張肖
駕駛室制動系統提升方案探究
張肖
(陜西重型汽車有限公司,陜西 西安 710200)
文章通過對影響駕駛室制動系統重要因素進行統計分析,找出其制約制動系統問題的關鍵因子,并對關鍵因子進行改進,提出解決方案,對方案固化,最終制定提升制動系統的最終方案過程及方法,駕駛室制動系統質量得到有效提升。
制動;因素;提升
駕駛室制動系統裝配后,在下線和調試過程中經常會出現手制動閥氣管打折、不通氣、蹦脫,等影響整車制動性能,影響駕駛室的裝配質量和產品在市場的信譽。
統計了2018年1月~2018年5月某駕駛室車間A車型駕駛室每月制動系統裝配不合格情況:從圖中可以看出,駕駛室制動問題的不合格率嚴重影響整車入庫合格率,必須整改。
根據整車下線及調試反饋反饋,經統計2018年1-5月份平均不合格率為20.5%,達不到我廠整車不合格率≤20%的標準,返修率較高。
表1 不合格因素統計表

對2018年1~5月份1987輛A車型駕駛室制動系統裝配不合格車輛按照不合格類別做出駕駛室制動系統統計不合格如下:
從柏拉圖可以看出,影響駕駛室制動裝配不合格的前80%的不合格項是:氣管與地板墊干涉,氣管不通氣,氣管蹦脫。前80%三項作為小y進行改善。
影響駕駛室制動系統裝配不合格因素:
y1:氣管與地板墊干涉 y2:氣管不通氣 y3:氣管蹦脫

圖2 影響駕駛室制動影響因素柏拉圖
Pareto圖分析,找出前80%的潛在關鍵因子,從變量流程圖篩選影響Y因素的因子。
通過因果矩陣的初步篩選,找出9項影響制動系統合格率的輸入因子。
表2 影響Y的重要因子

為了確定德龍駕駛室制動系統,解決氣管與地板墊干涉問題,建議對地板墊干涉部分重新設計驗證,開U型槽進行試裝驗證,提交合理化建議。
地板墊形狀:在干涉點開“U”型槽,避讓干涉點。從快贏改善后Pareto圖分析,快贏改善后地板墊結構已不是重要影響因子。修訂作業指導書,并對車間裝配工進行培訓,將氣管與地板墊干涉問題得到徹底解決。
氣管打折、不通氣問題,現場隨機量取裝配前氣管,并對打折車輛氣管裁剪,裁剪50輛車,統計分析情況:
表3 關鍵因子數據驗證表

結論:
(1)差值估計0.16;
(2)P 值為0.001,Fisher精確檢驗報告 P值為 0.001,均小于0.05。
因此95%的置信度判定:氣管長度不合理,是德龍制動系統問題的關鍵因素。
2.2.1 “擰緊工具”的假設檢驗
為了確定德龍駕駛室制動系統,工具(扭力扳手)問題,對100件六角接頭座用扭力扳手打緊,統計分析情況:
表4 關鍵因子數據驗證表

結論:
(1)差值估計0.03;
(2)P 值為 0.446,Fisher 精確檢驗報告 P值為 0.613,均大于0.05;
因此95%的置信度判定:擰緊工具不是德龍制動系統問題的關鍵因素。
2.2.2 “手制動閥分裝工、裝配工裝配水平差異”的假設檢驗
分別對內飾一車間兩個工段一周裝配德龍駕駛室制動的情況跟蹤調查,并進行隨機抽查100輛份、檢驗統計如下:
表5 關鍵因子數據驗證表

結論:
(1)差值估計0.14;
(2)P值為0,Fisher精確檢驗報告P值為0,均小于0.05。
因此95%的置信度判定:手制動閥分裝工、裝配工是德龍制動系統問題的關鍵因素。

圖5 假設檢驗圖
2.2.3 “手閥支架結構改進”的假設檢驗
為了確定德龍駕駛室制動系統,氣管打折問題,對100件手閥支架改進前后,統計分析情況:
表6 關鍵因子數據驗證表

表7 關鍵影響因子表

表8 關鍵影響因子檢驗方式

分別對氣管長度、手制動閥分裝工、裝配工、手閥支架結構進行改善。
3.2.1 對氣管長度進行改善

圖6 改善方案圖
手制動閥氣管:灰/蘭氣管長度由1780改為1660,灰/紅氣管長度由1780改為1740。

圖7 改善前后實物對比圖
3.2.2 對手制動閥分裝工、裝配工技能進行培訓提升
改善方案表
通過對車間裝配工的裝配方法、技巧進行培訓,員工的技能和質量意識得到提升,駕駛室制動問題得到有效控制。改善方案實施圖。
3.2.3 對手制動閥支架結構進行改善
(1)對下線車輛駕駛室制動問題車輛進行拆卸,查找問題點;
(2)分析制動氣管打折原因,尋找打折點;
(3)發現打折點在氣管與手閥支架接觸右側;
(4)對手閥支架結構改善并驗證發現有所改善;
(5)提出解決方案,給研發提交合理化建議。
統計改善后11月份1035輛駕駛室,制動系統問題不合格率7.9%,降低了制動系統的不合格率。目標實現!

圖8 改善前后合格率對比圖
通過對車間裝配工的裝配方法、技巧進行培訓,員工的技能和質量意識得到提升,駕駛室制動問題得到有效控制。
本篇文章通過對影響駕駛室制動系統因素進行分析,查找影響其因素的關鍵因子,采取一系列改善措施,德龍駕駛室制動系統有所改善,整車制動質量由改善前不合格率20%降到9%,實際降到7.92%,駕駛室制動系統質量明顯提升。
[1] 劉唯信.汽車設計[J].清華大學出版社.2001.7.
[2] 汽車駕駛室培訓教材.陜西重型汽車有限公司.2017.5.
Improvement Solution of Cab Breaking System
Zhang Xiao
( Shaanxi Heavy Duty Automobile Co., Ltd. Shaanxi Xi'an 710200 )
Author statistical analyses the elements that infect the brake system in vehicle cab to the key elements which resistant the improvement of brake system. Build the solution of upgrading of break system, and made a big progress on the quality of brake system in Vehicle cab.
Break;Elements;Improve
U463.81
A
1671-7988(2019)24-115-03
U463.81
A
1671-7988(2019)24-115-03
10.16638/j.cnki.1671-7988.2019.24.037
張肖,就職于陜西重型汽車有限公司汽車總裝配廠。