白 杰,毛亞軍,余明龍,龐方言,許永華
(陜西延長石油(集團)有限責任公司延長氣田采氣一廠,陜西 延安 716000)
水平井下套管遇阻卡情況普遍存在,處理下套管遇阻,不但會消耗大量人力、物力、財力,還會增加井下安全風險,增大作業成本,影響油氣田開發進度[1]。為了總結經驗教訓,避免類似情況再次發生,下面結合延303平1井下套管遇阻案例,進行了分析總結。
延長氣田于鄂爾多斯盆地東南部,區內延303平1井是一口三開水平井,位于陜西省延安市延長縣境內,設計斜深3844.06m,目的層位山12段。該井于2019年8月1日開鉆,2019年9月21日17時00分鉆至2714.31m時,計劃下入二開技術套管,當時泥漿密度1.15g/cm3,該井井眼直徑222.2mm,井內套管串結構為Φ177.8mm浮鞋+Φ177.8mm套管2根+Φ177.8mm浮箍+轉換套管+Φ177.8mm套管串+聯頂節。
該井按設計二開鉆至2860m后,開始單扶通井下至井底,開泵正常,期間無遇阻情況。循環好后起鉆至直井段,后又下至井底循環至振動篩處無砂子,起鉆后測井,2趟傳輸測井至井底,無遇阻遇卡現象。其后下雙扶鉆具組合通井,下鉆至井底也無遇阻現象,循環至振動篩處無砂子后起鉆到直井段,再次下至井底循環,循環2周后注入含塑料小球鉆井液1t至井底,起鉆正常無遇阻顯示。
2019年9月21 日2:00開始下套管,期間下套管正常,扶正器按照設計要求下入,17:00下套管至2714m遇阻(設計下深2850m),上提正常,活動幾次后無明顯緩解,接循環頭后單凡爾開泵,泵壓較高,間斷循環頂通,發生滲透性漏失,套管上提下放均有顯示,配堵漏漿進行堵漏;22日堵漏成功,三凡爾開泵泵壓6MPa,泵壓正常,上提下放均有顯示,中部約有0.5m自由段;23日2:30注入濃度8%燒堿水,靜止浸泡解卡,至20:00上提套管未能提出,自由活動間距仍為0.5m;24日16:00-25日9:00套管活動解卡后持續循環下至2775m再次遇阻(設計下深2850m);26日9:00上提下放位置不動,活動間距2m,泵壓6MPa,現場以活動循環為主;27日1:00注入5噸柴油、解卡劑4桶,進行靜止浸泡解卡。27日13:00后開始間斷的上提下放套管;28日8:00套管未解卡,嘗試活動鉆具,開泵循環,發現泵壓為7MPa,若持續開泵循環,則泵壓繼續上升,28日12:00仍無法活動套管,且循環時環空仍出現憋壓情況,套管繼續下放難度大,且套管鞋處井斜達83°,泥漿性能又不是很理想,再加上井壁極不穩定,存在井壁垮塌而導致無法固井,及井眼報廢的風險,為了降低損失,挽救該井,決定提前實施固井作業,套管最終下深2775m;28日22:00開始固井,直至29日0:34分碰壓,固井施工順利完成。
1)井眼準備方面。該井套管遇阻位置巖性為泥巖,井斜83°,井壁經過長時間循環沖刷,泥餅被破壞,處于近水平段,井壁極不穩定,出現掉塊及垮塌現象,且遇阻位置以下井徑突然減小,套管下放困難,導致套管被卡死。
2)該井下入套管直徑為177.8mm,扶正器直徑為210mm,井眼直徑為222.2mm,套管、扶正器與井眼三者之間的間隙較小,套管又相較鉆桿,與井壁接觸面積大,套管靜止時間過長會導致黏卡[2]。
3)該井套管壁厚為10.36mm,本身剛性較強,水平井井眼軌跡相較直井更為復雜,遇到調整井斜段不易通過,使得套管柱卡在彎曲井段而無法下入。
4)根據施工經驗,該井扶正器采用旋流剛性滾珠扶正器和彈性扶正器交替下入,目前扶正器的選擇及間距,水平井摩阻大對套管的順利下入也會造成一定的影響,所以扶正器間距、用量及選擇還有待優化。
3.2.1 套管下放遇阻后固井隊待命及時
套管下放遇阻后,固井隊一直在井場待命,以應對突發情況,為鉆井隊在處理套管遇阻情況時,免去后顧之憂,防止事故進一步擴大,減小損失,這個經驗值得總結和應用。
3.2.2 套管下放遇阻后第一次處理有效
套管下放遇阻后,第一時間活動套管,并開泵循環,避免套管進一步卡死,然后注入濃度8%燒堿水,浸泡解卡,最后解卡成功,起到了一定的處理效果。
3.2.3 第二次處理無效原因
井壁經過長時間循環沖刷,泥餅被破壞,又因遇阻位置井斜達83°,接近水平段,井壁不穩定,出現掉塊及垮塌現象,導致套管被卡死,處理無效。因井筒循環出現憋壓情況,事發突然,需緊急處理,決定提前固井,防止井眼報廢。
3.3.1 固井質量分析
經查看延303平1井二開固井質量圖,1030~1380m,1916~2760m,聲幅值顯示 20%以內,屬于固井質量良好。
3.3.2 三開鉆進情況
該井10月22日三開開鉆,鉆井施工一切正常,再未出現掉塊、垮塌、起下鉆遇阻等情況,水平段鉆進1000m,目前該井已經順利完鉆,砂體鉆遇率80.6%,完鉆井深3886m。
1)加強井眼質量控制,保證井眼軌跡圓滑。大力提升地質導向與定向人員的專業素質,同時優化導向和定向軟件技術性能,為井眼質量控制提供堅強的技術保障。
2)優化鉆井液性能,充分發揮鉆井液的潤滑與攜砂作用,清潔凈化井眼,降低下套管時的摩阻,以此來降低卡鉆幾率。
3)合理選用扶正器數量、類型以及間距。①扶正器安放間距太小,套管不易彎曲,通過彎曲段時會變得非常困難。相反,如果扶正器安放間距較大,套管就容易彎曲,但是假如其彎曲過大,受井眼條件的約束,而增加其與井壁的接觸面積,產生更大的摩擦力,影響套管下入井內[3]。②扶正器類型方面,因為滾珠扶正器與井壁接觸方式為滾動接觸,其與井壁接觸面積相比剛性扶正器、彈性扶正器最小,所以滾珠扶正器的摩阻系數最小,建議區內可以推廣使用滾珠扶正器[4]。③考慮扶正器安放間距太小,套管剛度大,易擦掛井壁發生掉塊,從利于套管下入考慮,建議每三根套管安放一個扶正器[5]。
4)合理設計井身結構,降低下套管作業難度。合理選取鉆頭尺寸與套管尺寸,盡量增大井內初始環空間隙,減小套管與井壁接觸面積,從而減小下套管的摩阻力。借鑒本區塊前期經驗,建議開次由三開優化為四開井。
為防止下套管遇阻,可從以下方面預防:1)在下套管前期作業中,加強井眼質量控制,特別是斜井段的全角變化率的控制,保證井眼軌跡圓滑,降低下套管阻力。2)注入性能優良的潤滑劑,改善鉆井液的潤滑性能,降低下放摩阻。3)下套管前必須進行通井作業,對阻、卡井段應認真劃眼。單扶通井一次,雙扶通井兩次。一般通井鉆具組合的最大外徑和剛度應不小于原鉆具組合。對于深井、大斜度井和水平井,通井鉆具組合的最大外徑和剛度應不小于下入套管的外徑和剛度。