

摘 要:潤滑油系統(tǒng)是汽輪機組安全穩(wěn)定運行極其重要的保障。本文詳細介紹一起汽輪機組潤滑油中斷引起燒瓦的事故,全面分析事故原因,制定防止轉子彎曲、軸瓦檢修、增加就地油位計、潤滑油系統(tǒng)聯(lián)鎖裝置優(yōu)化處理方案。經處理,機組一次啟動成功,各軸瓦溫度及軸系振動情況正常。
關鍵詞:汽輪機;潤滑油系統(tǒng);斷油燒瓦;反事故措施
引言
某600 MW汽輪機組是東方汽輪機有限公司制造的 N600—25.0/600/600型,超超臨界、中間再熱、三缸四排汽純凝汽式汽輪機組,其潤滑油系統(tǒng)如圖1。該機組在進行潤滑油泵切換操作試驗中,因運行當班負責人違章指揮以及運行人員誤操作,潤滑油壓低時直流潤滑油泵啟動失敗,導致斷油燒瓦事故發(fā)生。
1 事故詳細經過
該機組臨修結束后并網成功。12時42分,負荷390MW,汽輪機組ETS跳閘,首出“低潤滑油壓跳機”,機組甩負荷。值班人員立即匯報值長,鍋爐復位MFT,重新吹掃點火啟動。 值長報告中調,同時按規(guī)定報告公司有關領導和部門領導,并立即組織機組重新啟動工作。15時06分,2號機組主蒸汽參數(shù)正常,汽輪機掛閘沖轉。15時18分,汽輪機轉速定速3000轉/分,值班人員檢查機組軸系振動、汽輪機脹差、油系統(tǒng)參數(shù)都正常。此時,有關部門領導和技術專責陸續(xù)到達現(xiàn)場指導。經現(xiàn)場領導與技術專責商量,決定在并網前按操作票規(guī)定進行主機潤滑油系統(tǒng)油泵切換,檢驗主油泵是否運行正常。
15時17分,某主管領導要求按“先停止啟動油泵、后停止交流潤滑油泵”的順序進行試驗。15時25分,值班人員停止啟動油泵,潤滑油壓穩(wěn)定在0.24 MPa,隨后值班人員停止交流油泵,直流油泵聯(lián)啟正常。此過程中,潤滑油壓最低降至0.13 MPa最終又升高到0.22 MPa。15時30分,運行值班啟動交流油泵,停止直流油泵。此過程中,發(fā)現(xiàn)主油泵入口、出口油壓都不正常。
此時,某主管領導要求退出直流潤滑油泵“備用”狀態(tài),再停運交流潤滑油泵,以進一步證實主油泵是否能夠正常工作,當班值長沒有提出反對意見。15時31分57秒,機組轉速3000轉/分,交流潤滑油泵運行,直流潤滑油泵停止,啟動油泵停止且聯(lián)鎖在“備用”狀態(tài),主操退出交流潤滑油泵和直流潤滑油泵“備用”狀態(tài),主油泵出口壓力為0.20MPa,潤滑油壓力0.23 MPa。15時33分,值班主操在CRT汽輪機潤滑油系統(tǒng)監(jiān)控系統(tǒng)上操作,停運交流潤滑油泵后,“潤滑油壓力低跳閘”報警,汽機跳閘,鍋爐保持運行。15時35分45秒,值班員手動操作緊急啟動直流油泵,潤滑油壓瞬間正常。汽輪發(fā)電機組潤滑油壓降低至0.01MPa,持續(xù)時間15秒,機組各軸瓦溫度持續(xù)升高,其中現(xiàn)場可見7號軸瓦冒出濃煙。運行人員迅速啟動交流潤滑油泵,潤滑油壓力低報警消失,主油泵出口壓力恢復至0.30 MPa,潤滑油壓力恢復至0.39MPa,汽輪機破壞真空緊急停機處理。15時42分,汽機惰走14分鐘后轉速到零。
2 事故原因分析
經過現(xiàn)場調查以及對現(xiàn)場相關記錄、資料的分析、論證,事故的原因已調查清楚,具體原因如下。
2.1嚴重違反“二十五項反措”
電廠某主管領導與運行值班人員嚴重違反“二十五項反措”,在未組織進行任何分析研究和做好事故預想的情況下“違章指揮”,運行值班人員對明顯違反規(guī)程制度的錯誤指令,沒有拒絕執(zhí)行或提出異議,違章退出直流潤滑油泵“備用”狀態(tài),是導致汽機潤滑油短時中斷引起軸瓦燒損的主要原因。運行班組技術管理薄弱,現(xiàn)場規(guī)章制度不完善,執(zhí)行反事故措施不嚴肅認真,技術資料不齊全,圖紙管理不規(guī)范,這是導致事故發(fā)生的重要原因。
2.2主油泵油渦輪吸油失敗
CRT上主油箱油位顯示與主油箱實際油位存在偏差,開機時顯示油位在100-1150 mm范圍內波動,就地油位顯示在835-885 mm,低于油渦輪正常工作時入口要求的最低極限油位900 mm,因此,油渦輪無法正常入油。機組在轉速3000轉/分的情況下,停止交流潤滑油泵和直流潤滑油泵后機組主油泵供油系統(tǒng)不能正常工作,是導致機組斷油燒瓦的直接原因。
2.3主油箱就地未安裝機械油位計
主油箱設計時就地沒有安裝機械油位計,運行人員無法判斷油位計測量值的真實性。 現(xiàn)象缺乏對油位真實性輔助判據(jù),致使主油箱實際油位低于最低報警值1100 mm時運行人員不能及時發(fā)現(xiàn),這是油渦輪供油失敗的直接原因。
2.4潤滑油系統(tǒng)聯(lián)鎖裝置隱患
該機組安裝施工期間,電廠提出變更設計圖紙,在控制室操作臺上增加了“汽輪機交流潤滑油泵及汽輪機直流潤滑油泵的油壓低信號硬接線聯(lián)鎖開關”。嚴重違反了《火力發(fā)電廠設計技術規(guī)程》第12.6.1條:“熱工保護有以下強制要求:保護回路中禁止設置供運行人員切、投保護的任何操作設備”的規(guī)定。 原設計CRT上已有“熱工聯(lián)鎖”,又在盤上增加“電氣聯(lián)鎖”硬開關,留下重大的事故隱患。
3 處理方案
3.1防止轉子彎曲處理方案
根據(jù)軸瓦溫度、現(xiàn)場的軸瓦冒煙現(xiàn)象以及惰走時間判斷,汽輪機各軸瓦燒損,汽輪機已經無法正常盤車。立即關斷汽缸連接閥門進行悶缸控制缸溫,保證汽缸、轉子的自然冷卻。 檢修人員拆除原有盤車,裝上檢修臨時盤車,在各轉子分別安裝百分表,用臨時盤車方式盤動轉子,詳細記錄軸彎曲最大與最小位置并做好標記。汽缸調節(jié)級溫度150℃以上時每30分鐘盤動轉子180°,防止轉子發(fā)生永久彎曲。
3.2各軸瓦處理情況
經解體檢查,機組1-6、8-9號軸瓦磨損輕微,軸瓦底部出現(xiàn)約為0.05-0.08 mm的磨損,對1-6、8-9號軸瓦修刮后繼續(xù)使用。
7號軸瓦磨損最為嚴重,達到2.5mm,其鎢金脫落情況如圖2。軸瓦鎢金出現(xiàn)熔融塊狀,鎢金被高度軟化,碾壓順著轉子的旋轉方向平鋪在軸頸頂部,下油擋齒完全磨損。7-8號密封瓦內擋環(huán)磨損嚴重,瓦殼被碾壓變形,密封瓦卡死在瓦殼內。下瓦兩個頂軸油孔已經全部被封閉,還剩余2-3mm的鎢金層。軸頸狀況良好,磨損輕微,磨損量約為0.02-0.03mm,拋光處理后狀況良好,超聲波探傷檢查合格。對7號軸瓦、7-8號密封瓦進行更換處理。
3.3優(yōu)化潤滑油系統(tǒng)聯(lián)鎖開關
根據(jù)有關規(guī)定,熱工保護回路當中禁止設置運行人員切、投保護的任何操作設備。該機組違反了該規(guī)定,在保護回路中設置了運行人員可隨意切、投的保護聯(lián)鎖開關, 熱控專業(yè)相關技術人員重新核查設計圖紙,優(yōu)化潤滑油系統(tǒng)閉鎖裝置,徹底消除事故隱患。熱控專業(yè)逐步完善機組的主保護功能、連鎖裝置等,并明確相關技術管理制度。
3.4主油箱加裝就地油位計
對機組加裝主油箱就地油位計,直觀反映主油箱真實油位,便于運行人員監(jiān)視檢查,提高主油箱的安全運行可靠性。定期校驗就地油位計與CRT油位顯示是否準確無誤,保障就地機械油位計處于良好的狀態(tài)。
總結
此次事故造成了軸承燒瓦、密封瓦嚴重磨損、機組非計劃停運等嚴重后果,對電廠造成了較大的經濟損失。經檢修處理后,機組一次啟動成功,各軸瓦溫度及軸系振動情況正常。
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作者簡介:
彭勝(1986-),男,湖南汨羅人,工程師。研究方向:發(fā)電廠生產技術管理。