李 斌
(晉中市陽煤揚德煤層氣發電有限公司,山西 晉中 045400)
為了確保瓦斯發電設備正常運行、瓦斯安全運輸及操作人員安全,需要對瓦斯溫度、壓力、濃度及發電機轉速等進行監測和控制,實現瓦斯發電工藝全自動監控。本文就煤層氣發電生產過程監控系統故障原因進行分析,提出了改進方案并制定出相應措施。
平舒電廠所用組態軟件為WinCC,下機位是S7-300PLC,采集、傳輸、處理、分析單臺機組子系統及廠級監控總系統數據后反饋給監控計算機,實現遠程監測和實時控制。監控系統如圖1所示。
瓦斯發電過程中生產設備出現異常情況時,系統會報警,當出現重大情況可能導致設備停運時,監控系統可以阻止損失擴大,運行人員可及時了解監控對象的運行狀態,及時了解出現異常提示時的正確處理方法。生產過程中產生重要數據,包括發電機功率、運行時間、壓力波動情況、空燃比、水溫油溫等,在進行生產分析時可以快速從數據庫調出,用以指導生產。

圖1 監控系統運行方式圖
平舒電廠自2014年1月成功并網發電以來,系統故障主要表現在兩個方面。
第一瓦斯傳感器誤報警:(1)瓦斯傳感器顯示的數值瞬間升高后立刻恢復原來近似值,持續時間多為20s左右,一般是傳感器故障引起,需更換瓦斯傳感器。(2)當數值瞬間升高維持幾秒鐘,多為信號電纜接頭松動。雖顯示數據但是無法保存,這種現象多為通信線路故障引起。線路板、元器件受潮腐蝕產生誤報。(3)如圖2所示,紅外瓦斯濃度檢測儀反饋速度慢,數據延遲約12s或檢測結果失準,設備錯過最佳調整時間,嚴重影響生產運行。
第二機組溫度顯示跳變大:(1)溫度傳感器主要反映發動機的運行狀況,當監控系統界面出現數據嚴重偏離實際值甚至成為無窮大時,使用測溫槍測該故障傳感器測點實際溫度,并與鄰近機組進行對比,實際溫度與監控顯示溫度不符時首先考慮傳感器故障。(2)排溫線損壞。排溫線所在部位環境比較復雜,我們通常會對異常排溫線進行全面檢查,外觀是否有破損、燒焦扭曲現象,并用萬用表測量其有無開路、短路現象。(3)檢測溫度電路板,查看各接線端子有無松動脫落,對比新的電路板,有無燒焦變形部位,各元器件有無變形變色。對照圖紙有沒有虛焊起皮的狀況,用萬用表測量電阻、電容、二極管阻值有沒有變大和變小,電容電感有沒有開路,必要時返廠檢測。
引起故障的原因主要是以下幾點:(1)系統抗干擾能力弱。變壓器等設備產生的強電場和強磁場引起監控系統抗干擾能力弱。(2)傳感器故障。管道內煤層氣水汽大,煤層氣濃度傳感器易受潮腐蝕導致損壞和失準。溫度傳感器所處環境溫度高,震動大,粉塵多,損壞頻率高。為了有效防止氣缸內回火、爆炸等現象發生,瓦斯輸送中需加裝細水霧抑爆裝置導致瓦斯含水量增加。攜帶水分的瓦斯進入瓦斯濃度檢測儀后會有殘留水,另外瓦斯雜質較多,日積月累對瓦斯濃度檢測儀造成腐蝕、結垢和堵塞,導致設備性能下降,檢測結果失準,甚至失靈。(3)通訊線路故障。環境溫度高,線路易老化。
(1)多與廠商及研制單位溝通,對現場情況進行測評,改善設計,提高傳感器可靠性。
(2)定期維護、校驗傳感器,確保準確性。
(3)采用新材料和新技術,降低誤報幾率。
(4)定期檢查和維護系統通訊線路。
(5)針對紅外瓦斯濃度檢測儀出現問題進行改進,更換激光瓦斯濃度監測儀,并將氣室出口進行改造。① 激光瓦斯檢測儀用激光作為光源,減少了紅外的分光系統,簡化了檢測儀的結構。選定特定波長的激光,進行透射、折射分支,一束作為檢測光,一束作為參照光,分別進行光電轉換,被解調后得出測量電路和參比電路的電信號,經計算機處理換算,反饋給監控系統。② 將氣室出口進行改造,如圖3所示。瓦斯氣體從測量口進入檢測儀,經過測量后再由氣室出口排至室外低洼處,防止氣室內水分積聚,影響儀表性能。由于出口是7mm軟管,低壓管道損耗忽略不計。改造后應用效果:濃度儀未改造前數據延遲約12s,濃度儀使用壽命3個月左右,改造后數據反饋延遲縮短到8s內,濃度儀使用已經超過6個月,未見異常,同時濃度儀外觀滲水銹蝕情況基本消失,減少了更換維修頻率。

圖2 紅外瓦斯濃度檢測儀原理圖

圖3 激光瓦斯檢測儀原理圖
(1)提高維護人員技術水平。維護工作是重中之重,提高維護人員技術水平是保證維護工作有序進行的前提。維護工作量大,維護人員配置少,維護人員水平參差不齊,容易造成誤判、漏判現象。加上設備更新快,專業性強,做好維護人員培訓工作,提高維護人員理論知識和技術水平,加強維護隊伍建設,適應監測技術日益發展的需求。
(2)完善管理制度。依據電廠生產系統情況,制定合理的技術管理制度,確定工作內容和工作重點,明確各崗位職責,加強檢查,促進責任落實到位,獎優罰劣,對故障責任者追究責任。
(3)提高設備裝備水平。做好設備、配件驗收工作,確保各個零件質量合格。
通過提高設備裝備水平,完善監控手段,提高全體職工的業務素養和責任心,輔以有效的管理制度,電廠的安全運行程度和生產效益能夠得到保證。