蔣嘉琪
摘要:文留油田目前已進入高含水開發(fā)后期,受強注強采、鹽膏層蠕動、套管老化等因素影響,事故井不斷增多。據(jù)統(tǒng)計,目前文留采油廠共有事故井1234口,占總井數(shù)的47.6%,共損失可采儲量179.14萬噸。同時部分事故井由單一事故逐漸演變?yōu)辂}膏層段套管破裂、套管錯斷等復雜井況井,導致常規(guī)大修手段無法修復,注采井網(wǎng)無法得到有效完善。
關(guān)鍵詞:測井施工,測井作業(yè),套管試壓
一、項目概況
針對復雜井況井常規(guī)大修手段無法修復的難題,目前主要利用側(cè)鉆、換井底技術(shù)重建井身結(jié)構(gòu),但在側(cè)鉆之前原井筒需進行以下處理,以滿足側(cè)鉆井施工需要:
1、利用注灰或擠堵作業(yè)封堵油層及套漏點,對灰面及以上套管試壓達合格,滿足側(cè)鉆時循環(huán)鉆進的需要;
2、開窗點以上井筒用Φ118mm/114mm×3.0m通井規(guī)通井,滿足下斜向器、測井斜等施工需要。
3、檢查試壓井口套管接箍及環(huán)形鋼板是否完好,滿足安裝井控設備需要。
二、取得的主要技術(shù)創(chuàng)新成果
(一)井口完善工藝技術(shù)研究
1、套管盜割、焊盲板井處理技術(shù)研究
(1)帶壓打孔技術(shù)
①工具結(jié)構(gòu)
該系統(tǒng)由帶壓打孔套管泄壓裝置、放壓管線等組成,套管泄壓裝置主要由套管卡箍、耐壓打孔腔體鉆頭、密封盤根、壓蓋、泄壓三通等組成。
②工作原理
將耐壓套管卡箍固定在需要打孔的套管上,并墊耐壓橡膠密封,安裝好耐壓三通內(nèi)的小尺寸鉆頭,完善取壓壓力表及放壓系統(tǒng),實施打孔,盡量使打通的孔眼小,以防高壓突然竄出,井內(nèi)壓力隨測壓三通的泄壓閘門處放出,待徹底釋放出套管內(nèi)的壓力后,再更換大鉆頭進行擴眼,通過孔眼向套管內(nèi)灌滿清水,完成對套管的帶壓打孔施工。
(2)套管回接工藝研究
通過現(xiàn)場落實套管組合及具體套管被破壞情況,制定相應的套管回接工藝,對被破壞的表套、技套、油套采取打坡口對焊的方式進行逐級焊接,最后完成逐級回接至地面。
2、封井器打撈技術(shù)研究
據(jù)調(diào)查,我廠共有4口井安裝封井器(文136、文79-59、文38-16、文48-5),但因井口安裝封井器且放壓孔或內(nèi)腔均被堵死,無法正常實現(xiàn)放壓、解封、提出作業(yè),導致側(cè)鉆準備作業(yè)無法上修,因此開展封井器打撈技術(shù)研究:
1(1)、打撈技術(shù)思路
卸掉封井器下部壓力,置換干凈井內(nèi)油氣杜絕打撈時井控風險,上作業(yè)實施打撈。
2、打撈施工工藝
(1)割套管、釋放圈閉壓力
查明封井器型號及下入深度,利用帶壓打孔技術(shù)在封井器下部表層套管打孔,釋放環(huán)空壓力,灌滿清水確認無氣體,在表層套管上開窗,對內(nèi)部套管實施帶壓打孔,逐級釋放壓力直至油層套管壓力及可燃氣體釋放干凈,從油套打孔處引接放壓管線至地面,確保打撈作業(yè)時井控安全。
(2)打撈封井器
由于封井器內(nèi)腔被堵死,專用解封工具無法下入實施打撈,通過小直徑?jīng)_管沖凈內(nèi)腔堵塞物,下入工具旋轉(zhuǎn)解封,后將封井器全提出井筒。
(二)開窗點無固井水泥井處理工藝研究
1、油套環(huán)空封堵工藝技術(shù)研究
(1)挖套管觀察孔,若無觀察孔,則應用帶壓打孔技術(shù)實施帶壓打孔,建立環(huán)空循環(huán)通道;
(2)觀察孔接外排管線,向環(huán)空擠水測吸水指數(shù),根據(jù)吸水指數(shù)及環(huán)
容計算水泥用量;
(3)從觀察孔向環(huán)空擠水泥,徹底封堵表層套管管腳以上環(huán)空,防止油氣上竄至井口。
(4)侯凝48小時后,試壓達合格。
(三)套變井整形技術(shù)
1、液壓脹套修復套管技術(shù)
(1)工作原理
該系統(tǒng)由槍身及數(shù)百個變徑鋼球組成,工具下到套管變形位置后,地面動力經(jīng)多級增壓后在脹壓設備上產(chǎn)生一千多噸的脹壓力,使數(shù)百個鋼球變徑后以一定的規(guī)律排列并順勢向下滾動,將套管內(nèi)壁滾壓回φ118mm~φ124mm的圓形狀態(tài),反復滾壓完畢后,鋼球回到初始狀態(tài),上提管柱完成。
(2)技術(shù)特點
①、恢復套管圓形狀態(tài)。
②、保護套管、增加套管強度,部分井不需要加固。
③、適用于套管變形、彎曲井打通道。
④、施工周期短。
2、改進長面銑錐
現(xiàn)有的長面銑錐大端保徑段長度一般在0.6-0.8米,無法保證側(cè)鉆準備作業(yè)所需3米通井規(guī)順利通過,若不能通過則還需再次修套,使施工周期相對延長,修套效率低。
(1)技術(shù)思路
分析目前修套處理井筒使用的長面銑錐,存在結(jié)構(gòu)設計缺陷和合金硬度選擇不當兩方面問題。長面銑錐的合金易磨損可以改進結(jié)構(gòu)設計,在現(xiàn)有合金的基礎上增加高強度保徑齒,增強磨銑、保徑能力;加長銑錐長度,保證修套效果。
(2)修套工具的改進
保徑長面銑錐設計在長面銑錐胎體上垂直安裝4條人造金鋼石復合片,形成了保徑長面銑錐獨有的4道 “磨銑線”;保徑齒“十”字形對稱設計,可以有效減少轉(zhuǎn)動時產(chǎn)生震動,避免損壞銑錐。
(五)創(chuàng)新點
1、開展的井口完善工藝技術(shù)研究,為井口損壞井順利上修提供了技術(shù)手段。
2、通過變徑液壓滾珠整形器及長面銑錐的研究與改進,提高了套變井整形打通道的能力,并形成適應文留油田側(cè)鉆準備方案原則。
三、現(xiàn)場應用效果分析
2020年以來共實施側(cè)鉆準備作業(yè)21井次,已實施側(cè)鉆12口,保障了側(cè)鉆作業(yè)的順利上修,側(cè)鉆投產(chǎn)后累計增油4587.6噸,累增注水1.78萬方,取得了較好的治理效果。
典型井列:文新14-35井
該井表層套管下深354.8m,無技術(shù)套管,油層套管水泥返高2880m,側(cè)鉆開窗點位置2650m,開窗點以上無固井水泥,側(cè)鉆后有油氣順油層套管外環(huán)空上竄至井口的風險。
施工過程:該井上修后,經(jīng)過前期、通井、套管整形、注塞工序后,在表層套管上打觀察孔,由觀察孔擠注水泥,后試壓15MPa合格,確保了該井側(cè)鉆后的井控安全。
四、結(jié)論與認識
通過井口完善、封井器打撈、套變井整形等工藝技術(shù)的研究與應用,形成了井口、井筒、油層三位一體的側(cè)鉆準備井筒處理工藝技術(shù),提高了復雜井況井側(cè)鉆準備井筒處理技術(shù)手段,具有廣泛的推廣應用前景。
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