朱曉寧
(大同煤礦集團有限責任公司,山西 大同 037001)
大同煤礦集團朔煤小峪煤業公司8202工作面位于402盤區北部,北部為實煤區,南部為8204采空區,西部為402盤區輔助運輸巷、回風巷,東部為礦界。8202工作面對應上覆為3#層采空區,與5#煤層間距為3~5m左右。
8202工作面設計走向長度為1487m,傾向長度為185m,工作面回采煤層為5#煤層,平均厚度為10.3m。煤層結構較穩定,其中位于煤層4.0m處夾雜一層矸石,主要為炭質泥巖,厚度為1.5m。5#煤層無偽頂,直接頂為細粒砂巖厚1~3m,平均厚2m,基本頂為中粒砂巖厚4~6m,平均厚5m。8202工作面采用綜合機械化放頂煤回采工藝,割煤高度為4.0m,頭尾順槽端面規格為寬×高=4.5×4.0m,以煤層中夾雜矸石層為順槽頂板。工作面回采至440m處,工作面回風順槽側頂板出現局部破碎現象,端面距加大,回風順槽頂板下沉、變形現象嚴重。當工作面回采至447m處時,工作面距回風順槽15m范圍內端面出現大面積破碎、裂隙現象,回風順槽頂板出現局部冒落現象,支護失效嚴重。為了保證工作面安全高效回采,8202工作面回采至447m被迫停止回采。
(1)超前應力影響。8202工作面在回采期間主要受回采應力、鄰近8204采空區、上覆3#層采空區應力以及位于454m處靠近回風順槽側揭露的一條F5斷層應力等影響,造成回風順槽側工作面超前20m處應力集中,工作面煤體及回風順槽原支護無法消除集中應力的破壞作用。
(2)卸壓空間有限。工作面在前期回采過程中,工作面超前集中應力作用在煤巖層中,對煤巖層產生垂直剪切破壞,使煤巖體產生裂隙,集中應力在裂隙內進行卸壓作用,隨著煤巖體裂隙帶變大、增多,集中應力卸壓作用增強,破壞作用增大,導致煤巖體遭到嚴重破壞。
(3)頂板承載作用差。8202工作面采用的是放頂煤回采工藝,工作面機械采煤高度為4.0m,頂板巖體厚度為1.5m,且為炭質泥巖,巖石單軸抗壓強度不足25MPa。在超前集中應力作用下,該巖層承載能力低,無法起到穩定連續梁作用,頂板出現破碎現象,破壞了巖體整體穩定性,降低了頂板承載作用。
為了增加應力區頂板卸壓空間,降低集中應力對工作面及回風順槽頂板集中破壞作用,決定在回風順槽頂板施工一排斜角水力造穴卸壓孔。
(1)卸壓鉆孔施工在回風順槽頂板,距工作面煤壁間距為1.0m,鉆孔總深度為5.0m,鉆孔向工作面側斜角為45°,鉆孔間距為5.0m。
(2)采用型號為ZDY2500LXY型煤礦用履帶式液壓鉆機、直徑為55mm鉆桿配套直徑為70mm合金鉆頭鉆孔聯合進行鉆孔施工,鉆孔施工到位后及時清理鉆孔內煤巖屑。
(3)更換旋轉鉆頭并從鉆孔4.0m處開始進行造穴施工,造穴孔長度為1.0m,寬度為0.5m,每次施工4個(1#~4#)卸壓鉆孔。當工作面回采推進后距3#卸壓孔間距為5.0m時,及時施工第二組卸壓孔,以此類推直至工作面完全過應力破壞區。
為了降低回風順槽頂板集中應力破壞作用,提高巷道頂板穩定性,減少應力破壞傳遞作用,決定在回風順槽應力集中區架設雙梁聯鎖鋼棚。
(1)雙梁聯鎖鋼棚主要由工字鋼棚腿、工字鋼橫梁、槽鋼縱梁、圓鋼卡纜、圓鋼連接桿等部分組成。棚腿長度為4.0m,在棚腿兩側各焊制兩個直徑為20mm圓環,環間距為1.0m。橫梁長度為0.5m,縱梁長度為4.5m。
(2)當工作面回采至547m處時,對回風順槽架設雙梁聯鎖鋼棚。首先固定鋼棚棚腿,棚腿與巷幫之間采用錨桿進行固定。一組棚腿安裝后依次安裝橫梁及縱梁,橫梁與鋼棚之間采用螺母進行固定,縱梁與橫梁之間采用卡纜固定。每架鋼棚安裝兩根縱梁,梁間距為0.3m。
(3)雙梁聯鎖鋼棚架設間距為2.0m。所有鋼棚安裝后,在相鄰兩架鋼棚棚腿處安裝兩組圓鋼連接桿,進行聯鎖保護。第一架鋼棚架設在工作面前方10m處,當工作面回采至距鋼棚間距為3.0m時,及時拆除第一架鋼棚。
為了提高回風順槽側工作面煤壁穩定性及頂板承載能力,防止煤壁片幫,降低工作面頂板超前破壞作用,決定對工作面煤壁采取注漿加固。
(1)工作面注漿鉆孔施工在90#~117#支架之間前方煤壁上,鉆孔距頂板間距為2.0m,鉆孔深度為5.0m,直徑為45mm,鉆孔仰角為30°,鉆孔間距為4.0m。工作面每排共計布置10個注漿鉆孔。
(2)鉆孔施工完后依次對鉆孔內高壓注入聚氨酯粘合劑,注漿壓力為0.9MPa,單孔注漿時間為12min,單孔注漿量為25kg。注漿后及時對鉆孔進行有效封堵。
(3)注漿3h后在煤壁施工3個觀察孔,觀察孔與注漿孔參數相同,觀察孔施工在相鄰兩個鉆孔之間。觀察孔施工后通過鉆孔窺視儀觀察鉆孔孔壁煤巖體粘接情況,若窺視孔3.5m范圍內,煤巖體膠結穩定性好確定注漿有效。注漿后工作面繼續回采。當工作面推進4.0m后施工第二排注漿鉆孔。
超前應力區回風順槽頂板聯合支護平面示意圖如圖1所示。

圖1 超前應力區回風順槽頂板聯合支護平面示意圖
(1)通過在回風順槽頂板施工斜角卸壓造穴鉆孔,工作面超前應力區頂板集中壓力得到有效釋放,避免了因煤巖體釋壓空間小,導致在集中應力作用下出現煤體擠壓破壞嚴重、煤壁片幫、端面頂板破碎現象。
(2)與傳統工字鋼棚相比,雙梁聯鎖鋼棚支護斷面大,支護強度高,具有較強的支撐作用力,減少了回風順槽頂板集中應力破壞作用出現斷裂、破碎、下沉現象,防止了因采空區側煤柱支撐強度低,巷道巷幫煤柱張拉破壞,導致巷幫煤柱移近量加大、底板鼓起。
(3)對工作面煤壁進行注漿加固后,提高了工作面煤壁及頂板整體膠結穩定性,加強了煤巖體抗拉壓強度,防止了煤壁片幫,降低了集中應力對煤體及頂板超前破壞作用,減小了工作面回采期間端面空頂距。
工作面過應力破壞區共計用時15d,平均回采速度為7.2m/d,工作面煤壁片幫距在0.4m以下,煤壁成型效果好,端面處未出現破碎現象?;仫L順槽頂板未發生嚴重破碎、下沉,最大下沉量控制在0.15m以下,兩幫移近量控制在0.5m以下,底鼓量控制在0.35m以下,保證了工作面安全高效回采。