(中車株洲電力機車有限公司,湖南 株洲 412001)
為有效降低車內噪音,減少車輛運行時振動的傳遞,提高乘客乘坐舒適度,現在車輛普遍采用多重降噪設計,其中應用最廣的是雙層地板結構,通過此結構可實現降噪約10 dB。某城軌車輛項目在使用此地板結構運營一段時間后,出現了上層地板扶手安裝孔周邊地板布鼓包甚至開裂現象。本文從結構方面進行分析,提出可行的改造方案。
此城軌車輛項目于2011年6月份開始制造生產,2012年底投入運營。但2013年7月,地鐵公司在做車輛月檢修時,發現有2節車共5處客室中間扶手桿處地板布出現了鼓包甚至開裂現象(見圖1),且鼓包、開裂位置均在中間扶手桿下部,范圍約在φ 60 mm以內。

圖1 地板布鼓包、開裂圖
從產品結構上分析,該項目采用鋁合金車體底架上鋪設鋁蜂窩地板的雙層地板結構。首先在車體地板上安裝彈性減震墊,然后將鋁蜂窩地板鋪裝在減震墊上(見圖2),周邊使用膠粘劑粘接密封。彈性減震墊支撐車內載荷,并起緩沖減震,提升舒適性作用。

圖2 鋁蜂窩地板車體安裝結構圖
此項目地板減震墊鋪設數量420(單條面積50 mm×300 mm)片,鋁蜂窩地板質量795 kg,在空載運營時單片減震墊最大負載:
在最大載客量339人(體重按照65 kg計算)狀態下運營時,單片減震墊最大負載:
注:重力加速度=9.8 m/s2
此品牌減震墊的允許壓縮變形應力為55 kPa,減震墊滿足使用要求。
查詢減震墊靜載情況下壓縮形變曲線(見圖3),減震墊受最大載荷時壓縮量約0.6 mm,減震墊鋪裝時允許的不平度1 mm,故在AW3載荷下,減震墊壓縮變形量為1.6 mm。根據設計規范,鋁蜂窩地板和車體底架之間的間隙9 mm,AW3載荷時鋁蜂窩地板允許的最大沉降小于等于2 mm,滿足設計要求。

圖3 減震墊靜載壓縮形變曲線圖
車輛運營時,車輛載荷從AW0到AW3不斷變換,彈性減震墊根據受壓情況不斷收縮和恢復變形。鋁蜂窩地板與車體底架間的高度差7~9 mm不斷變化。而扶手桿安裝在焊接于車體底架上的扶手桿安裝座上,不受載荷量變化的影響。地板布鋪設粘貼在扶手桿安裝座表面,在AW3負載狀態時,減震墊受壓收縮,鋁蜂窩地板面下降,與扶手桿安裝座間形成高低差,地板布受拉伸;恢復至AW0負載狀態時,減震墊和鋁蜂窩地板面恢復原狀,而地板布變形后無法恢復,造成扶手桿邊緣地板布突起。地板布經長期應力交變后產生疲勞直至斷裂。
普查鋁蜂窩地板雙層地板結構的車輛,發現其中有幾個項目的所有車輛勻沒有出現此問題。對比產品結構,其中扶手桿安裝結構(見圖4)與出現問題的項目扶手桿安裝設計結構(見圖5)存在差異。其扶手桿下邊的基座較大,壓在了鋁蜂窩地板上。鋁蜂窩地板鋪設后比扶手桿安裝座高2 mm,安裝扶手桿基座的同時,迫使安裝座周邊的減震墊一直處于受壓狀態,減少車輛載荷變化時帶來的鋁蜂窩地板的沉降。且基座罩住周邊較大區域的地板布,可以遮擋一定的缺陷。而出現問題車輛項目扶手桿基座較小,只壓在了車體扶手安裝座上,外邊的杯罩落在地板布表面,安裝座周邊減震墊處于自由狀態,經過長期運營后減震墊產生少量的壓縮,鋁鋁蜂窩地板會隨之下沉,但焊接在車體上的扶手桿安裝座剛性連接在車體上,不會壓縮,從而鋁蜂窩地板與車體上的安裝座間產生了高度差,對地板布也產生拉伸,故地板布出現了鼓包甚至開裂現象。
從以上分析表明,該項目扶手桿與鋁蜂窩地板配合處的設計結構存在一定缺陷,導致地板布表面出現應力變形及開裂。

圖4 以往項目扶手桿安裝設計結構

圖5 問題項目扶手桿安裝設計結構
從改造周期短、不影響車輛正常運營、現有基礎上優化設計等各方面綜合考慮,建議扶手桿杯罩下方增加一個寬大扶手桿底座(見圖6、圖7)是比較可靠、經濟的解決方案。經在一節車上試改造驗證后,證明該解決方案可行,后續進行批量的整改。

圖6 扶手底座

圖7 更改后的結構圖
改小扶手桿基座的初衷是為優化大基座帶來的粗獷感,提升整體的內飾協調感。但優秀的產品設計不僅應該考慮美觀性、實用性,更應該考慮產品的工藝性、可靠性及可維護性。雖然最初的產品結構在應用時出現了一點瑕疵,但每一個完美的設計都是經過不斷升華來實現。后續項目經過優化,已經解決了小扶手桿基座與鋁蜂窩地板間的結構問題。