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石板選煤發電廠循環流化床鍋爐燃燒高灰尾煤的實踐

2019-11-07 07:11:32王永勝魏勝剛
煤炭加工與綜合利用 2019年9期
關鍵詞:系統

江 燕,王永勝,魏勝剛

(四川達竹煤電(集團)有限責任公司石板選煤發電廠,四川達州 635015)

四川達竹煤電集團(有限)責任公司石板選煤發電廠(以下簡稱石板廠)現擁有年設計能力為1.50 Mt的重介質選煤廠、裝機容量為2×6000 kW的煤矸石發電廠。重介質選煤廠是在原跳汰選煤的基礎上應用重介質選煤技術于2007年8月改造完成的;2013年底進行了擴能改造,年入洗原煤能力達到1.80 Mt。煤矸石電廠于1997年設計,1999年底建成投產,發電裝機容量為2×6000 kW,原為2臺35 t/h沸騰床鍋爐,鍋爐設計入爐煤熱值為9630 kJ/kg。2016年和2017年分別對2號鍋爐和1號鍋爐進行了改造,將原沸騰床鍋爐改造為燃燒低熱值煤矸石的循環流化床鍋爐[1], 鍋爐入爐煤低位發熱量降至 5023 kJ/kg左右,燃料為煤矸石和中煤的混合物,每年消耗燃料約20萬t,其中,煤矸石約13萬t,中煤約7 萬 t。

1 尾煤外銷存在的問題

石板廠年入洗1.80 Mt原煤,年產生尾煤量12萬t左右,主要在周邊銷售,受市場需求的影響較大。為適應市場需求,尾煤灰分需控制在55%~60%(收到基低位發熱量為8790~10046 kJ/kg),地銷價格為50元/t左右。如將外銷尾煤灰分控制在55%~60%,必須損失一部分浮選精煤到尾煤中,導致洗精煤量減少,洗煤效益降低。外銷尾煤小浮沉實驗結果如表1所示,從表中可以看出,小于1.5 g/cm3的低密度物料占14.57%,灰分僅7.41%,顯然浮選精煤損失較大。

表1 外銷尾煤小浮沉試驗結果

顯然,尾煤與同等熱值的電煤相比,銷售價格嚴重偏離市場,存在質量過剩現象。隨著國家環保政策的不斷嚴格,許多與煤泥相關的企業因此而停產、關閉,導致煤泥銷售更加困難,加上煤泥裝車、轉運等存在的二次污染情況,尾煤銷售面臨的形勢越來越嚴竣。

針對存在的問題,特別是尾煤外銷存在的質量要求高、售價低、銷路窄的具體情況,有必要對尾煤特別是高灰尾煤的綜合利用技術進行研究,并以此提高企業的經濟效益。

2 尾煤綜合利用現狀

尾煤是選煤廠浮選后的副產品,與煤矸石一樣為具有低發熱量的固體廢棄物,以泥質為主,是含有各種雜質和少量極細煤粒的高水分排放物。由于尾煤的高粘度和高持水性等特點,使其堆放、運輸、使用均十分困難,風干后易隨風飄散,且晾曬幾個月后,即使其表面已經干燥,但其內部含水率幾乎不變,大批量利用十分困難。目前選煤廠的尾煤主要利用技術有:尾煤與煤矸石和頁巖按一定比例摻配制燒結磚;用于煤矸石電廠發電;制備水煤漿,供取暖鍋爐燃燒;在尾煤中添加少量粘結劑和固硫劑后將其制成型煤,作為特殊用途的燃料使用[2](目前低灰尾煤應用較多)。

石板廠為降低煤矸石電廠燃料成本,重點研究了高灰尾煤鍋爐燃燒發電技術,主要分為以下幾種方式:

(1)煤泥晾干或烘干后與煙煤混燒。將煤泥自然晾干或通過烘干設備將煤泥烘干(一般烘干后煤泥含水率不大于15%)后與原料煤混合在一起,經過破碎后送至鍋爐燃燒[3]。其主要缺點是摻燒比例小、易堵塞、烘干成本高等。因此,此種方法較少采用。

(2)濕煤泥直接入爐燃燒。這種方式的優點是:可實現大比例煤泥摻燒;摻燒煤泥后可有效降低鍋爐床溫,減少SO2和NOx的排放;泵送系統能夠滿足入爐煤泥量調整的實時性,并對外購煤泥具有除雜功能;可實現自動控制,煤泥輸送系統運行、檢修、維護方便。該技術分濕尾煤爐前和爐頂兩種入料方式,此種方法目前應用比較廣泛。

(3)濕煤泥漿與煤矸石混合后入爐燃燒。該方式是將尾煤制成水煤漿,用柱塞泵通過管道輸送到鍋爐燃燒。這種摻燒方式要求煤泥的含水率在30%左右,以保證煤泥能夠采用柱塞泵及管道進行輸送[4]。但是,含水率過高的煤泥進入鍋爐燃燒存在以下不利因素:

一是常溫水轉成150℃左右的煙氣排放,會帶走一部分熱量,造成無益的熱損失,影響鍋爐的燃燒效率;

二是水分的增加引起煙氣量增加,從而導致鍋爐爐膛及煙道截面與鍋爐鋼耗增加;

三是燃料水分的增加引起煙氣酸露點的提高,增加了尾部受熱面低溫腐蝕的程度;

四是由于鍋爐沒有設計煤泥直接入爐點,煤泥只能通過螺旋給煤機進入爐膛,由直徑?133 mm的主管道進入給煤機 ?25 mm的小管道,極易發生堵塞和爆管,且煤泥與煤矸石混合后在爐膛內容易結團,導致燃燒不完全和堵塞落渣管;

五是煤泥均漿倉攪拌不均勻,制漿效果差,大塊煤泥在主管道內不影響輸送,但在給煤機小管道內會堵塞;

六是煤泥輸送泵為擺缸切換方式,故障率較高,易損件更換頻繁,且檢修難度大;

七是鍋爐運行不匹配,燃燒時間長,尾部煙道積灰嚴重。

由于此種方式存在諸多不足,特別是影響鍋爐的安全運行,已停止使用。

(4)尾煤制水煤漿用于取暖鍋爐燃燒。將尾煤進行超細粉碎后制備成高濃度、低粘度、高穩定性、流動性好的水煤漿燃料,用于取暖鍋爐燃燒。該方式僅適用于燃燒水煤漿的鍋爐爐型,存在的問題是尾煤中的雜物經常堵塞噴嘴,影響鍋爐的正常運行。

3 尾煤綜合利用方案的確定

為實現低投入、高產出,實現經濟效益最大化,經多方考察研究,決定采取的技術方案為:在現有浮選回收工藝的基礎上,通過調整浮選操作,將尾煤灰分提高到65%;再采取濕煤泥直接入爐燃燒的方式,實現循環流化床鍋爐濕法燃燒高灰尾煤的運行方案。改造后的煤泥輸送流程如圖1所示。

由圖1可以看出,壓濾機壓濾出來的煤泥經刮板機轉載輸送到膏漿制備機內,原有煤泥裝車系統保留和新建煤泥輸送系統互為備用(當電廠大修或煤泥系統設備出現故障時,不影響選煤廠正常生產)。膏漿制備機的攪拌軸上有槳型葉片,對煤泥進行攪拌,將煤泥制成含水率為30%左右的均勻介質。由于煤泥瞬時來料量大,為了保證制漿效果,故采用兩級制漿。一級制漿用膏漿制備機,二級用撮合制漿機。撮合制漿機布置時帶5°傾角,目的是延長制漿時間,確保設備全部充滿物料,有利于提高制漿效果。經兩級制漿后,礦漿落入下方的滑架儲料倉中。底部的液壓滑架專為粘稠物料而設計,可起到破拱給料防架橋的作用,使煤泥順利進入到滑架儲料倉下方的預壓螺旋給料機中。預壓螺旋給料機為雙螺旋結構,可將煤泥以正壓的形式擠實壓入雙缸液壓柱塞泵料斗室。雙缸液壓柱塞泵為錐閥結構,能在力士樂斜盤變量液壓油泵的作用下,經液壓聯桿推動料缸活塞,將物料推入管道中,管道中的煤泥以0.1~0.3 m/s的速度前進,最終經終部鍋爐入料器落入鍋爐燃燒。儲料倉理論容積為300 m3,倉下設三套泵送系統(兩用一備)。

圖1 煤泥輸送流程示意

4 煤泥燃燒系統改造

煤泥制漿系統分為上料刮板機、膏漿制備機、煤泥儲料倉及液壓滑架系統等。煤泥泵送系統主要設備有液壓插板閥、正壓螺旋給料機、錐閥泵(含動力包)、管道切換器、輸送管道、除雜器等。

4.1 集中控制系統改造

煤泥輸送系統整體采用PLC控制和觸摸屏顯示及操作。運用4套西門子S7-200smart小型PLC分別對膏漿制備系統和3臺膏體輸送泵進行自動控制,4套PLC數據可以進行互通,方便各崗位之間對設備運行控制和數據的觀察。

由于煤泥輸送到電廠鍋爐燃燒需鍋爐運行人員進行控制,但兩者距離較遠,為了方便鍋爐運行人員對泥煤系統的控制、調節及監視,可通過DP通訊方式進入電廠的DCS系統。DCS系統作為一個控制主站,每一個PLC作為一個控制從站[5]。鍋爐運行人員可以通過DCS來觀察泥煤系統的相關數據、控制泥煤系統的設備、調節膏體泵的泵送量從而使鍋爐達到最佳燃燒效果,減少運行人員的勞動量。同時DCS又具備了PLC系統不具備的歷史數據記錄和查閱等功能,更加方便運行人員、技術管理人員對數據進行分析和總結,以便在以后的工作和技術管理中做出更加有效的判斷[6]。

4.2 浮選操作的調整

對比尾煤外銷和尾煤入爐燃燒的浮選操作,主要體現在以下兩點:一是藥劑制度上使用了對細粒煤泥選擇性較好的新型浮選捕收劑,加藥總量由原 17~20 L/h 增加到 24~26 L/h[7]; 二是增加了起泡劑的用量,以提高精煤的疏水性及其與泡沫的接觸面積,提高精煤的抽出率[8]。從而在保證浮選精煤質量的前提下將尾煤灰分提高至65.0%以上。

4.3 尾煤水分的控制

入爐燃燒尾煤要求全水分在30%~38%,而制備煤泥時是全手動操作,加水時間和加水量是人工手動開關閘閥。同時由于制備好的煤泥沒有安裝水分檢測裝置,僅憑肉眼觀察,由于每個人的判斷標準不一,因此造成入爐煤泥水分時高時低,影響鍋爐運行[9]。為控制好入爐燃燒的尾煤水分,采取了以下措施:

(1)安裝電磁閥,控制尾煤加水時間。在加水閘閥上方增加一個電磁閥,電磁閥與控制觸摸屏相連,給定電磁閥的啟動時間,到時自動停止,通過調整加水時間調節加水量。目前每次尾煤卸料加水時間暫定為5 min。

(2)尾煤最佳壓濾時間的確定。尾煤壓濾時間過長會造成煤泥水分過低,入爐煤泥熱值過高,同時出現膏漿制備機攪拌不均、煤泥成團的現象,容易導致鍋爐結焦;時間過短會造成煤泥水分過高,入爐煤泥熱值過低,影響鍋爐負荷。原尾煤銷售時一般入壓時間為1200 s,現入壓時間基本在600 s,減少了一半,尾煤水分控制在30%左右。

(3)將膏體泵壓力接入到尾煤控制室。膏體泵壓力與煤泥水分成反比,煤泥水分越高,壓力越低。通過現場調試,根據膏體泵壓力可以初步判斷煤泥的水分,將膏體泵壓力控制在6~8 MPa,即可取得較好的煤泥燃燒效果。原膏體泵壓力接入發電主控室,不利于煤泥水分調整,現將膏體泵壓力參數同時接入尾煤控制室,操作司機可根據膏體泵壓力調節加水時間。

4.4 入爐燃燒現場管理

(1)崗位司機制備入爐燃燒煤泥時,必須定時查看膏漿制備機出料情況,根據物料水分及泵送壓力及時調節給水閥加水時間。

(2)崗位司機每天下班前必須保證儲料倉有足夠的煤泥量,儲料倉料位要保持在0.7~3.3 m。如遇尾煤高灰、低灰間隔生產,要盡量保證高灰尾煤入爐燃燒,低灰尾煤外銷。

5 高灰尾煤入爐燃燒的運行調試

5.1 煤矸石與煤泥摻燒調試

首先進行煤矸石與煤泥的摻燒。運行條件為:煤泥灰分 58%,水分 40%,泵送開度約30%,鍋爐給煤機轉速由原來的700 r/min降至300 r/min。鍋爐燃燒正常,床溫等參數合格,鍋爐蒸發量達到額定值40 t/h。

5.2 鍋爐全燃燒煤泥調試

在煤矸石與煤泥摻燒運行正常后,進行了鍋爐全燒煤泥的運行。

(1)通過高、低灰分的煤泥入爐試運行,兩種灰分的煤泥完全能夠正常燃燒,且鍋爐各項參數合格。高灰分煤泥燃燒時鍋爐工況相對較好,入爐煤泥摻燒量較大,鍋爐床溫較低,對煙氣排放污染物控制較好。

(2)全燒煤泥時鍋爐給煤機轉速由不燒煤泥時的700 r/min降到50 r/min,鍋爐給煤量大大減少,入爐煤泥量大大增加,達到13.5 t/h。燃燒煤泥時鍋爐負荷穩定,基本不排渣,減少了給煤機、輸渣設備的磨損,減輕了冷渣循環水系統運行負擔,同時徹底解決了灰渣含碳量高的問題,有利于整個系統連續穩定運行。

(3)煤泥摻燒與全燒時除塵灰、渣中固定碳的含量對比見表2。全燃燒煤泥時,除塵灰中的固定碳含量與摻燒時相差不大,但是爐渣中的固定碳含量兩者相差較大,前者比后者降低了64%,即全燃燒煤泥可以有效降低爐渣中的固定碳含量。因此,決定采用全燃燒煤泥的運行方式[10]。

表2 煤泥摻燒與全燒時灰、渣中的固定碳含量比較

煤泥入爐燃燒試運行結果表明:煤泥輸送系統設備穩定,入爐燃燒正常,達到了技術改造的目的。

6 技術指標

改造項目實施前,電廠燃料為煤矸石與中煤的混合物;煤泥燃燒投入正式運行后,電廠燃料主要為高灰尾煤,另添加少量煤矸石以維持鍋爐床層厚度。表3為尾煤入爐燃燒前后年平均技術指標對比。

表3 尾煤入爐燃燒實施前、后年平均技術指標對比

由表3可以看出,實現尾煤入爐燃燒后,尾煤灰分提高到65.79%,尾煤產率減少了0.41個百分點(等同于增加精煤產率0.41個百分點),全年減少尾煤量8117 t(等同于精煤增加量)。扣除鍋爐檢修時段,實際尾煤入爐燃燒量為11.78萬t,燃燒比例為91%;電廠中煤使用量減少了3.37萬t,減少了56.77%;電廠煤矸石使用量減少了20.92萬t,減少了62.7%。

7 產生的效益

7.1 經濟效益

實現高灰尾煤入爐燃燒后,增加了精煤量,降低了入爐燃料煤成本,增加了浮選藥劑支出,減少了尾煤銷售收入。按低灰尾煤50元/t、高灰尾煤30 元/t、 中煤400 元/t、 矸石20 元/t、 浮選藥劑1萬元/t計算,產生的經濟效益見表4。

表4 高灰尾煤入爐燃燒產生的經濟效益

7.2 環保效益

因實現了循環流化床鍋爐全燃燒煤泥,大大減少了入爐煤矸石量,降低了給煤機、冷渣機、輸渣系統的設備磨損,延長了設備使用壽命。煤泥入爐燃燒后,壓濾尾煤時間節約了50%以上,降低了職工勞動強度;尾煤全部入爐燃燒后,消除了尾煤用汽車運輸對環境的污染。

8 結 語

石板廠在現有浮選回收工藝的基礎上對浮選操作進行調整,將尾煤灰分提高到65%以上;通過對尾煤入爐燃燒發電技術的研究,成功實現了循環流化床鍋爐全燃燒高灰尾煤的安全經濟穩定運行。近1 a的運行表明,實行高灰尾煤入爐燃燒發電后,每年燃燒尾煤10萬t以上,占生產尾煤量的90%以上;每年置換3萬t以上中煤外銷;提高精煤產率0.41%,年增加精煤量8000 t以上,產生的經濟效益在2000萬元以上。

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