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某船柴油發電機組控制系統典型故障分析

2019-12-30 06:17:24杜旭燦彭榮華
中國修船 2019年6期
關鍵詞:故障

杜旭燦,彭榮華

(1.4808工廠 威海修船廠,山東 威海 264200;2.北部戰區海軍保障部直屬保障隊,山東 青島 266071)

某船有4臺柴油發電機組,其中3#機組為停泊發電機,采用機械調速控制系統,其余3臺均采用全電子控制系統,其原理是利用電感應作用接收信號,并通過電子系統將電信號轉換為機械作用來調節噴油泵供油量大小,以控制柴油機在設定轉速下穩定運行。

1 工作原理

系統由機旁控制箱、啟動馬達、電子調速器(見圖1)、負荷分配器(見圖2)、UPS電源、柴油機附帶傳感器、配電板發電機側的電壓互感器、電流互感器、大開關等組成。通過柴油機機旁控制箱實現柴油機啟、??刂?,并對柴油機的重要參數如柴油機轉速、滑油壓力、排溫等進行監控。當柴油機正常運行,需要并聯工作時,通過配電板的負荷分配器“單機—并聯”轉換開關,實現任意2臺柴油發電機組并聯工作,并隨系統負載的變化,實現2臺柴油發電機組有功功率的自動分配。

圖1 調速器接線示意圖

柴油機轉速由電子調速器進行控制,其原理是:來自轉速傳感器的交變脈沖電壓信號,經電子調速器內頻率/電壓轉換器轉換成與柴油機轉速成正比的直流電壓信號,此信號值與轉速調整電位器給定的電壓信號進行比較,差值經比例、積分、微分控制及衰減與快速響應修正,放大后進入執行器驅動電路,執行器驅動電路根據信號量的變化,不斷調整執行器齒條位移,從而控制柴油機穩定運行。

柴油機并聯自動工作時,負載分配通過負荷分配器進行控制,發電機母線電壓信號、母線電流信號經過負荷分配器內部電路濾波放大后(見圖3),經MC1594四象限模擬乘法器及CA3240運算放大器等進行運算(見圖4)。運算結果與另外1臺柴油機發電機組信號進行比較,比較后的信號送至各自電子調速器,電子調速器通過判斷信號的大小,控制執行器調節柴油機供油量,實現2臺柴油發電機組有功功率動態平衡。

圖2 負荷分配器接線圖

圖3 母線電壓、電流信號輸入處理電路

圖4 四象限運算處理電路

2 典型故障及修理措施

該船為我廠首次承修,電子調速器、負荷分配器均為某外國廠家設計制作,無任何技術資料,故障分析難度大?,F對典型故障及修理措施進行簡要介紹。

1)2#柴油機啟動時,柴油機瞬間轉速非常高,易產生飛車故障。由于柴油機控制箱、滑油預供泵、電源箱、柴油機的部分組件均進行了出艙修理,在設備組裝完畢后,對電子調速器、馬達電位器均按規定進行了調整,然后進行柴油機啟動試驗,第一次、第二次均出現啟動瞬間轉速達到900 r/min的情況,并且有繼續上升的趨勢,然后緊急停車,對系統進行檢查,具體步驟如下。

(1)對電子調速器轉速傳感器、連接部件進行檢查,未發現有松動或安裝不到位現象。

(2)檢查執行器,動作靈活,無卡滯現象。

(3)系統供電,測量電子調速器內反饋電壓(內部測試點為:0 V、TP 6),齒條在零位時,電壓為1.5 V(規定值為1.5 V±0.1 V);齒條在最大位置時,電壓為5.06 V(規定值為5.0 V±0.1 V),反饋信號正常。

(4)測量電子調速器的供電電源為DC26 V,波形平穩、無雜波。

(5)檢查啟動馬達未發現異常。

(6)切除啟動電路,模擬柴油機啟動過程,在啟動、運行滑油預供泵時,發現電子調速內電源指示燈有閃爍現象。經測量,當預油泵正常運行時,電子調速器工作電源(DC26 V)下降至DC13 V左右,波動較大,若在此時啟動柴油機,會導致電子調速器工作紊亂,執行器動作異常,從而引起柴油機啟動時容易飛車。經檢查,該預供油泵工作電源為DC24 V,電源正負接反,雖然預供油泵能正常供油,但會導致蓄電池電壓異常,由于該蓄電池組為電子調速器供電,因此電子調速器工作電源不穩定,從而導致柴油機啟動時,轉速異常,糾正系統線路后,2#柴油機啟動正常。

2)1#、2#、4#柴油機無法實現自動分配負荷故障。進廠系泊試驗時,任意2臺柴油機在并聯時,無法實現負載自動分配,并且1#、4#負荷分配器附近有燒焦氣味。由于該負荷分配系統為我廠首次修理,因此對該控制系統采取分步解決措施。

(1)用萬用表測量負荷分配器內部部件,發現1#、4#負荷分配器電源變壓器原邊損壞,該變壓器為固體封裝,且控制系統對副邊的同名端均有要求,市面上無法采購到。因此,我們對變壓器進行分解,獲取了需要的數據,1、3端子為輸入AC110 V,1、6端子為輸入AC220 V,8、9端子為輸出AC18 V,9、11端子為輸出AC18 V,9端子為輸出繞組的公共端子,且8、9為同名端,功率約為10 W,購置類似變壓器,并進行實驗室安裝、調試,控制電路板電源電路輸出電壓正確、沒有諧波,滿足使用要求。

(2)對1#、2#、4#柴油機負荷分配系統控制原理進行測繪,發現4#柴油機負荷分配器外圍連接線路不正確,母線電壓檢測信號錯誤的接到控制電路板接線端子2 A、3 A、4 A端,因此對4#柴油機負荷分配器接線進行了糾正,將原來接到負荷分配器接線端子2 A、3 A、4 A導線更改至標號為2、3、4的接線端子上,保證母線電壓檢測正確。

(3)對電子調速器執行器反饋電壓進行測量,零位及最大燃油位反饋電壓不準確。開機前,對電子調速器執行器反饋電壓按技術規范進行整定:用萬用表測量內部測試點(0 V、TP6),不開機,調整“停止”電位器,使萬用表讀數為1.5 V±0.1 V;再將執行器輸出軸搖臂推到最大供油位置,同時調節“最大油量”電位器至5.0 V±0.1 V。重復上述動作,直到調整誤差小于等于±0.1 V。

(4)馬達電位器設定不準確。柴油機啟動后,對負荷分配系統的馬達電位器設定不準確進行了重新整定。首先將馬達電位器調至中間位置(測量端子電阻約為2.5 kΩ),啟動柴油機,逆時針旋轉馬達電位器4圈,調整電子調速器內最小轉速傳感器至要求的最低轉速650 r/min,然后順時針調整馬達電位器8圈,調整電子調速器內最大轉速電位器,使柴油機轉速達到最高空載轉速1 050 r/min,反復校對馬達電位器在8圈內的速度調整范圍。

(5)調整負荷分配器內部參數。并車自動負荷分配試驗,先進行1#并2#、2#并1#自動負荷分配試驗,順時針整定負荷分配器增益電位器,使得單機功率90~300kW時,功率分配差額小于5 kW。然后進行4#并1#、1#并4#、4#并2#、2#并4#試驗,4#負荷分配器控制電路板LED1、LED2、LED3、LED4指示燈異常點亮,用示波器測量IC2∶10、IC3∶10、IC4∶10管腳的波形輸出異常(正常波形見圖5),更換MC1594四象限模擬乘法器及CA3240運算放大器后,工作正常,然后,調整控制電路板內增益、最大限制等控制電位器,使得單機功率90~300 kW時,功率分配差額小于5 kW。

(6)完成上述工作后,對負荷分配系統進行系泊、航行試驗,均能實現負荷的自動分配,功率分配差額為0~5 kW,符合每臺發電機實際承擔的有功功率與平均值之差,應不超過發電機額定有功功率的±10%(60 kW)的試驗要求。并車試驗時,負荷分配器接線端子測量數據見表1。

圖5 IC2∶10、IC3∶10、IC4∶10管腳的波形

表1 并車試驗時,負荷分配器接線端子測量數據

3)1#柴油發電機組高速時,轉速顯示不準確故障。柴油機在800 r/min以下時,機旁控制箱液晶顯示屏主機轉速顯示非常準確,但在額定轉速1 000 r/min時,顯示的數值比實際轉速小近5 r/min,故障排除過程如下。

(1)柴油機齒盤齒數為188齒,通過公式f=nz/60(f為頻率,n為轉速,z為齒數)進行計算,當柴油機轉速為1 000 r/min時,頻率為3.133 kHz,然后用信號發生器模擬3.133 kHz正弦波信號,顯示屏轉速顯示1 000 r/min,說明線路及信號處理電路工作正常。

(2)檢查轉速傳感器安裝間隙為1.5 mm,符合要求(安裝間隙≤3 mm)。

(3)檢查柴油機飛輪齒盤,發現部分齒盤由于啟動馬達原因,有損壞現象,因此對齒盤進行了焊補修復,但經后期試驗時,故障依舊。

(4)更換轉速傳感器,但故障現象與原來一致。由于齒盤經修復后,非常完好,并且轉速傳感器安裝間隙也符合要求,最后,懷疑轉速傳感器安裝角度存在問題,通過仔細觀察,轉速傳感器感應探頭與齒盤齒頂沒有垂直,通過調整安裝支架使轉速傳感器與齒頂垂直,故障排除。

3 結束語

通過對該船柴油發電機組電子調速器、負荷分配器內部控制電路板原理的測繪、分析、調試,已掌握電子調速器、負荷分配器核心工作原理,并排除典型故障,為工廠承修類似負荷分配器、電子調速器打下堅實基礎。

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