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姬塬油田耿179 長2 油藏老井側(cè)鉆潛力分析

2020-05-12 09:55:00曾仰敬呂金永
石油化工應(yīng)用 2020年4期
關(guān)鍵詞:效果

辛 萌,曾仰敬,呂金永,張 濤

(中國石油長慶油田分公司第五采油廠,陜西西安 710200)

1 區(qū)塊概況

1.1 油藏概況

耿179 長2 油藏屬三角洲平原分流河道沉積,主砂體呈近北東展布,主要受巖性控制,屬于構(gòu)造-巖性油藏。主力油層長213,油層厚度8.5 m,孔隙度14.27%,滲透率7.26 mD。2007 年產(chǎn)建,目前采出程度5.1 %,采油速度0.36 %。

1.2 開發(fā)現(xiàn)狀

耿179 長2 油藏整體注水開發(fā),目前油井總井數(shù)51 口,開井41 口,日產(chǎn)液水平147 t,日產(chǎn)油水平69 t,綜合含水48.7 %;注水井總井數(shù)19 口,開井17 口,日注水494 m3,單井日注29.1 m3;月注采比2.57,累積注采比1.68。

1.3 開發(fā)主要矛盾

矛盾1:耿179 長2 油藏整體油層段以油水同層為主,一次改造時,注水井射開程度普遍偏低(43.7 %),從而導致油藏水驅(qū)動用程度長期偏低。

矛盾2:受油層非均質(zhì)性及射孔程度綜合影響,隨著注入時間的延長,注水更趨向于沿高滲帶突進,導致吸水厚度下降,吸水不均不斷加劇。從近年吸水剖面測試成果看,尖峰狀/指狀吸水占80 %左右,剖面矛盾凸顯。

矛盾3:隨著開發(fā)時間延長油井見水,油藏平面矛盾問題突出,注水優(yōu)勢方向油井含水不可控,前期自然遞減居高不下[1,2]。

2 側(cè)鉆潛力分析

針對以上矛盾,耿179 長2 油藏近年來實施注水井PEG 調(diào)驅(qū)、長8 過路井改層長2 措施、老井側(cè)鉆和更新等調(diào)整試驗,挖掘油藏潛力,對該區(qū)井間剩余油分布有了進一步的認識,為下步老井側(cè)鉆挖潛提供了依據(jù)。

2.1 PEG 調(diào)剖概況

區(qū)塊注水井先后兩次批量注入PEG。2018 年P(guān)EG-2 調(diào)剖效果:2017 年10 月~2018 年6 月實施PEG-2調(diào)剖9 口,單井注入量60 t。從實施效果看,水驅(qū)動用程度由52.6 %上升到56.2 %,油井見效率60.0 %,自然遞減由13.8 %下降到2.5 %,增油效果明顯(5 t)。

2019 年P(guān)EG-2A 調(diào)剖情況:中部主力生產(chǎn)區(qū)注入PEG-2A 粉末凝膠,油井覆蓋率68 %。6 月完注6 口,對應(yīng)油井26 口,7 月開注3 口(目前正注入)。設(shè)計藥量5 t,濃度0.25 %,平均注入周期70 d。水井平均注水壓力由12.6 MPa 上升到13.6 MPa,3 口可對比井吸水厚度由3.27 m 上升到3.82 m,吸水形態(tài)變好;對應(yīng)油井31 口,見效增油10 口,見效穩(wěn)定6 口,見效率48.4%,累計增油868 t(主要為油井排),累降水1 220 m3;自然遞減指標由2.5 %下降到-1.3 %,綜合含水由54.7 %下降到53.4 %。

兩輪PEG 注入實施效果,表明以封堵高滲帶為主的調(diào)剖措施,一定程度上緩解了井組生產(chǎn)矛盾,驗證了井間剩余油富集的這一特征。

2.2 過路井改層情況

2018 年2 口羅1 過路井,補孔改層長2 上返至該區(qū)井網(wǎng)內(nèi),儲層物性及含油性整體較好,目前單井產(chǎn)能1.0 t(初期2.2 t,液量下降),驗證井間剩余油較富集。

2.3 已實施的側(cè)鉆井情況

2019 年實施老井側(cè)鉆2 口(耿側(cè)68-58 和耿側(cè)72-54),主要為前期見水且治理效果差井。目前投產(chǎn)1口耿側(cè)68-58,待試油1 口耿側(cè)72-54。耿側(cè)68-58 產(chǎn)能2.6 t,單井動態(tài)穩(wěn)定。

2.3.1 耿68-58 井側(cè)鉆情況 該井位于油藏主力區(qū)中北部,于2007 年10 月投產(chǎn)長2 層,油層厚度12.6 m,初期壓裂改造,試油日產(chǎn)純油24.3 m3。2007 年10 月壓裂投產(chǎn)長213層,初期產(chǎn)液7.6 m3,日產(chǎn)油5.2 t,穩(wěn)產(chǎn)34 個月,2011 年8 月實施酸化解堵,保持日產(chǎn)油2 t 以上3 個月。2011 年12 月日產(chǎn)油降至0.5 t,2015 年3 月實施前置酸壓裂,見水,隨后高含水停井;2018 年6 月復抽,產(chǎn)能0.1 t,累產(chǎn)油5 872 t。對比分析相鄰6 口井靜態(tài)數(shù)據(jù),平均油層厚度13.8 m,電阻率7.3 Ω·m,滲透率7.7 mD,連通性較好。周圍7 口井生產(chǎn)動態(tài),井組平均累計采油1.15×104t,平均采出程度16.6 %。耿68-58 井油層較厚,采出程度較低,過早見水,剩余油富集。

側(cè)鉆情況:根據(jù)砂體展布和構(gòu)造狀況,優(yōu)選構(gòu)造高且砂體發(fā)育方向,2019 年實施側(cè)鉆,位于原井正南,距原井100 m。2019 年8 月底投產(chǎn),目前耿側(cè)68-58 日產(chǎn)液3.8 m3/2.6 t/20.1 %,生產(chǎn)動態(tài)穩(wěn)定,側(cè)鉆效果較好。

2.3.2 耿72-54 井側(cè)鉆情況 該井位于油藏中北部,2007 年7 月投產(chǎn)長12層,油層厚度7.3 m,初期壓裂改造,試油日產(chǎn)純油16.5 m3。2007 年7 月壓裂投產(chǎn)長213層,初期日產(chǎn)液9.77 m3,日產(chǎn)油2.69 t,穩(wěn)產(chǎn)11 個月;2010 年6 月壓裂措施后高含水生產(chǎn);2015 年7 月實施壓裂純水,水型Na2SO4,見水特征明顯;2017 年11 月對應(yīng)2 口注水井實施PEG-2 堵水調(diào)剖,油井見效含水下降,9 個月后失效含水再次上升,累產(chǎn)油1 828 t。分析周圍4 口井,平均油層厚度7.6 m、電阻率7.7 Ω·m、滲透率4.6 mD;周圍3 口井,井組平均累計采油1.24×104t,采出程度21.8 %,原井剩余油富集(見表1)。

側(cè)鉆情況:2019 年實施側(cè)鉆,側(cè)鉆井位于原井正北,距原井150 m。該井目前待試油,未投產(chǎn)。建議動用53 號小層:電阻6.88 Ω·m、孔隙度15.88 %、滲透率7.2 mD、油飽43.4 %;55 號小層:電阻5.44 Ω·m、孔隙度10.51 %、滲透率15.7 mD、油飽39.1 %。

2.4 已更新井的生產(chǎn)情況

2019 年實施老井更新2 口(新耿72-56 和新耿70-56),為前期見水且治理效果差井。目前均投產(chǎn),新耿72-56 和新耿70-56,產(chǎn)能分別為0.1 t 和0.6 t,更新效果有待進一步觀察。

2.4.1 耿72-56 井更新情況 該井位于油藏中部,于2007 年7 月投產(chǎn)長2 層,油層厚度12.9 m,初期壓裂改造,試油日產(chǎn)純油27.6 m3。耿72-56 井初期日產(chǎn)油6.1 t,含水21.7 %,2009 年1 月含水突升至80 %以上,注水調(diào)整效果不明顯,2016 年10 月水淹,2017 年4 月間開至今,累產(chǎn)油5 279 t。井組平均累計采油0.77×104t,采出程度13.9 %;2018 年地244-58 井補孔改層長2 后,效果較好(日產(chǎn)油1.2 t),分析認為該區(qū)井間剩余油富集。2019 年8 月進行更新,位于原井北西30°,距原井100 m。2019 年9 月投產(chǎn),目前日產(chǎn)液2.5 m3/0.1 t/93.8 %,低液量高含水。根據(jù)上返井地241-55 及地244-58 補孔情況,分析水線推進范圍在97 m 以內(nèi),該井目前生產(chǎn)情況與水驅(qū)規(guī)律認識不符;分析認為,更新井改造規(guī)模較小(砂5 m3、排量2),下步二次措施可提高強度。

2.4.2 耿70-56 井更新情況 該井位于油藏中北部,于2007 年7 月投產(chǎn)長2 層,油層厚度8.4 m,初期壓裂改造,試油日產(chǎn)純油28.8 m3。耿70-56 井初期日產(chǎn)油7.1 t,含水7.6 %,2008 年9 月含水逐漸上升至90 %以上,先后實施4 次措施效果較差,2015 年10 月液量、液面突升,含水上升至100 %,水型Na2SO4,2017年2 月停井,累產(chǎn)油3 259 t。對比分析周圍4 口井靜態(tài)數(shù)據(jù),平均油層厚度7.6 m,平均電阻率7.0 Ω·m,平均滲透率12.3 mD;周圍8 口井,平均累計采油1.1×104t,采出程度15.3 %,同時北部上返井地241-55 補孔效果較好,表明井間剩余油富集。2019 年底實施更新,更新井方位位于原井正北150 m。該井12 月20 日開抽,目前日產(chǎn)液2.1 m3/0.58 t/67.6 %,含水緩慢下降,效果待進一步觀察。

表1 耿72-54 井組儲層物性參數(shù)統(tǒng)計表

3 結(jié)論

(1)PEG 調(diào)剖對耿179 區(qū)塊油藏適應(yīng)性較好,控水穩(wěn)油整體效果較明顯,但對水井排見水井治理效果有限。

(2)耿179 長2 油藏隨著開發(fā)時間的延長,逐漸形成東西向水驅(qū)優(yōu)勢方向,水井排油井過早見水,該類老井側(cè)鉆潛力較大。

(3)根據(jù)上返井地241-55 及地244-58 補孔情況,距離水井排分別為97 m 及150 m,分析水線推進范圍在97 m 以內(nèi)。

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