賈明松 周 凡
(1、華能長春熱電廠,吉林 長春130000 2、華能吉林發電有限公司,吉林 長春130216)
華能長春熱電廠采用哈爾濱鍋爐廠制造的SCR 原理脫硝裝置,催化劑及噴氨口位于省煤器與空氣預熱器之間的尾部煙道。氨儲存單元為氨區的2 臺65m3液氨儲罐,連接SCR 區域和氨區的氨氣管道系統布置在廠區的綜合管架上。液氨通過液氨槽車運送到裝卸區域,通過槽車與液氨儲罐間的管道和壓縮機將液氨輸送到液氨儲罐中,使用液氨泵將液氨輸送到蒸發器內,通過蒸汽將液氨蒸發為氨氣,再利用氨氣緩沖罐進行壓力調節,使用專用管道把氨氣輸送至脫硝噴氨口。通過探索發現液氨泄漏、擴散等重大突發事件,構建電廠液氨泄漏、擴散重大事故情景,可以提高企業面臨的安全風險和應急處置項目的應急響應效率,提升火電廠液氨泄漏重大事故的應對能力。
通過分析我國2007-2018 年危險化學品各環節事故數和死亡人數可知,我國危險化學品各環節事故次數與死亡人數在2007-2018 年處于整體下降趨勢,在2016 與2018 年危險化學品各環節事故次數與死亡人數突變,急劇增多。其中,2016 年發生事故220 起,造成230 人死亡;2017 年發生事故218 起,造成271 人死亡。本文通過對液氨泄漏生產安全事故的調研分析可知:
a.氨氣較空氣輕,易形成氨霧,流動性強,流向快;b.低濃度氨氣泄露到空氣中時,作業人員能夠聞到氨的臭味會迅速撤離;高濃度氨氣泄露到空氣中時,作業人員會吸入對人身致傷的氨,受傷人員不能及時撤離。當吸入一定濃度的氨后,會導致傷者呼吸系統水腫,呼吸道水腫會令人窒息,甚至導致死亡;c.如果液氨發生泄露,當氣壓在0 MPa 時,發生溫度驟然降低,溫度會低至零下33 ℃,液氨在接觸人的皮膚后,會在接觸位置造成凍傷;d.受傷者吸入大量的氨后,會神志不清,難以自救,救援人員受現場實際情況和畏懼心理作用,增加救援難度;e.無論是液氨還是氨氣發生泄露后,會迅速擴散,影響到廠區周邊區域,造成嚴重的社會影響,使得企業形象受損。
以泄漏場景不同,在溫度為-33.40 ℃時,分別建立四種氨儲罐模型,泄漏擴散效果如圖1 所示。

圖1 氨儲罐泄漏擴散圖
當泄漏隨時間變化時,泄漏口徑分別為5mm 時的小孔泄漏模型、25mm 的中空泄漏模型、100mm 的大孔泄漏模型;當泄漏為瞬時,災難性破裂模型。通過模擬計算氨儲罐泄漏后的相關數據可知,當場景為小孔泄漏模型時,材料液體質量百分率為80.64%,液滴直徑為68.64 um,速度為274.14m/s;當場景為中空泄漏模型時,材料液體質量百分率為80.12%,液滴直徑為73.24um,速度為265.15m/s;當場景為大孔泄漏模型時,材料液體質量百分率為82.41%,液滴直徑為84.89um,速度為244.63m/s;當場景為災難性破裂模型時,材料液體質量百分率為80.55%,液滴直徑為59.39um,速度為265.70m/s。通過模擬計算氨儲罐泄漏后擴散的相關數據可知,當場景為小孔泄漏模型時,至UFL 的平均距離為1.40m,至LFL 的平均距離為2.26m;當場景為中空泄漏模型時,至UFL 的平均距離為6.36m,至LFL的平均距離為8.16m;當場景為大孔泄漏模型時,至UFL 的平均距離為8.90m,至LFL 的平均距離為15.02m;當場景為災難性破裂模型時,至UFL 的平均距離為32.71m,至LFL 的平均距離為45.59m。
本文情景模擬的事故主體為華能吉林發電有限公司長春熱電廠,現場人員100 人;相關方為農安縣應急局,現場人員1000人。篩選的情景事件如表1 所示,并對其展開分析。

表1 情景事件
1.3.1 情景1:液氨泄露。液氨迅速氣化成氨氣,開始向四周擴散。氨氣密度低于空氣,擴散速度極快,如果遇上大風天氣,不但加快擴散的速度,還會加快液氨的氣化速度。如果不能在第一時間采取有效控制措施,由于其具有刺激性氣味和毒性,擴散至周邊人員聚集區,容易引起群死群傷事故。
1.3.2 情景2:氨氣發生泄露后,由于其具有可燃性,爆炸極限在16%-25%之間。周邊環境中出現明火、火花,就會引燃氨氣,達到爆炸極限條件時,甚至會引發爆炸。壓力容器內的蒸發后氨氣如被引燃會形成噴射火,引燃周邊易燃物,甚至損毀設備設施。由于破口位置的溫度升高,會加速液氨氣化,隨著罐內液氨在容器內流動,在圍堰內形成池火。管內液體存量越大、壓力越大、持續時間越長池火危害性越大。火災會使人員受到傷害,設備設施被引燃致使火災蔓延。
1.3.3 情景3:液氨持續蒸發,氨氣持續擴散。氨氣形成的蒸汽云團隨風擴散。一旦被引燃,在該區域會發生閃爆,閃爆會引燃圍堰內流出的液氨蒸發氣體形成池火。燃爆產生的沖擊波會傷害該區域的現有人員,同時造成設備設施損壞。
因2 號儲罐前側安全閥需要更換,共3 名檢修人員,其中,2名檢修人員正在罐頂平臺拆卸安全閥,另1 名在下面準備接應。螺栓全部拆卸完成,2 人合力試圖將安全閥移動至工作平臺,因密封面粘住難以移動,用力過猛且脫手,安全閥穿過工作平臺跌落,砸中1 號儲罐底部液相引出管,致使該管道和液氨儲罐之間的焊縫處發生斷裂,液氨延裂縫噴出,液氨發生泄漏。此時,作業人員立即捂住口鼻,互相攙扶,沿上風向進行撤離。
2 分鐘后,生產集控室通過報警信號和報警電話接到泄漏報警,派出運行人員3 人前往現場進行查看,人員到達現場后,確認1 號罐底液相管和液氨儲罐之間焊縫斷裂,看到液氨噴射出3 至5 米。此時,a.現場作業人員立即進行自救和互救,延上風向向圍堰外撤離;b.穿好防化服,進入氨區,幫助受傷人員撤離;c. 運行人員將現場看情況匯報當班值長和部門負責人;d.立即組織廠內救援人員趕到現場,開展現場救援工作。
5 分鐘后,經過觀察和現場分析確定短時間內無法控制液氨噴射狀泄露。此時,已經逐級匯報,電廠主要負責人立即宣布啟動二級應急響應,在生產會議室成立應急指揮部,各工作組人員趕到現場組織救援與搶險工作;各應急工作組進入狀態,按照應急預案,開展應急工作,運行人員將脫硝系統緊急停車。
10 分鐘后,應急指揮部組織專業技術人員推算氨氣擴散范圍,經分析目前不能有效控制氣體擴散,氣體將隨時間推移持續擴散。(模擬中毒傷害范圍約50m,受影響區域約1000m)。此時,應急指揮部下達命令要求立即采取控制氨氣擴散措施:a.工藝控制:維持消防水壓力,確保水噴淋持續噴淋,通過排放稀釋、倒罐轉運操作等有效措施,降低氨氣濃度和減少故障儲罐液氨存量;b.防范措施:立即組織氨區周邊作業人員有序撤離,設置警戒區域防止火災傷害,利用消防水槍對火災附近區域進行降溫和稀釋氨氣等應急措施,應急處置人員對受傷人員進行現場救治,同時維持好現場治安等。c.應急指揮部宣布啟動一級響應,上報地方政府,撥打110、119、120 電話請求社會救援,請求公安部門協助疏散廠區周邊人員。
30 分鐘后,倒罐轉運操作起到作用,泄露量持續減少,氨氣擴散到空氣中的濃度持續降低。氨氣泄露和擴散引發的危害范圍得到有效控制和減小。各應急小組將指揮部各項指令逐一落實,消防車對液氨儲罐持續進行噴淋。應急工作組對氨區周邊進行警戒和物資調配等相關工作持續開展,衍生災害已經得到有效控制。
70 分鐘后,圍堰和泄露儲罐內的液氨已經被稀釋和燃燒盡。觀察現場警戒范圍內空氣中氨氣濃度持續下降。此時逐步恢復部分應急措施:a.停止氨區外的消防車噴水,消防隊撤離;b.工作組將不同程度受傷的50 人送往醫院進行救治,同時配合120 急救人員將受傷人員送往醫院就醫,經確認2 人當場死亡,2 人重度燒傷,2 人重度中毒,44 人輕微中毒。其余人員進行現場醫療救治后,進行相關善后處置。
在發出應急信息后,開展災后處置:a.通知廠區周邊受影響的村莊、單位和公安部門撤銷警戒區域;b.安撫死亡人員家屬,洽談賠償事宜,安撫受傷人員;c.對周邊村莊村民進行解釋和補償;d.開展事故調查,對應急救援工作進行評估。發出應急信息之后2-4 天,開展災后恢復生產和氨區重建:a.處置人員進行該區域的全面檢查和清理;b.制定和實施設備設施的維修方案,進行施工檢修。發出應急信息之后第5 天,完全恢復生產:修復驗收,置換恢復,投入正常生產。
根據情景構建工作成果,對火力發電廠脫硝液氨泄露專項應急預案修訂提供科學依據,完成專項應急預案編制工作,通過完善安全風險分析準備,提升安全風險應對能力。根據情景構建及安全風險評估結果,細化了現場處置方案,完善與當地政府及相關企業的應急聯動機制。實現了情景構建技術在火力發電廠的首次應用,提升了發電企業典型生產安全事故預防與風險評估能力,促進了企業重大突發事件安全管理水平的提升。基于數學建模和計算機模擬事故后果定量分析,構建液氨突發事件典型情景,明確了情景關鍵節點的相關應急任務,驗證了液氨泄漏事故發生的機理和構建的情景,為提升應急能力提供技術支撐。