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分銅液凈化渣處理工藝研究

2019-11-27 09:39:02
銅業(yè)工程 2019年5期

張 飛

(江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)

1 引言

貴溪冶煉廠從銅陽極泥中提取金銀,在分銅生產(chǎn)過程中,分銅液凈化工序得到一種富含碲、鉍、銻、銅等有價(jià)金屬的復(fù)雜物料,其典型化學(xué)成分為:Cu6%~15%、As5%~10%、Te2%~8%、Bi6%~15%、Sb20%~30%,俗稱為分銅液凈化渣[1-3],其年產(chǎn)量可達(dá)1100t(干基)。目前,分銅液凈化渣作為貴溪冶煉廠生產(chǎn)銻酸鈉、4N精鉍的主要原料,處理工藝采用氯鹽酸浸分離其中的銅、鉍,酸浸渣進(jìn)一步堿浸脫雜以富集銻,銻富集渣作為銻酸鈉生產(chǎn)的主要原料,酸浸液調(diào)酸中和回收鉍生產(chǎn)4N精鉍。該工藝的主要問題是氯鹽酸浸過程中由于五價(jià)銻的存在,浸出過程中渣的包裹較難打開,銅、鉍浸出率較低,銻富集渣雜質(zhì)元素含量較高,其銅含量3.25%、鉍含量2.85%。大量銅、鉍進(jìn)入浸銻工序,導(dǎo)致硫化浸銻效果差,銻酸鈉產(chǎn)品品質(zhì)提升難度大;酸浸液在中和沉鉍過程中,大量銅共沉淀在鉍渣中,鉍渣含銅4.25%,大量銅進(jìn)入鉍冶煉系統(tǒng),加大了鉍的回收成本;碲經(jīng)過酸浸、堿浸后分散,回收利用困難[2-7]。

為實(shí)現(xiàn)分銅液凈化渣中有價(jià)金屬的綜合回收,研究利用現(xiàn)有的銻酸鈉生產(chǎn)設(shè)備,對分銅液凈化渣處理工藝進(jìn)行重新設(shè)計(jì),并系統(tǒng)研究新工藝過程各參數(shù)影響規(guī)律,確立關(guān)鍵工序還原酸浸的工藝條件,使分銅液凈化渣中的碲得到分離回收,銅、鉍與銻有效回收。

2 實(shí)驗(yàn)原料及原理

2.1 實(shí)驗(yàn)原料

分銅液凈化渣外觀呈綠色泥狀,顯酸性,分銅液凈化渣中銻、鉍主要以氯氧化物物形態(tài),大部分銅及少部分銻、鉍主要以砷酸鹽形態(tài)存在,銻、鉍主要以正三價(jià)、五價(jià)形態(tài)存在,碲主要以二氧化碲形態(tài)存在[1-5]。分銅液凈化渣主要化學(xué)成分見表1。

表1 分銅液凈化渣主要化學(xué)成分

2.2 實(shí)驗(yàn)原理及工藝

分銅液凈化渣采用預(yù)處理堿浸回收碲技術(shù),控制溶液游離堿度40g/L,液固比4∶1,溫度90℃以上攪拌4h,進(jìn)行碲、砷的浸出反應(yīng)。在堿浸過程中,銅、銻、鉍大部分轉(zhuǎn)型為氫氧化物、氧化物,但基本不被浸出,基本富集在堿浸渣中。堿浸液通過添加硫酸控制溶液pH4~6之間,中和回收其中的有價(jià)元素碲。主要反應(yīng)如下[1-9]:

堿浸渣采用酸浸回收分離銅,以硫酸為浸出劑,控制溶液酸度85g/L,液固比4∶1,溫度85℃以上攪拌3h, 進(jìn)行銅浸出反應(yīng),在硫酸浸出過程中,大部分銅浸出進(jìn)入酸浸液,小部分銅包裹在渣中進(jìn)入酸浸渣,銻、鉍反應(yīng)生成為硫酸氧銻、硫酸氧鉍,但基本不被浸出,富集在酸浸渣中。酸浸液送廢水硫化回收銅。主要反應(yīng)如下:

酸浸渣在氯鹽酸性溶液中通入二氧化硫進(jìn)行還原,五價(jià)銻被還原三價(jià),在氯鹽酸性溶液中,大部分銅、鉍、銻得到浸出后,減少渣包裹帶來的影響,提高銅、鉍浸出率,主要反應(yīng)方程式如下:

銅、鉍浸出結(jié)束后,在酸浸液中兌入工業(yè)水降低溶液酸度,使溶液中的銻形成氯氧銻沉淀,大部分銅、鉍在溶液中,實(shí)現(xiàn)銅、鉍與銻進(jìn)行有效分離。主要反應(yīng)方程式如下[7-11]:

分銅液凈化渣經(jīng)堿浸、酸浸、氯鹽還原酸浸、中和沉鉍工序后,分銅液凈化渣中的碲得到回收利用,銅、鉍與銻有效分離,并實(shí)現(xiàn)有價(jià)金屬的綜合回收利用,其工藝流程圖如圖1。

圖1 分銅液凈化渣處理工藝流程

3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果

利用貴溪冶煉廠現(xiàn)用的銻酸鈉生產(chǎn)設(shè)備,對分銅液凈化渣進(jìn)行還原酸浸,攪拌速度為120r/min,二氧化硫氣體流量35kg/h。對分銅液凈化渣中有價(jià)元素鉍、銅、銻浸出率影響較大的實(shí)驗(yàn)因素為還原酸浸硫酸加入量、反應(yīng)時(shí)間、反應(yīng)溫度、氯離子濃度及液固比。

3.1 還原酸浸硫酸加入量對銅、鉍、銻浸出的影響

實(shí)驗(yàn)采用硫酸調(diào)節(jié)酸度,添加工業(yè)鹽調(diào)節(jié)氯離子濃度。控制還原酸浸氯離子濃度135g/L,液固比3∶1,溶液溫度至80℃攪拌反應(yīng)6h,考察還原酸浸硫酸加入量對分銅液凈化渣中有價(jià)金屬元素銅、鉍、銻浸出的影響,結(jié)果如圖2所示。

圖2 硫酸加入量對銅、鉍、銻浸出率的影響

由圖2可知,當(dāng)還原酸浸硫酸加入量小于130g/L時(shí),隨硫酸加入量的上升,分銅液凈化渣中有價(jià)金屬元素銅、鉍、銻的浸出率增加幅度較大,當(dāng)還原酸浸硫酸加入量超過130g/L以上時(shí),銅、鉍、銻的浸出率增加趨勢很小。這主要是因?yàn)檫€原酸浸初始硫酸濃度已達(dá)到與金屬反應(yīng)所需。如還原酸浸初始硫酸濃度繼續(xù)增大,后續(xù)水解沉銻液量膨脹大增,加大了廢水處理成本。因而還原酸浸過程中最佳的硫酸加入量為130g/L。

3.2 反應(yīng)溫度對銅、鉍、銻浸出的影響

控制還原酸浸硫酸加入量為130g/L,氯離子濃度135g/L,液固比3∶1,攪拌6h,考察反應(yīng)溫度對銅、鉍、銻浸出率的影響,結(jié)果如圖3所示。

圖3 溫度對銅、鉍、銻浸出率的影響

由圖3可知,當(dāng)反應(yīng)溫度小于80℃時(shí),隨還原酸浸反應(yīng)溫度的提高,分銅液凈化渣中有價(jià)金屬元素銅、鉍、銻的浸出率增加趨勢較大,繼續(xù)提高溫度,銅、鉍、銻浸出率增加趨勢變化不大。實(shí)驗(yàn)過程中,升溫越高,能耗越多,酸揮發(fā)越大,同時(shí)溶液中二氧化硫溶解度下降,影響反應(yīng)向右進(jìn)行。因此,溫度控制80℃為宜。

3.3 反應(yīng)時(shí)間對銅、鉍、銻浸出的影響

控制還原酸浸硫酸加入量為130g/L,氯離子濃度135g/L,液固比3∶1,升溫至80℃,考察還原酸浸反應(yīng)時(shí)間對銅、鉍、銻浸出率的影響,結(jié)果如圖4所示。

圖4 反應(yīng)時(shí)間對分銅液凈化渣中有價(jià)金屬元素銅、鉍、銻浸出率的影響

由圖4可知,當(dāng)還原酸浸反應(yīng)時(shí)間小于6h時(shí),隨反應(yīng)時(shí)間的延長,銅、鉍、銻浸出率增加趨勢較大,反應(yīng)時(shí)間超過6h后,銅、鉍、銻浸出率增加趨勢不大。即反應(yīng)時(shí)間到6h,反應(yīng)已達(dá)到平衡,已能滿足還原酸浸浸出銅、鉍的要求。

3.4 液固比對銅、鉍、銻浸出的影響

控制還原酸浸硫酸加入量為130g/L,氯離子濃度135g/L,升溫至80℃攪拌6h,考察還原酸浸液固比對銅、鉍、銻浸出率的影響,結(jié)果如圖5所示。

圖5 液固比對銅、鉍、銻浸出率的影響

由圖5可知,還原酸浸液固比小于4∶1時(shí),隨著還原酸浸液固比的增加,分銅液凈化渣中有價(jià)金屬元素銅、鉍、銻浸出率增加趨勢明顯,當(dāng)還原酸浸液固比大于4∶1時(shí),銅、鉍、銻浸出率增加趨勢變化不大。液固比過小,生產(chǎn)過程中存在還原酸浸液粘度大,有價(jià)金屬元素銅、鉍浸出效果差,二氧化硫利用率下降,液固分離困難等缺點(diǎn),液固比過大則化學(xué)試劑利用率低,生產(chǎn)成本較大,因此取液固比4∶1為還原酸浸工藝控制條件。

3.5 氯離子濃度對銅、鉍、銻浸出的影響

控制還原酸浸硫酸加入量為130g/L,液固比4:1,升溫至80℃攪拌6h,考察還原酸浸氯離子濃度對銅、鉍、銻浸出率的影響,結(jié)果如圖6所示。

圖6 氯離子濃度對銅、鉍、銻浸出率的影響

由圖6可知,還原酸浸氯離子濃度小于145 g/L時(shí),隨著氯離子濃度的增加,銅、鉍、銻浸出率上升,大于145g/L時(shí),銅、鉍、銻浸出率變化不大,氯離子濃度過小,有價(jià)金屬元素銅、鉍浸出效果差,氯離子濃度過大,則化學(xué)試劑利用率低,對后續(xù)廢水處理要求較高。因此取氯離子濃度145g/L為還原酸浸工藝控制條件。

故分銅液凈化渣還原酸浸最佳條件為:氯離子濃度145g/L,液固比4∶1,硫酸加入量130g/L,升溫至80℃以上,通二氧化硫氣體還原并攪拌反應(yīng)6h。

4 工業(yè)試驗(yàn)

根據(jù)實(shí)驗(yàn)得出的最佳還原酸浸工藝控制條件對分銅液凈化渣進(jìn)行工業(yè)試驗(yàn),5個(gè)批次的試驗(yàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)見表2。

由表2可知,5個(gè)批次分銅液凈化渣工業(yè)試驗(yàn)共處理分銅液凈化渣50.54t,碲回收率80.7%,碲渣含碲49.26%;水解氯鹽酸浸液的銻渣雜質(zhì)鉍含量由2.85%降低到0.92%,銅含量由3.25%降低到1.05%;鉍渣含銅由4.25%降低到1.38%。為車間精碲、精鉍、銻酸鈉生產(chǎn)提供了優(yōu)質(zhì)原料。

表2 分銅液凈化渣工業(yè)試驗(yàn)結(jié)果

5 結(jié)語

(1)確定了分銅液凈化渣氯鹽還原酸浸最佳條件為:氯離子濃度145g/L,液固比4∶1,硫酸加入量130g/L,升溫至溶液80℃以上通二氧化硫氣體攪拌還原6h;

(2)碲回收率80.7%,碲渣含碲49.26;水解氯鹽酸浸液的銻渣雜質(zhì)鉍含量由2.85%降至0.92%,銅含量由3.25%降至1.05%;鉍渣含銅由4.25%降至1.38%,為下游工序提供優(yōu)質(zhì)原料;

(3)此工藝流程簡單,金屬收率高。

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