劉明榮
(長沙有色冶金設計研究院有限公司, 湖南 長沙 410019)
近 30年來,充填法得到了長足的發展,主要的充填方法有水砂充填、廢石充填、混凝土充填、山砂膠結充填、塊石膠結充填、高濃度膠結充填和膏體充填等,特別是膠結充填技術,已日趨成熟。
膠結充填技術已經成為當今充填采礦法的重要組成部分,代表著充填技術的發展方向,既能滿足采礦安全要求,減少地質災害,又有利于環境保護。可以有效降低采礦貧化率和損失率,提高有用礦物的回收率,具有良好的經濟效益和社會效益。
在膠結充填采礦法中,目前尾砂膠結充填占有相當大的比重,能充分利用尾礦資源,減少固體廢料向地表排放,是實現節地、節能、環保的有效途徑,但并不是所有礦山尾砂都適宜用作充填骨料。
河北某鉛鋅礦原采用無底柱分段崩落法開采,采用該采礦方法開采過程中存在礦石貧化損失嚴重、切割井及切割槽形成困難、爆破后懸頂嚴重、礦體含泥及裂隙水導致井下泥石流等問題,基于礦山的實際生產狀況,提出崩落法轉充填采礦法。根據北京礦冶研究總院選廠尾砂分析報告,本礦山尾砂不適宜用作充填骨料。考慮充填成本,進而提出就地取材,采用風化山砂膠結充填,以山砂作為充填骨料,經過破碎、篩分達到-10 mm的粒級組成,與水泥混合制備的膠結充填料漿能夠滿足采礦方法對強度的要求,同時也能滿足泵送的要求。
充填料漿由風化山砂、膠結料、調濃水組成。
風化山砂:比重2.62 t/m3,-10 mm風化山砂試樣200目粒徑以下顆粒含量不足10%,細顆粒含量較少。2 mm以下顆粒含量累計79%~87%之間,0.5 mm以下顆粒含量累計為35%~41%。
膠結料:PC32.5R水泥。
水:普通自來水。
流變參數:灰砂比1:6,濃度在78%時塑性粘度系數0.1745 Pa·s,屈服應力40.039 Pa;濃度80%時塑性粘度系數0.3775 Pa·s,屈服應力34.804 Pa;80%時塑性粘度系數0.1883 Pa·s,屈服應力47.394 Pa。
泌水率:灰砂比1:6,濃度在78%時泌水率為3.49%;濃度80%時為2.49%;濃度82%時為1.52%。泌水率隨料漿的質量濃度的增大而減小。
灰砂比:根據充填料漿流動性及泌水試驗,76%濃度的充填料漿不適合井下輸送,易發生堵管事故。78%~80%濃度的充填料漿充填時,灰砂比不應小于1:6;82%濃度充填時,灰砂比不應低于1:10。
塌落度:灰砂比1:6,濃度在78%時塌落度27.5 cm,擴散直徑94 cm;濃度80%時塌落度28.5 cm,擴散直徑93 cm;濃度82%時塌落度26 cm,擴散直徑63.5 cm。
單軸抗壓強度:養護期為28 d時,灰砂比1:6,濃度在78%時強度為3.19 MPa;濃度80%時為3.54 MPa;濃度82%時為4.7 MPa。
根據采礦工藝對充填體強度及充填能力的要求,并結合充填材料試驗,推薦采用78%~80%濃度的充填料漿進行充填,灰砂比不應小于1:6。
充填系統設計能力為80 m3/h,整個充填系統由山砂制備及供料系統、膠結料供給系統、調濃水供給系統、配比攪拌系統、充填管網系統及相配套的控制系統組成。充填工藝流程如圖1所示,主要設備有:顎式破碎機、沖擊破碎機、振動篩、10 m3配料機(含1.5 m3計量斗)、800 mm帶寬皮帶輸送機、3 m3骨料緩存倉、1.5 m3水泥計量稱、1.5 m3水計量稱、3 m3強制式雙軸攪拌機、Φ273螺旋輸送機、200 t水泥倉、30 m3方形緩存待料倉、ZBG120/8充填泵(泵送量120 m3/h,出口壓力8 MPa)。

圖1 充填工藝流程
風化山砂由原料倉進入顎式破碎機,粗破后,用皮帶輸送機輸送至二級破碎工序,采用沖擊破碎機破碎后經皮帶輸送機輸送至振動篩進行篩分,-10 mm粒級的山砂將通過皮帶輸送機輸送至配料機,大于10 mm山砂則通過反向皮帶輸送機返回再次沖擊破碎至合格。山砂由儲料倉卸入計量斗中,累積計量,計量好后啟動供料小皮帶,將料卸入始終運轉的皮帶運輸機,并輸送至骨料待料倉。
膠結料為散裝水泥,由水泥罐車運至充填站后,通過吹灰管吹入水泥倉中。水泥倉直徑4.5 m,高度12 m,可儲存水泥200 t,以滿足充填系統連續運行要求,水泥倉頂設置人行檢查孔、雷達料位計及透氣式除塵器。
水泥倉底部設置螺旋輸送機,充填時啟動螺旋輸送機,將水泥輸送至水泥稱,再由水泥稱向攪拌機定量供給水泥,灰砂比在1:6~1:20可調,以滿足不同充填體強度。
充填站設一條供水管路,由高位水池供給,以調節充填料漿濃度、沖洗設備、疏通管道,調濃水量由高位水池供給水計量稱進行計量。
當山砂、水泥、水計量完畢后,打開骨料待料斗卸料口,將骨料卸入攪拌機內,延時5 s后,將計量后的水泥、水等一起卸入攪拌機內攪拌,攪拌好的料漿由卸料口輸出,完成一個工作循環程序,工序約耗時90 s。為了保證充填的連續性,設計增加料漿緩存倉。即料漿經攪拌機攪拌均勻后,存入料漿緩存倉,通過導料槽卸料至充填泵。
充填料漿最終通過充填泵的壓力輸送,經充填鉆孔及井下充填管網輸送至井下采空區進行充填。充填主管為DN125陶瓷復合鋼管。
為了保證充填料漿濃度、配比的準確并且穩定,實現料漿順利輸送,充填站設立較為完善的自動化控制系統,完成從配料至充填泵的所有電器設備的自動化控制。該自動化控制系統由以下四部分組成。
(1)電機控制系統:構成生產線所有電機的主回路系統。
(2)PLC控制系統:采用可編程控制器和以太網通訊,實現對操作臺、生產線電器設備的控制。
(3)上機位監控系統:采用配有監控組態軟件的臺式機進行實時監控。
(4)就地手動控制系統:用于主要設備的就地調試、檢修及事故急停。
(1)根據充填材料試驗,以風化山砂作為充填骨料,制備的砂漿濃度高,泌水少,基本無水泥離析現象,可形成高強度的充填體。
(2)針對礦山尾砂不適宜用作充填骨料,為降低充填成本,考慮就地取材,研究開發出風化山砂膠結充填工藝與技術,與高濃度全尾砂(泵送)充填系統相比,該系統簡單易操作,占地面積小,建設周期短,投資相對小。特別適用于尾砂不宜用作充填料或者尾砂量不足的充填采礦法礦山,具有良好的社會效益和推廣價值。