隋 新,劉志龍
(1.煙臺南山學院,山東 煙臺 265700;2.南山印尼賓坦氧化鋁有限公司)
氧化鋁機械設備維修與保養是保證氧化鋁生產的核心環節,合理的機械設備維修保養不僅增加了機械設備使用壽命,同時也保證氧化鋁廠的生產效率與生產質量。氧化鋁廠在生產過程中對機械設備耗損較大,機械設備維修也是保證氧化鋁廠日常運轉的重要措施[1]。氧化鋁廠機械設備維修保養難度較大,且維修花費資源較長,受到維修人員能力限制,嚴重影響了氧化鋁廠生產。因此提出氧化鋁廠機械設備維修技術方案設計,對機械設備及時維修,避免機械設備老化故障、隱藏故障以及損壞故障燈影響正常生產。機械設備維修技術方案需要根據設備使用運行階段,制定設備維修機制,將建立機械設備維修檔案,以便下次設備發生故障時及時對設備情況能夠快速了解[2]。如果出現重復故障情況,可以快速找出設備故障區域,提高維修效率,避免因為設備維修而拖延氧化鋁廠的生產效率。
氧化鋁廠機械設備運行中任意時刻都可能發生失控,影響生產效率。而設備故障報警概率受到設備失控時間點影響較大,在運行周期內受到設備運行市場相關影響,對設備運行監控下運行穩態作出分析[3]。假設在w 臺設備運行中,出現故障率為f1,每個設備運行時分為受控與失控兩種狀態。當機械設備從受控狀態轉為失控狀態時,即機械設備出現故障。想要保障氧化鋁廠正常運轉,減少生產損失,需要對每個機械在生產時進行監測,剔除其中失控設備,并利用屬性控制來完成設備運行狀態控制,根據失控設備情況視情況做出維修。
機械設備St(ii=1,2,…,W)連續生產中,對每個生產中的機械設備mi( mi≥1)進行監測,在一個運行周期內完成ni次監測,獲取ni個樣本數據,獲取周期內失控機械設備數量。統計周期內失控機械設備數為D,而周期內科接受失控設備最大數為ci。當氧化鋁廠中整體設備失控數量達到一定數量時,即Di>ci,會影響整體氧化鋁廠正常運行,需要停機檢修。機械設備運行穩定監控示意圖,如圖1 所示:

圖1 機械設備運行穩定監控示意圖
假設機械設備St(ii=1,2,…,W)從受控狀態變為失控狀態的時長呈服從指數分布,以生產為單位時間衡量設備狀態。若機械設備的平均失控間隔較長,則設備檢驗、維修間的時間比可以忽略不計,在充分平衡狀態下,各設備可從失控狀態下迅速恢復保持正常生產狀態[4]。
每個檢測時間點上的設備Sti(i=1,2,…,W)在經理一個采樣周期后,從狀態Sij遷移到狀態Sik。假設Sti(i=1,2,…,W)在采樣周期[1,mi,ni]內一直處于受控狀態,在受控狀態下的運行合格率為,在監控周期結束后沒有發生報警,則設備運行的不合格率0≤Di≤ci的概率為:

在Sti(i=1,2,…,W)采樣周期 [1,mi,ni]內,產生了s(0≤s≤mi,ni)個產品后發生失控,在失控狀態下運行不合格率為pi1,則一個運行周期結束后未檢測出失控狀態概率為:

根據公式(2)計算結果,St i(i=1,2,…,W)的穩態概率πi={πi1,πi1,πi1,πi1,}為:

根據計算結果得到氧化鋁廠機械設備運行生產穩態評價。
在機械設備穩態運行下,利用數據所在位置與狀態運行對故障做出判斷[5]。為保障計算步驟簡單,對數據完成簡單初步處理后,將相同數據數據劃分為若干區間,給予每個區間一個相對應的初始值。采用等距區間法,結合氧化鋁廠的生產要求,將機械設備運行標準劃分為偏低、標準以及偏高三種。按照生產過程中的工作需求做出數據細化分類,如圖2 所示:

圖2 故障判斷示意圖

在公式中,Q(a,b)為非負數,考慮到最小結構風險值,并將其用于監測設備運行狀況與風險程度間的平衡。假設已知運行樣本數據集合為,將標準狀態下支持向量轉變為其對應匹配值:

在計算中,標準狀態下支持向量平衡樣本具有較好的分類型。但在實際狀態分類過程中,設備運行狀態評估會出現不平衡樣本狀態。標準狀態下樣本將故障樣本判斷為正常樣本的缺陷樣本,在實際工作過程中樣本故障樣本存在缺陷遠高于正常樣本。因此根據計算結果,判斷與正常樣本值缺陷較大樣本,根據缺陷類型確定故障原因,并制定相應維修方案。
利用實驗來驗證氧化鋁廠機械設備維修技術方案設計的有效性,在測試環境中運行傳統維修技術方案與本文設計維修方案,對比兩組方案的運行效果。測試過程中,本文維修技術運行硬件環境為Intel Core i5-8279U 2.40GHz 主頻,16G 內存,windows10 操作系統運行,傳統維修技術方案為人工維修方案。實驗對象為某一氧化鋁廠機械設備,實驗數據來源以傳統維修技術在實驗廠內設備運行30 個月內故障與維修的60 組數據為主,將數據運行至計算機環境內,完成本文設計維修方案測試。兩組實驗測試環境與參數相同。記錄兩組實驗在多種設備檢修中各設備維修間隔,驗證兩種維修方案有效性。
在兩組維修方法下,分別對輸送設備、金屬加工設備、鍛造設備故障維修效果進行分析,其測試結果如下表1 所示:

表1 測試結果分析
根據測試結果可以分析出,在相同實驗條件下兩組維修技術的設備維修時間出現了明顯差異。傳統維修技術方案的檢修時間間隔受到人為因素影響,其時間間隔無法得到保障,測試結果出現較大的隨機性。而本文維修技術方案的維修時間間隔得到了明顯延長,可根據報警情況視情維修,有效提升設備運行質量。
氧化鋁廠機械設備維修技術決定了設備運行效率,為此在其維修技術方案設計中針對設備安全隱患原因,針對設備運行中的故障最大程度消除與避免安全隱患發生。機械設備作為氧化鋁廠運行的基礎,利用先進的技術提升整體設備運行質量,實現氧化鋁廠設備安全運行效益最大化。