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降低黑銅泥含銅生產實踐

2019-12-26 09:24:08左東平謝祥添趙寧寧焦峰超
世界有色金屬 2019年20期

左東平,謝祥添,趙寧寧,焦峰超

(陽谷祥光銅業有限公司,山東 聊城 252300)

在銅電解過程中,陽極板中As、Sb、Bi等電位與銅接近但比銅負的雜質,主要以As、Sb、Bi鹽類水解或不同價態相互間結合生成漂浮陽極泥,大部分在電解液中富集,當達到一定濃度時,在陰極表面進行粘附,影響銅離子在陰極的結晶成核過程,對陰極銅質量危害極大[1]。為了維持電解液中的銅、酸含量以及雜質濃度在陰極銅生產規定的范圍內,保證電解陰極銅的純度,定期將陽極泥從電解槽中清理出去,同時對電解液進行凈化和調整,以保證電解過程的正常進行。在電解液凈化過程中,其中所含的銅、鎳等有價成分必須盡可能地回收,砷、銻、鉍等雜質應盡量除去。

1 連續誘導脫銅脫雜工藝簡介

在采用連續誘導脫銅脫雜過程中,將需凈化的電解液連續經過多級電積槽,電解液在電積槽中成階梯型流動,在后邊3個電積槽中加入輔助給液,提高銅離子含量,如圖1。

圖1 連續誘導脫銅脫雜工藝階梯電積槽

隨著電積時間的增加,后邊電積槽中銅含量降低,在銅含量小于12g/l時,電解液中As、Sb、Bi等雜質與銅一起在陰極析出。

2 黑銅泥含Cu偏高帶來的危害

連續誘導脫銅脫雜工藝未將雜質有效分離,無法徹底解決雜質開路問題,經電積產出的黑銅粉,根據原料中雜質成分進行配料、回爐處理,黑銅粉含Cu過高,造成金屬重復冶煉量大,作業流程長,銅回收率降低,同時運輸成本、資金占壓相對增加。含Cu過高的黑銅粉比重大,在出槽過程中管道、設備磨損增加,同時物料流動困難,沖洗過程中容易在管道、地坑泵進口處堆積,導致管道、泵進口易于堵塞,人工清理困難,造成勞動強度大,作業效率低,生產成本高。含Cu過高的黑銅粉,壓濾后在鼓風干燥時壓濾機內部發熱量大,造成壓濾機濾板、濾布燒損嚴重,更換頻率高。

3 黑銅粉含Cu偏高的原因分析

在電積初期,各電積槽產物穩定;第1~2槽產出含量在99.5%以上的電積銅,第3~5槽產出黑銅板,第6~8槽產出黑銅粉并伴隨有砷化氫氣體劇毒氣體產生[2]。隨著電解液中銅含量下降,陰極極化電勢變負,銅、砷、銻、鉍在陰極表面共同析出,陰極表面形成了大量的黑銅。在電積48h后,第4、5個電積槽中產生以絮狀銅形式產出的黑銅導致陰陽極短路,脫銅電效降低,電解液銅濃度下降緩慢,后邊電積槽銅含量升高,同時隨著輔助給液的加入,后邊電積槽不能有效進行誘導脫雜,均產生大量的絮狀銅;在一個電積周期后,出槽過程中,絮狀銅與夾雜的黑銅粉一起脫落在電積槽內(見圖2)。

圖2 與黑銅粉一起脫落在槽底的絮狀銅

在出槽過程中,用電積后液沖洗脫落在槽底的物料,通過電積槽底部回流管至地坑,再通過地坑泵打至壓濾機,經壓濾、卸料后轉運至原料系統,進行配料、回爐。電積過程中,電解液中銅離子含量的升高,造成誘導脫雜過程中與黑銅粉一起析出的銅含量升高;同時大量絮狀銅脫落在槽底,與黑銅粉一起沖洗,在作業過程中,黑銅粉中機械夾帶量較大,導致黑銅粉產出后含銅高達53%左右,這是黑銅粉含銅偏高的主要原因。

4 改進措施及效果

針對上述分析的這些影響黑銅粉中含Cu過高的問題,主要采取以下改進措施來解決問題。

(1)調整進口電解液流量、銅含量。通過控制前段廢電解液處理工藝,穩定需電積脫雜的電解液含銅,經過生產摸索,將該電解液中含Cu可穩定控制在25g/L~28g/L,該電解液作為電積前液。電積生產后,通過檢測各槽出口銅離子濃度,根據銅含爐變化判斷槽內夾心銅及絮狀銅出現時間,在通電36h后將電積槽進口流量進行調整,在電密不變的條件下,降低電積槽內銅含量,防止絮狀銅產生,避免陰陽極短路,可有效提高電效,誘導脫雜效果良好。對應生產參數見表1。

表1 改進前后黑銅粉成分

(2)調整輔給液供液方式。改變原有固定輔助給液給液方式,通過檢測出口槽電解液成分,判斷輔助給液加入時間及加入量;通過調整,在后面4個電積槽進口處增加輔助給液,每個輔助給液實現獨立控制,隨生產時間的變化,對電積槽內電解液Cu2+濃度進行動態控制,確保最佳的誘導脫雜效果,避免絮狀銅出現,降低黑銅粉含Cu,同時提高電效及雜質脫除率。通過上述改進措施,電積過程中無絮狀銅產出(電積槽內產物見圖3);黑銅粉含Cu明顯降低(改進前后黑銅粉成分見表2),管道堵塞現象減少,有效作業效率提升,壓濾機濾板、濾布無燒毀現象出現,降低生產成本。

圖3 改進工藝后電積槽內黑銅粉產物

表2 改進前后黑銅粉成分

5 結語

黑銅粉是誘導脫銅脫雜工藝的主要產物,在生產過程中嚴格按要求操作,采用本文所描述的解決措施,可有效降低黑銅粉中Cu含量,同時采用上述方法,對電解液凈化過程中雜質脫除、有價金屬回收具有重要意義。

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