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摩托車車架振動控制與優化

2020-01-01 01:16:30黃國鵬賈志超劉進偉
裝備制造技術 2019年10期
關鍵詞:模態振動優化

黃國鵬,賈志超,雷 鵬,劉進偉

(隆鑫通用動力股份有限公司,重慶400052)

0 前言

中國摩托車行業從2012年開始進入轉型升級階段,傳統摩托車受汽車、電動車的市場沖擊,其部分功能和用途被替代,過去的主流消費市場逐步縮小,城市出行及休閑娛樂等需求凸顯,隨著市場轉型升級及摩托車主要用途改變,摩托車振動舒適性也越來越受到用戶的關注。摩托車振動問題不僅影響摩托車的行駛平順性和駕乘舒適性,還容易導致整車及發動機相關部件出現疲勞損壞。摩托車車架的設計比較復雜,國內傳統的車架設計通常是參考競品車型并結合設計經驗進行,未完全考慮車架動態特性對振動的影響,導致整車出廠后因振動問題而出現用戶滿意度降低和客戶抱怨[1-3]。

本文針對某250cc單缸風冷摩托車出現的振動問題,采用主觀評價、客觀測試及仿真分析方法,對該車的振動問題提出了優化方案,經試驗驗證,使該車振動問題得到解決[1-2]。

1 原車主觀評價及摸底測試

1.1 主觀評價

某250cc單缸風冷摩托車原車的主觀評價結果顯示主要不合格部位(注:評分低于6分為不合格),有:主腳蹬及副腳蹬(振動主觀評價見表1)。

表1 原車振動主觀評價表

1.2 振動測試

測試部位:主腳蹬、副腳蹬、方向把、座墊;測試工況:原地定置,空擋,轉速2 000 r/min~8 000 r/min勻加速過程;方向規定為:整車前進方向為X,駕駛員左手方向為Y,豎直向上為Z。

因篇幅限制,本文只展示左副腳蹬、右主腳蹬部位測試結果,如圖1、圖2所示。

圖1 左副腳蹬

圖2 右主腳蹬

根據測試可知:

(1)原車振動較大部位主要集中在主腳蹬、副腳蹬部位,其余部位無共振,總體幅值也不大,測試結果與主觀評價結果一致。

(2)原車左副腳蹬Y方向在5 100 r/min~5 70 r/min之間存在共振。

(3)原車右主腳蹬Y方向在4 700 r/min ~5 600 r/min之間存在共振。

1.3 仿真分析

分析整車振動測試數據,初步判定車架模態與發動機激勵耦合產生了共振,從而導致整車振動較大;采用ABAQUS軟件對原車架進行自由模態仿真計算,并結合測試數據結果,提出車架剛度加強方案。見表2。

表2 車架模態計算結果對比表

剛度加強方案整車一階彎曲頻率由182 Hz增大到206 Hz,整車共振轉速將提高,可避開常用轉速段,且車架剛度加強后,該模態下總體振幅比原車小(見圖3、圖4),優化前后模態分析結果見表2。

圖3 整車一階彎曲模態(優化前)

圖4 整車一階彎曲模態(優化后)

2 優化方案及驗證

2.1 優化方案

根據剛度加強方案仿真計算結果及車架實際情況,制定以下優化方案(見表3)。

表3 原車優化方案表

圖5 整車優化部位說明

2.2 方案驗證

依據仿真分析結果,確定優化方案并改制樣車進行振動測試(測試方法與原車測試方法一致,測試結果與原車比較)和主觀評價,測試結果對比如圖6、圖7。

圖6 左副腳蹬

圖7 右主腳蹬

與原車測試結果對比,副腳蹬和主腳蹬各向振動均有所改善,優化后左副腳蹬Y方向在轉速3 600 r/min以上無共振產生(如圖6);優化后右主腳蹬Y方向在6 000 r/min以下無共振產生,且6 000 r/min以下總體振幅比原車小,優化后右主腳蹬Y方向共振轉速由4 700 r/min~5 600 r/min提高到6 000 r/min(如圖7)。

2.3 方案樣車主觀評價

對兩車(原車和方案樣車)進行主觀評價,方案樣車各部位振動比原車有明顯改善(見表4)。

表4 原車與方案樣車振動主觀評價表

主觀評價對比結果顯示,副腳蹬、主腳蹬部位振動均比原車小,優化方案主觀評價結果滿足客戶需求,該結果與客觀測試結果一致。

3 結束語

本文通過對原車摸底測試,確定了整車振動較大部位,并根據模態分析結果,結合主客觀測試數據,確定了優化方案;通過客觀測試與主觀評價數據分析,優化后整車各部位振動舒適性均有所提高,滿足客戶需求。

結果表明,采用計算模態分析與主客觀評價相結合的分析方法,對摩托車振動問題能有效進行分析并提出優化對策方案,為該類問題的分析和對策提供了可借鑒的思路。

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