王興軍
摘要:目前,公司主要產品為結晶器銅管及相關系列產品,銅材分廠主要負責結晶器銅管毛坯銅管的加工,主要有熔煉、熱擠壓、冷拉伸等道序。其中,熔煉作為第一道序,其質量狀態起著至關重要的作用,為此,提高銅材精煉技術尤為重要,本文將從工藝優化、試驗過程、理化檢測等方面論述精煉技術對質量的影響。
關鍵詞: 熔煉;精煉技術;質量
1 精煉技術的研究
1.1 優化工藝、采用復合式方法進行脫氧
眾所周知,在銅熔煉過程中,銅溶液具有一定的吸氣性,在這個過程中,最容易和銅溶液接觸且危害比較大的是水蒸氣,在高溫的作用下高水蒸氣分解為氫氣和氧氣,其中,氧的性質及其活潑,可以與多種元素發生反應,例如,與鐵、鎳等金屬氧化物能溶于銅液中,與鋁、硅等元素形成的氧化物則不能溶解。這些不能溶解的氧化物及溶液中氣體存在的氧,不僅會使生產的銅棒存在內部鑄造缺陷,而且還會在后續的加工中發生質量問題,如熱擠過程出現開裂現象,在冷拉伸過程出現冷裂、夾渣起皮等現象,給產品帶來重大質量隱患。
在銅冶煉過程中,磷和鎂都是高效的脫氧劑;采用單一的磷進行脫氧,脫氧不充分,而且磷含量過高,會降低基體的導電率,導電率是結晶器銅管的一項重要指標,在一定的區間溫度內,它與導熱系數成正相關的;為此,我們優化了工藝,采用復合式方法進行脫氧;采用復合脫氧,不僅可以有效的降低氧含量,降低氧化物的產生,還可以提高材料的導熱性。通過計算與試驗,確定了添加比例:磷銅合金0.1%。銅鎂中間合金0.2%(每爐銅水質量占比)。
1.2 磷銅與銅鎂包裹式使用,提高工作效率
磷銅與銅鎂合金經過烘干后,使用銅皮進行包裹封閉,避免空氣中二次吸潮,而且在經過包裹后,便于投放至溶液中,可更好的發揮其脫氧的工作效率。
1.3 優化工藝,添加稀土元素除渣劑,去除殘留氧化物
銅在熔煉過程中,由于原材料的原因,不可避免的存在一些雜質元素進入銅溶液中來,如鉛,鉍,銻等,這些元素幾乎不固溶于銅溶液中,若不及時去除,很容易在后道序出現熱烈、冷裂等問題,為此,我們優化了工藝,通過添加稀土元素,這些雜質與其經過反應后,產生新的氧化渣,這些氧化渣密度要比銅液輕,在熔煉電磁攪拌的作用下,上浮到表面,被木炭所吸附,然后進行清除,達到了去除氧化物的目的,確保產品的質量。
1.4 試驗材料、溶劑配比數據:
經過多次試驗與分析,確定了配比參數:
電解銅:1400Kg/爐
底料:800Kg/爐
銅磷中間合金:2.2Kg/爐
銅鎂中間合金:4.4Kg/爐
稀土元素:1Kg/爐
1.5 光譜分析及結果
由光譜分析結果可知,Cu+Ag=99.933%,符合≥99.9%的企業標準,雜質元素如TE、Bi、Pb含量都屬于合格范圍。
1.6 銅管晶粒度檢測
以251x18銅管為例,最終冷擠二次引伸退火后(成品)晶粒度達到了0.025-0.03mm,晶粒度符合要求,滿足后道序圓變方的加工要求。
由上圖可以看出,無論是熱擠狀態,還是變形后的狀態,產品的晶粒度非常細致,無晶粒粗大的現象。
1.7 電導率檢測
圓變方后,對材料進行電導率檢測,其導電率可達到87-90,高于標準的85( %IACS )
1.8 力學性能檢測
經過變形的銅管,其抗拉強度可最高可達到298Mpa,高于指標要求的≥250MPA
2 結論
2.1 質量數據統計
在熔煉工藝未更改前,銅管熱擠后底部開裂情況時有發生,通過此項目的研究,問題已經得到解決,現在生產的銅管幾乎沒有底部開裂的現象。
經統計,2017年度銅管廢品率為2.47%,2018年度,通過該項目的研究與試驗,項目完成后,廢品率僅為1.66%,同比降低了0.81%。效益:1、2018年度同比減少廢品228支,單支銅管重量平均100Kg,加工費用22元/Kg,節約加工成本50萬元;2、材料費,通過該項目,減少了原材料的購入及加工費用,節約資金850萬元。
2.2 總結
綜上所述,通過銅精煉技術,對產品質量有以下幾點提高。
a、銅材雜質元素降低,基體晶粒度細致,利用后續拉伸加工。
b、銅材力學性能提高。
c、加工的銅產品廢品率降低,產品質量提升。
(作者單位:秦皇島瀚豐長白結晶器有限責任公司)