劉格瑋 張帥 朱鵬飛 婁超 朱洪華
(中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術(shù)分公司,天津 300450)
伴隨著渤海油田的大力度開發(fā),加之大量投產(chǎn)油氣井進(jìn)入中后期生產(chǎn)階段,渤海油田越來越多的井次需要進(jìn)行再開發(fā)生產(chǎn)作業(yè),以此來恢復(fù)或提高作業(yè)井產(chǎn)能。受部分老舊平臺場地空間和吊車能力限制,連續(xù)油管等大型設(shè)備無法吊至生產(chǎn)平臺開展沖洗、通井作業(yè),加之大量生產(chǎn)井井斜大、生產(chǎn)層段深,當(dāng)生產(chǎn)管柱通井受阻的大斜度井、水平井需要進(jìn)行沖洗、通井、投撈作業(yè),常規(guī)鋼絲、電纜作業(yè)便無法下入到指定作業(yè)深度(井斜小于60°)時,無接箍小油管便會在不拆井口前提下極大程度的解決鋼絲、電纜設(shè)備無法作業(yè)的弊端。無接箍小油管的高強度、高抗拉特性極大程度上能夠滿足現(xiàn)場作業(yè)需求,通過井口輔助工具對生產(chǎn)管柱內(nèi)進(jìn)行通井、沖洗、撈堵作業(yè)。
無接箍小油管螺紋連接具備較高抗扭矩性能、高抗彎性能和直連性能的特點,使螺紋實現(xiàn)了高抗扭矩的性能,因此,在實際作業(yè)過程中無接箍小油管不會因過扭矩或欠扭矩而導(dǎo)致螺紋連接失效脫扣,很大程度上滿足了超深井作業(yè),這是連續(xù)油管無法完成的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。同時,管柱之間連接不需要接箍,連接后管柱外徑尺寸一致,亦可大大降低管柱之間的摩阻,可做為沖管或者尾管等適用于水平井、大斜度井的沖洗、通井作業(yè)。
連續(xù)油管具有很好的繞性,可以代替常規(guī)油管進(jìn)行投撈、沖洗、誘噴等作業(yè),其設(shè)備具有帶壓作業(yè)、連續(xù)起下的特點,作業(yè)周期較短。自成一體的連續(xù)油管設(shè)備,無需拆卸井口和壓井,起下油管時可不間斷地泵入液體,在大斜度井和水平井中作為工具的輸送媒體 。
作為一種新型不拆井口作業(yè)方式,連續(xù)油管作業(yè)固然高效,但面對海洋生產(chǎn)平臺場地空間狹小、吊車能力受限、作業(yè)井油藏埋深時,對場地和油管張力要求嚴(yán)格的大型連續(xù)油管設(shè)備便不能完全吊至平臺開展作業(yè)。無接箍小油管作為其有效補充,因其場地占用空間小、抗扭抗拉強度大,其既有連續(xù)油管的優(yōu)勢和特點,保證了作業(yè)的目的和質(zhì)量,又能節(jié)省場地空間、滿足超深井作業(yè),極大降低了作業(yè)強度,完成既定作業(yè)目標(biāo)。
大斜度井、水平井在渤海油田生產(chǎn)作業(yè)井中占比約1/2,隨著鉆完井技術(shù)的改革創(chuàng)新和開采的需要,井型越來越復(fù)雜,海上油田采用大斜度井、水平井的比例也逐年增加,由于渤海油藏和開采方式的復(fù)雜性,已經(jīng)有部分大斜度井出現(xiàn)了問題需要借助外部措施解決處理。面對海洋油氣井生產(chǎn)平臺寸土寸金的現(xiàn)狀,加之部分生產(chǎn)作業(yè)平臺常年交叉作業(yè)的開展進(jìn)行,常規(guī)鋼絲、電纜作業(yè)設(shè)備根本無法滿足急需作業(yè)的大斜度井、水平井。無接箍小油管技術(shù)能夠在不占用平臺過多甲板面積的情況下,利用修井機和防噴裝置的相互配合,結(jié)合井口工具的使用,及時解決現(xiàn)場大斜度井、水平井的油管內(nèi)部沖洗、通井、投撈Y堵作業(yè),使油氣井快速恢復(fù)產(chǎn)能,具有作業(yè)周期短、時效快、效果好的特點。
目前使用的無接箍小油管主要集中在1.9”和2.063”兩種尺寸,該螺紋連接具有抗扭矩性能高、抗彎性能高和直連性能強的特點,保證螺紋不會因過扭矩或欠扭矩而導(dǎo)致螺紋連接失效,繼而滿足了油氣田部分井次作業(yè)的需要。渤海地區(qū)目前已在遼東區(qū)塊成功應(yīng)用2 井次的1.9”無接箍小油管,結(jié)合現(xiàn)場實際使用情況來看,省時省力,效果良好。
B13 井是一口電泵生產(chǎn)井,完井井深2648.07m,最大井斜69.87°,最大井斜井深1120.08m,最大狗腿度3.88°/30m,最大狗腿度位置651.08m,下入9-5/8″套管,采用水射流充填防砂。該井因電泵機組故障需要對其進(jìn)行檢泵作業(yè),以此來恢復(fù)油井生產(chǎn)。作業(yè)時井下為Y 型分采電泵生產(chǎn)管柱,210Y 接頭頂深1921.65m,井斜角為66.27°,工作筒位置帶有堵塞器,需要利用1.9″無接箍小油管進(jìn)行Y 堵投撈作業(yè)來建立循環(huán)通道,從而實現(xiàn)洗壓井作業(yè)。
利用井口工具配合,組下1.9”無接箍小油管進(jìn)行通井沖洗作業(yè),正循環(huán)沖洗30min,排量20m3/h@2MPa,順利沖洗至目的深度;重新組下小油管撈Y 堵管柱:2″SB+變扣+1.9″無接箍小油管,平穩(wěn)下放管柱,到位后下壓1000lbs,上提管柱3m,正擠測試10m3/h@5MPa,繼續(xù)下壓至4000lbs,正擠測試壓力10m3/h@0MPa,初步判斷撈獲Y 堵,起無接箍小油管檢查,查看成功撈獲Y 堵。該井是無接箍小油管在渤海地區(qū)的首次使用,是面對大斜度井沖洗、投撈作業(yè)的一次成功應(yīng)用,解決了因井斜過大無法進(jìn)行投撈作業(yè)的難題。
A23 井是一口注水井,完井井深1770.18m,最大井斜32.5°,最大井斜井深900m,最大狗腿度3.5°/30m,最大狗腿度位置520m。下入9-5/8″套管,完井方式采用5.5″繞絲篩管礫石充填防砂。該井井下為空心集成注水管柱,前期測試作業(yè)過程中,工具串在1637m(2#防返吐工作筒位置)遇阻,嘗試多次不能通過,從現(xiàn)場打鉛印的結(jié)果判斷,在2#防返吐工作筒位置有異物,懷疑為聚合物聚結(jié)形成的硬物,需要利用無接箍小油管進(jìn)行通井、沖洗作業(yè),以此來建立生產(chǎn)通道,滿足注水要求,實現(xiàn)作業(yè)目的。
井口組下1.9″無接箍小油管進(jìn)行通井沖洗作業(yè),下放小油管管柱至遇阻,上提1m 進(jìn)行正循環(huán)沖洗,泵壓5MPa,排量15m3/h,返出為地?zé)崴按罅堪牍腆w聚合物,后期邊活動邊上下沖洗,直至返出干凈并順利沖洗至目的深度。該井是在不拆井口前提下,利用無接箍小油管在油管內(nèi)實現(xiàn)通井、沖洗作業(yè)的成功應(yīng)用,是解決管柱堵塞、管內(nèi)異物難題的可靠技術(shù)手段,避免了更換井下管柱作業(yè),既節(jié)約了作業(yè)工期和成本,又提高了作業(yè)效率,達(dá)到作業(yè)目的。
無接箍小油管的現(xiàn)場應(yīng)用目前還是一項嶄新的工藝,現(xiàn)場操作規(guī)范及適用性還需要進(jìn)一步探索完善。其在海上油氣田的成功應(yīng)用,很大程度上解決了因儲層深、井斜大、場地緊張等原因造成的作業(yè)難題,極大的豐富了現(xiàn)場作業(yè)的應(yīng)用手段,為油氣田的快速復(fù)產(chǎn)增加了新的思考方向。無接箍小油管作為一種可重復(fù)使用的固有物資,在現(xiàn)場使用完成后,返還陸地保養(yǎng)后持續(xù)利用,極大節(jié)約了人力成本和設(shè)備成本,其既能滿足部分井次的作業(yè)要求,又可降低作業(yè)成本,提質(zhì)增效。選擇典型井次開展無接箍小油管現(xiàn)場應(yīng)用,并針對已經(jīng)完成的作業(yè)井次,開展作業(yè)后的跟蹤評價與評估工作,在其得到現(xiàn)場實際應(yīng)用的同時,也為之后的無接箍小油管技術(shù)工作指明方向。