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汽輪機組調(diào)門擺動原因分析及處理措施

2019-10-26 03:33:02
設備管理與維修 2019年10期
關鍵詞:汽輪機

張 江

(青海投資集團公司,青海西寧 810000)

1 汽輪機組概況

青海橋頭鋁電股份有限公司發(fā)電分公司3#機組是上海汽輪機廠制造的N125—13.24/535/535 改進型汽輪機組,該機組將原有的旋轉阻尼液壓式調(diào)節(jié)系統(tǒng)改進為純電液調(diào)整(DEH)系統(tǒng),汽輪機組DEH 系統(tǒng)工作原理:汽輪機組啟動時,汽輪機電動調(diào)速油泵,調(diào)速系統(tǒng)各電磁閥復位,調(diào)速油泵壓力油通過啟動裝置節(jié)流孔先后建立安全油、啟動油,開啟高中壓主汽門,主汽門開啟,同時旋轉阻尼形成的一次油壓到放大器建立二次油壓,二次油壓到流量放大器形成三次油壓,三次油壓(DDV 油壓)到控制調(diào)門的各油動機,由油動機開啟各調(diào)門,汽輪機組沖轉帶負荷。汽輪機組正常運行時,調(diào)節(jié)系統(tǒng)壓力油由主油泵供給,電動調(diào)速油泵停止運行,投入聯(lián)動狀態(tài)。

3#機電動調(diào)速油泵型號150Y-150A,主要參數(shù):允許汽蝕余量4.5 m,揚程130 m,流量186 m3/h,轉速2950 r/min,軸功率147 kW,配用功率132 kW。汽輪機電動調(diào)速油泵的主要任務是汽輪發(fā)電機組啟停時代替主油泵提供足夠的壓力和溫度合格的調(diào)速油和潤滑油(圖1),同時在機組停機或啟動時,向盤車裝置供油。

圖1 電動調(diào)速油泵工作原理

機組正常啟動時,調(diào)速油泵出口的壓力油通過Ⅰ,Ⅱ級注油器攜帶主油箱的透平油形成調(diào)速油壓和潤滑油壓,調(diào)速油經(jīng)過調(diào)速油路濾網(wǎng)供給調(diào)速系統(tǒng),潤滑油經(jīng)過冷油器向機組潤滑油系統(tǒng)供油。機組啟動時調(diào)速油系統(tǒng)的正常工作對于保證汽輪機的安全運行具有重要作用。如果調(diào)速油系統(tǒng)的調(diào)速油不穩(wěn)定,將會對設備的安全造成威脅,存在較大安全隱患。

2 問題

3#汽輪機組投產(chǎn)于1999 年9 月,從2009 年底起,機組運行人員對電動調(diào)速油泵進行定期(每月每周二)試驗時,電動調(diào)速油壓間斷性的出現(xiàn)擺動現(xiàn)象,到2010 年下旬時,電動調(diào)速油泵試驗時的油壓擺動呈現(xiàn)上升趨勢,調(diào)速油壓主要集中在(1.24~1.28)MPa 范圍內(nèi)擺動;油壓擺動會引起汽輪機調(diào)門擺動,導致汽輪機轉速變化,最后造成汽輪機組負荷擺動。汽輪機組負荷擺動時間從開始到結束持續(xù)約10 s,汽輪機組負荷擺動量最大5000 kW/h;較大的擺動現(xiàn)象嚴重威脅汽輪機組的安全穩(wěn)定經(jīng)濟運行。

3 原因分析

3#汽輪機組電動調(diào)速油泵輸出的額定油壓力為1.176 MPa,同類汽輪機組在正常穩(wěn)定運行時的實際調(diào)速油壓為1.2 MPa;調(diào)速油壓擺動范圍(1.24~1.28)MPa,調(diào)速油泵輸出的油壓高出調(diào)速油泵額定油壓(0.064~0.104)MPa。汽輪機組正常運行時主油泵供給的調(diào)速油壓為1.2 MPa,調(diào)速油泵輸出的壓力過高,對運行調(diào)速油壓有個壓差沖擊,造成正常運行的汽輪機組調(diào)速油壓擺動,影響汽輪機組的負荷。因此,分析影響汽輪機組負荷擺動的因素是汽輪機組電動調(diào)速油泵出口壓力偏高。

4 解決方案

4.1 準備工作

(1)根據(jù)各種因素制訂相應的處理措施、方案。

(2)查閱設備檢修規(guī)程,做好技術記錄。

(3)準備好必要的量具,工器具(游標卡尺600 mm)。

(4)組織班組工作人員認真學習相關設備的檢修工藝和質量要求。

4.2 處理方案

(1)根據(jù)對調(diào)速油泵油壓擺動分析出的主要因素制定處理措施,主要因素是調(diào)速油泵的輸出油壓偏高,只要降低調(diào)速油泵的輸出油壓,就能穩(wěn)定油壓。

(2)3#機組調(diào)速油泵是單吸式離心泵,根據(jù)單吸式離心泵參數(shù)之間的關系,即流量Q,楊程轉速H;葉輪直徑D 與壓力P 之間的關系為:①Q(mào)1/Q2=D1/D2;②H1/H2=(D1/D2)2;③P1/P2=(D1/D2)3。

根據(jù)油壓與葉輪直徑的比例關系(式③)得出:只要減小葉輪(圖2)直徑就能降低調(diào)速油泵輸出油壓,因此,穩(wěn)定調(diào)速油泵輸出油壓的方案為:減小調(diào)速油泵葉輪直徑,即用車床車削葉輪外圓,降低油壓,消除油壓擺動現(xiàn)象。

4.3 方案實施

圖2 調(diào)速油泵葉輪

(1)利用3#機組小修機會進行方案實施。

(2)調(diào)速油泵輸出額定壓力1.176 MPa,而機組實際運行中輸出油壓為1.20 MPa。解體3#機組調(diào)速油泵后,測量調(diào)速油泵葉輪直徑為335 mm,將調(diào)速油泵輸出油壓從1.28 MPa 降低到1.20 MPa;根據(jù)離心式調(diào)速油泵油壓與葉輪直徑的比例關系P1/P2=(D1/D2)3,即1.28/1.20=(335/車削后的葉輪直徑)3,計算可得車削后的葉輪直徑為327 mm,車削量8 mm,對調(diào)速油泵葉輪外圓進行車削,調(diào)速油泵外圓半徑車削量4 mm,車削后葉輪直徑327 mm,對車削后的葉輪及其他零部件用煤油清洗后組裝。

5 油動機運行中出現(xiàn)的問題

油動機主要由拉彈簧、繼動器活塞、錯油門、錯油門套筒、壓彈簧、反饋連桿、反饋斜板、及油動機活塞等組成(圖3)。

圖3 油動機結構組成

由三次油壓(DDV 油壓)經(jīng)電磁切換閥后作用到繼動器活塞上部,在穩(wěn)定工況下,三次油壓(DDV 油壓)與活塞桿上部彈簧的拉力平衡,繼動器活塞桿下端有4 個油口,將錯油門上部“C”的繼動油與排油相通,繼動油由高壓油經(jīng)錯油門上3 mm孔供給。穩(wěn)定工況下,繼動油壓與錯油門下壓彈簧的緊力平衡,使錯油門處于中間位置,通往高壓油到油動機活塞下部的進油口。當三次油壓(DDV 油壓)升高,繼動器活塞克服拉彈簧的拉力向下移動。關小活塞桿下4 個泄油口,使繼動油壓升高力平衡破壞,錯油門下移打開通往油動機活塞下部的壓力油口,壓力油從A 室通往B 室,使油動機活塞下部油壓升高,推動活塞桿上移,開啟調(diào)節(jié)汽閥。在油動機活塞桿上移的同時,通往反饋斜板及反遺連桿,將錯油門筒下移,關閉油動機活塞下部的壓力油進油口,使油動機活塞處在新的穩(wěn)定位置,調(diào)節(jié)過程結束。當二次油降低后動作過程與上述相反。

繼動器上部拉彈簧可以調(diào)整有效圈數(shù)改變彈簧剛度,或適當調(diào)整斜板的斜率,以調(diào)整轉速不等率,油動機起始動作點的油壓值如不符合要求,可通過調(diào)整拉彈簧的預緊力達到油動機要求值。

此類型機組調(diào)節(jié)汽門油動機主要由拉彈簧,繼動器活塞,錯動門及套筒,油動機活塞、反饋斜板、反遺連桿,壓彈簧等組成。任何部套的異常都會造成油動機工作不穩(wěn)定。該類型機組自投產(chǎn)以來,個別調(diào)節(jié)汽門油動機存在不同程度的擺動現(xiàn)象,嚴重影響機組的安全、經(jīng)濟、穩(wěn)定運行。雖然多次檢查、檢修相關部套,但造成油動機大幅擺動的原因未徹底查清。

3#機及其他機組的高壓油動機存在不同程度的擺幅,當3#機組三次油壓(DDV 油壓)在0.263 MPa 時,甲側油動機在(142~152)mm 之間擺動,乙側油動機也有不同程度的擺動,在此期間檢查調(diào)速系統(tǒng),各油壓均正常。將高壓三次油壓(DDV 油壓)值調(diào)至0.275 MPa 后穩(wěn)定,擺動消失。

根據(jù)油動機工作原理,針對3#機組高壓油動機擺動現(xiàn)象,在2011 年8 月下旬小修期間,對油動機各部件進行全面檢查,發(fā)現(xiàn)繼動器活塞軸與拉彈簧有斜拉伸現(xiàn)象?;钊S與拉彈簧是強拉在一條同心垂直線上,拉彈簧在某個扭力下,彈性變化大,局部鋼性變化較大。檢修后做靜態(tài)特性試驗,油動機工作良好,開機后未出現(xiàn)擺動現(xiàn)象。此次檢修對此類型油動機擺動問題的解決積累了經(jīng)驗,為機組的穩(wěn)定運行打下了堅實的基礎。

6 油動機擺動缺陷的處理措施

根據(jù)調(diào)速系統(tǒng)工作原理,油動機是調(diào)速系統(tǒng)的最終執(zhí)行機構。小修期間,針對油動機不正常擺動進行了全面檢查。逐一排除其他部件后,發(fā)現(xiàn)油動機繼動器活塞軸與拉彈簧有扭拉變形現(xiàn)象,活塞軸與拉彈簧不在垂直的軸心線上。分析認為這樣會造成拉彈簧局部長時間受力過大,彈簧鋼性將發(fā)生變化,造成油動機不能穩(wěn)定運行。更換新拉彈簧時,活塞軸螺母與拉彈簧配合過緊,無法正常將螺母從拉彈簧中取出。裝復新的拉彈簧時無法正常裝復,強行裝復與活塞軸相連接后,拉彈簧呈現(xiàn)變形扭曲。將繼動器活塞軸外徑磨去0.5 mm,打磨光滑后,垂直放入拉彈簧內(nèi),松緊適度,與活塞軸連接組合后無扭拉現(xiàn)象(圖4)。

圖4 繼動器活塞及彈簧安裝

7 處理效果

3#機組小修后,調(diào)速油泵輸出油壓1.20 MPa,沒有擺動現(xiàn)象,機組從小修結束至今,運行當中做調(diào)速油泵試驗時未發(fā)現(xiàn)油壓擺動現(xiàn)象,調(diào)速油泵輸出油壓趨于穩(wěn)定狀態(tài),保證了機組的安全穩(wěn)定運行。

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