郭海峰,張志克,張植偉
(河鋼集團(tuán)邯鋼公司連鑄連軋廠,河北邯鄲065015)
A572Gr50是美國鋼鐵工程協(xié)會ASTM A572/A572M-93標(biāo)準(zhǔn)中50 kg級別的高強(qiáng)度低合金結(jié)構(gòu)鋼,主要用于建筑、橋梁、船舶、車輛及其它重要焊接結(jié)構(gòu)中,具有較高的強(qiáng)度、良好的韌性及焊接性能。但其在深加工過程中容易出現(xiàn)開裂現(xiàn)象,為了減少由此造成的損失,對某批次的開裂產(chǎn)品進(jìn)行了分析。
開裂產(chǎn)品的軋制尺寸為7.75 mm×1 500 mm,加工工藝為90°折彎,用途為卡車二道梁。板卷全部縱剪分條,加工5條,有3條開裂,開裂處位于產(chǎn)品的90°折彎R角,裂紋比較明顯,肉眼可見(見圖1)。

圖1 開裂形貌
我們把帶回的開裂樣品切成4個(gè)試樣,試樣1,2進(jìn)行力學(xué)分析,試樣3進(jìn)行拋光態(tài)和腐蝕態(tài)分析,試樣4進(jìn)行成份檢驗(yàn)。
在開裂樣板上截取兩個(gè)試樣,分別做拉力、彎曲(正反2根)性能測試,分析開裂樣品的屈服強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度和延伸率,結(jié)果見表1。

表1 開裂樣品的力學(xué)性能分析
分析結(jié)果:從表1可以看出,開裂樣品的力學(xué)性能均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。屈服強(qiáng)度比標(biāo)準(zhǔn)要求高29MPa,抗拉強(qiáng)度比標(biāo)準(zhǔn)要求85MPa,延伸率25%合格,彎曲性能D=a合格。
通過對圖1所示的折彎開裂產(chǎn)品缺陷進(jìn)行典型樣取樣,與開裂方向垂直進(jìn)行切樣,進(jìn)行制樣,采用金相顯微鏡進(jìn)行缺陷組織分析,金相顯微鏡下觀察拋光態(tài),結(jié)果見圖2。

圖2 裂紋缺陷組織圖
通過對金相裂紋組織用4%硝酸酒精溶液腐蝕,在金相顯微鏡下觀察,結(jié)果見圖3。

圖3 裂紋缺陷腐蝕態(tài)缺陷組織
金相分析結(jié)果:裂紋兩側(cè)存在高溫氧化物質(zhì)點(diǎn),裂紋內(nèi)部填充大量高溫氧化鐵,初步推斷缺陷產(chǎn)生于連鑄坯表面。裂紋兩側(cè)組織脫碳明顯,組織晶粒與帶鋼正常組織相比偏大,進(jìn)一步說明裂紋缺陷產(chǎn)生于連鑄坯上,在加熱爐過程中裂紋受高溫環(huán)境影響,組織發(fā)生脫碳并長大。
從開裂樣品上再截取一段試樣,表面用砂紙打磨到可以檢測的光潔度,然后對試樣進(jìn)行化學(xué)成分檢驗(yàn),結(jié)果見表2。

表2 化學(xué)成分檢驗(yàn)結(jié)果 /%
檢驗(yàn)結(jié)果:表2可以看出,所有成分均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,但是C、S的含量達(dá)到了要求的上限。C元素的標(biāo)準(zhǔn)要求是小于0.23%,開裂樣品的C含量正好是0.23%,S元素的標(biāo)準(zhǔn)要求是0.008%,開裂樣品的S含量是0.008%。還有Cu元素,雖然沒有對含量做出具體要求,但是Cu含量偏高,達(dá)到了0.019%。
通過查看相關(guān)文獻(xiàn)和論文,陳尹澤等人的《鋼板折彎開裂原因分析及改進(jìn)措施》、于洋等人的《高強(qiáng)汽車大梁鋼沖壓開裂原因及機(jī)制》、韓孝永等人《低合金高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼A572Gr50的研制》,開裂原因大致可以分為:帶鋼組織粗大,晶界處有大顆粒滲碳體析;夾雜物超標(biāo)和鑄坯氣泡破壞了鋼基體的連續(xù)性;鑄坯內(nèi)部存在細(xì)小的裂紋等[1]。
趙偉雋等人的《SPA-H鋼冷彎開裂研究及工藝改進(jìn)》一文中指出:C含量增加,屈服點(diǎn)和抗拉強(qiáng)度增加,但塑性和沖擊性能降低;Cu的熔點(diǎn)較低,含Cu量較高的板坯在加熱爐長時(shí)間加熱保溫后,可能會在鑄坯表面的氧化鐵皮下形成裂紋;S是非金屬元素,容易和金屬元素結(jié)合形成硫化物夾雜,對鋼材的成型性能和疲勞性能產(chǎn)生不利影響[2]。
結(jié)合成分的檢驗(yàn)結(jié)果(C、S、Cu含量高)和金相分析結(jié)果(開裂裂口附近有小裂紋)分析,折彎開裂主要是因?yàn)镃、S、Cu含量較高,在鑄坯凝固過程中就已經(jīng)產(chǎn)生細(xì)小的裂紋,軋制后裂紋擴(kuò)展延伸,加工折彎過程中開裂。一個(gè)板卷3條開裂,2條正常,可能是中心偏析造成成分不均勻。
A572Gr50折彎開裂的原因是多方面的,造成此次開裂主要是因?yàn)镃、S、Cu元素含量偏高。從工藝操作上進(jìn)一步降低鋼水中C含量的內(nèi)控要求至≤0.21%,降低S含量的內(nèi)控要求至≤0.07%,精煉靜吹時(shí)間由原來的5 min延長至7 min,使CaS充分上浮,保證脫硫效果。加強(qiáng)廢鋼的檢測,嚴(yán)格控制廢鋼的加入量,盡可能地減少Cu元素含量。加強(qiáng)鑄坯表面檢驗(yàn),將缺陷產(chǎn)品控制在廠內(nèi),減少損失。