孫鵬展,吳俊奇,王真杰,劉書敏,賈軍峰
(1.北京建筑大學 環境與能源工程學院,北京 100044;2 住房和城鄉建設部科技與產業化發展中心,北京 100835;3倍適科技有限公司,北京 100124)


生活污水,取于某大學家屬區,水質見表1,屬于典型低C/N值的城市生活污水;接種污泥,取自北京市某污水處理廠污泥濃縮池,MLSS約為10 g/L。

表1 生活污水的水質
JMP-5000變頻潛水泵;CM-05多參數水質測定儀;TU-1810分光光度計;Multi 3620 IDS水質多參數測定儀;Milwaukee pH56筆式酸度計。
工藝流程示意見圖1。

圖1 工藝流程示意圖
實驗裝置主體由PE材料制成,裝置為圓形結構,直徑為180 cm,設計處理水量為5 m3/d,水力停留時間(HTR)24 h,厭氧區、缺氧區、好氧區HRT為1∶2∶5,好氧區采用微孔曝氣的方式。在厭氧區和缺氧區內均設置豎向插板,污水在厭氧區和缺氧區呈推流狀態,大大增加了污泥的碰撞幾率,有利于提高污泥濃度(MLSS),提高處理效果。
系統的曝氣采用空氣泵,其出口流量為250 L/min,流量采用LZB玻璃轉子流量計計量,曝氣轉子流量計量程為8 m3/h,氣提轉子流量計量程為4 m3/h。調節罐內放置了兩臺JMP-5000變頻潛水泵,最大流量為5 000 L/h,最大揚程為6 m,潛水泵一用一備。污泥回流、硝化液回流和缺氧混合液回流均采用氣提技術,通過控制氣量控制回流量,每個回流量所對應的氣量均由相應的玻璃轉子流量計控制。
實驗啟動時生活污水的水溫為(24±3)℃,接種污泥的體積為3 m3。污泥接種后悶爆8 h后,2 m3的生活污水填滿系統,由于污泥濃度大,活性好,因此采用連續培養的方式進行污泥培養與馴化,以縮短污泥培養的時間。
系統的啟動與運行參數如下:在啟動階段,進水量為0.21 m3/h,曝氣量為8 m3/h;硝化液回流比為100%,污泥回流比為100%,缺氧混合液回流比為100%;在運行階段,硝化液回流比為200%,通過調整曝氣量控制好氧區溶解氧濃度為1~2 mg/L,SV值為30%~40%。

2.1.1 COD去除率 由圖2可知,在啟動階段,系統對COD的去除效果良好。第1~3 d,出水COD平均濃度為55 mg/L,對COD的平均去除率達到80%以上,這與接種污泥的數量與濃度有很大關系,使系統剛啟動,就具有了高效的COD去除性能。在3~11 d,出水COD平均濃度為41 mg/L,達到GB 18918—2002出水一級A標準。隨著污泥繼續培養,COD的去除效果進一步提升,出水COD的濃度逐漸降低,從第11 d開始,去除率緩慢上升,最高達96.41%,平均出水濃度為16 mg/L,同時,好氧區的菌膠團密實,出現了大量輪蟲,說明出水水質良好。當COD去除率高于80%,啟動馴化階段結束,開始進入下一階段研究[6]。

圖2 對COD的去除效果


圖3 對的去除效果
2.2.1 COD去除率 系統對COD的去除效果見圖4。

圖4 對COD的去除效果
由圖4可知,進水COD平均濃度為211 mg/L,出水COD平均濃度為36 mg/L,平均去除率為82.94%,達到GB 18918—2002的一級A排放標準。



圖5 對的去除效果

2.2.3 TP去除率 系統對TP的去除效果見圖6。

圖6 對TP的去除效果
由圖6可知,進水TP平均濃度為12.81 mg/L,出水TP平均濃度為5.34 mg/L,平均去除率為58.31%。前21 d進水TP平均濃度為13.30 mg/L,出水TP平均濃度為6.53 mg/L,平均去除率為50.90%;第21 d,系統排放剩余污泥。在22~29 d,進水TP平均濃度為11.46 mg/L,出水TP平均濃度為2.07 mg/L,平均去除率為81.94%。系統排泥后,TP去除效果明顯,出水TP平均濃度由6.53 mg/L 降低到2.07 mg/L,去除率提高了31%左右。第21 d后,系統不排泥,出水TP濃度逐漸增大,由此可見,排泥可以提高系統對TP的去除效果,污泥齡對于TP的去除至關重要,不排泥使TP在系統中循環往復的釋放和吸收。在A2/O工藝中,回流污泥含有大量的硝態氮,破壞了厭氧環境,影響厭氧釋磷效果。在UCT工藝中,污泥先回流到缺氧區,再由缺氧區回流到厭氧區,從而避免了硝態氮對聚磷菌的影響。在UCT工藝研究中發現了反硝化除磷現象,系統流程TP變化見圖7。

圖7 系統流程的TP變化
在UCT工藝中,厭氧區為聚磷菌提供了良好的釋磷環境,使聚磷菌在厭氧區充分利用易于生物降解的有機物進行PHB的合成與儲存,釋放磷的含量大約為2 mg/L。隨后在缺氧區反硝化除磷菌以硝態氮為電子受體,以體內的PHB作為能量,過量吸收磷,同時實現對硝態氮的去除。在缺氧區,吸磷量大約為7 mg/L。缺氧區出水剩余的TP在好氧區繼續被吸收,好氧吸磷量大約為3 mg/L。在實驗中發現,出水的磷濃度大于好氧區,主要是因為沉淀池污泥濃度較高,消耗大量溶解氧,造成沉淀區溶解氧不足,污泥在沉淀池釋磷,同時伴隨著反硝化脫氮的進行,造成污泥上浮。鑒于此,應減少沉淀區MLSS,或者增加后續化學除磷工藝。同時,對于實際工程而言,沉淀區的MLSS不能過大,否則會造成沉淀區釋磷或者“跑泥”現象,影響系統穩定運行。
研究發現,在普通的活性污泥系統確實存在反硝化除磷現象[9]。吳昌永等[10]利用實驗室裝置研究了A2/O工藝中的反硝化作用,系統中缺氧區吸磷量占總吸磷量的36%。呂亮[11]在研究硝化液回流對反硝化除磷的影響時發現,當硝化液回流比為300%,反硝化除磷效果最好。系統的除磷率為94.5%,系統的反硝化除磷占總除磷量的比例為98.4%。



(6)對于高氨氮生活污水,需要加大硝化液回流比和增加缺氧區體積,以強化反硝化除磷效果。