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鍋爐房混煤器節能技術改造及其效益分析

2020-04-13 03:02:18羅勇
商情 2020年9期

羅勇

【摘要】鍋爐煤斗與分層給煤裝置間加裝混煤器,使燃煤混合均勻,經分層給煤裝置后能實現鍋爐爐排布煤“上細下粗”,增大燃煤與空氣的接觸面積,使煤充分燃燒,達到提高鍋爐熱效率的目的。本文為孤島鍋爐房的2臺14MW的鍋爐和仙河鍋爐房的3臺29MW的鍋爐,在其煤斗和分層給煤裝置之間加裝混煤器,實現節能改造的可行性進行研究并對經濟效益進行分析。

【關鍵詞】混煤器 ?節能技術改造 ?節能減排

一、混煤器簡述

(一)混煤器技術的由來

1998年,鏈條鍋爐單、雙輥分層燃燒技術逐漸在全國范圍廣泛推廣,對傳統鏈條鍋爐的層燃技術無異于一場革命,但當時的單、雙輥分層燃燒技術仍存在許多不完善之處,其中包括干煤粉容易自流、濕煤容易在煤斗內粘結、凍煤容易在煤倉內棚堵,體現在爐排上會出現煤層分布不均、各段風阻不一等弊病。

鑒于眾多應用現場出現的問題,通過在煤斗與分層給煤裝置之間加裝混煤器,實現燃煤在煤倉底部顆?;旌暇鶆?,然后經分層給煤裝置后,能實現燃煤在爐排上“上細下粗”的良好分層,燃燒過程中,整個爐排橫向上通風阻力相當,燃煤與空氣充分混合,達到改善鍋爐燃燒效果,提高鍋爐效率,節能降耗的目的。

(二)混煤器技術的應用范疇

混煤器技術既可與分層燃燒裝置配合使用,也可在煤倉上單獨應用。以往的分層燃燒裝置只適用正轉鏈條鍋爐,而對往復爐排鍋爐、倒轉拋煤機鍋爐均無效,而混煤器則不受爐排型式限制,只要有煤倉的鍋爐就可有效應用。

無論要實現爐排上煤層表面的均勻,還是追求更高層面的風阻均勻,其目的都是為了燃煤與一次風的混合條件改善,實現燃煤最大限度的充分燃燒。

(三)混煤器技術所產生的效益

(1)從安全角度來說,由于燃煤所攜帶不同程 度的外在水分,特別是大量鍋爐工作的場所在北方嚴寒地區,許多鍋爐在運行中都出現不同程度的濕煤粘結、凍煤棚住煤倉等現象。隨著混煤器的安裝,混煤器的雙絞龍除了具有水平混合燃煤作用外,還可起到類似三輥式分層煤斗濕煤攪動輥的作用,破碎凍煤、攪動濕煤,對促進燃煤向分層煤斗內運動,起到一個推波助瀾的附加作用,對原來使用單、雙輥式分層煤斗的用戶,效果非常明顯。

(2)從經濟角度出發,采用混煤器以后,由于燃煤塊面分布均勻,確保了爐排上煤層風阻的均勻,相對僅使用單、雙輥式分層燃燒裝置而未采用混煤器的用戶而言,節煤效益可達2%~10%。

二、項目背景

在孤島鍋爐房混煤器改造成功經驗的基礎上,選取孤島鍋爐房2臺鍋爐、仙河鍋爐房3臺鍋爐進行混煤器節能技術改造。

三、現狀

(一)仙河鍋爐房現狀

仙河燃煤鍋爐房于2007年建成投產,設計規模為3臺29MW燃煤熱水鍋爐,型號為DZL29-1.25-130/70-AII,單臺耗煤量為8505t/a。2009年對仙河鍋爐房進行了擴建,擴建2臺29MW燃煤熱水鍋爐,擴容后仙河鍋爐房在用鍋爐5臺,供熱能力達到145MW,其中5#鍋爐在2014年進行了型煤器節能技術改造,4#鍋爐在2015年進行了混煤器節能技術改造。

(二)孤島東鍋爐房現狀

孤島東鍋爐房于2001年12月投產14MW鍋爐4臺,2005年擴建14MW燃煤鍋爐2臺,2014年對2001年投產的4臺鍋爐進行了更新,目前鍋爐房總容量為84MW(6×14MW)。

四、改造方案

(一)總體思路

在鍋爐現有煤斗與分層給煤裝置間加裝混煤器,使燃煤混合均勻,經分層給煤裝置后能實現鍋爐爐排布煤“上細下粗”,增大燃煤與空氣的接觸面積,使煤充分燃燒,達到提高鍋爐熱效率的目的。

(二)混煤器技術介紹

在此背景下,鍋爐混煤器應運而生。將混煤器和鍋爐分層給煤裝置配套使用,也稱鍋爐均勻混合分層燃燒技術。鍋爐混煤器其作用相當于建筑用砂漿攪拌機,由兩條反向旋轉的絞龍將自上而下由傳統重力下落進入煤倉形成塊、沫分離的燃煤進行攪拌混合,根據燃煤消耗量調整轉速,使燃煤塊、沫和干、濕度混合均勻。

(三)技術方案

基于孤島西鍋爐房應用混煤器的成功經驗,本工程擬對孤島東鍋爐房1#、2#鍋爐和仙河鍋爐房1#、2#、3#鍋爐進行混煤器節能技術改造。

本工程制定如下改造方案:拆除原有上煤裝置一段煤倉,整形、加固,安裝新型混煤器主機,安裝減速機,安裝變頻電機。每臺改造鍋爐就地設操作箱1臺,電源引自配電室出線柜備用回路,配出回路為2.2kW變頻電機等供電。

(四)廠家選擇

混煤器為非標設備,需要進行個性定制,找相關廠家進行制造。混煤器主機殼體尺寸在定制過程中,需與現鍋爐的安裝位置匹配。

2014年實施的混煤器技術的基本原理相當于建筑用砂漿攪拌機,將從輸煤皮帶下落進入煤倉形成塊、沫分離的燃煤進行攪拌混合,配有電控箱和獨立動力系統,根據鍋爐負荷(即單位時間燃煤耗量)利用變頻器調整轉速保證混合效果,使煤炭的塊、沫和干、濕度充分混合均勻后,進入鍋爐分層給煤器加以分層,使燃煤在爐排面上“下塊、上沫”規則排列。

五、效益分析

(一)經濟效益

本次改造5臺鍋爐按熱電聯供中心2016年上半年進價,每噸燃煤400元計算,則每年可節約1995.75t×400元/t=79.83萬元。每臺混煤裝置配減速電機一臺功率2.2kW,按工業用電0.656元/kW·h計算,5臺減速機每年增加電費為:31680×0.656=2.08萬元。總共節約:79.83-2.08=77.75萬元。

項目建設投資為284.06萬元,項目靜態回收期為:284.06÷77.75=3.65年。

(二)社會效益

項目完成后,5臺鍋爐年節約煤耗1995.75t,使供熱成本降低。同時年減排CO2約3506.83t,符合國家和中石化節能減排和能效倍增政策。

參考文獻:

[1]陳思昂, 陳爽. 混煤器技術與三輥式分層分行分段給煤裝置的研發與應用[J]. 節能, 2013, 1004-7948.

[2]陳思昂, 王歆鑫. 鍋爐混煤器的節能機理及應用[J]. 節能, 2014, 1004-7948.

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