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某泄洪閘溢流堰消能結構優化方案淺析

2019-11-22 08:48:40
陜西水利 2019年10期

朱 江

(伊犁哈薩克自治州喀什河流域管理處,新疆 伊寧 835000)

1 工程概況

為應對黃河凌汛災害,內蒙古自治區在沿黃凌汛災害比較嚴重的河段規劃興建防凌分洪區6處,烏蘭布和分洪區就是上述6個分洪區之一[1]。分洪閘是分洪區建設的重要節點性工程,當凌汛來臨時,分洪閘開閘分洪,將凌汛洪水放入分洪區,以降低黃河凌汛期的洪水壓力,在凌汛結束后,再分洪區內的水回退至黃河,以保證黃河的水量[2]。該分洪閘共設置單孔凈寬為6.0 m的7孔溢洪道,溢流控制段采用實用堰性,閘室長16.10 m,寬35.60 m,堰頂和底板高程分別為1014.50 m和1010.20 m,分洪閘的下游設兩級消力池。其中,一級消力池為曲線溢流堰型,池長18.00 m,二級消力池為斜坡消力池,池長為29.80 m,斜坡段的坡比為1∶4,斜坡上設置三道消力坎,消力池的末端設置長度為65.00 m的海漫,海漫上游設置一道消力坎。

2 試驗模型的設計與制作

2.1 模擬范圍

根據需要和工程現狀,模型試驗的模擬范圍為分洪閘上游250.0 m,下游400.00 m,模型的寬度為分洪閘兩側堤防之間的寬度,以保證模型試驗過程中的水流相似性要求[3]。

2.2 模型設計

對溢流堰的消能結構進行優化設計,保證工程的正常使用和安全運行,需對整體模型進行試驗,分析消能部分的局部流態。考慮試驗場地因素和相關規范的具體要求,設定水工試驗模型的幾何比尺為50[4]。為有效模擬工程運行中的水流流態特征,模型采用PVC灰板制作,其中閘室和消力池段等過水關鍵部位利用有機玻璃制作,以滿足水流紊動阻力相似性需求,模型制作過程中要求高程誤差小于2 mm,平面誤差小于10 mm[5]。模型設計平面圖見圖1。水位監測采用DJ800型多功能監測系統;斷面流速分布采用DJ800型多功能監測系統和畢托管聯合監測測量;底板壓強采用采用測壓管測量,測點布置見圖2;水流流態采用高倍像素相機拍攝[6]。

圖1 模型設計平面圖

圖2 測壓管測點布置示意圖

2.3 試驗工況

根據模型試驗的基本要求和相關研究成果,選取不同水位高度和閘門開度分析溢流堰的消能效果,試驗工況見表1。

表1 試驗工況表

3 溢流堰結構優化方案試驗

3.1 原設計方案試驗結果分析

利用模型試驗方法,在工況1及工況2、閘門開度為0.5 m條件下對原設計方案溢流堰消能效果進行分析,結果見表2。根據試驗結果可知:原設計方案,一級消力池溢流堰表面部分部位存在負壓現象,且主要集中于1號和2號測點,但是負壓值相對較小;位于消力池底板部位的3號、4號、5號和6號測點為正壓。結果說明一級消力池的消能效果比較理想,可以有效減輕二級消力池的消能壓力;在二級消力池斜坡部位的7號測點存在急流區,在消力坎后的8號和9號測點也存在比較明顯的負壓,水流紊動情況十分明顯;位于二級消力池下游的水躍區的10號、11號和12號測點為正壓;13號和14號測點位于海漫段,由于受到消力坎的作用,急流情況不怎么明顯。

表2 各測點的測壓管讀數與水面標高的差值 單位:m

在試驗中對不同工況、不同閘門開度條件下的消力池底板和部分海漫段底板壓力進行測量。結果見表3。結果顯示不同閘門開度下,兩級消力池的部分部位均存在負壓;在閘門開度1.3 m、試驗工況3條件下,二級消力池的斜坡面出現比較大的負壓,越過下游消力坎后的海漫段存在一段十分明顯的急流。說明消力池的消能效果并不理想,需要對消能結構進行進一步優化。

表3 不同閘門開度下原方案各測點的測壓管讀數與水面標高的差值 單位:m

3.2 二級消力池堰面優化設計

由表2的原設計方案的模型試驗結果顯示,二級消力池的消能效果并不理想,雖然消力坎具有顯著的消能效果,但是出池水流仍為急流。鑒于原設計方案中的一級消力池采用的是曲線型溢流堰,并且在模型試驗中顯示出良好的消能效果,因此將模型的二級消力池結構形式設計為曲線型溢流堰[7]。

開敞式堰面一般采用WES冪曲線,可按如下公式計算:

式中:Hd為定型設計水頭,m;k為系數;n為與上游堰坡有關的指數。

由于一級消力池內的水流紊動會對曲線參數的選擇造成影響,因此在設計中以原方案設計中的部分測量數據為依據,取定型設計水頭為3.7 m,上游堰高為1.8 m,k取2.2,n取1.85,得到的堰面曲線方程為:

堰面曲線的半徑根據下游堰高和設計水頭確定,計算結果為1.9 m,反弧段的角度為50°,設計曲線見圖3[8]。

圖3 堰面曲線設計示意圖(cm)

3.3 優化方案試驗結果分析

按照優化后的消力池溢流堰結構優化方案,重新進行模型制作并進行試驗,將試驗結果與原設計方案的試驗結果進行對比分析。

3.3.1 閘下消能試驗分析

為驗證優化效果,在工況1及工況2、閘門開度0.5條件下進行模型試驗,各測點的測壓管讀數與水面標高的差值見表4。由表4可知,上游溢流面的還存在負壓,但是負壓值明顯減小,一級消力池的水流紊動現象有所減輕,3號測點的正壓值減小。二級消力池的7號和8號測點部位為急流區,存在可以允許的負壓。10號、11號和12號測點水流比較平穩,使下游消能壓力大為減輕。13號和14號壓力變化不大,但是消力坎坎后的水流流態更為平穩。

表4 各測點的測壓管讀數與水面標高的差值 單位:m

3.3.2 水流形態觀測分析

對試驗過程中水流流態進行觀測,優化后的設計方案溢流堰東部存在部分急流區,工況1條件下海漫斜坡段的第一道消力坎坎前存在急流區看,長度為2 cm左右,但是較原型方案中100 cm長的急流區相比有明顯減小;在工況2條件下該部位的急流區長度為4 cm,較原型中200 cm長的急流區相比也有顯著減小。由此可見,將泄洪閘二級消力池改為曲線溢流堰后,有助于能量的消散,因此急流區長度大幅縮短,不會對工程的安全運行造成不利影響。總體來看,泄洪閘上游流態較好,泄洪閘下游的流態也較為平順,不存在明顯的回旋區。

3.3.3 不同開度下的閘下消能分析

為了進一步驗證優化方案的消能效果,在不同工況和不同閘門開度條件下進行模型試驗,根據試驗結果,獲得各測點的測壓管讀數與水面標高的差值,結果見表5。由表5可知,一級和二級消力池的溢流面上的測點1和測點2存在負壓,在工況2、開度1.3 m條件下,二級消力池的斜坡面的測點7~測點9存在負壓,但是負壓的值不大,不會對泄水閘的運行產生不利影響,與原始設計方案相比,負壓和急流現象有明顯縮小。

表5 不同閘門開度下優化方案各測點的測壓管讀數與水面標高的差值 單位:m

4 結論

水閘的設計要滿足泄流要求,還要滿足消能防沖。本文以烏蘭布和分洪區某分洪閘為研究對象,利用物理模型試驗對不同結構形式的消能效果進行分析,可獲得的如下結論:

1)對水閘原設計中的單曲線溢流堰消能結構進行模型試驗,認為原設計水流流態不理想,消能效果不能滿足實際要求,需要進行優化設計。

2)原設計方案的模型試驗結果顯示,二級消力池的消能效果并不理想,因此將模型的二級消力池結構形式設計為曲線型溢流堰。

3)對優化方案進行模型試驗,結果顯示水流流態十分平穩、急流區范圍減小長度縮短,消能效果可以滿足設計要求。

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