王培珺,何建軍,張俊勇
某公司水泥磨(?4.2m×13m)于2013年11月投產(chǎn)調(diào)試,輥壓機(jī)型號為TRP160-140,系統(tǒng)設(shè)計產(chǎn)量180t/h,實際產(chǎn)量220t/h左右,粉磨系統(tǒng)綜合電耗實際30.0kWh/t左右,2017年通過改造選粉系統(tǒng),粉磨電耗降至28.0kWh/t左右。現(xiàn)根據(jù)磨機(jī)運行情況,將磨機(jī)金屬研磨體更換為陶瓷研磨體,實現(xiàn)了進(jìn)一步降低水泥磨粉磨電耗的目的。
水泥磨系統(tǒng)配置見表1。磨機(jī)金屬研磨體改用陶瓷研磨體后,裝載量明顯減少,主電機(jī)驅(qū)動負(fù)荷大幅下降,運行電流顯著降低,解決了影響粉磨系統(tǒng)電耗的主要問題。但若要使陶瓷研磨體破損率<6‰,密度為3.6~3.8g/cm3的?20mm陶瓷球強(qiáng)度必須>115kN,表面不能水磨過。

表1 水泥磨系統(tǒng)配置
結(jié)合公司實際情況,計劃購買100t陶瓷球,單價大約8 500元/t,合計需85萬元。此外,為配合陶瓷球的使用,需要對磨機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行相應(yīng)改造,預(yù)計費用15萬元。
水泥磨系統(tǒng)改造要實現(xiàn)的目標(biāo)為:
(1)改造后系統(tǒng)產(chǎn)量在原基礎(chǔ)上下降8%。
(2)磨機(jī)工序電耗在現(xiàn)有基礎(chǔ)上下降3.5kWh/t以上。
(3)水泥比表面積在350±10m2/kg左右。
(4)出磨溫度降低20℃左右。
(5)水泥成品3~32μm顆粒含量提高3%左右,水泥強(qiáng)度有效提高。
一倉進(jìn)料裝置增加擋料板,二倉對活化環(huán)進(jìn)行改造。改造前后進(jìn)料管見圖1、2,改造前后活化環(huán)見圖3、4。

圖1 改造前的進(jìn)料管

圖2 改造后的進(jìn)料管
本系統(tǒng)球磨機(jī)使用鋼球時的主要技術(shù)參數(shù)見表2,球磨機(jī)內(nèi)主要結(jié)構(gòu)參數(shù)見表3。為確保研磨體一次性更換成功,在保證原水泥配置、生產(chǎn)工藝、出磨水泥質(zhì)量穩(wěn)定的前提下,將二倉使用的鋼球全部更換為陶瓷研磨體。更換過程分為以下幾個階段:
(1)試驗運行階段
二倉更換陶瓷研磨體初步加入數(shù)量為90t,運行一班次,觀察各項數(shù)據(jù)的變化情況,出磨水泥的控制指標(biāo)繼續(xù)執(zhí)行使用鋼球時的控制指標(biāo)。
“倍的認(rèn)識”教學(xué)后移,學(xué)生在乘除法的學(xué)習(xí)過程中,已有了“一份數(shù)”與“幾份數(shù)”的經(jīng)驗積累及擺一擺、畫一畫的動手能力。更有一些學(xué)生已認(rèn)識“倍”的含義,因此在十年后的教學(xué)重構(gòu)中以此為切入點,能打開另一種教學(xué)思路。
先按照180t/h產(chǎn)量投料運行。運行顯示,水泥磨主電機(jī)的工作電流由使用鋼球時的175~180A下降到使用陶瓷研磨體時的140~145A,電流下降了35A;使用陶瓷研磨體時出磨水泥溫度最高76℃,使用鋼球研磨體時最高85℃。
使用陶瓷研磨體后,出磨成品指標(biāo)也發(fā)生了變化,成品細(xì)度下降,比表面積增加。取樣進(jìn)行成品的顆粒級配檢測,<3μm顆粒的比例由之前使用鋼球時成品的9.84%下降到8.82%,下降了1.02%;3~32μm的含量由之前使用鋼球時成品的67.28%增加到68.87%,增加了1.59%。
同時取樣進(jìn)行成品水泥的強(qiáng)度以及流動性測試,一天出結(jié)果后對比,使用鋼球時水泥成品的抗壓強(qiáng)度為13.2MPa,使用陶瓷研磨體后水泥成品的抗壓強(qiáng)度為13.0MPa,基本沒變。使用陶瓷研磨體前水泥成品的流動度為220mm,經(jīng)時損失為218mm,使用后流動度為224mm,經(jīng)時損失為220mm,也基本持平。
水泥產(chǎn)品電耗由使用陶瓷研磨體前的28.5kWh/t下降到25.5kWh/t。
經(jīng)以上分析總結(jié),在保證水泥成品質(zhì)量的前提下,計劃逐步提高水泥磨機(jī)的投料量,進(jìn)行下一階段的調(diào)整。

圖3 改造前的活化環(huán)

圖4 改造后的活化環(huán)

表2 球磨機(jī)使用鋼球時的主要技術(shù)參數(shù)

表3 使用鋼球時球磨機(jī)內(nèi)主要結(jié)構(gòu)參數(shù)
(2)提產(chǎn)運行階段
分析原因,一是一倉一次性新增鋼球數(shù)量較大,增加了磨內(nèi)的整體流速,二是輥壓機(jī)的做功情況有所變化。針對這些情況,采取了以下措施:繼續(xù)開機(jī)運轉(zhuǎn),磨合一倉以及二倉中增加的研磨體;二倉在原來的基礎(chǔ)上再加入2t陶瓷研磨體,用以降低磨內(nèi)流速。
通過連續(xù)運轉(zhuǎn),水泥磨機(jī)的產(chǎn)量在195t/h的基礎(chǔ)上逐步提高,到此階段結(jié)束時,產(chǎn)量穩(wěn)定在210t/h。磨機(jī)主機(jī)電流穩(wěn)定在145A左右,比使用鋼球時運行電流下降30A。出磨水泥的溫度最高為80℃。出磨水泥的平均細(xì)度為45μm篩篩余8.4%,平均比表面積為352m2/kg,水泥成品的顆粒組成中<3μm的含量為8.92%,3~32μm的含量為67.89%,均比使用鋼球時有所改善,3μm以下的含量下降了1.02%,3~32μm的含量增加了0.58%。

表4 使用陶瓷研磨體前后運行情況對比
出磨成品的強(qiáng)度,1d抗壓強(qiáng)度平均14.5MPa,3d抗壓強(qiáng)度平均26.2MPa,達(dá)到內(nèi)控指標(biāo)3d抗壓強(qiáng)度>25MPa的要求。流動度平均220mm,經(jīng)時損失215mm,亦滿足企業(yè)內(nèi)控指標(biāo)要求。
到此階段結(jié)束時,綜合粉磨電耗最低時下降到29kWh/t,產(chǎn)量以及電耗均達(dá)到預(yù)期的目標(biāo),下一階段基本無需再進(jìn)行大的調(diào)整,只需從系統(tǒng)方面進(jìn)行優(yōu)化即可。
(3)粉磨系統(tǒng)優(yōu)化階段
在此階段中,由于企業(yè)的原材料發(fā)生變化,熟料的標(biāo)準(zhǔn)稠度有所提高,為了改善出磨成品的標(biāo)準(zhǔn)稠度,在生產(chǎn)水泥的配料中逐步增加了礦渣的用量,由2%逐步增加到6%,后穩(wěn)定在4%~5%。另外,入磨熟料的溫度,在120℃~160℃之間變化,在此情況下,輥壓機(jī)的做功效率變化較大,對于磨機(jī)造成較大的壓力。
鑒于此,采取繼續(xù)增加研磨體和磨尾主排風(fēng)隨時調(diào)整的方案,一倉增加1t鋼球,二倉增加2t陶瓷研磨體。在此運行階段,球磨機(jī)的產(chǎn)量在205~220t/h之間波動,磨機(jī)主機(jī)電流基本維持在140A,變化不大。出磨水泥的溫度隨入磨熟料溫度在90℃~110℃之間變化,使用鋼球時出磨水泥溫度在110℃~120℃之間,溫度平均下降了10℃。另外,磨機(jī)的軸瓦溫度由以前的最高75℃下降到現(xiàn)在最高70℃~72℃,解決了由于磨機(jī)軸瓦溫度過高而頻繁停機(jī)、開機(jī)的問題,設(shè)備的安全運轉(zhuǎn)得到了保障。
根據(jù)熟料的變化情況,此階段熟料使用量比使用鋼球時平均下調(diào)了2個百分點,出磨成品的細(xì)度平均在45μm篩篩余8.4%,比表面積平均在352m2/kg。出磨水泥成品的顆粒組成有所改善:<3μm的顆粒含量為9.41%,下降了0.57%;3~32μm的顆粒含量為68.70%,增加了1.24%。
水泥成品各個齡期的抗壓強(qiáng)度,1d平均為15.2MPa,3d為31.2MPa,28d為50.7MPa,使用鋼球時28d抗壓強(qiáng)度為50.3MPa,所有強(qiáng)度值均達(dá)到企業(yè)的內(nèi)控目標(biāo)。電耗由使用陶瓷研磨體前的33.5kWh/t下降到29.4kWh/t,節(jié)電效果明顯,綜合使用對比效果見表4。
在本次技改工作中,通過采用陶瓷研磨體替換球磨機(jī)二倉中的金屬研磨體,實現(xiàn)了降低粉磨系統(tǒng)電耗的目的。產(chǎn)量從225t/h降低到210t/h,降低幅度6.7%,系統(tǒng)電耗從28.5kWh/t降低到25.1kWh/t,降低了3.4kWh/t,出磨溫度降低近20℃,水泥性能保持穩(wěn)定,總體情況達(dá)到目標(biāo)要求。