文_石才由 國華柳州電廠
通過逐步增加神混煤比例,觀察爐內結焦情況,監測爐溫變化和過熱器、再熱器減溫水變化情況,在確保鍋爐安全運行的前提下使神混煤達到最高的摻燒比例。
通過進行一次風速調平、一次風量標定,進行煤粉細度測量和調整,使制粉系統參數更加符合燃燒要求。
通過調整鍋爐運行氧量、一次風壓和燃燒器二次風旋流強度、燃盡風門開度、磨運行方式等主要鍋爐運行參數,考察鍋爐運行狀況并加以優化,兼顧鍋爐汽水參數、經濟性、NOx、結焦和高溫腐蝕防治等因素的基礎上,確定鍋爐最佳運行參數,提高機組運行的安全性、經濟性以及環保性。
試驗期間,1號機組白天負荷為350MW、夜間負荷為200MW,機組平均負荷率約為86%,神混煤摻燒比例分別為25%、50%、75%和100%。
擬摻燒的神混2煤熱值和揮發分較高、灰分較低,燃燒特性優良。但與準2煤相比,神混2煤灰熔點低,結渣特性嚴重。測量不同摻燒比例下的爐膛溫度,摻燒或全燒神混2煤時的爐膛溫度要低于全燒準2煤。
2.2.1 一次風速調平優化
磨煤機四根粉管一次風速偏差對爐內燃燒有重要影響,尤其是對結渣影響顯著,為有助于燃用易結渣神混煤,首先進行了各磨煤機一次風速調平試驗,通過調整一次風管上的可調縮孔,
2.2.2 一次風量標定優化
一次風量顯示的準確性關系到風煤比的控制,即一次風速的合理控制,對煤粉細度、爐內燃燒有重要影響,對5臺磨煤機的一次風量進行了標定。總體上來說表盤風量顯示準確,變風量時線性較好,最大偏差未超過4%。
2.2.3 煤粉細度優化調整
以燃用神混2煤的A磨煤機、燃用準2煤的B磨煤機為對象,進行了35t/h、27t/h、20t/h三個出力下的變分離器擋板開度、變風煤比、變加載力試驗。
2.2.4 加載力、一次風量優化
A磨試驗煤種為神混煤,B磨試驗煤種為準格爾煤,分別在20t/h、27t/h、35t/h三個出力進行變一次風量和加載力試驗,推薦關系曲線。
試驗重點對鍋爐燃燒器外二次風旋流強度、運行氧量、燃盡風門開度和一次風壓、磨運行方式等進行調整,并在此基礎上進行鍋爐中低負荷氧量和一次風壓調整試驗。
2.3.1 變氧量優化試驗
氧量調整在350MW、275MW、175MW三個負荷下進行,每個負荷3個工況,同時檢測了350MW負荷下貼壁H2S含量,H2S測點位置分布為左墻(爐后)左1、左2、左3、左4、左5(爐前),右墻(爐后)右1、右2、右3、右4、右5(爐前)。
350MW負荷下,鍋爐效率均能達到設計值(設計值94.20%),當運行氧量由3.2%降低至2.4%時,送風機功率、引風機功率、一次風機功率均有所降低,污染物NOx排放維持在較低水平,整體汽水參數、爐膛結焦情況基本不變。運行O2=2.4%,由于主燃燒器區域缺風,導致水冷壁區域存在較強的腐蝕氣氛;當氧量由2.4%提高到2.8%,水冷壁高溫腐蝕有所改善;繼續提高氧量至3.2%時,風箱壓力增大不得不將C層二次風門開大,進風剛性差未能起到補充貼壁氧量的作用,不能有效緩解水冷壁高溫腐蝕。NOx受氧量變化的影響較小。因此推薦運行氧量2.8%,有利于緩解燃燒器區域腐蝕情況。
275MW負荷下,氧量逐漸降低時,鍋爐效率無明顯變化且均能達到設計值。風機電耗明顯降低,NOx排放濃度降低,推薦運行氧量3.2%。175MW負荷下,氧量逐漸降低時,鍋爐效率無明顯變化。風機電耗降低,NOx排放濃度降低,推薦運行氧量4.5%。
2.3.2 變一次風壓優化試驗
維持2.3.1中各負荷推薦氧量的工況下,在350MW、275MW、175MW三個負荷下調整一次風壓每個負荷3個工況。
350MW負荷,一次風壓由11.0kPa降至10.0kPa,鍋爐效率略有升高,主要由于一次風壓降低,一次風剛性減弱、著火提前,同時制粉系統摻入的冷風量減少、排煙溫度下降。在保證磨煤機安全運行前提下,降低一次風壓,一次風機功率降低192kWh,制粉電耗降低1.34kWh/t。因此,推薦一次風壓為10.0kPa。
275MW負荷,一次風壓由10.0kPa降至9.0kPa,鍋爐效率略有提高。一次風機功率降低131kWh,制粉電耗降低1.02kWh/t。因此,推薦一次風壓為9.0kPa;
175MW負荷,一次風壓由 9.0kPa降至8.0kPa,鍋爐效率基本不變;一次風機功率降低62kWh,同時制粉電耗降低0.76kWh/t。因此,推薦一次風壓為8.0kPa。
2.3.3 燃燒器調整優化試驗
在350MW負荷工況下對旋流燃燒器外二次風旋流強度和內、外二次風比例進行了調整試驗,運行氧量2.8%。
在350MW負荷下,將各層燃燒器外二次風旋流強度由30/30/30/30°調整至0/30/30/0°,鍋爐效率由94.02%上升94.10%,主蒸汽溫度、壓力,再熱蒸汽溫度壓力基本無變化,NOx排放濃度維持在較低水平,水冷壁貼壁氣氛H2S濃度由382ppm降至344ppm,有利于緩解水冷壁高溫腐蝕。靠側墻燃燒器外二次風旋流強度較小,外二次風旋轉動量降低,有利于減輕水冷壁結渣。在維持燃燒器外二次風旋流強度0/30/30/0°基礎上,對內外二風比例拉桿進行調整,發現內外二次風比例拉桿調整對緩解水冷壁高溫腐蝕無明顯效果。
2.3.4 燃盡風調整優化試驗
試驗通過表盤風門開度調節燃盡風量,在350MW,2.8%O2工況下燃盡風門開度分別為100%、50%、30%。
在維持主蒸汽溫度、壓力,再熱蒸汽溫度、壓力達到設計值的前提下,燃盡風門開度逐漸變小時,鍋爐效率略有升高。NOx排放濃度隨著燃盡風門關小而由175mg/m3增加到208mg/m3。
燃盡風門開度由100%變化30%過程中, H2S平均濃度由382ppm降到221ppm,對緩解水冷壁區域高溫腐蝕效果明顯,同時分布呈現左、右墻中間位置H2S濃度明顯高于兩側,這主要是中間區域流動死滯區的還原氣氛強,也是出現水冷壁高溫腐蝕的嚴重區域。
2.3.5 磨煤機運行方式優化試驗
在350MW、2.8%O2工況下,以維持主蒸汽溫度、壓力,再熱蒸汽溫度、壓力達到設計值為前提,分別改變磨煤機運行方式為ABDE、ABCDE、ABCD。
啟動C磨煤機后,排煙溫度升高引起干煙氣熱損失增加,鍋爐效率略有降低,同時因為火焰中心提高,NOx生成濃度增加了52mg/m3。
根據各項試驗結果,綜合考慮鍋爐燃燒的經濟性,NOx排放量,汽水參數和輔機電耗等多方面因素。
(1)神混2燃燒特性優良,雖然灰熔點較低,但是全燒神混2煤時,鍋爐結渣較輕,汽水參數正常,全負荷段鍋爐效率提高約1%,NOx、SO2、粉塵的生成濃度均出現一定幅度下降。
(2)通過制粉系統調整優化試驗,將一次風速偏差調整至規程允許范圍內,各摻燒煤種的細度R90值基本調整至合理范圍內,能夠滿足燃燒要求。
(3)通過全燒神混2煤時的燃燒優化調整試驗,確定了鍋爐在高、中、低負荷下的最佳運行參數,提供了鍋爐最佳運行方式。
(4)通過降低燃燒器外二次風旋流強度、關小SOFA層風門開度,使鍋爐在各個負荷下水冷壁貼壁氣氛中H2S含量處于較低水平,緩解了水冷壁高溫腐蝕風險。
(5)2017年節約燃煤運費約1500萬元,降本增效成果顯著。