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電動主給水泵軸位移傳感器零點標定優(yōu)化方法

2019-12-23 02:48:50
設備管理與維修 2019年16期
關鍵詞:測量故障

文 學

(福建福清核電有限公司,福建福清 350318)

0 引言

0.1 背景

某百萬千瓦級壓水堆核電站1~4 號機組APA(電動主給水泵系統(tǒng),壓水堆核電站專用詞匯)均設計成3 列(兩用一備),泵非驅(qū)動端軸承室設計1 個電渦流式軸位移傳感器(H1 報警值:≥+130 μm 或≤-540 μm),其主要功能是監(jiān)測泵軸位移變化,以反映推力盤與推力軸承的相對位置,避免推力瓦異常磨損,保障設備運行安全[1]。

在1~3 號機組運行期間,APA 主給水泵(如不特別說明,本文指前置泵和壓力級泵)曾反復產(chǎn)生過軸位移高報警,影響了設備穩(wěn)定運行。

根據(jù)機組事故運行規(guī)程:1 臺主給水泵停運后備用泵啟動,會在切換時造成機組瞬態(tài),對蒸發(fā)器水位控制有較大負面影響,不利于機組穩(wěn)定運行;一旦備用泵啟動不及時或失敗,則會導致機組大幅度快速甩負荷至50%負荷,甚至引起緊急停機停堆等瞬態(tài)。

經(jīng)核實,歷次軸位移高報警時的推力瓦溫度、軸承振動等參數(shù)正常且平穩(wěn),故判斷為非推力瓦磨損所致的軸位移高報警故障。

0.2 設備簡介

APA 系統(tǒng)的前置泵和壓力級泵結構原理基本一致,采用國外某公司供貨的雙吸入口離心式結構。泵非驅(qū)動端設置了滑動式自調(diào)節(jié)推力軸承(圖1),其中驅(qū)動端側(電機側)設計為泵正常運行時的受力側(工作瓦);另一側為非工作瓦,承受特殊狀態(tài)下的反向推力。

APA 主給水泵軸位移傳感器的基本原理[2-3]:接通電源后,在前置器內(nèi)產(chǎn)生高頻電流信號,該信號通過電纜送到探頭,并在探頭頭部產(chǎn)生交變磁場H1。如果在磁場H1 的范圍內(nèi)有金屬導體接近探頭頭部,則交變磁場H1 將在導體表面產(chǎn)生電渦流場,該電渦流場也會產(chǎn)生一個方向與H1 相反的交變磁場H2(楞次定律)。

為了可靠地表征轉子位移方向(根本目的是監(jiān)測推力瓦磨損程度),一般規(guī)定:轉子向工作面(對APA 泵而言,是電機側)的位移是為正方向,反之為負。

泵在正常穩(wěn)定運行時,根據(jù)泵葉輪與口環(huán)的尺寸設計,軸向力將使推力盤與工作面推力瓦貼合。故一般將推力盤與工作面推力瓦貼合的狀態(tài)設定為零點,以實現(xiàn)當轉子顯示正位移時,即表示推力瓦存在磨損的目的。

在泵解體檢修等工作之后,需要將軸位移傳感器重新進行零點標定,以準確顯示泵運行過程中的軸位移量。

1 故障現(xiàn)象與原有標定方法

1.1 故障現(xiàn)象

對2014—2017 年的1-3APA 系統(tǒng)主給水泵軸位移傳感器報警的19 個工單分析,得出軸位移高報警故障主要有如下現(xiàn)象。

(1)完成零點標定后,在起泵初期軸位移則達到較高的數(shù)值(如從0 μm 達到約99 μm)。即零點標定的準確度不足。

(2)觸發(fā)軸位移高報警時,推力瓦溫度、軸承振動等參數(shù)平穩(wěn)正常,拆卸檢查確認推力瓦及推力盤無異常磨損。即,故障為非推力瓦磨損所致的軸位移高報警。

1.2 原有的零點標定方法

原有的APA 主給水泵軸位移傳感器零點標定的主要過程:①測量檢查推力間隙是否合格;②將轉子推向推力軸承的工作面(電機側)貼合后松開;③調(diào)整傳感器位置,直到其輸出“0”位移值。

2 根本原因分析與優(yōu)化方法

根據(jù)故障現(xiàn)象、設備結構等,列出可能導致故障的因素:①設計缺陷。即,設計不合理或不適用,而導致本故障;②環(huán)境影響。即外部電磁等干擾導致傳感器數(shù)值失真;③設備缺陷。傳感器或推力軸承組件等設備異常或損壞等原因,導致測量數(shù)據(jù)失真;④原零點標定準確度低。導致標定所得的“零點”與實際零位偏差過大,從而在泵運行(自動趨向于零位)產(chǎn)生軸位移高報警。

圖1 推力軸承工作瓦側結構

采用魚骨圖工具,對本故障的根本原因分析如圖2 所示。

圖2 APA 主給水泵軸位移高報警魚骨圖分析

2.1 設計缺陷因素分析

電渦流傳感器廣泛應用于汽輪機和泵類設備的軸位移和振動等監(jiān)測,具有較好的可靠性和通用性[4]。

本型號傳感器能可靠和靈敏測量的范圍是(0.3~4.3)mm,包含設計推力間隙(0.3~0.41)mm 的測量區(qū)間,保障了測量數(shù)據(jù)準確,即傳感器設計滿足測量要求。

2.2 環(huán)境影響因素分析

經(jīng)檢查確認傳感器鄰近區(qū)域無電磁干擾的設備,且實際報警時運行工況未改變。據(jù)此,排除環(huán)境影響導致軸位移高報警的可能。

2.3 設備缺陷因素分析

(1)傳感器缺陷因素分析。軸位移傳感器定位不良、接線松脫或線性度低等也可能導致示值誤差。對傳感器及其接線等檢查,確認無松脫等異常。將傳感器、前置器等部件外送專業(yè)資質(zhì)機構檢查確認線性度等指標合格,即傳感器不存在導致軸位移高報警的缺陷。

(2)推力軸承組件缺陷因素分析。結合推力軸承結構,分析推力軸承組件缺陷可能導致軸位移零點標定精度低,從而產(chǎn)生軸位移高報警的可能原因有:①推力瓦表面磨損或變形;②推力盤的傳感器測量位置破損或變形。

對上述分析現(xiàn)場檢查確認:①經(jīng)檢查確認推力瓦表面不存在磨損、變形或其他異常;②經(jīng)檢查確認推力盤測量位置平整光滑無異常。據(jù)此,排除推力軸承組件缺陷導致軸位移高報警的可能。

2.4 原有零點標定方法準確度低分析

由于推力瓦塊的自適應調(diào)節(jié)特性,瓦塊及其支撐塊均存在一定的移動范圍,若某一個或幾個瓦塊—平衡塊—支撐塊(單側共6 個瓦塊)與一側整體推力軸承動作不一致時,會導致在此處的推力盤-瓦塊間隙與推力盤-整體瓦面間隙不一致。當泵正常運行后,推力瓦塊的自適應調(diào)節(jié)結構,原先的瓦塊因適應油膜變化而重新自調(diào)整定位,可能使得推力盤沿著零點標定時已有的殘余間隙往工作瓦側移動,從而造成軸位移超標但其他參數(shù)均正常的現(xiàn)象。

選取1 臺前置泵,對轉子旋轉圓周方向均分設置4 個測點,在4 個測點分別按照第2.2 節(jié)的方法測量“零位”(表1)。

從表1 分析可知,在180°方向與0°方向所得的“零點”值相差高達97 μm。即,將轉子向電機側頂起時(找零點),在推力軸承周向的不同位置,轉子能夠頂起的程度不同,這解釋了反復產(chǎn)生的“完成零點標定,但起泵后軸位移即發(fā)生較大變化”的現(xiàn)象。

此外,經(jīng)實測發(fā)現(xiàn):轉子在向電機側頂起過程中,轉子到達最大位置后,將轉子松開后,推力瓦塊存在大約(5~20)μm 的回彈量。

綜上可知,原有零點標定方法因如下述缺點,導致設備反復產(chǎn)生了軸位移高報警故障:①未考慮瓦塊彈量的影響,導致標定的“零點”失真。②未考慮瓦塊組的周向動作不一致性,導致標定數(shù)據(jù)失真。

2.5 零點標定優(yōu)化方法

為消除原零點標定方法的不足(未補償瓦塊回彈量和瓦塊組件周向動作不一致性),根據(jù)泵及傳感器原理,提出了消除瓦塊周向不一致性和回彈量所致誤差的零點標定法。過程如下。

(1)標點。在泵軸旋轉的圓周方向,平均間距標記8 個點(或以上),并注意確保在轉軸上作出標識,以便后續(xù)可靠定位泵軸旋轉到第X 點(圖3)。

(2)推力間隙測量。將泵轉子分別推向驅(qū)動端和非驅(qū)動端,測量并記錄推力間隙。

(3)將泵軸推向電機側,分別記錄第1 個點在保持頂起(Zx)和松開后(Sx)的傳感器軸位移值。

(4)旋轉泵軸,然后將泵軸推向電機側,分別記錄其余點在保持頂起和松開后的傳感器軸位移值。

(5)盤動泵軸至原始位置,檢查傳感器軸位移值是否回到原位。否則,需對傳感器儀控部件進行檢查或調(diào)整。

(6)找出8 個(松開泵軸后的)測量點中,最大傳感器軸位移值Sx,max(代數(shù)值)位置。注意,若8 個點的松開后傳感器位移值全部為負數(shù),則應重新進行上述步驟。

(7)分別計算8 個點的頂起和松開后的傳感器軸位移變化值,并讀取其最大(絕對)值Hmax(最大回彈量)。

(8)將泵軸旋轉至最大位移值(Sx,max)的位置。

(9)將泵軸頂向電機側后松開,記錄此時的傳感器位移值為a。

(10)計算最終的補充位移值C 為:

表1 推力軸承周向不同位置的轉子頂起測量

圖3 圓周標點示意

(11)按照已計算的補償值C,將傳感器進行零點標定。即當前的轉子位置,應處于相對零位負方向,且距離為C 的位置。

2.6 效果驗證

根據(jù)優(yōu)化方法,在該電站1~4 號機組APA 主給水泵軸位移傳感器實施零點標定,徹底解決了因零點標定準確度低而產(chǎn)生的軸位移高報警故障,取得了良好效果,避免了由此帶來的機組功率損失。此外,本方法不通過千斤頂?shù)葟娏斊疝D子,既避免了因過度擠壓導致推力瓦面變形甚至與推力盤“吸緊”,也提高了工作效率。

3 結論與建議

(1)經(jīng)現(xiàn)場檢查,最終診斷出了APA 主給水泵軸位移標準確度不足的根本原因。結合現(xiàn)場實際,提出了零點標定優(yōu)化方法,并在1~4 號機組APA 主給水泵成功應用,也為同類工作提供了參考。

(2)根據(jù)API 等有關技術標準,軸位移測量一般設計成兩個傳感器監(jiān)測,以便進一步排除傳感器測量失真導致的誤報警,故建議后續(xù)的APA 泵設計制造時參考API 標準設計軸位移監(jiān)測裝置。

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