胡印勝 羅 王 姜興鑫
(1山東深信節能環保科技有限公司, 山東 滕州 277500;2華新水泥股份有限公司, 湖北 武漢 430070)
某水泥公司余熱電站窯尾SP余熱鍋爐出口蒸汽溫度設計為250℃,需要與窯頭AQC余熱鍋爐產生的蒸汽混合后進入窯頭ASH蒸汽過熱器過熱至380℃,經室外蒸汽管道送至主廠房進入汽輪機發電機組做功發電。
實際運行中,由于在熟料生產線點火升溫過程中,預熱器出口廢氣溫度較高,窯尾SP余熱鍋爐產生的蒸汽過熱度較小,因此不能單獨投入SP余熱鍋爐發電;熟料生產線斷料后,此時窯頭ASH蒸汽過熱器廢氣溫度降低,不能把兩臺余熱鍋爐產生的蒸汽過熱至所需溫度,汽輪發電機不能維持運行,被迫停機,特別是近年來,該水泥公司利用回轉窯協同處理工業危廢、生活垃圾,窯系統用風量增加,造成窯尾熱量升高,窯頭熱量降低,進入汽輪發電機組的主蒸汽溫度一直較低,嚴重影響了系統熱效率。
提高SP余熱鍋爐出口蒸汽溫度,產生的蒸汽直接進入汽輪輪機是解決以上問題的關鍵,本文對采用鰭片式管束對原SP余熱鍋爐過熱器改造以及改造后效果做詳細介紹,以供同類型鍋爐改造參考。改造前SP余熱鍋爐中壓過熱器結構及鍋爐參數。
管子規格:Φ38×3.5mm
橫向間距:100mm
橫向排數:2×25排
縱向間距:80mm
縱向排數:出廠6排;第一次改為14排
布置類型:光管順排布置(見圖一:改造前光管管束布置圖:) 圖一:改造前后過熱器管束布置圖
受鍋爐內部空間所限,水泥工廠于2013年把SP余熱鍋爐中壓過熱器縱向排數從6排增加到14排,鍋爐出口蒸汽溫度雖有所提高,但是SP余熱鍋爐產生的蒸汽仍然要送到ASH蒸汽過熱器進行過熱,無法單獨送至汽輪發電機組做功發電,SP余熱鍋爐實際運行參數為:
進口廢氣量: 369000 Nm3/h 進口廢氣溫度:355℃
中壓段出口廢氣溫度:207.3℃ 產汽量: 31.14t/h
蒸汽壓力:1.75MPa(a) 蒸汽溫度: 291℃
給水溫度:100℃
鍋爐常用的擴展受熱面有肋片管(螺旋翅片管、H型翅片管)、膜式管、鰭片管等。
水泥廠余熱電站窯尾SP余熱鍋爐進口廢氣粉塵濃度高達80-150g/Nm3,粉塵顆粒細、硬度低、易積灰,所選擴展受熱面結構應能避免管束廢灰大量積聚;鍋爐進口廢氣溫度280℃~400℃,廢氣溫度波動較大,受熱面管子隨溫度能夠自由膨脹收縮,防止管束之間產生溫差應力過大造成管束變形或損壞。考慮以上因素,本改造采用鰭片管。
a) 鰭片管是沿光管軸線外兩邊焊接矩形鋼帶,使得單位管長的換熱面積增加較多,故在有限的空間內,可以最大可能的增加換熱面積,本次改造采用的鰭片管擴展系數為1.767;
b) 窯尾廢氣溫度變化較大,鰭片和管子采用同一材質,一起膨脹或收縮,管子之間留有一定間隙,整個管片不會產生溫差應力對管子造成損害;
c) 廢氣是順著鰭片方向流動,兩側鰭片起到導向作用,對于含塵量較大的廢氣,積灰較輕;
d) 管束錯排布置,能增加鰭片間氣流的擾動,起到傳熱強化的作用。
管子規格:Φ42×3.5mm
鰭片高度:25mm
鰭片厚度:3mm
橫向間距:130mm
橫向排數:2×41排
縱向間距:61mm
縱向排數:11+11排
布置類型:鰭片錯排布置(見圖一:改造后鰭片管管束)
2.4.1 核算廢氣參數:
進口廢氣量: 369000 Nm3/h 進口廢氣溫度: 355℃ 核算中壓段出口廢氣溫度:206.9℃ 核算蒸發量: 29.8t/h 蒸汽壓力: 1.75MPa(a) 核算蒸汽溫度: 340℃ 給水溫度: 100℃
2.4.2 改造中壓段傳熱部件核算結果匯總(見表)

表:改造中壓段傳熱部件核算結果匯總 名稱及符號 單位 過熱器 蒸發器1 蒸發器2 蒸發器3 蒸發器4 蒸發器5 省煤器 管子規格 mm 42×3.5 42×3.5 42×3.5 42×3.5 42×3.5 42×3.5 38×3.5 管子排列方式 鰭片錯排 光管順排 光管順排 光管順排 光管順排 光管順排 光管順排 橫向排數 40+38 48 50 50 50 50 52 縱向排數 11+11 21 21 21 22 22 44 對流受熱面積 m2 1937 1251 1303 1303 1397 1397 2598 廢氣進口溫度 ℃ 355.00 337.48 305.98 281.29 263.10 248.81 238.35 廢氣出口溫度 ℃ 337.48 305.98 281.29 263.10 248.81 238.35 206.87

工質進口溫度 ℃ 209.33 209.33 209.33 209.33 209.33 209.33 100.00 工質出口溫度 ℃ 340.00 209.33 209.33 209.33 209.33 209.33 209.33 廢氣流量 Nm3/h 369461 370476 371583 372690 373797 374904 375919 工質流量 kg/h 29753 / / / / / 31645 廢氣平均速度 m/s 6.81 7.30 7.16 6.91 6.73 6.59 6.03 傳熱系數 W/℃.m2 26.84 35.80 35.09 34.21 33.66 33.16 32.26 換熱面傳熱量 kJ/h 9632760 17632841 13499227 9814995 7677676 5556393 17572159
1) 改造前鍋爐出口蒸汽參數為:1.75MPa(a)-291℃-31.15t/h;改造后鍋爐出口蒸汽參數為:1.75MPa(a)-340℃-29.75t/h,雖然蒸汽量略有下降,蒸汽溫度及品質較高,計算發電負荷提高60.8kW;
2) 改造后SP余熱鍋爐產生的蒸汽不用送到ASH蒸汽過熱器再熱,直接進入集汽缸,減少了沿程蒸汽管道阻力損失;
3) 當啟窯時,窯尾SP余熱鍋爐隨窯同步一起投入,隨著廢氣溫度升高,窯尾余熱鍋爐產生蒸汽,即可進行暖管及汽輪機沖轉運行,基本做到隨窯線同步運行;
4) 當停窯或斷料時,進入窯尾SP余熱鍋爐廢氣溫度較高,鍋爐出口蒸汽溫度也較高,只要汽輪機進汽溫度高于蒸汽壓力下飽和溫度+60℃,汽輪機可以維持運行,提高余熱發電運轉率;
5) 改造后的窯尾SP余熱鍋爐過熱器采用SX-SSQY亞音頻清灰器,提高了清灰能力,管束積灰情況好于光管。
窯尾SP余熱鍋爐過熱器經改造后出口蒸汽溫度提高,可以單獨運行,提高了電站運轉率,增加了發電負荷,達到了改造預期,還可以為其他同類型鍋爐改造提供參考。