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萬年礦選煤廠改善煤泥水沉降效果的研究與應用

2019-11-07 07:11:22宋擁強李甜甜
煤炭加工與綜合利用 2019年9期
關鍵詞:效果

宋擁強,李甜甜,李 鵬

(峰峰集團有限公司邯鄲洗選廠,河北邯鄲 056041)

萬年礦選煤廠屬萬年礦井配套項目,于1987年建成投產,2018年1月劃歸邯鄲洗選廠。選煤廠采用跳汰選煤工藝,原設計篩選能力1.50 Mt/a,洗選能力 0.90 Mt/a,入洗粒度為 100~13 mm。2010年鑒于礦井生產能力提高以及市場和煤質的變化,擴建了一套洗選能力為0.90 Mt/a的末煤重介質系統(tǒng)[1-2]。

萬年礦選煤廠煤泥水沉降設備為兩臺直徑30 m的耙式濃縮機,分別單獨處理末煤重介質車間和塊煤跳汰車間的煤泥水。由于重介質車間煤泥水粒度組成細,煤泥水量大,煤泥水沉降效果差,且后續(xù)的煤泥壓濾效率低,導致生產中常因為濃縮機沉降后的上清液渾濁而不得已停機,每次停機處理煤泥需要1~2 h,導致生產非常被動,煤泥水處理成了制約生產的瓶頸。為解決這一問題,萬年礦選煤廠針對煤泥水處理現(xiàn)狀,從煤泥水沉降以及現(xiàn)場生產流程方面進行了研究和改造。

1 煤泥水沉降試驗

1.1 煤泥水粒度組成分析

煤泥水粒度組成是影響煤泥水沉降的一個重要因素。由于微細煤泥顆粒表面帶有大量負電荷,顆粒間的靜電斥力強,不利于煤泥水中微細粒的沉降[3-4],所以,通常粒度組成越細,沉降越困難[5-6]。萬年礦選煤廠重介質、跳汰濃縮機入料粒度組成分析結果見表1。

表1 重介質、跳汰濃縮機入料粒度組成

從表1可以看出,兩種煤泥水粒度組成特別細,跳汰煤泥水濃度特別低,但高灰細泥含量非常大,所以,跳汰煤泥水沉降問題較小,但是壓濾速度很慢;而重介質煤泥水濃度較高,且高灰細泥含量高,所以,重介質煤泥水沉降效果差,且壓濾效率低。

1.2 沉降試驗過程

沉降藥劑只用絮凝劑,且藥劑用量非常大,這不僅增加了選煤廠成本,絮凝效果也差,而且,對后續(xù)壓濾脫水環(huán)節(jié)造成不利影響[7-8]。將凝聚劑和絮凝劑配合使用,才能強化細粒煤泥水的沉降,提高沉降效果,甚至節(jié)省藥劑成本[9-10]。通過沉降試驗,了解煤泥沉降特性,選擇最適合該煤泥水沉降的凝聚劑,并探索最佳的藥劑比例,指導現(xiàn)場生產,從而改善煤泥水的沉降效果。

1.2.1 試驗準備

試驗取樣:取重介質濃縮機入料進行煤泥水沉降試驗研究

藥劑準備:選煤廠現(xiàn)用絮凝劑濃度0.1%;有機高分子凝聚劑濃度0.5%;聚合氯化鋁濃度3%;明礬濃度1%。

1.2.2 沉降試驗

(1)單獨使用絮凝劑進行試驗。取煤泥水分別倒入兩個容積為500 mL的具塞量筒,分別往兩只量筒中加入絮凝劑10 mL、20 mL,記錄沉降效果。試驗如圖1所示。

圖1 煤泥水沉降2 min效果

從圖1可以看出,單獨使用絮凝劑進行煤泥水沉降,沉降效果差;即使絮凝劑加到20 mL以上,沉降效果仍沒有明顯改觀。加大絮凝劑的用量僅僅只是使煤泥水中部分煤泥成絮團且快速沉降,而上清液仍然渾濁,沒有明顯的沉降分界面。

(2)凝聚劑的選擇。分別對有機高分子凝聚劑、聚合氯化鋁、明礬進行了沉降效果的對比試驗。試驗表明,單獨添加有機高分子凝聚劑時,對煤泥水幾乎沒有沉降效果,單獨添加聚合氯化鋁與明礬時,煤泥水有所沉降,且效果相近。單獨添加聚合氧化鋁以及聚合氯化鋁與絮凝劑聯(lián)合添加時的沉降效果如圖2所示。

由圖2可見,單獨添加聚合氯化鋁6 mL,沉降效果明顯:有較大的絮團產生,且上清液澄清;但是單獨添加聚合氯化鋁時,沉降速度較慢。聚合氯化鋁配合絮凝劑使用時,沉降效果最佳:當聚合氯化鋁用量為6 mL,絮凝劑用量2 mL時,沉降效果較好。

圖2 煤泥水沉降效果示意

1.3 試驗總結

(1)從試驗情況來看,該煤泥在單獨使用絮凝劑進行沉降時,沉降效果差,藥劑量消耗高;

(2)聚合氯化鋁與明礬效果相當,在使用聚合氯化鋁作為凝聚劑進行沉降時,沉降效果好,煤泥能快速成團,上清液澄清;如配合絮凝劑進行沉降,沉降速度快。

2 選煤廠煤泥水系統(tǒng)改造

2.1 藥劑添加制度

通過試驗探索,最終選定明礬和聚合氯化鋁兩種無機凝聚劑。在原有凝聚劑攪拌桶處配置3%濃度的聚合氯化鋁添加到煤泥水中,以沉降試驗結果為指導,并且根據現(xiàn)場煤泥水的沉降效果,調整凝聚劑和絮凝劑的添加量。生產中,由于明礬的溶解速度較慢,所以將明礬堆撒到濃縮池溢流槽內,通過溢流水的流動慢慢溶解到生產循環(huán)水中,對循環(huán)水進一步凈化。

2.2 煤泥水粒度組成改善

根據兩種煤泥水的粒度組成及濃度分析,并結合現(xiàn)場沉降效果,為減輕重介質濃縮池的壓力,將重介質煤泥水往跳汰濃縮池進行分流摻配,在保證跳汰濃縮機處理效果的前提下,盡量減輕重介質系統(tǒng)煤泥水沉降壓力;另外,將矸石磁選尾礦與精煤磁選尾礦分離后,矸石磁選尾礦經高頻篩脫水后,篩下水進重介質濃縮池,進一步改善重介質煤泥水粒度組成。改造后,重介質濃縮池底流粒度組成如表2所示。

表2 摻粗后重介質濃縮池底流粒度組成

與改造前重介質濃縮池入料粒度組成相比,煤泥水中高灰細泥的比例大幅度降低,而0.074 mm以上較粗粒級含量增大,整體來看,粒度組成得到了很大改善。

2.3 加強尾煤壓濾車間的管理

為了節(jié)省開支,萬年礦選煤廠壓濾機濾布從未定期更換過,這是導致壓濾機脫水效率低的一個重要因素。本次改造中,批量更換濾布,并要求停機時沖洗濾板和濾布。

2.4 提高煤泥脫水環(huán)節(jié)的處理能力

由于萬年礦選煤廠尾煤壓濾機處理能力與煤泥量不匹配,且尾煤壓濾效率低,導致連續(xù)長時間生產后,濃縮池中煤泥沉降層高達1 m多,無法及時排出沉降煤泥,最終導致濃縮池溢流水發(fā)黑,所以,解決煤泥水系統(tǒng)問題的根本在于提高后續(xù)煤泥壓濾脫水環(huán)節(jié)的處理能力。為解決這一問題,在壓濾車間新增加1臺壓濾機,并增加1臺臥式沉降離心脫水機,保證濃縮池中沉降的底流煤泥能夠及時連續(xù)排出。

2.5 改造效果

(1)經本次改造后,尾煤車間壓濾機壓濾效果提高,單臺壓濾周期縮短20 min以上;

(2)濃縮池溢流水澄清透明,且實現(xiàn)了整班清水洗煤。

3 總 結

(1)萬年礦選煤廠煤泥水粒度組成極細,煤泥水沉降困難。通過摻粗的形式,解決了該問題,不僅改善了煤泥水的沉降效果,同時,對后續(xù)煤泥壓濾也起到了積極作用。

(2)通過實驗室探索試驗,萬年礦選煤廠煤泥水沉降用藥劑必須是凝聚劑與絮凝劑配合使用,才能使煤泥水沉降效果最佳。

(3)后續(xù)煤泥脫水環(huán)節(jié)的處理能力對濃縮機的沉降效果起到制約性作用。萬年礦選煤廠通過增加設備,提高了煤泥脫水處理能力,從根本上解決了煤泥水系統(tǒng)的問題。

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