于澤蛟,何宜霏,王艷峰,葛慧敏,張勇
(漾泉藍焰煤層氣有限責任公司,山西 晉中 045399)
采空區瓦斯地面抽采還處在發展階段,相應技術措施還在進一步完善。因采空井普遍產氣量較低且難以推廣,為提高采空井的產氣量,及技術推廣性,遂在陽泉礦區寺家莊井田鉆采空井,在同一礦區采用兩種井身結構,加以對比探尋最優方式,加以技術推廣[1]。
由于采空區是密閉空間,且部分采空區封閉時間較久,所以在鉆井時要做好相應的防護措施,確保安全生產。
礦區內可采煤層為8#、9#、12#、15#煤層,可采煤層特征如表1:

表1可采煤層特征
井田范圍內8#煤層瓦斯含量由東至西逐漸增大,最大瓦斯含量為4.36 m3/t,對應埋深176 m;
井田范圍內9#煤層瓦斯含量由東至西逐漸增大,最大瓦斯含量為4.58 m3/t,對應埋深188 m;15#煤層瓦斯含量在礦區東部較小,瓦斯含量值在1.8 m3/t以下,西北部瓦斯含量較大,瓦斯含量最大值為5.4 m3/t。
(1)8#煤層生產時,回采工作面絕對瓦斯涌出量為6.12 m3/min,回采工作面的相對瓦斯涌出量為5.16 m3/t,掘進工作面絕對瓦斯涌出量為0.634 m3/min,礦井最大瓦斯涌出量為9.73 m3/min,最大相對瓦斯涌出量為7.71 m3/t。
(2)9#煤層生產時,回采工作面絕對瓦斯涌出量為2.44 m3/min,回采工作面的相對瓦斯涌出量為2.06 m3/t,掘進工作面絕對瓦斯涌出量為0.708 m3/min,礦井最大瓦斯涌出量為4.55 m3/min,最大相對瓦斯涌出量為3.6 m3/t。
(3)15#煤層回采工作面絕對瓦斯涌出量為6.12 m3/min,后期最大絕對瓦斯涌出量為29.04 m3/min,最大相對瓦斯涌出量為23.01 m3/t。
(1)8#煤層吸氧量為1.18 m3/g,自燃傾向性等級為III類,屬不易自燃煤層。
(2)9#煤層吸氧量為1.20 m3/g,自燃傾向性等級為III類,屬不易自燃煤層。
(3)15#煤層吸氧量為1.36 m3/g,自燃傾向性等級為III類,屬不易自燃煤層。
①三開完井,目標層位置不返風停鉆。
②一開、二開前半段可使用空氣鉆,二開后關段必須使用水鉆,三開全程使用氮氣鉆進。
③距采空區30 m時,降低鉆進速度,防止出現卡鉆、掉鉆事故。
④在使用氮氣鉆進[2]時,換單根、上提鉆桿等環節,必須采取封堵措施,防止桿芯和環空倒吸空氣,減少著火風險。
⑤在施工過程中,應監測井口及巖粉反噴范圍內的CO、O2、CH4濃度,發現有CO,應立即停止鉆進。
⑥下套管時,必須使用相對應的液壓鉗。
該井田15#煤層為采空區,為了防止確保靠近采空區時安全鉆進,所以井身結構采用三開。
一開:?311.15 mm鉆頭,鉆入穩定基巖10 m后,下入?273.1 mm表層套管固井;
二開:?241.3 mm鉆頭鉆至K7砂巖,停鉆,下入? 193.74mm套管固井;
三開:?171.4 mm鉆頭,裸眼完井,直接鉆至目的層,不返風停鉆。
一開二開泥漿鉆進,三開采用氮氣鉆進。兩種井深要求,第一種目的層位時K2砂巖層,第二種井型目的層位是15#煤采空區,K2位于采空區之上。兩種不同的鉆深井型[3]分別見如圖1、圖2。

圖1第一種采空井井身結構

圖2第二種采空井井身結構
采空井地面工藝流程[4]為:
井口(壓力表)→閥門→單向閥→防爆器→阻火器→增壓機組→流量計→過濾器→閥門→管網。系統安裝基本工藝流程如圖3所示。

圖3系統安裝基本工藝流程
增壓機組前必須加裝CH4、O2、CO傳感器,抽采動力系統、監測監控系統及安全防護系統采購安裝標準按照晉煤集團企業標準《煤層氣采動(空)井井場布置、管線及安全抽采系統安裝、運行維護技術規范》執行。

表2各井參數及產氣效果
以K2砂巖層為鉆井目的層的采空井,鉆井完成后井口都存在3 kPa左右的微正壓,打開井口有瓦斯氣體冒出。后期抽采產氣效果較好,平均單井日產氣3 000 m3,其中產氣量最高的單井為5 300 m3/d,而且抽采負壓為-2.5 kPa,隨著抽采負壓的升高,產氣量會進一步升高。
以15#煤采空區為鉆井目的層的采空井,鉆井完成后井口都存在40 kPa~100 kPa左右的正壓,打開井口有瓦斯氣體冒出。后期抽采產氣效果較差,單井產氣量最高的只有240 m3/d,其中大部分井的產氣量只有不到100 m3/d。同時在用井下窺視儀查看井內情況是發現,鉆至15#采空區的井內涌水量較大,各井筒內液面較高,最高的液面有90 m,而該區15#埋深最深不超過250 m,液面將采空區及含氣煤層淹沒,導致產氣效果不佳。
(1)通過兩種不同井型產氣效果對比發現,以K2砂巖為目的層位的井產氣效果更好,值得在寺家莊井田加大試驗力度。針對其它積水較多的老采空區,也可以加強試驗性應用推廣。
(2)以15#煤采空區為目的層的鉆井方式產氣效果不佳,因為采空區積水較多,且該地區煤層埋深較淺,積水稍多就將煤層淹沒,不利于裂隙擴散發育,導致瓦斯無法大量涌出,導致該井型不適用于本礦區。
(3)兩種在本礦區有成功也有失敗,表明采空井開發受制于歷史因素,關閉礦井的資料很不健全,尤其是小煤礦,資料齊全度和準確度都很差,采空區鉆井極易鉆到煤柱或積水區等不同因素影響較大,開發難度和風險很高。
(1)建議完善關閉煤礦采空區煤層氣勘查開發機制。從回收資源的角度,加大對關閉煤礦殘存煤層氣資源情況調查、勘查力度,并深入開展研究和開展綜合評價工作,使得企業在開發采空區時能掌握更為準確的資料,降低開發難度,減少不必要的試驗性投入,更充分高效的利用采空區煤層氣資源。
(2)建議在一些礦區開展相應的試點,開展采空區煤層氣資源利用試驗,積累經驗,同時借鑒英、德等國先進開發管理經驗,在煤礦關閉前著手建設采空區煤層氣開發利用基礎設施,使資源開發利用實現最大效益化。[5]