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垃圾焚燒發(fā)電廠降低廠用電率的探索

2019-10-21 13:23:51陳春林

摘要:依據(jù)當(dāng)前的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看,實(shí)現(xiàn)垃圾的二次利用,實(shí)現(xiàn)資源利用的最大化是時(shí)代進(jìn)步的要求。垃圾焚燒發(fā)電已經(jīng)逐漸走向更高的發(fā)展層次,而我國(guó)在垃圾焚燒發(fā)電方面在近十年得到了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。在保障安全環(huán)保的前提下,已運(yùn)營(yíng)中的垃圾發(fā)電如何能穩(wěn)定高效的運(yùn)行,是垃圾電廠面臨的一個(gè)重要課題。

關(guān)鍵詞:垃圾;焚燒發(fā)電;降低;廠用電率

前言

國(guó)家對(duì)于低碳環(huán)保的需求也與日俱升,如何更加有效地降低成本,進(jìn)而提升企業(yè)的整體經(jīng)濟(jì)效益是每一個(gè)垃圾焚燒發(fā)電廠都應(yīng)當(dāng)考慮的問(wèn)題。而發(fā)電廠內(nèi)用電率的高低是發(fā)電廠生產(chǎn)水平的體現(xiàn)。南寧市三峰能源有限公司生產(chǎn)廠用電率在2017年平均為14.2%,處于比較高的位置,為了對(duì)全廠設(shè)備進(jìn)行充分節(jié)能降耗,達(dá)到降低廠用電率1%的目標(biāo)。從2017年中開始通過(guò)一系列的節(jié)能降耗措施及運(yùn)行方式的摸索,有效的降低了廠用電率,截止2018年12月底,2018年的廠用電率為12.65%,降低廠用電率1.56%,降廠用電量約450萬(wàn)千瓦時(shí),按照0.65元每千瓦時(shí)計(jì)算,則每年可為公司增加收益為292.5萬(wàn)元。

1 技術(shù)改造及運(yùn)行調(diào)整

1.1循泵運(yùn)行方式調(diào)整及技術(shù)改造

因廠內(nèi)冷卻塔風(fēng)機(jī)使用的是三臺(tái)2800方/小時(shí)的水輪冷卻風(fēng)機(jī),4臺(tái)400KW循環(huán)水泵Q=2800 m?,36米揚(yáng)程;在水力風(fēng)機(jī)額定流量8400方/小時(shí)內(nèi),循環(huán)水回水量決定了冷卻塔的冷卻能力,根據(jù)天氣與循環(huán)冷卻水溫、機(jī)組真空、機(jī)組汽耗等數(shù)據(jù)進(jìn)行比較分析。

為了節(jié)約能源及降低廠用電率,探討我公司冷卻循環(huán)水系統(tǒng)節(jié)能改造的可行性,于2017年9月25日下午,與運(yùn)行四值對(duì)循環(huán)水系統(tǒng)的運(yùn)行方式進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,以發(fā)現(xiàn)我廠循環(huán)水系統(tǒng)中存在的問(wèn)題,為下一步節(jié)能改造提供數(shù)據(jù)依據(jù)。

1.1.1運(yùn)行方式調(diào)整內(nèi)容

(1)將三臺(tái)水輪機(jī)旁路閥全關(guān),循環(huán)水全部只進(jìn)水輪機(jī)主回路閥(保證水輪機(jī)轉(zhuǎn)速不超額定值的情況下);

(2)將1#、2#凝汽器出口閥由原來(lái)35%-57%的開度全部打開,進(jìn)口閥全開;

(3)停止一臺(tái)循泵運(yùn)行;

(4)水輪機(jī)主回路閥根據(jù)水輪機(jī)轉(zhuǎn)速及凝汽器出口壓力的情況,調(diào)整為30°左右。

1.1.2數(shù)據(jù)比較

經(jīng)過(guò)運(yùn)行方式調(diào)整,循泵由3臺(tái)運(yùn)行轉(zhuǎn)為2臺(tái)運(yùn)行,并持續(xù)運(yùn)行一段時(shí)間后統(tǒng)計(jì)的相關(guān)數(shù)據(jù)做比較,調(diào)整前后數(shù)據(jù)對(duì)比如下:

總流量:由8400m?降為6300 m?左右;

總功率:由1185KW降為770KW左右;

循泵出口壓力:由0.34MPa降為0.24MPa左右;

凝汽器入口壓力:由0.14MPa降為0.05MPa左右;

凝汽器出口壓力:由0.04MPa降為0.03MPa左右;

循環(huán)水進(jìn)凝汽器入口水溫:由32.4°升為32.9°左右;

循環(huán)水進(jìn)凝汽器出口水溫:由40°升為44.3°左右,溫差由7.6升為11.4;

汽機(jī)排氣溫度:由45°升為47.6°左右;

1#凝汽器真空:由-88.37KPa降為-87.1KPa左右;

2#凝汽器真空:由-90.7KPa降為-89.2KPa左右;

水輪機(jī)轉(zhuǎn)速:由140轉(zhuǎn)降為110轉(zhuǎn)。

1.1.3結(jié)果分析:

(1)三臺(tái)水輪機(jī)旁路閥全關(guān),循環(huán)水全部只進(jìn)水輪機(jī)主回路閥,提高循環(huán)水由凝汽器回流至循環(huán)水池做功的效率;

(2)將1#、2#凝汽器出口閥由原來(lái)35%-57%的開度全部打開,降低了循環(huán)水的管道、閥門阻力,循環(huán)水泵出口壓力由0.34MPa降為0.24MPa,凝汽器入口壓力由0.14MPa降為0.05MPa,不會(huì)出現(xiàn)生產(chǎn)反映的凝汽器入口端高于0.15MPa即漏水的情況;并且水輪機(jī)主回路閥根據(jù)水輪機(jī)轉(zhuǎn)速及凝汽器出口壓力的情況,調(diào)整為30°左右,未出現(xiàn)生產(chǎn)之前反映的凝汽器出現(xiàn)虹吸空管而影響凝汽器安全運(yùn)行的問(wèn)題;

(3)停止一臺(tái)循泵運(yùn)行后,流量降低約2100 m?,功率降低415KW,凝汽器真空度有1-2KPa下降,汽機(jī)排氣溫度由45°升為47.6°,未影響機(jī)組安全運(yùn)行,機(jī)組效率有會(huì)少部分降低,但因度電耗氣數(shù)據(jù)未有統(tǒng)計(jì),暫無(wú)法了解效率降低狀況。但如提高供水量至原8400 m?,即可保證機(jī)組效率不受影響。

1.1.4節(jié)能方案:

通過(guò)分析,為保證循環(huán)水量8400 m?即保證機(jī)組效率不受影響的情況下可有以下兩個(gè)方案:

(1)將現(xiàn)有4臺(tái)循環(huán)水泵Q=2800 m?,36米揚(yáng)程,改為Q=4200 m?,28米左右揚(yáng)程的循泵及更換電機(jī),兩用兩備。此方案因改動(dòng)多,調(diào)節(jié)性差,不建議采用;

(2)在現(xiàn)有4臺(tái)循泵中,選擇其中1臺(tái)循泵改用高壓變頻器及更換變頻專用電機(jī);2臺(tái)循泵工頻運(yùn)行,1臺(tái)循泵變頻運(yùn)行(運(yùn)行頻率約40HZ),1臺(tái)循泵工頻備用的運(yùn)行方式,根據(jù)現(xiàn)有資料和計(jì)算公式,流量與轉(zhuǎn)速成一次方關(guān)系Q1/Q2=n1/n2、電機(jī)功率與轉(zhuǎn)速成三次方關(guān)系P1/P2= (n1/n2)?,同時(shí)考慮泵體效率及管道損失等不可預(yù)見性因素計(jì)算,變頻運(yùn)行功率可節(jié)能150KW左右,即2×400KW+1×250KW=1050KW運(yùn)行方式。按年平均系統(tǒng)運(yùn)行365天/年,每天運(yùn)行24小時(shí),計(jì)8760小時(shí)/年;△ P年=150×24×365=1314000(度/年);每年可節(jié)約電費(fèi)(電價(jià)按0.65元/度計(jì))△ M年=1314000×0.65=854100(元/年);節(jié)電率可達(dá)12.5%以上,廠用電率可降0.44%。上述計(jì)算僅以循環(huán)水量8400 m?進(jìn)行計(jì)算,如若根據(jù)冬夏季及生產(chǎn)運(yùn)行情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,即循環(huán)水量在6300-8400 m?范圍進(jìn)行調(diào)整,還將有更大的節(jié)能空間。

通過(guò)一段時(shí)間以來(lái)的運(yùn)行調(diào)整及數(shù)據(jù)分析,根據(jù)我廠冷卻塔冷卻能力的配置,循環(huán)水量約7500-8100m?之間可保證冷卻塔全速136r/min運(yùn)行(即夏季只需保持此水量即可保證冷卻塔的冷卻能力);同時(shí)冬季及檢修時(shí)期,循環(huán)水量完全可以降至6300m?以下亦不影響機(jī)組效率,于是在不影響機(jī)組安全運(yùn)行及運(yùn)行效率的前提下組織生產(chǎn)于冬季由正常三臺(tái)循泵運(yùn)行減少至兩臺(tái)臺(tái)循泵運(yùn)行。將2#循環(huán)泵改造成變頻器調(diào)節(jié)。夏秋季時(shí),2臺(tái)循泵工頻1臺(tái)循泵變頻運(yùn)行,1臺(tái)循泵工頻備用的運(yùn)行方式;冬季及停爐檢修期,可根據(jù)機(jī)組排氣溫度及循環(huán)水溫度調(diào)整至2工頻或1工頻1變頻的運(yùn)行方式,達(dá)到循泵最經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方式;此項(xiàng)調(diào)整及技改每年降低廠用電量約200萬(wàn)千瓦·時(shí)。

1.2鍋爐給水系統(tǒng)耗能高的清查

根據(jù)之前給水系統(tǒng)4臺(tái)給水泵接近滿頻運(yùn)行,給水進(jìn)爐量遠(yuǎn)低于額定流量的情況下,通過(guò)排查,關(guān)閉內(nèi)漏的再循環(huán)閥,并配合汽機(jī)組織更換給水泵內(nèi)漏逆止閥,從2018年3月份開始少運(yùn)行一臺(tái)給水泵,僅低負(fù)荷運(yùn)行三臺(tái)給水泵即滿足給水要求,有效降低運(yùn)行功率約200多千瓦,每年降低用電量約180多萬(wàn)千瓦·時(shí)。

1.3壓縮空氣系統(tǒng)

針對(duì)空壓機(jī)運(yùn)行以來(lái),壓空系統(tǒng)存在1/3空載率問(wèn)題,并因工業(yè)冷卻水末端冷卻能力的不足,一直存在空壓機(jī)排氣溫度過(guò)高的問(wèn)題,最高時(shí)候達(dá)一百多度,甚至導(dǎo)致保護(hù)跳機(jī),溫度和排氣溫度影響空氣壓縮機(jī)冷卻器的一個(gè)重要作用就是提高壓縮機(jī)的效率降低功耗。據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計(jì)排氣溫度每下降10度功耗也隨之降低3%。在高溫季節(jié)之前,對(duì)冷卻系統(tǒng)進(jìn)行全面的檢查、維護(hù)、保養(yǎng)、清洗或更換冷卻效果差的冷卻器,補(bǔ)充潤(rùn)滑液,把溫度控制在適當(dāng)?shù)姆秶鷥?nèi),不僅穩(wěn)定空氣壓縮機(jī)的運(yùn)行,而且不會(huì)由于溫度的原因使油耗增加。通過(guò)組織生產(chǎn)配合查漏減量,同時(shí)每臺(tái)空壓機(jī)增加一組冷油器,排氣溫度降低至八十多度,空壓機(jī)效率得到很大的提高,此項(xiàng)改造僅投入少量資金即可提高空壓機(jī)工作效率,減少了一臺(tái)空壓機(jī)運(yùn)行,可有效降低運(yùn)行功率100KW,每年可節(jié)約電量80多萬(wàn)千瓦·時(shí)。

1.4管理方面通過(guò)制度限制各種浪費(fèi)降低廠用電率

與此同時(shí),在生活用電以及照明方面的用電量也不可小覷,將照明燈管設(shè)置進(jìn)行改進(jìn)優(yōu)化,將各個(gè)區(qū)域分開、智能操控,同時(shí)參照實(shí)際需求詳細(xì)區(qū)分各類照明等級(jí),依照需求使用點(diǎn)量,采用節(jié)能型的燈具進(jìn)一步節(jié)能,并增強(qiáng)生活的用電管理工作強(qiáng)度,達(dá)到盡可能降低廠用電率的目的。

結(jié)? 語(yǔ)

綜上所述,伴隨國(guó)家此類節(jié)能政策的不斷推進(jìn),此類發(fā)電企業(yè)也應(yīng)當(dāng)將工廠用電率作為重要指標(biāo)以及實(shí)現(xiàn)節(jié)能的重要路徑,把它看成一個(gè)需要長(zhǎng)期研究的課題,借助大量的測(cè)試以及詳盡的數(shù)據(jù)分析,找到最適合以及最經(jīng)濟(jì)的適應(yīng)于發(fā)電廠發(fā)電工作的管理方式,確保發(fā)電工作的各個(gè)方面都得到有效的監(jiān)管,實(shí)現(xiàn)整個(gè)發(fā)電過(guò)程的安全性、節(jié)能性以及穩(wěn)定性。

參考文獻(xiàn)

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作者簡(jiǎn)介:陳春林(1985-)男,中級(jí)工程師,大學(xué)本科,主要從事發(fā)電廠電氣工程師工作。

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