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液壓支架關鍵部件深度修復技術的研究

2020-04-27 03:57:00
科學技術創新 2020年7期
關鍵詞:支架工藝

吳 頔

(河南省義馬煤業集團股份有限公司機電設備租賃站,河南 義馬472300)

1 概述

中國是一個煤炭儲量較大,但貧油、少氣的國家,這就直接決定了煤炭在我國一次性能源生產和消費中的主導地位。國家能源局表示,2018 年煤炭消費占能源消費總量的比重是59%,2020 年,這個比例將在58%左右。雖然占絕對比重,但安全卻困擾著煤礦企業,所以如何保證煤礦井下的支護安全是當今煤礦企業高度關心的問題。液壓支架主要用于在綜采工作面支護頂板,是以高壓液體為動力,可以穩定高效的對綜采工作面頂板進行控制和支護,對采空區進行有效隔離,以防止采空區矸石落實作業空間,同時可以保證設備隨著工作面采煤推進移動,讓采煤機和刮板機推向煤墻,從而保證工作面高效安全推進。

2 部分支架現狀

部分煤礦因效益差,購置新設備較少,使用的綜采液壓支架大部分服務時間長,整體狀況很差,難以滿足生產安全需要。如銷軸與鉸接孔的配合間隙標準為2mm,經測量,發現多數配合間隙已經超過2mm,嚴重的能達到5mm,隨著支架升高,頂梁擺動量增大,立柱及千斤頂使用的密封為聚氨酯材質,壓縮量小,容易導致支架的擺動量遠超密封的壓縮量,容易造成立柱及千斤頂漏竄液。由于煤礦井下有著各類災害和工作條件所限,環境較為惡劣,溫度,濕度,硫分較高,千斤頂的缸筒均屬于合金材料,缸筒與水及空氣接觸就會自然的出現大面積銹蝕和銹斑凹坑,活柱升降就會反復摩擦密封,銹蝕部位就會割裂密封,從而讓千斤頂出現漏串液、不保壓等現象,影響液壓支架的支護、拉移性能。通過對一套待修支架的測量,發現就立柱一項,有80%的出現銹蝕環,主要集中在距離缸口約150 至180mm 的位置,銹蝕坑內陷,坑深1 至3mm,環繞整個缸口。支架立柱在使用時,由于頂底板狀態都會存在一定的傾斜角度,缸筒也處于傾斜狀態,而缸筒內上腔液面處于水平狀態。由于目前液壓支架的工作液體是乳化液,缸筒內有乳化液,液面以下缺少氧氣,并且乳化液油本身就是能起到一定的防銹蝕功能,液面以下不易生銹;但液面上方,特別是液面和空氣交界處,存在空氣,也就是存在氧分子和水分子,易生成三氧化二鐵,在缸口內壁下方形成一條橢圓形斑坑帶,造成支架立柱密封損壞,導致漏竄液現象頻繁發生,影響工作面正常生產。

3 深度修理工藝介紹

3.1 支架鉸接孔修復技術

通過分析發現經常修理的支架,隨著支架升高,頂梁擺動量增大,加之千斤頂密封為聚氨酯材質,壓縮量小,容易導致支架的擺動量遠超密封的壓縮量,容易造成立柱及千斤頂漏竄液。首先,對液壓支架結構件鉸接孔與配套銷軸進行測量,統計相關數據,一套ZF7000 型支架,82.5%頂梁與掩護梁鉸接孔,70%前連桿與掩護梁鉸接孔,67.5%前連桿與底座鉸接孔,85%后連桿與掩護梁鉸接孔,85%后連桿與底座鉸接孔配合間隙均超過2mm,更有甚者達到5mm。其次,按照確定的尺寸數值對鉸接孔進行補焊,銷軸重新車制。采用ER60 型焊絲對鉸接孔進行堆焊,確保無氣孔。最后,使用TX6513-130MM鏜床對補焊后的各鉸接孔進行精鏜,控制進刀量來保證粗糙度達到6.3 以上,銷軸進行調質與鍍鋅,最終達到配合間隙為1mm。

3.2 立柱及千斤頂修復工藝

當缸筒出現文中提到的現象是,就無法正常使用了,目前遇到這類問題有以下幾種解決方法:3.2.1 制作新缸筒。成本過高;以φ230mm 缸筒為例,新購費用約為5000 元/根,每架支架4根立柱,若全部更換,則需費用20000 元/架,成本較高。3.2.2采用熔覆和內覆不銹鋼套技術等。此種方法工藝復雜,熔覆費用約35 元/dm2,φ230mm 立柱缸筒面積為94.6dm2,則每根需3311 元,成本相對較高,不宜采取此方法。通過對市場的了解和反復試驗,發現采用缸筒縮徑再造修復技術可較好的解決以上難題。此技術,依據“金屬熱脹冷縮效應”,用中頻感應加熱裝置對油缸內壁進行快速加熱、外部缸體噴水急速冷卻,實現缸筒縮徑。用該技術再造的缸體,不需要改變原來外觀,缸體內壁也不需填加其它材料,且再造后的缸體尺寸和性能可完全恢復原設計要求(大部分油缸尺寸超差,φ230mm 缸筒原設計公差為0至0.115mm,檢測后大多為0.3-0.6mm,嚴重的超過1mm。采用縮徑工藝后,可使缸筒表面光滑,尺寸恢復到標準公差)。該技術為企業節省資金,可行。

3.3 缸筒縮徑原理

立柱及千斤頂缸筒常用材料為27SiMn,需進行調質處理,以獲得金相組織為回火索氏體。利用最簡單的熱脹冷縮原理,同時根據鐵的同位素異構理論,通過對缸體實施“內加熱、外冷卻”的方法,使缸筒達到相變縮徑的目的。利用中頻感應技術,對缸體內壁進行加熱,同時利用高壓噴水,對加熱內壁的外壁進行快速冷卻。首先,通過對內壁進行中頻感應加熱,缸筒內壁是在高溫下急速升溫,在很短的時間內內壁加熱到相變以上溫度(800至1000℃),缸筒材料內部結晶組織隨即發生相變,由比容小的回火索氏體組織向比容大的低碳馬氏體組織轉變。通過高壓淋水對缸筒外壁進行冷卻,使缸筒由內向外的熱膨脹現象受到了抑制,也因此,缸筒內壁脹大的體積在沿著半徑向外方向膨脹受到抑制,也只能沿著半徑方向向內膨脹,進而使缸體內徑減小,從而實現了縮徑功能。雖然降溫后缸筒材料收縮會使縮小的缸體內徑有所增加,但因金相組織的變化,是的缸體的最終內徑仍被減小。事實證明,通過對現有待修的支架立柱及千斤頂缸筒進行修復,能實現最大縮徑量(直徑方向上)約3mm,有足夠的余量對缸筒進行再加工。

3.4 缸筒縮徑工藝

3.4.1 確定缸筒縮徑量。對待修的缸筒內徑進行測量,找到缸筒內徑的最大值,并以值為準,再定合適的修復余量,并結合修復后內徑的要求,最終確定縮徑量。

式中,△——單邊縮徑量,mm;

dmax——實測缸筒最大內徑,mm;

d——缸筒原內徑尺寸,mm;

δ——單邊修復余量,mm。

從而可獲得缸筒縮徑后的內徑d′=dmax-2Δ 或d′=d-2δ

3.4.2 縮徑再制造工藝。縮徑再制造工藝必須要通過設計的專有裝置上進行。自制的缸筒縮徑裝置,主要擁有缸筒裝夾、內壁感應頭加熱、缸外部噴淋冷卻、缸壁遠紅外激光測溫等功能。通過測量和理論計算,確定內徑收縮量,再進行精確調整加熱感應電流頻率、加熱部分相對缸筒的移動速度和冷卻速度等參數,就可以對缸筒進行縮徑,隨著感應加熱層加深,待縮徑的量也增大。在對缸筒內部加熱的同時,通過增壓水,環繞缸筒外部連續不斷的噴淋冷卻水,使缸筒表面急速降溫,由此降低缸筒內熱量向外傳導速度,避免缸筒外部不規則、無限制的外擴和變形。再加熱的通知,利用遠紅外激光測溫儀實時監控加熱溫度,保證縮徑所需要的相變溫度。待修復的缸筒內壁會出現劃傷、磨損超差、銹蝕凹坑、漲缸等問題,通過相變縮徑以后這些問題都可以控制在計算后的尺寸,而缸體本身的熱處理性能指標沒有大的變化。再用內徑測量表檢測缸筒縮徑后的內徑尺寸,滿足縮徑的尺寸要求,可以進行滾鏜,以達到設計尺寸。

3.5 檢驗缸筒內表面硬度

通過實驗和測量證明,只要嚴格監控溫度,把溫度控制在需要的范圍內,就能滿足HBS240 至280 的硬度要求。所以最后就要對內壁進行硬度檢驗,如果缸筒內表面硬度低于設計要求時,就要對其表面進行高頻淬火處理,使其達到硬度要求。

4 結論

本文研究主要針對煤礦綜采工作面液壓支架在中后期的修理過程中,出現銷軸與鉸接孔配合間隙不合理,立柱及千斤頂缸筒內壁有銹蝕凹坑等現象,通過文中方法,能有效處理此類問題,解決支架修復難題。按照目前省內行情,采購1 根φ230 立柱缸筒約需0.4 萬元;利用此種技術修復1 根φ230 立柱缸筒需0.18 萬元,則每修復1 根φ230 立柱缸筒可節約購置資金0.22 萬元。一套ZF7000 支架按照100 架計算,每架共有φ230立柱2 根,一套共節約購置資金44.2 萬元。按照此種工藝同時修復其他千斤頂,修復一套支架可節約購置資金數以百萬元。同時文中所提出的結構件銷軸與孔的配合間隙通過深度修復達到1mm,以ZF7000 為例,一架支架超差鉸接孔鏜孔需要7000元,重做銷軸1000 元,而如果對應的結構件不采用此工藝直接重做的話,按照目前市價,新制作一件前梁和前連桿需要6.5 萬元,一套支架節約費用一千余萬元。

由此可見,此種深度修復工藝可大量節約購置支架費用,同時延長支架使用壽命,在今后煤礦工作面支架修復中具有很好的經濟效益和應用價值。

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