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NaA型分子篩膜的制備研究

2019-10-21 16:31:21邱杰葉思洋趙天翔
青年生活 2019年18期

邱杰 葉思洋 趙天翔

摘要:基于水熱合成法在NaA型分子篩膜上的廣泛應用,采用不同的SiO2濃度、合成時間、烘干時間、PH值,對水熱合成NaA型分子篩膜進行制備研究。并利用氣體滲透測試,對制備的NaA型分子篩膜孔道大小進行測試,利用電鏡對制備的分子篩膜進行觀察,提出了制備過程的改進和最優(yōu)方案。微波合成法是利用微波加熱的辦法來給實驗過程提供能量,在水熱合成的過程中引入微波加熱的方法,可以大大縮減實驗所需要的時間,并且可以對NaA型分子篩膜表面的缺陷進行修復。通過我們的實驗研究,得出了在一定條件下水熱合成制備NaA型分子篩膜的最佳條件,并且將微波修飾法進行了實際運用,對今后我們制備NaA型分子篩膜提供更為快捷和可行的辦法。

關鍵詞:NaA型分子篩膜;水熱合成;微波合成;制備研究

[1]NaA分子篩膜具有0.3-0.5nm的有效孔徑、三維孔道結構和很強的親水性,在小分子及低碳烴類氣體分離和有機物脫水方面有巨大的應用前景。其均一的孔道、對水的強吸附作用,如果應用于廢水處理、脫水、海水淡化方面,具有能耗低,分離性能好的優(yōu)點。但是想要制備質(zhì)量較高的NaA型分子篩膜依然困難,其中存在著很多的問題,我們通過實驗,盡可能地探索了水熱合成法制備NaA分子篩膜的規(guī)律,希望能夠在制備方法上提出改善,制備出性能更加良好的NaA分子篩膜。

1.實驗

1.1儀器與試劑

攪拌器;70攝氏度、100攝氏度、135攝氏度烘箱;Al2(SO)3·18H2O分析純、NaOH分析純、SiO2含量為26%等原料;實驗用水為純凈水;氫氣99.9%來自大連氣體供應站;載體選用a-Al2O3陶瓷管,管外徑12mm,管內(nèi)徑8mm,孔徑3-5um,孔隙率30-40%,管長80mm-250mm。

1.2載體的預處理

本實驗采用a-Al2O3陶瓷管作為合成膜的載體,首先對陶瓷管合成膜一側分別用400#、600#、800#的砂紙進行打磨,使載體表面盡量光滑平整,降低載體的粗糙度。然后用超聲波震蕩除去載體表面及孔道中的粉塵。清洗干凈后,先后用1M的鹽酸溶液及1M的NaOH溶液浸泡一天,然后用去離子水將載體洗至中性,烘干后,將膜管的兩端用聚四氟膜封住,放在70攝氏度的烘箱中備用。

1.3NaA分子篩膜的制備流程

首先將氫氧化鈉和鋁源(偏鋁酸)放入大燒杯中,攪拌半小時左右,使均勻混合;然后將硅源(水玻璃)用去離子水稀釋,緩慢滴加入大燒杯中,用磁力攪拌器攪拌6小時,配制成前驅(qū)合成液。然后再將預先處理好的載體與前驅(qū)合成液一起,放入不銹鋼反應釜中,進行水熱合成反應。反應釜放入烘箱中,7小時后將反應釜取出,將反應釜中廢液倒入大燒杯中,用鑷子取出載體。此時載體上已經(jīng)形成合成好的NaA分子篩膜,用去離子水洗滌至中性,然后放入烘箱中干燥。我們通過氣體滲透測試來判斷NaA分子篩膜透氣性能是否良好,隨后我們將進行程序升溫焙燒,將NaA分子篩膜進行表征測試。

2.結果與討論

2.1合成反應時間對膜合成的影響

磁力攪拌器攪拌6小時后,將反應混合物靜置較短時間,溶液底部會有白色顆粒沉淀出現(xiàn),上層反應混合物由較濃的溶膠狀態(tài)轉變?yōu)檩^稀的溶膠膠狀狀態(tài)。我們將上層前驅(qū)合成液倒入A釜中,下層前驅(qū)合成液倒入B釜中,在反應結束后,合成液上下層的濃度不均勻會導致膜生長厚度不均勻,較稀部分甚至不容易合成致密均勻的NaA分子篩膜。

2.2SiO2含量對膜合成的影響

在制備NaA分子篩膜過程中,起初我們采用的是保持n(Al2O3):n(P2O5):n(SiO2):n(H2O)=1:1:0.6:75的膜合成液配比不變,但是為了考察SiO2含量的影響,我們對硅源的含量進行了調(diào)整。我們發(fā)現(xiàn)當Si/Al分別為0.15,0.3,0.45時,較稀的溶膠狀態(tài)的前驅(qū)合成液逐漸轉變成較濃稠的凝膠膠狀態(tài)。

2.3烘干過程對膜合成的影響

烘干時間和烘干溫度是NaA分子篩膜合成過程中的兩個重要參數(shù),即便是相同的配比合成的分子篩膜在不同烘干條件下,也會對分子篩膜的性能產(chǎn)生有很大影響。

實驗中,我們將三個基本相同的反應釜放入了70℃、100℃、135℃的三種不同烘箱中,制備出三種不同的NaA篩膜。我們進行測試比較,發(fā)現(xiàn)在相同烘干時間(7小時),制備的NaA分子篩膜中,僅有70℃的分子篩膜能夠有較好的分離效果,其余兩種溫度下的分子篩膜幾乎不能使用。我們分析,可能是因為NaA分子篩膜在合成制備以后,在載體表面仍存在一定量的水分,在烘干過程中,如果溫度超過100℃,水分被蒸發(fā)成氣泡,破壞了分子篩膜的結構,很難再有較好的分離效果。

實驗中,我們將四個基本相同的反應釜放入70℃的烘箱中,分別于反應6小時、7小時、8小時、9小時后取出,我們發(fā)現(xiàn),如果在烘箱中反應超過7小時以上,NaA分子篩膜容易出現(xiàn)裂紋等缺陷從而影響NaA分子篩膜的性能。而反應6小時的NaA分子篩膜分離性能略差于反應7小時的,從而得出結論,反應7小時左右應為制備NaA分子篩膜的最佳時間。

2.4 PH濃度對膜合成的影響

在制備NaA型分子篩膜的過程中,我們采用了硅酸鋁和氫氧化鈉兩種試劑,經(jīng)過測試配制的合成液呈現(xiàn)強堿性。在實驗過程中,我們另外配制了一份合成液,在其中加入了一部分過量的硅酸鋁使合成液呈中性。這兩個反應釜在70攝氏度烘箱反7小時,對合成液的PH值重新進行測試,發(fā)現(xiàn)配制的合成液PH值略有下降,但是依然呈強堿性,而中性的合成液PH值沒有太大變化。對比兩份不同PH合成液配制合成的分子篩膜的分離性能,我們發(fā)現(xiàn)在呈強堿性條件下制備的NaA分子篩膜的分離效果要更好一些。

3采用的測試方法

氣體滲透測試法。[1]要對膜進行整體或定量表征,只能依靠氣體滲透,才能說明膜內(nèi)的孔結構、膜內(nèi)的取向情況。不同氣體對膜進行測試可以分析膜的分離效果。我們采用氫氣進行測試,理想分離因數(shù)可以說明膜的選擇能力,反應膜內(nèi)缺陷的數(shù)量。我們采用非連續(xù)性的測試方法,膜兩側一直保持一定的絕對壓差,可以方便我們快捷地測得真空單組分氣體的滲透行為。如果NaA分子篩膜在測試中表現(xiàn)出膜管透氣,則我們視為分離效果差。

4.結論

通過一些實驗我們發(fā)現(xiàn)合成液上下層的濃度不均勻會導致膜生長厚度不均勻;不同的Si/Al比將會使前驅(qū)合成液的溶膠狀態(tài)發(fā)生改變;7小時的烘干時間和70攝氏度的烘干溫度所制備的NaA分子篩膜性能最佳;呈強堿性的前驅(qū)合成液制備的NaA分子篩膜的分離效果更好。

參考文獻

[1].魯金明, 大孔載體上制備NaA分子篩膜的研究, 2004, 大連理工大學. 第 124頁.

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