胡 超, 何銀達, 吳云才, 吳鎮江, 趙 鵬, 何川江
(中石油塔里木油田分公司迪那油氣開發部)
伴隨著鉆、完井技術的不斷進步,越來越多的超深高溫高壓氣井得到投入開發,在開發過程中,持續環間帶壓(SCP)為高壓氣井常見現象,受到作業難度和費用等因素的影響,越來越多完整性異常井處于監控生產狀態。目前也引進了國外井完整性管理方式,規范了生產井屏障劃分以及異常井壓力測試和診斷技術,部分單井由于受到開、關井等壓力激動影響,加之本身油管、套管存在一定的缺陷,造成環空壓力異常升高,甚至超過其最大允許壓力,若該情況得不到有效控制,則很有可能引發天然氣竄漏至地面,導致井口失控的災難性事故。
D2-22井是迪那凝析氣田的一口開發井,于2009年6月6日完鉆,完鉆井深為5 242 m,投產井段4 894.5~5209.0 m(126.5 m/20段)。一開后套管頭?508 mm×?339.7 mm-35 MPa,二開后套管頭?339.7 mm×?244.5 mm-70 MPa,三開后套管頭?244.5 mm×?177.8 mm-105 MPa,油管頭?177.8 mm-105 MPa。
D2-22井原始地層壓力105.89 MPa,壓力系數2.2,溫度136.27℃,為異常高壓凝析氣藏; 2009年9月17日投產,配產50×104m3/d,油壓85 MPa。2010年上調產量至80×104m3/d后,油壓呈現波動下降情況,油嘴檢修時發現籠套中有地層砂卡阻,生產期間各級環空呈現熱致環空帶壓特征,但基本穩定。
2015年4月,生產時油壓46 MPa,日產氣21×104m3,日產凝析油18 t,A環空12 MPa,B環空8 MPa,C環空13 MPa。關井時,井口油壓71 MPa,地層壓力88 MPa。
2015年4月18日14∶55關井檢修,發現A、B、C環空壓力均快速上漲, A環空最高漲至67.5 MPa,B環空最高漲至49.46 MPa,C環空最高漲至58.35 MPa,進行環空放壓,B、C環空放出物均為可燃天然氣。突發壓力變化情況見圖1。
根據APIRP90-2和ISO 16530-2計算的B、C環空最大允許壓力,各級環空推薦范圍分別是:B環空56 MPa、C環空28 MPa。各級環空壓力均超過了套管的承壓范圍,C環空壓力超過了?339.7 mm套管抗內壓額定值,達到套管頭承壓的82%,存在較大的井口安全隱患:①井口套管頭密封失效,造成天然氣泄漏;②套管破裂,氣體竄漏至地層、泄漏至地面,造成災難性事故。
為了確保井口安全,現場立即組織開井,通過降低油壓的方式來降低其它環空的壓力,若井口壓力下降幅度小,可以將高壓氣井生產翼、放噴翼同時打開,進一步降低井口壓力。開井后油壓、A、B、C環空壓力均下降至40 MPa以下,井口風險得到緩解。推薦控制范圍與開井后壓力情況對比見表1。現場24 h派人值守以防止關井。

圖1 D2-22井A、B、C環空壓力與油壓變化曲線圖

表1 推薦控制參數與開井后壓力對比
對B、C環空放壓,放出可燃氣體,放壓后壓力很快上漲,氣樣組分化驗結果與處理廠外輸首站天然氣組分結果一致,證實環空壓力來源為產層天然氣。
分別對?177.8 mm、?244.5 mm、?339.7 mm套管主副密封采用卸開試壓堵頭判斷密封性能,其套管主副密封密封有效。
3.1 環空壓力來源分析[1]
各級環空屏障示意圖及泄漏通道見圖2。

圖2 D2-22井各級環空泄漏通道示意圖
(1)A環空滲漏通道分析。油壓和A環空壓力重合,壓力變化相關性強,油套竄通。①流體從油管向A環空滲漏(可能性較大)。入井油管及工具均通過絲扣連接,連接部位多達1 000多處,出現絲扣泄漏的可能較大; 在山前高壓氣井A環空出現壓力異常原因中因油管絲扣泄漏問題導致占50%以上。 ②流體從封隔器向A環空滲漏(存在可能性);封隔器出現密封失效,導致天然氣從封隔器竄至A環空;封隔器失封導致天然氣滲漏幾率很低;③流體從B環空向A環空滲漏(B環空壓力較低,不存在可能性);④生產套管井口密封元件滲漏到A環空(已經排查,不存在可能性) ;⑤油管掛及密封元件滲漏到A環空(多道密封,可能性較小)。
(2)B環空滲漏通道分析。B環空放出可燃氣體,壓力與A環空相關性不強,壓力來源不明。⑥生產套管井口密封元件滲漏到B環空,已做排查(不存在可能性);⑦內層技術套管井口密封元件滲漏到B環空,已做排查(不存在可能性);⑧流體從A環空向B環空滲漏(可能性較大) 。A環空帶壓較高;生產套管通過絲扣連接,連接部位多,出現絲扣泄露的可能較大;⑨流體從C環空向B環空滲漏(存在可能性)。C環空壓力較高,但B、C環空壓力相關性不強;內層技術套管通過絲扣連接,連接部位多,出現絲扣泄漏的可能較大;流體從套管環空滲漏進入B環空,?177.78 mm套管固井質量較好(可能性較小)。
(3)C環空滲漏通道分析。C環空放出天然氣,壓力與B環空相關性不強,壓力來源不明。內層技術套管井口密封元件滲漏到C環空(已做排查,不存在可能性) ;外層技術套管井口密封元件滲漏到C環空(已做排查,不存在可能性) ;流體從B環空向C環空滲漏(可能性較大) 。B環空帶壓較C環空壓力低,但存在內層技術套管漏點較深,B環空壓力沒有反映到井口的可能;內層技術套管通過絲扣連接,連接部位多,出現絲扣泄漏的可能較大;流體從D環空向C環空滲漏(D環空壓力較低,不存在可能性);流體從套管環空滲漏進入C環空,存在淺層氣滲入可能(存在可能性較小) 。周邊井環空帶壓情況普遍,存在淺層氣滲入可能;?244.47 mm套管固井質量較好,淺層氣滲入可能較小。
(4)D環空滲漏通道分析。D環空放出可燃氣體,壓力放到0后沒有上漲,氣體來源不明。外層技術套管井口密封元件滲漏到D環空(已做排查,不存在可能性);流體從C環空向D環空滲漏(存在可能性)。C環空帶壓較高,且最高帶壓值58.35 MPa,超過外層套管抗內壓強度值(58 MPa),滲入D環空可能性較大;外層技術套管通過絲扣連接,連接部位多,出現絲扣泄漏的可能較大;流體從套管環空滲漏進入D環空(可能性較小)。周邊井環空帶壓情況普遍,存在淺層氣滲入可能;?339.72 mm套管固井質量較差,存在淺層氣滲入可能。
3.2 環空壓力測試
(1)補液測試。對A環空直接補1.4 g/cm3有機鹽。補壓前:油壓37.8 MPa,A環空壓力38.5 MPa,B環空30.1 MPa,C環空38.5 MPa。
補壓后:油壓32.74 MPa,A環空壓力0 MPa,B環空19.47 MPa,C環空22.97 MPa,補入42 m3后油壓開始明顯下降,取樣口發現綠色液體,與補入的環空保護液一致,確認有機鹽進入油管內;預計漏點深度在4 000 m左右,且漏點較大(實際在4 272 m左右油管斷裂)。
(2)壓井測試,判斷是否可以安全關井。先后對A環空反擠清水75 m3,對油管正擠清水35 m3,待油套穩定,對油管正擠地層水15 m3,對A環空反擠地層水55 m3,最后油套合注地層水10 m3。
補壓前:油壓45.1 MPa, A環空45.0 MPa,B環空26.6 MPa,C環空39.5 MPa。
停泵后:油壓34.6 MPa, A環空32.4 MPa,B環空26.2 MPa,C環空37.8 MPa。
(3)測試結果。B環空在壓井過程壓力變化不大,B環空壓力源較小或不暢通。 C環空在壓井過程中放出壓井液體,證實A環空與C環空溝通性良好。
(4)D2-22井各壓力來源分析。對于A環空,壓力與油壓基本一致,且通過環空補壓后,井口取樣發現環空保護液,判斷:油套連通,第一井屏障失效。
B環空壓力同A環空有較好的相關性,且無法卸掉,判斷:存在壓力來源,通道較小及不暢通,第二井屏障退化。
通過擠壓井的方式可以實現安全關井。
D2-22開井以后井口壓力得到降低,但井口仍然存在一定的生產風險,一旦發生意外關井,井口壓力將再一次升高,以往部分隱患井通過地面持續放噴監控,一來會造成大量的天然氣資源浪費,另一方面與現有的環保法相違背,因此,采用壓回法壓井的方式來讓單井實現安全關井,即先通過泵車大排量向套管擠壓井,再向油管內進行擠壓井,后再次向套管內擠壓井,將天然氣壓回地層,實現安全關井。根據氣侵的時間,重復組織壓井施工,直到修井機準備就緒。
第一次壓井施工:對A環空擠1.4 g/cm3有機鹽50 m3,后對油管內擠清水45 m3;排量0.8~1.0 m3/min,最高泵壓63 MPa。安全關井5 d后,井口壓力恢復至關井前壓力。
壓井前:生產油壓40.3 MPa, A環空40.3 MPa,B環空26.4 MPa,C環空37.1 MPa。
壓井后:關井油壓39 MPa, A環空34.9 MPa,B環空23.1 MPa ,C環空36.5 MPa。

壓井前:油壓45.1 MPa, A環空45.0 MPa,B環空26.6 MPa,C環空39.5 MPa。
壓井后:油壓34.6 MPa, A環空32.4 MPa,B環空26.2 MPa ,C環空37.8 MPa。
安全關井4 d后,受到天然氣氣侵影響,井口壓力恢復到關井前壓力,后再組織地層水進行壓井,保障井口安全,D2-22井累計組織壓井13次(平均4 d/次),實現安全關井53.75 d,減少天然氣放空2 990×104m3,減少原油排放2 596 t。
井口突發環空壓力異常是高壓氣井在生產運行當中可能遇到的,作為現場管理者,除了要做好異常井的日常監控工作以外,對于突發環空壓力超高,達到紅色風險等級的井,應盡快采取有效的控制措施,保證井口安全,防止事態惡化,利用擠壓井的方式能有效地將井口風險降低,在行業內具有廣泛的推廣應用價值。