵及其他機械雜質后,經空壓機壓縮至O.5MPa,在空冷塔中與常溫水和冷凍水換熱冷卻到8℃~10℃,進入分子篩純化系統中除去水分、二氧化碳、乙炔和其他一些碳氫化合物。

空氣被凈化后分成3路:第一路空氣經過主換熱器,與返流氣體(氧氣、氮氣、污氮氣)換熱后進入下塔進行精餾;第二路空氣經膨脹機增壓端增壓后,進入主換熱器,與返流氣體換熱后進入膨脹機膨脹制冷,膨脹后的空氣直接進入上塔或旁通一部分進入污氮管;第三路少量空氣從純化后抽出作為空分設備自身儀表氣。

在下塔空氣被初步分離成氮和富氧液空,氣氮在主冷中液化成液氮,液氧在主冷中蒸發為氣氧。液氮出主冷后為上、下塔提供回流液和少量液氮產品,液空經過冷器過冷后進入上塔中部作為回流液。產品氧從上塔底部引出,產品氮氣從上塔頂部引出,經主換熱器復熱后送出系統。從上塔相應部位抽出氬餾分,經粗氬塔和精氬塔精餾后,在精氬塔底部得到純精氬產品。

2 故障現象及分析

2018年7月18日12:30分投運粗氬系統時,當DCS上液空節流閥V1關至25%,進粗氬冷凝器液空進液閥V3閥開至82%時,粗氬流量仍提不到13000m3/h(正常15000m3/h左右),再開大或關小提升氣閥門V3TS,仍不見效。安排操作工到分餾塔上檢查V3閥和V1閥的開度,發現V3閥開度與DCS顯示一致,可排除。而V1閥開度不一致,現場開度為70%,DCS上開度25%,當時懷疑V1閥的定位器有問題,通知儀表科來現場檢查,儀表科也認可定位器的問題,后更換定位器。由于V1閥為無錫工裝KOSO生產的氣開式調節 閥,為防止V1閥突然關閉,先把V1閥現場限位在40%,DCS操作V1閥至50%、60%、70%,現場不動作,繼續開大閥門突然全開,之后關閉氣源,V1閥閥桿仍然卡阻在70%左右,不能向下移動。將V1閥打到手動位置操作,也無法搖動,處于卡死狀態。

V1閥故障前后各工藝參數比較

氣動薄膜調節閥不動作,一般有以下幾種情況:

(1)定位器故障

(2)閥門現場處于手動位置

(3)調節閥的閥桿脫落

(4)調節閥的膜頭泄漏

(5)閥芯中有異物造成卡阻

(6)儀表氣源故障

經過逐一排除,斷定是執行機構卡阻或閥芯中卡有異物造成的。

因當時后序使用氧氣,無法處理,先把V1閥限位在40%,在此期間,V1閥暫不操作。由于V1開度較大,上塔精餾負荷大,為保證氬系統能夠運行,只能壓低氧產量,降低氬餾分,維持氬系統高負荷低餾份運行,密切注意工況各參數的變化,以免V1閥突然動作。

3 故障處理

7月27日,利用后序不用氧氣期間,決定將空分系統臨時停車對V1閥進行抽芯檢查。

處理方法;

(1)將空分系統從后往前停至預冷系統處;

7月27日3:48分停氧透;6:40分停氧氮壓機;6:50分停氬系統;7:10分停膨脹機;7:25分純化系統手動打暫停,停電加熱器;8:17停預冷系統。

(2)關閉冷箱充氣總閥,防止拆閥時有珠光砂從氣動閥小保冷箱邊緣漏出。

(3)8:30分下塔仍有約0.3MPa的壓力,因與下塔相連的液空、液氮管道有液封彎,下塔壓力不能釋放,也不想將下塔液體全部排出,于是逐漸打開液空節流閥V1和粗氬冷凝器液空進液閥V3直到全開,讓積存在管道內的液體全部回流到下塔,并打開下塔液氮吹除閥V306,通過V306閥將下塔壓力釋放掉,確認上下塔均無壓力,并且V1閥門前后無液體后,才進行無壓安全檢修操作。

(4)檢修人員勞保佩戴齊全。

(5)在廠家技術人員的指導下,拆掉液空節流閥V1閥(V1閥屬于低溫長桿閥)外面的波紋抱箍(不銹鋼圈),緩慢抽出V1閥橡膠保護罩內的巖棉,隨著就有冷氣和少量珠光砂冒出來,立即用破布條堵塞泄漏處,檢查發現珠光砂是從閥座和閥門保護罩之間的縫隙處泄漏的(以后若有大修機會,冷箱扒砂后用發泡劑堵塞漏點)。拆掉閥座周圍的螺栓,抽出閥芯,發現V1閥芯中有鋁條(約2公分寬、10公分長)卡在閥芯上,之后清出閥芯內的鋁條,用儀表空氣對閥桿進行加溫,使閥桿復溫。并更換閥門密封墊。

(6)閥門復位。因有冷氣冒出,安裝閥門時無法看清楚,于是引入一股儀表空氣通入V1閥門保護罩內,加速冷氣復溫,人員能看見后,將閥門就位,固定好閥門壓蓋處的螺栓,此時閥門即可開關操作。

(7)12:13分,啟動預冷系統;13:30分將氣導入下塔,逐漸升壓,分別在0.1MPa、0.2MPa、0.3MPa、0.4MPa、0.5MPa的壓力下,檢驗V1閥門的閥蓋處是否出現外漏,并逐步冷緊V1閥門壓蓋螺栓直到不漏為止,裝入巖棉,固定好外面的不銹鋼圈,檢修工作完成,開車后工況運行正常。

4 故障原因

5月25日,15000空分系統分餾塔大修時,外協施工隊對塔內損壞的鋁管、彎頭、閥門等進行了部分更換和修復,經試壓、吹掃、裸冷后開車,鋁條是塔器管道修復過程中遺留下來的,在吹掃時,卡在V1閥的閥芯處,導致V1閥卡死。

5 結束語

操作人員在生產中應時刻保持清醒的頭腦,認真監視各項參數的變化,并精心操作,根據工況的趨勢變化進行綜合分析,培養自己判斷問題的能力。另外,塔器修復過程中,要加強冷箱內管道焊接過程的監督與管理,保持管道內干凈無雜物,確保塔器和管道的修復質量;開車前,最好對自動閥重新調試,保證閥門動作靈活。

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