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探究鋰離子電池電解液中雜質(zhì)含量對電池的影響及除雜技術(shù)

2020-01-15 02:56:11王芳天津金牛電源材料有限責(zé)任公司天津300400
化工管理 2020年6期

王芳(天津金牛電源材料有限責(zé)任公司,天津300400)

近幾年里,鋰離子電池因其本身低污染、長壽命等特點得到了廣泛應(yīng)用,電解液作為其中重要組成部分,不僅起到了存儲作用,也承擔(dān)了能量轉(zhuǎn)化的作用。研究發(fā)現(xiàn),鋰電子電池電解液中存在很多雜質(zhì)離子,會對其性能造成極大的負面影響。因此,需要加強對雜質(zhì)含量和除雜技術(shù)的分析,以提高電池的穩(wěn)定安全性。

1 鋰離子電池電解液中雜質(zhì)含量實驗準(zhǔn)備

如果想要進一步研究鋰離子電池和電解液中雜質(zhì)含量的關(guān)系,需要采用不同雜質(zhì)含量的電解液制備出鋰離子電池。在正式實驗前,需要制備LiMn2SO4正極材料極片以、MCMB 負極材料極片,同時完成紐扣電池的組裝。在此基礎(chǔ)上,對電解液性能以及電池電化學(xué)性能進行測試,主要包括以下幾個測試:電解液電導(dǎo)率測試、電解液酸度測試、線性福安掃描法以及電化學(xué)阻抗測試。分別利用電導(dǎo)率測試儀、酸度計、電化學(xué)工作站以及線性伏安掃描法等儀器和方式完成上述測試工作。

2 鋰離子電池電解液中雜質(zhì)含量實驗分析

2.1 實驗基本數(shù)據(jù)

鋰離子電池可以在電動車輛、混合動力電動車輛中得到廣泛應(yīng)用,但在實際生產(chǎn)過程中,電解液中的雜質(zhì)是導(dǎo)致其失效的主要原因之一。有研究表明,雜質(zhì)的沉積會導(dǎo)致電池性能鏈狀劣化,還會導(dǎo)致石墨電極表面形成的SEI膜被破壞,只有通過除雜技術(shù),來抑制雜質(zhì)沉積對電池循環(huán)壽命造成的影響。利用天津金牛電源材料有限責(zé)任公司提供的電解液的進行實驗,為了更好的進行對比分析,其中一組電解液中含有30mgL-1的雜質(zhì)濃度,另一組則完全不含雜質(zhì),通過具體配置工作,讓電解液中雜質(zhì)含量分別保持在:0mgL-1、20mgL-1、34.5mgL-1、51.5mgL-1、70.5mgL-1這幾個層次,并且對制備好的電池進行測試。按照前文的實驗測試順序,分別完成了電解液性能以及電池電化學(xué)性能測試、電極表面形貌和組分測試。

2.2 數(shù)據(jù)結(jié)果分析

2.2.1普通的電解液電池

根據(jù)實際結(jié)果情況來看,不含雜質(zhì)的電解液半電池更具穩(wěn)定性,經(jīng)過50個循環(huán)后,不含雜質(zhì)電解液的半電池容量保持率為87.8%,而含有雜質(zhì)電解液的半電池容量為48.9%。由此可知,雜質(zhì)的存在導(dǎo)致了嚴重的容量衰減。造成這一情況的主要原因在于雜質(zhì)的增加,會產(chǎn)生副反應(yīng),從而讓電荷消失速度加快,容量衰減,不僅如此,不含雜質(zhì)電解液的半電池初始放電容量和充電容量分別為381.3mAhg-1以及301.3mAhg-1,其中含有不可逆容量損失為80mAhg-1,而含有雜質(zhì)電解液的半電池初始放電容量和充電容量分別為371.5mAhg-1以及293mAhg-1,其中含有不可逆容量損失為78.5mAhg-1,經(jīng)過50 個循環(huán)后,這種差異逐漸加大,最終不可逆損失分別達到35.3mAhg-1以及4.5mAhg-1。在對SEI 膜阻抗進行調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn),不含雜質(zhì)電解液的SEI 膜阻抗為297.6Ω,而含有雜質(zhì)電解液的半電池容量為972.12Ω。根據(jù)這一數(shù)據(jù)可以看出,含有雜質(zhì)的電解液明顯增加了界面阻抗??偟膩碚f,含有雜質(zhì)的電解液并不利于電池制備工作,會對電池的正常使用造成嚴重的負面影響。

2.2.2 LiBOB-SL/DEC電解液電池

在上述內(nèi)容的基礎(chǔ)上,進一步分析不同雜質(zhì)含量的Li?BOB-SL/DEC 電解液體系對電池容量衰減、電池EIS 以及電極表面SEI 膜進行分析。根據(jù)實際情況上看,這一電解液相比較上述電解液的放電容量更加穩(wěn)定。由此可知,LiBOB-SL/DEC電解液可以有效抑制雜質(zhì)在石墨電極表面沉積,雖然依然放電容量依然有一定程度的降低,但整體上看,效果得到發(fā)幅度改善,電解液的氧化分解被充分抑制,充放電率借鑒100%。從具體數(shù)據(jù)可知,當(dāng)放電率為0.2C時,LiBOB-SL/DEC電解液中的雜質(zhì)含量分別為:0mgL-1、20mgL-1、34.5mgL-1、51.5mgL-1、70.5mgL-1時,放電容量分別保持在98%、95%、92%、86%、80%。然后在失穩(wěn)狀態(tài)下,進一步分析雜質(zhì)含量對電化學(xué)阻抗帶來影響,根據(jù)具體數(shù)據(jù)來看,不含雜質(zhì)LiBOB-SL/DEC 電解液SEI 膜阻抗為560Ω。由此可以愛看胡扯,雖然起到,而一定的抑制作用,但隨著雜質(zhì)含量的增加,依然會出現(xiàn)一定的影響,但相比較普通的電解液來看,LiBOB-SL/DEC電解液可以形成有效的保護膜,抑制雜質(zhì)沉積。

3 鋰離子電池電解液的除雜技術(shù)對策分析

3.1 Li2SO4預(yù)處理

鋰離子電池如果想要得到更好的應(yīng)用,就要優(yōu)化電解液體系,根據(jù)上述實驗結(jié)果已經(jīng)證明SEI 膜改性可以有效降低雜質(zhì)的負面影響,改善電極損傷情況,并且提高長期循環(huán)能力。因此,本文提出在石墨陽極上進行Li2SO4預(yù)處理,從而有效提高循環(huán)性能,切實抑制雜質(zhì)對電池性能產(chǎn)生破壞和影響。根據(jù)具體實驗測試情況來看,利用噴霧沉積技術(shù),配合Li2SO4水溶液對石墨電極表面進行預(yù)處理后,不僅循環(huán)性能和容量保持率得到有效提高,界面阻抗也相對較低。從實際情況上看,預(yù)處理后,雜質(zhì)含量下降,都具有了非常明顯充放電平臺,預(yù)處理后的石墨電極半電池的初始放電容量和充電容量分別為313.5mAhg-1以及253mAhg-1,由此可知每個循環(huán)的平均衰減容量為1.0mAhg-1。沒有經(jīng)過預(yù)處理的石墨電極半電池的初始放電容量和充電容量分別為329.5mAhg-1以及168.8mAhg-1,由此可知每個循環(huán)的平均衰減容量為4.0mAhg-1。需要注意的是,前者經(jīng)歷了60 個循環(huán),而后者僅經(jīng)歷了40 個循環(huán)。根據(jù)具體的電化學(xué)性能測試、阻抗測試、SEI膜形貌分析以及SEI膜的成分分析情況來看,經(jīng)過Li2SO4預(yù)處理后的石墨電極,其表面的SEI 膜薄而穩(wěn)定且富有彈性電化學(xué)性能得到根本上的提高,也能夠更好的適應(yīng)電化學(xué)體積變化。

3.2 鋰化分子篩

除了利用Li2SO4預(yù)處理石墨電極之外,在制備過程中,也可以采取一些脫出基礎(chǔ),但在脫除雜質(zhì)的過程中很有可能會引入大量的鈉離子,可以采用鋰化分子篩,利用其篩除雜質(zhì)。在此基礎(chǔ)上,讓其和六氟磷酸鋰進行反映,會讓氟化氫進行初步的脫除,同時,其他金屬離子也會和鋰化分子篩的鋰離子發(fā)生交換,進一步降低離子含量。切實保證有機電解液中的水含量小于0.002%。為了保證雜質(zhì)篩除效果,可以對相應(yīng)的雜質(zhì)進行檢測,避免除雜工作出現(xiàn)問題。

3.3 除雜裝置

除了上述兩種方式之外,還可以利用電解液連續(xù)凈化除雜裝置,利用注液槽、吸附球、凈化柱、沉降池、集液桶和除氣泡等機械結(jié)構(gòu),完成高效的除雜工作技術(shù)。有機電解液作為鋰離子電池最為重要的組成部分,加強其雜質(zhì)凈化能力,提高電池電化學(xué)性能,是現(xiàn)階段的重點,可以有效避免整個電池遭到破壞。具體的工作流程如下:第一步,將待凈化除雜的電解液注入到注液槽內(nèi),然后液體就會依次經(jīng)過吸附球、凈化柱和沉降池等結(jié)構(gòu),此時電解液中的雜質(zhì)就會被吸附去除。第二步,在循環(huán)泵的作用下,經(jīng)過一次凈化的電解液重新回到注液槽內(nèi),再次進行凈化,如此循環(huán)反復(fù)。第三步,凈化除雜完成的電解液進入到集液桶中,經(jīng)過除氣泡裝置去除電解液中氣泡,此時電解液中的雜質(zhì)基本降至最低。

4 結(jié)語

綜上所述,如果鋰離子電池電解液中雜質(zhì)含量過高,就會導(dǎo)致電池容量瞬間,還會對電池EIS 以及電極表面SEI 膜形態(tài)和組分造成負面影響??梢岳肔i2SO4預(yù)處理石墨電極,來提高電池循環(huán)性能,抑制電解液中雜質(zhì)對電池性能的破壞,讓鋰離子電池可以實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展,在大型能量存儲系統(tǒng)市場中得到應(yīng)用。

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