閆 峰
(中國石油遼河油田分公司,遼寧 盤錦 124010)
英西油田位于柴達木盆地西部南區,屬于典型的裂縫型油氣藏,主要有鹽間和鹽下2個油層,油藏的主要特點是礦化度高,地層水中含有大量的無機鹽,主要以NaCl為主,同時含有少量的Ca2+、Mg2+、HCO3-、SO42-。在油井生產時,由于溫度、壓力下降,鹽的溶解度降低,不斷有鹽沉積在油管和套管的管壁及抽油桿上,井況變差,嚴重時可能造成油井大修。為了清除鹽垢,縮短了檢泵周期及洗井周期,增加了生產維護費用。為此,開展了防鹽劑研究,新研制的YH-I防鹽劑為復合型防鹽劑,具有綜合防鹽作用。YH-I防鹽劑的成功研制對保證英西油田油井正常生產具有重要意義。
英西油田地層水礦化度高,Na+、Cl-含量也很高,礦化度為22×104~26×104mg/L,Na+含量為4×104~5×104mg/L,Cl-含量為9×104~12×104mg/L,地層水已接近飽和或達到飽和狀態。在生產過程中,由于溫度、壓力降低,地層水變為過飽和鹽水,析出大量NaCl晶體,晶體不斷按規則晶格結構堆積,逐漸變大形成鹽塊,造成油井鹽堵[1-2]。
根據英西油田結鹽機理進行了防鹽劑的研制,其主要思路為:一是增加鹽在水中的溶解度,二是防止鹽晶體聚集變大[3-5]。
YH-I防鹽劑屬于復合型防鹽劑,由3種組分組成:第1種組分是復雜陰離子鹽MYn,M可以是Fe或者是Co,或2種金屬的組合,Y可以是氰根CN-或草酸根C2O42-,或兩者的組合;第2種組分主要由烷基苯磺酸鹽類組成;第3種組分由含氮或磷的表面活性劑組成。YH-I防鹽劑的防鹽機理主要有以3個方面[6-8]。
(1) 改變晶格結構。防鹽劑加入鹽水中,防鹽劑中的烷基苯磺酸鹽的正、負基團分別吸附Na+和Cl-,很大程度地扭曲了氯化鈉晶體結構,使晶體不能按規則晶格形式堆積,形成的晶體很松散,可以被井下流體帶走,避免了晶體繼續變大,從而起到防止油井結鹽的目的[9-10](圖1)。
(2) 絡合增溶機理。防鹽劑加入鹽水中,復雜陰離子鹽與水中的金屬離子形成可溶性絡合物,或以絮狀物存在,同時,防鹽劑分子吸附鈉離子,減少了鈉離子的自由移動,防止形成晶核,增加了鹽的溶解度,避免了大量鹽晶體過飽和析出,減緩了油井結鹽的程度[11-13]。
(3) 鹽結晶分散作用。防鹽劑加入鹽水中,含氮或磷的表面活性劑中的氮或磷具有極強的吸附作用,表面活性劑在氯化鈉晶體表面形成活性膜,活性膜具有潤滑作用,使鹽晶分散,不利于形成鹽晶析出[14-16](圖2)。

圖1 晶格結構變化

圖2 鹽結晶分散
由圖1、2可知,加藥前的大顆粒六面體高硬度結晶,加藥后變為分散的無定型微小顆粒結晶,大部分結晶可分散在液體中隨產出液排出井口,不會在井筒中結鹽。
選取不同的防鹽劑進行防鹽效果評價。其中,KJ-Ⅰ、DL-Ⅰ、LN-Ⅰ 3種防鹽劑為不同配方的增溶型防鹽劑;HS-Ⅰ、DJ-Ⅰ、LH-Ⅱ 3種防鹽劑為不同配方的增溶分散型防鹽劑;新研制的YH-Ⅰ型防鹽劑具有增溶、分散、改變晶體結構的作用[17-20]。
防鹽劑溶于水后,與水中金屬離子形成可溶性絡合物,提高鹽在水中的溶解度,因此,增溶率是評價防鹽劑的靜態指標之一。增溶率評價方法為:取等量100 ℃飽和鹽水2份,一份不加防鹽劑,另一份加入防鹽劑,然后冷卻至室溫,用硝酸銀標準溶液對鹽水中氯離子進行滴定,分別記錄2份鹽水消耗的硝酸銀標準溶液體積,計算增溶率[21-24]:
Q=(V1-V2)/V2
(1)
式中:Q為增溶率,%;V1為加藥后消耗的AgNO3體積,mL;V2為未加藥消耗的AgNO3體積,mL。
對7種防鹽劑進行了增溶率評價,實驗結果見表1。
由表1可知:YH-Ⅰ防鹽劑防鹽效果最好,加藥量為0.3%時,增溶率可達到8.72%。氯化鈉在80 ℃時的溶解度比0 ℃時的溶解度可增加7.56%[25-26]。YH-Ⅰ防鹽劑的增溶率可達到8.72%,說明加入YH-Ⅰ防鹽劑后,油井產出液從80 ℃降至到0 ℃時,理論上也不會有鹽結晶析出。

表1 防鹽劑增溶率評價實驗數據
防鹽劑加入鹽水中,可以防止鹽水降溫過程中鹽的析出,因此,防鹽率是動態法評價防鹽劑防鹽效果的重要指標。具體評價方法為[27-28]:室溫下配制2份500 mL飽和鹽水,一份不加防鹽劑,另一份加入防鹽劑。將2個U型空心管稱重后用乳膠管連接,乳膠管另一端與自來水管連接,通入自來水作為循環水,2個U型空心管分別放入上述2份飽和鹽水中,加熱至水量蒸發減少至400 mL,強制鹽析出,取出U型管,并稱重,計算防鹽率:
P=(W1-W2)/W1
(2)
式中:P為防鹽率,%;W1為未加藥的結鹽量,g;W2為加藥的結鹽量,g。
利用防鹽率測定實驗裝置對7種防鹽劑的防鹽率進行了測試,實驗結果見表2、圖3。

表2 防鹽率評價實驗數據

圖3 防鹽率實驗結果
由表2可知,新研制的YH-Ⅰ防鹽劑加藥量為0.3%時,防鹽率最高,可達到98.70%。由圖3可知,加入防鹽劑后,U型空心管外壁上幾乎沒有鹽結晶,防鹽效果良好。
防鹽劑與原油接觸混合,由于防鹽劑中含有表面活性劑成分,是否會對原油破乳脫水造成影響,需通過實驗來驗證。為此,進行了防鹽劑與原油配伍性評價實驗。實驗用油為英西油田獅1-3H1、獅47-1井原油油樣,YH-Ⅰ防鹽劑量為0.3%,破乳劑質量分數為100 mg/L。配伍性評價實驗結果[29-30]見表3。

表3 防鹽劑與原油配伍性評價實驗
由表3可知,加防鹽劑前后原油脫水率幾乎一致,即防鹽劑與原油的配伍性很好。
在英西油田選擇2口結鹽嚴重的油井進行現場試驗。
獅1-3H1井日產油為1.5 t/d,日產水為32.0 m3/d,礦化度為26×104mg/L,平均洗井周期為16 d;獅47-1井日產油為1.4 t/d,日產水為16.0 m3/d,礦化度為22×104mg/L,平均洗井周期為14 d。為解決頻繁洗井的問題,決定采取加藥泵在井口連續點滴加藥的方式來防止油井結鹽。
油井加藥量根據2口井加藥前20 d的平均產水量來確定,加藥量為產水量的0.3%。獅1-3H1井日加藥量為96 kg/d,獅47-1井日加藥量為48 kg/d。
(1) 獅1-3H1井應用情況。該井于2017年11月1日洗井50 m3,安裝加藥設備,日加藥量為100 kg/d,共加藥100 d。加防鹽劑前該井平均洗井周期為16 d,加藥后平均洗井周期延長了至少86 d,且抽油桿上下行電流、日產油平穩(圖4),防鹽效果良好。
(2) 獅47-1井應用情況。該井于2017年11月5日開展防鹽劑防鹽試驗,日加藥量為50 kg/d,共加藥95 d。加防鹽劑前該井洗井周期平均為14 d,加藥后洗井周期至少延長了79 d,且抽油桿上下行電流、日產油平穩(圖5),防鹽效果良好。

圖4 獅1-3H1井采油參數曲線

圖5 獅47-1井采油參數曲線
(3) 經濟效益。以獅47-1井為例,加防鹽劑月費用為1.2×104元,若不加防鹽劑,洗井加連續摻清水的月費用為2.1×104元,月節省費用為0.9×104元,年節省費用為10.8×104元。英西區塊結鹽嚴重的油井有40多口,采用加防鹽劑防止油井結鹽,預計全年節約費用為430.0×104元。
(1) 實驗表明,新研發的YH-I防鹽劑同時具有增溶和改變鹽結晶形態的作用,即使有鹽析出,也不會聚結成塊,而是均勻分散在產出液中并隨產出液排出井口。
(2) YH-Ⅰ防鹽劑在加藥量為0.3%時,增溶率達8.72%,防鹽率達到98.7%,可有效解決油井因鹽析而發生堵塞的問題,且防鹽劑與原油配伍性良好。
(3) 獅1-3H1、獅47-1井加入防鹽劑后,洗井周期平均延長了至少82 d,加藥期間2口井生產運行平穩,產油量均有小幅提高,防鹽效果顯著。