馬 瑞
(山西高河能源有限公司,山西 長治 046000)
隨著我國科學技術的發展,煤礦機械化得到大幅提高,特別是工作面綜采技術的日漸成熟,采煤速度和掘進速度的矛盾更加突出。提高巷道掘進機械化水平,實現快速、安全、高效掘進已成為各大煤業集團主要研究的課題,也是廣大技術人員的攻關方向[1-4]。
高河能源E2311工作面膠帶順槽掘進層位為3#煤層,煤層平均厚度為6.1m,距煤層底板1.30m含一層0.15m泥巖夾矸。煤層偽頂為中粒砂巖,直接頂為中粒砂巖、細粒砂巖,煤層直接底為泥巖,老底為細粒砂巖-砂質泥巖-泥巖。E2311工作面膠帶順槽沿煤層底板掘進,巷道底板標高在+485~+528m。該巷道自里程107.3m處采用風鎬掘進40m,該段巷道掘寬6.0m,巷道掘高3.55m;然后采用JOY-12CM30型掘錨一體機掘進至巷道里程1833.445m位置后停掘,該段巷道掘寬5.3m,掘高3.55m。
根據巷道設計圖紙,先采用風鎬進行正巷掘進施工,掘進40m后,采用JOY-12CM30型掘錨一體機進行巷道掘進施工。按照巷道圖紙到達鉆場位置時同步施工鉆場,到達橫貫位置時同步施工橫貫,之后繼續進行正巷掘進施工。
采用JOY-12CM30型掘錨一體機進行巷道掘進作業,DSJ-100型皮帶出煤。施工順序:運料→延伸DSJ-100皮帶機尾→掘錨機割煤、出煤→敲幫問頂→臨時支護→永久支護。
(1)頂板完整巷道一次成形
① 掘錨機截割時,首先使截割頭升到設計高度,并伸展至巷道全寬,從上向下截割直至底板。割煤達到1000mm并割到煤層底板,此時最大控頂距為2200mm,最小控頂距為1200mm,將截割頭深入煤墻直至鏟板頂住煤墻,準備巷道支護。
② 敲幫問頂并進行臨時支護,將頂鋼帶、頂網放置于機組中間兩臺頂錨桿鉆機的液壓支柱上,升起液壓支柱,并使液壓支柱有效接頂。
③ 按要求打設錨桿及錨索,完成永久支護后開始下一循環作業。
(2)頂板破碎不易控制
① 截割頭從巷道頂板處緩慢進刀500mm,向下刷至底板,打設超前錨桿以控制頂板。之后再從巷道頂板處緩慢進刀500mm,然后向下刷至底板,此時最大控頂距為1700mm,最小控頂距為700mm。將截割頭深入煤墻直至鏟板頂住煤墻,準備支護。
② 敲幫問頂后,使用MQT風動鉆機緊跟迎頭進行支護時,割煤完成后機組截割頭不伸入正面煤墻,使用兩側頂鉆機將頂鋼帶、頂網頂起,然后在中間兩臺頂鉆機上順巷道方向放置兩塊大板(大板要伸至迎頭,規格為2000×250×80mm),升起中間兩臺鉆機的液壓支柱,使大板挑起頂網和頂鋼帶并有效接頂。
③ 按要求打設錨桿及錨索,完成永久支護后開始下一循環作業。
(3)頂板破碎局部冒落
① 截割頭從巷道頂板處緩慢進刀500mm,后向下刷至底板,打設超前錨桿進行控頂。再從巷道頂板處緩慢進刀500mm,后向下刷至巷道高度2/3處,邊退機邊向下刷,最后截割頭落至巷道底板上,同時停止機組小溜和橋式轉載機運轉,停止出煤,繼續轉動截割頭,使煤把截割頭埋起來。此時最大控頂距為1200mm,最小控頂距為200mm。
② 敲幫問頂后進行臨時支護,如幫部及正面煤墻有片幫現象,幫部要及時打設單體錨桿進行臨時支護,正面煤墻使用兩塊大板(規格為2000×300×50mm)緊靠煤墻,然后分別用大板(規格為2000×300×50mm)一端頂住機組鏟板,一端頂住緊靠正面煤墻的大板,進行防煤墻片幫防護。
③ 人工使用MQT型風動鉆機打設工作面頂部第一排中間4根錨桿,打設完畢后開始下一循環掘進作業。第一排剩余錨索和兩頂角錨桿可滯后一排用掘錨機打設。當頂板極難控制時,必須及時打設兩頂角錨桿。
鉆場和橫貫施工時,人工利用風鎬分臺階施工,上臺階必須保證高度在2.5m,先施工上臺階部分,深度及寬度達到設計標準時,頂幫進行永久支護完成后,在永久支護下進行掘下臺階。
(1)頂板支護
每排6根錨桿,規格為Φ22-2400mm,排距1000mm,兩肩角錨桿外斜20°布置,距幫均為300mm,中部兩根錨桿內斜10°布置,間距1200mm,其他錨桿垂直打設,間距為875mm。錨桿采用雙鋼筋托梁連接,鋪設金屬網護表,采用一支CK2335和一支Z2360型樹脂藥卷錨固。每排打設2根錨索,規格為Φ22×8300mm,間排距2200×1000mm,垂直于頂板打設,采用一支CK2335和兩支Z2360低粘度樹脂藥卷錨固。
(2)巷幫支護
每幫打設3根錨桿,規格為Φ22-2400mm,分兩次打設,上部兩根錨桿滯后迎頭5m打設,下部一根錨桿滯后迎頭15m打設。3根錨桿等間距布置,間排距1200×1000mm,頂角錨桿距頂板300mm打設,底角錨桿距底板850mm,均垂直巷幫打設,使用W短鋼帶進行支護,工作面側幫鋪設塑料網,煤柱側幫鋪設金屬網;采用一支CK2335和一支Z2360型樹脂藥卷錨固。
根據礦井勞動作業安排,采用“三八”制作業,每班工作八小時。生產班每班安排12名作業人員,檢修班安排16名作業人員,巷道日進尺為12m。為保證掘進施工效率,需保證掘進作業人員數量,并科學管理,合理安排各工序施工。作業時間如表1所示,正規作業循環圖如圖1所示。

圖1 E2311工作面膠帶順槽正規循環圖
E2311工作面膠帶順槽采用掘錨一體機施工1685.845m。根據巷道施工統計,單月最高進尺400m,平均月進尺為350m。采用“綜掘機+單體錨桿鉆機”進行掘進施工的同類巷道,月平均掘進進尺為150m。由此對比可知,采用掘錨一體機掘進施工效率相比原施工工藝提高133.3%,巷道掘進效率得到明顯提升,有助于緩解礦井采掘銜接緊張局面。采用掘錨一體機后,改進了施工工藝,優化了作業流程,提高了作業效率。

表1 作業時間表
通過對JOY-12CM30型掘錨一體機在高河能源E2311工作面膠帶順槽的試驗可知,巷道最高月進尺為400m,平均月進尺為350m,相比原“綜掘機+單體錨桿鉆機”巷道掘進效率提高133.3%,巷道掘進效率得到明顯提升,并且優化了作業流程,為礦井后續推廣提供了經驗。