程國(guó)柱
(大冶有色金屬集團(tuán)控股有限公司,湖北 黃石 435005)
銅綠山選礦新系統(tǒng)于2014年底建成投產(chǎn),設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模4500t/d,設(shè)計(jì)工藝流程為:常規(guī)三段一閉路碎礦+一段閉路磨礦+先浮選選銅,后磁選選鐵流程。該流程經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的生產(chǎn)調(diào)試,選銅指標(biāo)基本能夠達(dá)到設(shè)計(jì)要求,但選鐵指標(biāo)不太理想,尤其表現(xiàn)在鐵精礦品位與設(shè)計(jì)指標(biāo)之間相差較大(鐵精礦品位設(shè)計(jì)為64%,而現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際鐵精礦品位只有60.20%),為了查找原因,對(duì)現(xiàn)有選鐵流程進(jìn)行了考查,并在現(xiàn)有設(shè)備的基礎(chǔ)上,進(jìn)行了不同流程的生產(chǎn)試驗(yàn)探索,提出了適宜選鐵流程方案,將鐵精礦品位由原來(lái)的60.20%提高到64%以上。
銅綠山銅鐵礦床為大型矽卡巖礦床,銅礦物以黃銅礦居多,其次是黃鐵礦、斑銅礦、輝銅礦,再次是砷黝銅礦、閃鋅礦。鐵礦物主要是磁鐵礦,占總鐵含量的50%左右,其次是赤鐵礦和褐鐵礦,其它為硫化鐵、硅酸鐵、碳酸鐵。脈石礦物主要有方解石、白云石、石英、玉髓、石榴子石、透輝石、金云母等,次鈉長(zhǎng)石、鉀長(zhǎng)石、蒙脫石、綠泥石、多水高嶺石、石膏、重晶石等。

表1 原礦多元素化學(xué)成分分析結(jié)果

表2 鐵物相分析結(jié)果
選礦新系統(tǒng)設(shè)計(jì)選鐵工藝流程為“一粗一掃,掃選精礦再磨再選”流程,粗選精礦和再磨再選精礦合并為鐵精礦,掃選尾礦和再磨再選尾礦合并尾礦。粗選設(shè)備為2臺(tái)CTB1245磁選機(jī),磁場(chǎng)強(qiáng)度為0.16T;掃選設(shè)備2臺(tái)CTB1245磁選機(jī),磁場(chǎng)強(qiáng)度為0.35T;精選設(shè)備1臺(tái)CTB1024磁選機(jī),磁場(chǎng)強(qiáng)度為0.16T;掃選精礦再磨設(shè)備為MQY1530球磨機(jī),分級(jí)設(shè)備為1臺(tái)HGZS33-1207Z高頻振動(dòng)篩。流程圖如圖1所示。

圖1 設(shè)計(jì)選鐵工藝流程
銅綠山選礦新系統(tǒng)經(jīng)過(guò)調(diào)試后,選鐵生產(chǎn)運(yùn)行指標(biāo)如表3。

表3 新系統(tǒng)選鐵生產(chǎn)指標(biāo)
從表3結(jié)果看:4~6月份,新系統(tǒng)鐵精礦品位在59%~61%徘徊,平均品位為60.20%,與設(shè)計(jì)品位64%相比,還存在較大的差距。
2015年6月份,對(duì)銅綠山選礦新系統(tǒng)磁選流程進(jìn)行了取樣考查分析,結(jié)果如表4。

表4 選鐵流程考查結(jié)果
流程考查結(jié)果分析:
(1)原礦鐵品位22.58%,其中磁性鐵含量為11.63%,非磁性鐵含量為10.95%。
(2)粗選精礦產(chǎn)出率較高,達(dá)到了21.21%,說(shuō)明大部分磁性礦物從粗選回收。
(3)掃選精礦產(chǎn)出率很低,僅為1.16%,導(dǎo)致磨礦負(fù)荷嚴(yán)重不足,基本處于空轉(zhuǎn)狀態(tài)。
(4) 鐵精礦品位不達(dá)標(biāo),粗選鐵精礦品位59.85%,精選為63.75%,混合鐵精礦僅為59.92%。
(5) 掃選尾礦磁性鐵含量0.89%,精選尾礦磁性鐵含量為1.65%,總尾磁性鐵含量為0.91%。
為了降低粗選精礦產(chǎn)出率,提高粗選精礦品位,對(duì)粗選作業(yè)進(jìn)行了磁偏角調(diào)整試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果如表5。

表5 粗選磁偏角調(diào)整實(shí)驗(yàn)結(jié)果
從表5結(jié)果看,通過(guò)磁系偏角在-10°至5°調(diào)整,尾礦磁性鐵基本在0.76%~0.87%之間,作業(yè)回收率均較好,但鐵精礦品位在57%~60%范圍之間,其中磁系偏角在-5°時(shí),鐵精礦品位60.44%為最高,品位有所提高,但提升不明顯。
為了降低粗選精礦產(chǎn)出率,提高粗選精礦品位,不增加新設(shè)備的條件下,在筒體基座處加墊片抬高磁選機(jī),增大礦粒距磁級(jí)表面距離試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果如表6。

表6 粗選磁滾筒墊片實(shí)驗(yàn)結(jié)果
從表6結(jié)果看,粗選筒體加墊片后,鐵精礦品位為60.56%,較不加墊片品位提高0.12%,提升幅度較小。
在調(diào)整磁偏角、抬高磁選機(jī)滾筒效果不明顯的情況下,現(xiàn)場(chǎng)在原有設(shè)備基礎(chǔ)上,進(jìn)行了流程結(jié)構(gòu)優(yōu)化試驗(yàn)。
6.3.1 一粗一掃,掃選精礦再選流程
取消磨礦分級(jí)作業(yè),將原有掃選精礦直接進(jìn)新系統(tǒng)精選作業(yè)。具體流程如圖3,試驗(yàn)結(jié)果如表7。

圖3 一粗一掃+掃精作業(yè)流程

表7 一粗一掃+掃精流程實(shí)驗(yàn)結(jié)果
從表7可以看出,粗選鐵精礦品位為60.32%,掃選精礦品位為59.42%,掃精精礦品位為61.06%,粗選和掃精精礦合并后,品位為60.48%。由于掃選產(chǎn)率較小,掃精作業(yè)不能滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),精礦未能富集,導(dǎo)致精礦品位沒(méi)有明顯提升。
6.3.2 一粗一掃,粗、掃選精礦合并再精選流程
停用新系統(tǒng)精選機(jī),將粗選和掃選精礦合并,通過(guò)管道輸送至老系統(tǒng)精選機(jī)進(jìn)行一次精選。具體流程如圖4,試驗(yàn)結(jié)果如表8。

圖4 一粗一掃一精作業(yè)流程

表8 一粗一掃一精流程實(shí)驗(yàn)結(jié)果
從表8可以看出,粗選精礦品位為60.45%,掃選精礦品位為58.37%,兩者精礦合并到老廠房精選后品位達(dá)63.57%,精礦品位達(dá)到計(jì)劃要求。但存在流程區(qū)域跨度大,管線長(zhǎng),不利于人員操作看管,同時(shí)增加礦漿泵電能消耗,增加生產(chǎn)成本。另外老廠房精選設(shè)備陳舊,精選尾礦磁性鐵含量偏高,達(dá)2.445%,金屬損失較高等不利因素。
6.3.3 一粗一精流程
將掃選磁選機(jī)滾筒與粗選磁選機(jī)滾筒對(duì)調(diào),原掃選機(jī)改為粗選,原粗選機(jī)改為精選,兩臺(tái)粗選精礦合并進(jìn)一臺(tái)精選機(jī)精選。具體流程如圖5,試驗(yàn)結(jié)果如表9。
從表9可以看出,通過(guò)場(chǎng)強(qiáng)0.35T粗選,鐵精礦品位為59.90%,尾礦磁性鐵含量為0.745%,經(jīng)場(chǎng)強(qiáng)0.16T精選后精礦品位為65.04%,總尾礦磁性鐵含量為在0.798%。精礦品位得到大幅度的提高,同時(shí)尾礦磁性鐵含量也得到較好的控制,并且流程得較大程度的簡(jiǎn)化。

圖5 一粗一精作業(yè)流程

表9 一粗一精流程實(shí)驗(yàn)結(jié)果

表10 裝機(jī)功率對(duì)比
6.3.4 不同流程結(jié)構(gòu)的裝機(jī)功率比較
原設(shè)計(jì)流程及流程結(jié)構(gòu)優(yōu)化后裝機(jī)功率分析結(jié)果見(jiàn)表10。
從表10可以看出,通過(guò)對(duì)流程進(jìn)行不同結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整后。裝機(jī)功率由199.5kW/h減少至55.5kW/h,流程配置簡(jiǎn)化后,設(shè)備得以減少,能耗大幅度降低。
6.3.5 流程改造生產(chǎn)指標(biāo)分析比較
由于原設(shè)計(jì)“一粗一掃,掃選精礦再磨再選”流程,粗選精礦產(chǎn)出率較高,達(dá)到了21.21%,精礦品位為59.85%,沒(méi)有達(dá)到優(yōu)選選出一部分合格鐵精礦設(shè)計(jì)目的,同時(shí)掃選精礦產(chǎn)出率很低,僅為1.16%,導(dǎo)致磨礦負(fù)荷嚴(yán)重不足,基本處于空轉(zhuǎn)狀態(tài)。
2016年1月,將原流程中精選磁選機(jī)和磨機(jī)撤掉,原掃選磁選機(jī)滾筒與粗選磁選機(jī)滾筒對(duì)調(diào),兩臺(tái)粗選精礦合并一臺(tái)精選機(jī)進(jìn)行精選。原粗選滾筒和掃選對(duì)調(diào)后,粗選場(chǎng)強(qiáng)為0.35T,精選場(chǎng)強(qiáng)為0.16T。磁選流程改造實(shí)施前后鐵精礦品位、磁尾磁性鐵含量等生產(chǎn)指標(biāo)分析如表11所示。

表11 改造前后指標(biāo)對(duì)比
改造實(shí)施前后指標(biāo)分析:
(1)改造“一粗一精”流程后,生產(chǎn)中鐵精礦品位由60.20%提高至64.14%,達(dá)到設(shè)計(jì)出廠要求;
(2)由于原設(shè)計(jì)流程掃選和精選產(chǎn)率較小,且濃度低,礦漿流速快,筒體精礦卸礦不徹底等不利因素,導(dǎo)致掃選和精選尾礦磁性鐵含量分別達(dá)到0.89%和1.65%,流程改造后,解決了上述不利因素,粗選和精選尾礦磁性鐵含量分別控制在0.745%和1.539%。生產(chǎn)運(yùn)行一年來(lái)看,最終總尾礦磁性鐵含量由0.902%降低至0.791%,尾礦磁選鐵含量得到較好的控制;
(3)從生產(chǎn)成本分析來(lái)看,流程改造后,裝機(jī)功率由199.5kW/h減少至55.5kW/h,流程配置簡(jiǎn)化后,設(shè)備得以減少,備品備件材料成本大幅度降低。
磁選流程優(yōu)化改造后,2016年實(shí)際生產(chǎn)鐵精礦品位為64.14%,與調(diào)試初期新系統(tǒng)鐵精礦品位60.20%相比,鐵精礦品位提高3.94%。按年產(chǎn)鐵精礦24萬(wàn)t,精礦品位每提高1%,銷(xiāo)售價(jià)提高10元/噸計(jì)算,增加利潤(rùn):24萬(wàn)t×3.94%×10元/t=945.6萬(wàn)元/年
原流程球磨襯板鋼耗10萬(wàn)/年,鋼球消耗25萬(wàn)/年,高頻篩網(wǎng)10萬(wàn)/年,其它備品備件及檢修費(fèi)用20萬(wàn)/年,合計(jì)65萬(wàn)元/年,改造后此項(xiàng)成本可節(jié)支。
設(shè)計(jì)磁選流程裝機(jī)容量為199.5kW,優(yōu)化改造后裝機(jī)容量為55.5kW,按功率因素0.8,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率90%,電價(jià)0.66元/kWh計(jì)算,節(jié)約電耗成本:(199.5-55.5)×0.8×24×365×90%×0.66=59.95萬(wàn)元/年。
提高選鐵技術(shù)指標(biāo)和節(jié)約成本消耗,年創(chuàng)效為:945.6+65+59.95=1070.55(萬(wàn)元/年)。
(1) 由于原設(shè)計(jì)“一粗一掃,掃選精礦再磨再選”流程,粗選精礦產(chǎn)出率較高,精礦品位為59.85%,沒(méi)有達(dá)到優(yōu)選選出一部分合格鐵精礦設(shè)計(jì)目的,同時(shí)掃選精礦產(chǎn)出率很低,導(dǎo)致磨礦負(fù)荷嚴(yán)重不足,基本處于空轉(zhuǎn)狀態(tài),因此確定改造為“一粗一掃”流程,將原粗選滾筒和掃選對(duì)調(diào)后,粗選場(chǎng)強(qiáng)為0.35T,精選場(chǎng)強(qiáng)為0.16T。
(2)改造后,生產(chǎn)中鐵精礦品位可達(dá)64.14%,滿(mǎn)足設(shè)計(jì)出廠要求,并且通過(guò)粗選強(qiáng)力回收,總尾礦磁性鐵降低為0.791%,,鐵尾磁性鐵得到較好的控制。
(3)結(jié)構(gòu)流程改造后,確定選用2臺(tái)CTB1245作為粗選,1臺(tái)CTB1245作為精選,流程配置簡(jiǎn)單化,人員便于操作看管,設(shè)備減少,能耗大幅度降低,僅年節(jié)省電能費(fèi)用達(dá)59.95萬(wàn)元,生產(chǎn)備件材料成本可節(jié)約65萬(wàn)元。(4)改造后年經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè):提高鐵精礦品位產(chǎn)生年效益為945.6萬(wàn)元,節(jié)約材料成本65萬(wàn)元和電耗成本59.95萬(wàn)元,年創(chuàng)效可達(dá)1070.55萬(wàn)元,真正達(dá)到節(jié)能降耗,提質(zhì)增效目的。