曲孟



摘 要:曲軸箱通風系統作為對發動機性能與可靠性有著非常重要影響的核心子系統,隨著排放法規日益嚴苛,發動機性能日益提升,運行工況愈發復雜的情況,對曲軸箱通風系統以及油氣分離器的設計提出了更大的挑戰。文章通過對車輛出現的故障問題進行詳細的分析而找到故障的根本原因,并提出了相應的設計更改方案,并將改進后零件搭載在相關的試驗車輛上進行驗證,證明了解決措施的有效性。
關鍵詞:曲軸箱通風;油氣分離器;設計改進
中圖分類號:U464 ?文獻標識碼:A ?文章編號:1671-7988(2020)05-40-04
Abstract: As the core subsystem which has a very important impact on the performance and reliability of the engine, with the increasingly strict emission regulations, the requirements of improved performance and the more complex operation conditions, the crankcase ventilation system, particularly the oil separator is facing more and more challenges from design perspective. In this paper, through detailed analysis of the problems, the root cause was found, and the corresponding design change was proposed, the parts after improvements were carried on the relevant test vehicles for verification, which has proven the effectiveness of the solutions.
Keywords: Crankcase ventilation; Oil separator; Design improvement
緒論
隨著經濟的發展,人民生活水平的日益提高,汽車已經走進千家萬戶,成為人們日常生活中重要的交通工具。由于中國國土廣袤,橫跨多個經度、緯度,氣候環境復雜多樣,因此在中國銷售和使用的汽車必須具備在高溫、高寒、高原等極端惡劣下正常使用的能力。
發動機工作時,部分可燃混合氣和廢氣經活塞環漏入曲軸箱內,曲軸箱通風系統可將漏入曲軸箱的氣體排出曲軸箱;同時達到防止潤滑油變質及燃油稀釋機油,減輕機件的磨損和腐蝕,回收可燃氣體,減少污染。
油氣分離器則是曲軸箱通風系統中最重要的零件,曲軸箱混合氣通過油氣分離器后,機油從混合氣中分離出來回到油底殼,較為干凈的氣體經油氣分離器的分離后進入燃燒室再次燃燒。
我們在一輛進行耐久試驗的公告車輛上發現了發動機燒機油的問題,本文將對此問題進行深入分析,對問題的起源油氣分離器設計改進,最后通過測試驗證設計改進的合理性。
1 某發動機燒機油分析與處理
1.1 問題車輛現狀介紹
在東北長春進行耐久試驗的車輛上發現了發動機燒機油的問題,測試車輛在運行不到3000 公里的路程里,機油由最初的7.85L 減少為1.7L。
燒機油是指機油通過一定的途徑進入了發動機的燃燒室,與混合氣一起參與燃燒。它的主要表現是排氣管冒藍煙(如圖1 所示),發動機下排氣比較嚴重,伴隨有比較多的油滴排出以及機油量嚴重缺少等現象。在正常狀態下,發動機燃燒時也會燒掉一部分機油,這些機油來自對缸體、活塞、氣門潤滑用的機油,不過量很少而已,這里所討論的燒機油現象是作為故障,就是超過正常范圍的燒機油現象。
車輛出現燒機油現象,會使氧傳感器過快損壞,導致燃燒室的積碳增加、怠速不穩、加速無力、油耗上升、尾氣排放超標等不良后果,嚴重者發動機潤滑不足,使發動機造成難以修復的損傷甚至報廢,造成維修成本大幅升高甚至事故隱患。
發動機燒機油主要由如下幾個原因造成:
(1)活塞與氣缸壁之間因為磨損,造成間隙過大,導致機油進入燃燒室。
(2)氣門油封因為老化,破裂等原因導致的密封不良使氣門罩蓋內的機油順氣閥桿進入燃燒室。
(3)渦輪增壓器的回油不暢或者密封不良導致增壓器漏油進入氣道,然后送入燃燒室。
1.2 為何增壓發動機容易燒機油
從很多發動機燒機油的案例中不難發現,有相當多案例發生在裝備有渦輪增壓器的發動機上,下面就來分析一下是否裝備有渦輪增壓器的發動機更容易燒機油。
渦輪增壓器利用發動機排出的廢氣慣性沖力來推動渦輪室內的渦輪,渦輪又帶動同軸的葉輪來壓送由空氣濾清器管道送來的空氣,使之增壓進入氣缸,提高了發動機的燃燒效率,降低了油耗并且減少了排放。由于渦輪增壓器經常處于高溫的工作環境并且高速運轉,所以需要潤滑油對其進行潤滑并且發揮一定的冷卻作用,如圖2 所示。
如上一節提到的發動機燒機油原因可見,增壓發動機燒機油常見兩個方面:一是渦輪增壓器與進氣管之間的油封密封不良導致機油泄漏,而油封損壞的主要原因是更換機油周期太長或者使用劣質機油,造成浮動的渦輪主轉軸缺少潤滑和散熱進而損壞了油封,造成漏油。二是由于回油不暢,整個油路壓力不平衡而導致機油泄漏。
1.3 發動機渦輪增壓器燒機油現象與原因分析
在此次進行耐久測試的車輛上發生的發動機燒機油現象是比較嚴重的,主要表現為排氣管冒藍煙,機油量嚴重減少,下面根據上述常見的引起發動機燒機油的原因對本次發動機燒機油問題進行詳細分析。
1.3.1 渦輪增壓器拆解分析
我們首先將壓縮空氣管從渦輪增壓器側拆下,在渦輪增壓器壓縮機排氣口一側發現了機油的存留,并且在壓縮機排氣口和中冷器的連接管內也發現了機油的存留,如圖3所示。
然后,我們將渦輪增壓器從發動機上拆下,對渦輪增壓器進行觀察,發現廢氣渦輪以及廢氣渦輪殼體的表面均有相當多的黑色的碳沉積物(如圖4所示),是很明顯的機油燃燒后的產物,但是葉片本身沒有發生彎曲變形以及發生于殼體的接觸,進氣壓縮機以及壓縮機殼體表面都光潔無瑕,沒有任何變形以及殘留物。
通過對渦輪增壓器的觀察,說明了渦輪增壓器存在漏油現象。
隨后將渦輪增壓器送往供應商做軸承和油封的測試,發現并沒有損壞的跡象,同時,對渦輪增壓器進行高速動平衡測試,也未發現異常。之后換上新的渦輪增壓器繼續進行測試,漏油依舊,所以排除了渦輪增壓器本身的問題。
1.3.2 曲軸箱通風系統拆解分析
排除了渦輪增壓器本身的問題,渦輪增壓器漏油還有一個可能就是回油不暢,油路內壓力過高導致泄漏。渦輪增壓器供油與發動機油路直接相連,回油管路直接通往曲軸箱內部,潤滑油通過重力的作用直接流回到曲軸箱內,最終流向油底殼,如圖6所示。既然回油管路直接通向曲軸箱,如果曲軸箱內壓力較大,就會導致回油不暢而使渦輪增壓器內部油路壓力過大引起渦輪增壓器的泄漏,而曲軸箱壓力過大的一個常見原因便是曲軸箱通風系統堵塞。
那么通風系統到底有沒有堵塞呢?讓我們先看看我們對另一輛試驗后靜置在零下15度左右環境(當時長春地區的室外溫度)一夜的車輛的渦輪增壓器和機油濾清器進行拆除檢查發現了什么:我們在渦輪增壓器壓縮機側和機油濾清器上有大顆粒的冰渣,如圖7所示。
隨后,我們對問題車輛的機油進行了過濾分析和含水量檢查,過濾分析中未發現異常的顆粒物,而機油中的含水量的確超出新機油的10倍多,但在高濕和高寒地區連續進行試驗的發動機確實會通過通風系統送入的新鮮氣體中帶入曲軸箱進而進入機油中,從而提升其含水量。但是,另一方面機油中的部分水會在發動機熱機后變成水蒸汽通過通風系統中的油氣分離器及相關通風管送入燃燒室最后排出發動機。
正常情況下,當發動機停止工作后,在通風管中的水蒸汽經過緩慢冷卻會殘留在油氣分離器和通風管中。但當發動機在連續工作8小時以上并立即停止工作時,而室外溫度極低(零下15度以下),在通風管中的水蒸汽會快速冷卻變成水,如果水不能回流到油氣分離器中,而是累積在通風管與油氣分離器接頭部位(如圖8所示),那么在極低溫度下,如同渦輪增壓器壓縮機側和機油濾清器中結冰一樣,該處位置也會結冰。
當經過一夜極低溫度環境靜置后再次起動車輛時,且未經發動機暖機情況下,通風管與油氣分離器接口處的冰無法快速解凍,這樣會造成隨著發動機的運轉產生的機油和水蒸汽無法通過油氣分離器送到進氣管中,從而會造成曲軸箱內壓力過高,直接影響渦輪增壓器油路進出兩端的壓力平衡,從而導致回油不暢,油路壓力過大,最終引起泄漏。
為了驗證我們的分析,首先將滿載通風管從進氣管上拔下,讓其直通大氣,按照相同的步驟和方法對車輛進行一夜的極低溫度靜置,然后快速發動車輛并運轉一定時間,沒有發現燒機油現象。另一方面,如果我們手動堵住滿載通風管連接進氣歧管的端口,發動車輛,發現有明顯燒機油現象。這就說明一旦通風系統堵塞會造成渦輪增壓器潤滑機油的泄漏。
2 油氣分離器設計改進及驗證
2.1 油氣分離器設計改進
針對來自曲軸箱的蒸汽容易在油氣分離器出口處遇冷凝結的問題,通過對油氣分離器出口進行剖解分析發現如圖9紅圈所示的凹槽內容易積攢液體,而且很難回流,如果積攢到一定程度,再加上天氣寒冷,很容易在該位置結冰,從而導致通氣不暢。
為了解決極低溫度下通風系統堵塞造成渦輪增壓器燒機油現象,即油氣分離器設計中出口處凹槽容易積攢液體從而導致遇冷凝結堵塞通風管的問題,我們在油氣分離器凹槽處開了一個1毫米左右的小孔(如圖10所示),使得液體能回流到油氣分離器中,從而避免積攢結冰造成的堵塞。
2.2 油氣分離器設計驗證
為了驗證該技術改進是否能避免渦輪增壓器再次燒機油,首先在低溫環境倉模擬外部環境使用舊油氣分離器復現該問題,然后,我們在將改進后的油氣分離器安裝在同一輛試驗車上進行試驗,安裝新的油氣分離器之后分別在零下20度和常溫的環境中運行,實驗數據如下。
對于自然吸氣發動機,應確保發動機在任何工況下曲軸箱壓力<0kPa,即為負壓。對于增壓機型,可以允許少數工況的曲軸箱為正壓,但壓力應<1kPa;同時,曲軸箱的最低壓力都應>-5kPa,在最糟糕的情況下,曲軸箱的最低壓力不<7.5kPa。
通過對低溫和常溫試驗數據發現,曲軸箱壓力(Oil-lid)屬于正常范圍,同時發動機的各項指標如發動機扭矩(Eng -Trq)、發動機水溫(EngCoolTemp)和發動機油溫(EngOil -Temp)是也在正常范圍。
然后,我們在公告車輛上安裝了新的油氣分離器,并正常行駛了160000 公里,沒有再發現燒機油的問題,證明這此的改進是成功的。
3 結論
上面我們介紹了發動機搭載在耐久性車輛上試驗過程中遇到的故障現象:排氣冒藍煙及機油快速減少(燒機油)。采用最大影響因素排除法進行了根本分析和可疑零件的排查找到引起故障的根本原因:發動機通風系統設計缺陷導致渦輪增壓器燒機油。針對導致故障的根本原因提出了相應的解決措施,并將改進后的零件搭載在相關試驗車輛上或在發動機臺架試驗上進行了驗證,最后通過相關試驗證明了解決措施的有效性。
參考文獻
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