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數控機床故障診斷與維修

2020-01-09 13:40:43
湖北農機化 2020年17期
關鍵詞:故障

鄭 智

(沈陽工學院 機械工程與自動化學院,遼寧 撫順 113122)

1 維修實例

1.1 刀盤不動故障

故障現象:某配置FANUC 0iC系統帶斗笠式刀庫的VMC850E數控加工中心,在執行換刀動作時按下復位鍵而執行換刀,出現“刀庫不在原位”報警,此時機床不能移動。

故障分析與處理:執行換刀動作時按下復位鍵,換刀動作沒有完成。打開刀庫防護罩,拔下刀庫氣缸兩端的氣管,推動刀盤使其回到原位,磁環開關有信號,一般可解除因壓縮空氣不足而執行換刀造成的報警。若故障依舊,仔細觀察刀盤位置,會發現刀座位置與主軸沒有對正。

1.2 Y軸回零反向故障

故障現象:某VMC850E數控加工中心,JOG和HNDL狀態,+Y、-Y動作正常,當回參考點時,按下+Y方向鍵,機床向-Y方向運動,其它動作正常。

故障分析與處理:查看回參考點方向參數1006.5,并嘗試著修改,重新執行回參考點操作,動作依舊,說明不是回零參數問題。讓機床工作臺處于不同的位置,反復試驗,發現:工作臺在Y軸方向處于靠近+Y或-Y行程終點時,現象更為明顯。工作臺靠近+Y行程終點時,回零時反方向運動。工作臺靠近-Y行程終點時,回零時正方向運動。判斷是Y軸參考點位置被修改。按照正確的方法,重新定參考點[1],機床恢復正常。

1.3 主軸掉刀故障

故障現象:立式數控銑床加工時出現主軸掉刀,高速旋轉時主軸伴有異常噪音。

故障分析與處理:主軸松刀靠液壓或氣壓,主軸刀具夾緊靠碟形彈簧。試著反復多次卸刀與裝刀,動作基本正常,刀具也沒有掉下來,說明不是碟形彈簧損壞問題。有可能是長時間使用,碟形彈簧的夾緊力不夠,調節夾緊力在1.3t左右。主軸轉速達到2000r/min以上時,發出明顯的異常噪音,可能是主軸軸承損壞。經查主軸軸承磨損、松動嚴重,調節主軸軸承間隙,使用時異常噪音有所緩解,但主軸轉速達到3500r/min以上時,異常噪聲依然存在。干脆更換主軸軸承并調整到位,主軸轉速達到7000r/min時,無明顯噪音,機床恢復正常。

1.4 急停故障

故障現象:機床開機后工作狀態始終顯示“MDI”并處于急停,機床不能運動。

故障分析與處理:檢查系統參數和PMC參數,未發現異常,不應該是數據問題。了解故障發生經過:之前有時候好使、有時候不好使,比如碰一下面板,就有可能好使、也可能不好使,分析之前狀態開關的信號線接觸不好或虛焊,現在有可能是斷線或開焊。檢查PMC狀態梯形圖,發現有一個信號一直沒有,初步斷定信號線斷開;卸下機床操作面板,仔細檢查工作狀態開關后的信號線,發現有一根在焊點處斷開,試著將該信號線接觸對應的接點,機床工作狀態顯示有變化,轉動旋鈕讓機床系統處于不同的工作狀態,顯示在不斷變化。把該信號線焊接在對應的焊點上,機床恢復正常。

1.5 I/O接口故障

故障現象:南京德西數控車床實驗臺,手動正常,回參考點不正常,一動就出現超程報警。面板側模擬刀架換刀正常,實際刀架執行換刀時,發出刀架過載報警。

故障分析與處理:檢查系統參數和PMC參數,并未發現異常,刀架也沒發生卡阻,查看PMC程序一時也判斷不出來,接線端子排上的信號線逐一緊了一遍,故障依舊。用萬用表逐一測量系統到I/O單元接口的信號線,發現有的信號不通,有可能是該線折斷,把其它同規格設備上的信號線整個卸下來,安上后,故障依舊。回想故障發生前的整個過程,懷疑數控系統與I/O間的接口信號接錯了。把數控系統打開,對換信號帶,未發現變化,把數控系統和I/O間的信號多次交叉互換,多次執行手動、回零、換刀動作,發現都正常了。故障原因是數控系統和I/O間的信號被接錯。

1.6 零件加工尺寸超差故障

故障現象:一臺服役多年的立式數控銑床在加工零件時發現X軸方向尺寸合格,Y軸方向尺寸不合格,超差在0.2~0.3mm范圍內變化。

故障分析與處理:造成零件加工尺寸不合格的因素有很多,包括機械方面、電氣方面、系統參數等。機械方面主要原因有:柔性齒輪比等伺服參數設定錯誤;伺服電機與絲杠聯軸節松動;滾珠絲杠固定軸承松動或磨損;滾珠絲杠螺母副反向間隙過大;滾珠絲杠螺母副、滑塊與導軌潤滑不良[2]。電氣方面的主要原因有:伺服電動機編碼器不良;伺服電動機本身不良;光柵尺位置檢測裝置不良;伺服放大器不良;外界干擾。系統參數方面主要原因有:進給傳動反向間隙補償參數、螺距誤差補償參數、伺服電動機控制參數設定不良[3]。

查看柔性齒輪比等伺服參數,未發現設置錯誤,按照先機械后電氣的原則,先排查機械部件引起的故障。通過檢查確定絲杠固定端軸承與軸承座間未發生松動,電機與絲杠間的聯軸器沒有松動,懷疑是反向間隙引起的加工誤差。對Y坐標軸進行反向間隙測量,百分表顯示工作臺反向間隙為0.26mm,工作臺反向間隙等于絲杠反向間隙加上固定端支承軸承間隙,該滾珠絲杠螺母副為雙螺母墊片調隙式結構。先調整墊片厚度使左右兩螺母產生軸向位移,消除絲杠和螺母間的間隙并產生一定的預緊力,再對Y坐標軸進行反向間隙測量,百分表顯示工作臺反向間隙為0.08mm,接下來確定軸承是否有間隙。在Y軸滾珠絲杠的端面中心孔處放置一個鋼珠,將千分表的指針頂在鋼珠上,用手正反向轉動滾珠絲杠對軸承間隙(軸向定位誤差)進行測量,千分表顯示數值為0.07mm,Y軸絲杠反向間隙為0.01mm。現場觀察發現,Y軸絲杠電機端的止退墊圈沒有鎖緊,加上機床長時間的切削振動造成軸承間隙過大。通過扳手旋轉精密螺母使軸承間隙調整到小于0.005mm以內,并將止退墊圈鎖緊。重新測量絲杠反向間隙并在參數PRM1851和PRM1852中設定相應數值,用軟件功能補償反向間隙,重新加工,精度得以保證,故障排除。

2 結語

數控機床維修人員要非常熟悉數控機床的結構,精通數控機床的控制原理,吃透控制系統的梯形圖、系統參數的設置,熟練掌握電氣原理圖并能根據電氣原理圖診斷故障,重要的是多到現場進行實踐積累經驗,能對生產現場故障進行應急處理,當數控機床出現故障時,首先判斷是機械問題還是電氣問題,是強電問題還是系統問題,是系統參數問題還是PMC程序問題,善于抓住它們的共性,在實踐中不斷學習和積累經驗,能在短時間內排除故障。

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