(天津渤海石化有限公司,天津300452)
根據特種設備要求,需要定期對球罐進行檢驗工作,以我裝置現有的3000m3丙烷、丙烯球罐為依據,介紹氮氣法置換丙烷、丙烯及空氣的化工處理、回收方案(見表1)。

表1
裝置現有 3000m3丙烯球罐 3臺(V01、V02、V03)和 3000m3丙烷球罐 1臺(V04),球罐涉及裝卸槽車和裝卸船、丙烷/丙烯輸送泵啟停、倒罐等日常作業,在檢罐前需核實以上裝卸操作的具體時間,協調好檢罐的順序及檢罐時間要求,現已V01罐為列,檢罐時間表見表2。
四臺球罐的檢驗順序:
V03----V04----V02----V01
當一個球罐在檢驗第9d時,第二臺球罐開始進行化工節能處理。

表2
將V01罐與系統隔絕,處理合格后檢驗,操作如下。
2.1 通過丙烯輸送泵G01將V01液相送至裝置儲罐FA01,此時球罐壓力0.5~0.6MPa。
2.2 關閉V01罐底液相閥門,閥門掛鎖。將液相進、出料第一道與第二道閥門之間的短節拆卸,兩端加上盲法蘭,使V01與其它球罐和系統隔絕。注意:提前預制臨時管托和支撐。
2.3 V01氣相物料回收(見表3)
氮氣置換物料直接排放火炬會造成氣相物料的浪費和環境的污染,我裝置氣相物料將氣相回收,反送回反應裝置,節能回收利用。開始將V01泄壓至0.1MPaG后,打開罐頂3/4寸氮氣手閥,緩慢加入氮氣,充至10h,罐底氣相回收管線倒淋處,取樣分析。
注意:回收氣相時,控制好回收量,注意裝置自身的負荷。

表3
經濟節約:41.26×8000×4=132 萬元
2.4 向球罐內充氮氣置換(見表4)
向球罐內加入氮氣至0.3MPaG,置換球罐內部的可燃物質。

表4
注意:氮氣整個置換過程,充排須平緩,壓力升降須緩慢。
2.5 關閉罐頂氮氣和排放、安全閥管線的手閥,并加盲板隔絕,盲板確認單已全部確認安裝到位。
依據檢測隊伍方案進行作業,班組人員全程監護到位。
節能降耗原則,使用做氣密的氮氣置換空氣,取樣分析球罐內O2含量合格(O2含量小于0.5%為合格)。
經濟節能:19×3000×0.6×3=10.26 萬元
氣密前的檢查注意事項:
1)檢查管線的法蘭、墊片安裝正確,螺母對稱把緊,螺絲滿扣[1]。
2)檢查所有管線的支、吊架裝好,固定支架牢固,活動支架要留有空隙。
3)檢查管線上的孔板、溫度計、壓力表、熱電偶按要求裝好。
4)檢查管線所屬閥門(單向閥、八字盲板等)的安裝方向正確。
5)確認罐內清潔,無雜物。
6)儀表器件的檢查:a)儀表專業人員現場確認各切斷閥門是否靈活可用。b)檢查所有溫度計、壓力表、液位計等量程合適,指示準確。c)檢查丙烯球罐內儀表安裝是否正確。d)與儀表器件相關的安裝是否牢固可靠現場確認。e)儀表投入使用。

圖1 球罐氣密實驗壓力曲線圖
定期儲罐的檢測工作,保證了日常穩定運行,而單獨球罐檢驗的經濟節能處理方案,大大降低了裝置的各項生產單耗,提高市場的競爭力,此次節約經濟142.26萬元。