宋琦 成高偉 郭向寧 喬旭英
摘 要:屏蔽泵是化工生產行業的常用設備,由于密封性強,主要用在有毒有害物質的運輸上。本文首先介紹了屏蔽泵的結構原理和性能特點,然后指出河南晉煤天慶煤化工有限責任公司液氨屏蔽泵的使用現狀,最后總結了常見運行故障、原因,以及優化運行措施,以供參考。
關鍵詞:逆循環屏蔽泵;結構原理;故障分析;優化運行
1 屏蔽泵的結構原理和性能特點
1.1結構原理
屏蔽泵和離心泵的工作原理相似,不同之處在于電動機轉子、葉輪在一根軸上固定,并使用屏蔽套將定子、轉子隔開,最大的特點是可以實現完全封閉,無需傳統的軸密封裝置[1] 。其中,屏蔽套經密封焊接后,可確保轉子鐵芯、定子繞組不會遇到工作液體,而且軸承依靠輸送介質實現潤滑,減少維護保養工作量。
1.2性能特點
屏蔽泵的優點包括[2]:①不進行動密封就可實現不泄漏,可用來輸送有毒有害、易燃易爆、強腐蝕性液體;②正常負壓狀態下,外界氣體不會吸入泵內,滿足真空運行條件;③電機、泵均封閉在壓力容器中,可延長配件的使用壽命,降低維修成本;④在自潤滑性能下,摩擦系數明顯減小,且不需要冷卻風扇,運行時幾乎沒有噪聲;⑤結構設計精密,不僅體積小、重量輕,而且安裝、拆卸方便。⑥帶有軸承檢測器,可檢查軸承磨損,電機逆旋轉、短路、缺相,進入固體異物等;電器信號系統的應用,可現場監視、遠程監視、出現故障后及時報警并停車。
屏蔽泵的缺點包括:①使用滑動軸承,不適宜輸送固體顆粒多、潤滑性能差的液體;②相比于單端面密封離心泵,運行效率低;③在小流量狀態下,不能長時間運行,容易損壞軸承;④單純外部檢查,難以發現軸承、轉向的磨損情況;⑤電機繞組受輸送液體的溫度影響明顯,且價格成本昂貴。
2河南晉煤天慶煤化工有限責任公司液氨屏蔽泵的應用現狀
2.1屏蔽泵基本參數介紹
該屏蔽泵的規格型號是NW35H-612JBMW-100-80-200-8-F,逆向循環型立式多級泵,由大連環友屏蔽泵有限公司生產,設備參數如下:輸液溫度:≤110℃ ;入口管徑為DN100,出口管徑為DN80;介質特性是易汽化,爆炸極限為15.7%~27.4% ;流量Q:33 m3/h,揚程 H 為320m,汽蝕余量:15m;功率為55KW,比重為 0.617。防爆等級為 ExII CT4,防護等級為 IP66, 絕緣等級為H 級,設計壓力為5.0MPa。材質為不銹鋼,軸承采用超硬石墨,軸套、推力盤采用316+ 碳化鎢。
2.2工藝條件
氨庫設2個2000m?球罐,3臺液氨送料泵,正常運行時2開1備,3臺泵共用進、出口總管及排氣總管,3#泵技改為變頻控制。
2.3運行狀況
自 2015 年? 投產以來,運行較為穩定,大修周期為2年一次。自2019年后,隨著泵體磨損老化,故障頻繁,逐臺返廠檢修。在檢修過程中,介質為99.9% 的液氨,對檢修人員的安全造成嚴重威脅。同時,頻繁的檢修,導致無備用泵,為穩定生產帶來極大隱患。
3 屏蔽泵常見運行故障及原因
屏蔽泵運行期間,常見故障有振動大、軸承炸裂、葉輪磨損、屏蔽套損壞等,分析其原因主要如下 :
(1)雜質進入泵內。液氨球罐在壓力容器檢測時打磨內部焊縫,部分鐵銹等小顆粒雜質進入泵入口過濾器,因過濾器濾網脫落導致雜質進入泵內,磨損軸承導致軸承損壞。
(2)排氣不暢[3]。因3#泵為變頻控制,且3臺液氨泵共用排氣管線,3#泵未滿負荷時頻率低,出口壓力較其他兩臺泵低,導致3#液氨泵排氣不暢,軸承潤滑不充分,導致軸承磨損,影響泵使用壽命。
(3)檢修維護不當。泵在檢修時,使用加熱方式使軸承座膨脹,然后將軸承裝入軸承座內,因加熱不均勻導致軸承座冷卻時易將軸承擠碎。此外,前期泵檢修時只是簡單更換軸承、軸套、推力盤,未對磨損葉輪、導葉進行更換,且轉子未做整體動平衡,導致泵運行不穩定,振動在指標上限,影響泵使用壽命。
(4)斷液。日常調整兩球罐液位差,正常使用球罐進口及回流手動閥進行調整。因操作人員圖省事,利用快速切斷閥進行調整,誤將球罐出口快速切斷閥關閉,導致斷液,軸承損壞,推力盤、葉輪、導葉磨損。
(5)啟泵時冷泵、排氣不充分。備用泵啟動時,打開泵進口閥,微開泵出口閥及排氣閥,將泵點動排氣,因共用排氣管線運行泵的氣氨進入備用泵內,導致備用泵氨氣排不盡,且多次點起因潤滑不足,軸承磨損。
(6)啟停頻繁。在設備切換上,頻率每月1 次。通過和大連環友公司進行溝通,得出的一致結論是 :頻繁啟停屏蔽泵時,在啟停瞬間內部零件受力不均勻,摩擦力明顯增大,容易出現疲勞運轉問題。此外,開、停車瞬間,會出現低流量操作情況。從屏蔽泵的運行特點來看,軸承的潤滑冷卻介質是輸送液體,進出流量突然降低,可能導致軸承潤滑冷卻不足,因軸承溫度升高造成損壞。
4優化運行措施
(1)定期檢查清理泵入口過濾網[4]。泵在切換后,對備用泵入口過濾器進行拆檢清理,觀察濾網完好情況,確保濾網清潔完好,以此保證屏蔽泵安全運行。
(2)對泵排氣管線優化技改。將泵排氣管線改為單泵單管,避免3個泵排氣管線串聯,減輕在啟泵過程中軸承磨損,3#變頻泵可正常運行不受影響。
(3)規范操作工藝流程。第一,優化啟泵步驟,增加冷泵步驟。啟泵時打開泵進口閥進行灌泵,然后關閉進口閥,打開泵進口導淋閥將泵內液氨排至氨氣回收洗滌塔,利用液氨減壓蒸發降低泵體溫度,然后按照正常啟泵步驟進行操作,可以有效減少泵內氣體。第二,制定完善的管理制度,為了避免屏蔽泵斷液,禁止使用球罐出口閥門調整2個球罐液位差。
(4)改進機泵切換頻率。考慮到頻繁啟停會影響屏蔽泵的穩定運行,應該對機泵切換頻率進行改進,從以前每月1 次改為每季度1 次,可以減小零部件之間的摩擦力,延長泵體的使用壽命。此外, 制定科學的維修方法,縮短維修時間、降低維修成本。以超硬軸承安裝為例,直接在常溫下將超硬軸承用木錘敲擊裝入軸承座內 ,避免加熱損壞軸承。建議每次檢修時轉子做整體動平衡后再回裝[5]。
5結語
綜上所述,屏蔽泵是化工生產企業常用的一種設備,相比于傳統的離心泵具有諸多技術特點。文中以河南晉煤天慶煤化工有限責任公司液氨屏蔽泵為例,介紹了性能參數、運行優勢、使用情況,指出常見的運行故障及原因,并闡述了優化運行措施,保證設備長周期安全穩定運行,希望這些經驗能為業內帶來一些參考和借鑒。
參考文獻:
[1]常林.苯乙烯車間屏蔽泵故障分析及優化方案[J].設備管理與維修,2018,(20):32-33.
[2]楊貴花.屏蔽泵異常振動原因分析與解決措施[J].機械,2019,46(5):582,583,584.
[3]馬庭紅.屏蔽泵電流波動軸承損壞原因分析[J].設備管理與維修,2020,No1(上):51-52.
[4]寧純來.屏蔽泵的故障分析及維修.建筑工程技術與設計,2020.10:3752.
[5]李偉明,李寧,段志宏,等.屏蔽泵的振動原因分析及解決對策[J].機電工程技術,2020,49(07):214—216.
作者簡介:
宋琦(1989.10-),男,漢族,山西晉城人,本科,助理工程師,河南晉煤天慶煤化工有限責任公司,研究方向:設備管理。
(河南晉煤天慶煤化工有限責任公司,河南 沁陽 454592)