
【摘 要】CCS方式下,增減負荷的行為是協調分別給機爐主控下指令,同時會通過前饋來增加燃料量超調量以達到穩定汽壓、汽溫的作用。而汽機主控會根據協調指令來控制機組負荷,同時會沿著預先設定好的滑壓曲線來控制主汽壓,如果實際汽壓與主蒸汽壓力偏差過大,就會通過壓力高低閉鎖來閉鎖閥門繼續動作,防止惡性循環導致汽壓波動不收斂,這其中的參數配合非常重要。比如鍋爐蓄熱量導致鍋爐行為延時,磨煤機體內有粉時對燃料量的影響。
【關鍵詞】壓力;邏輯;偏差;手動;自動;控制
1 引言
在升負荷前設置的正偏差,升負荷后將壓力偏差消除,這樣其實就是在打開機側調門,同時也是在減煤量,壓力和溫度就不會大幅度的波動。
在降負荷過程中,汽溫和壓力波動應加強調整,由于在降負荷過程中煤量在不斷減少,但是還存在殘余熱量,也就是說磨煤機中殘余的煤粉存在(鍋爐的慣性),降負荷過程中殘余存在的粉直接吹入爐膛,使得壓力和溫度出現波動,所以在降負荷前先設置壓力負偏差,同時將BTU系數往上調整,將中間溫度設定值往下調整,以防止在降負荷過程中出現汽溫和壓力的波動。
2 壓力偏差分析過程
2.1 主蒸汽壓力偏差控制 PIC-3#003,當ULD<290MW時,或者ULD>600MW,那么PIC-3#003 MHD/MLD +/ - 3%;其他情況時,PIC-3#003 MHD/MLD +/ - 4.5%,也就是說:控制器的MV值的高低限值。
2.2 主蒸汽壓力偏差控制器解除手動,鍋爐主控或者汽機主控在手動。
在主蒸汽壓力偏差控制器解除手動時,增加MV值,相當于增加鍋爐輸入;減少MV值,相當于減少鍋爐輸入。其目的都是減少壓力偏差的變化。
2.3 主蒸汽壓力偏差為汽輪機前的壓力與當前負荷對應的壓力偏差,經過演算而來。
3 壓力偏差邏輯框圖
4 壓力偏差總結過程
孟津電廠#1、2機在升負荷超過5萬,后立即降負荷時,或者降5萬負荷又再次緊急升負荷時,經常出現壓力偏差大,負荷變化實際速率不能滿足需求的情況。這種情況一般發生在降(升)負荷后升(降)負荷兩三分鐘,現值班員調整手段缺乏,只能等壓力偏差回調后,繼續升降負荷,容易造成考核電量,為克服壓力偏差對機組在快速升(降)負荷時造成的影響,對其進行專項分析如下:
首先分析壓力偏差生成的原因:CC模式下,機組升(降)負荷時,負荷指令分別給鍋爐和汽機,鍋爐控制負荷經壓力偏差修正,汽機沿滑壓曲線控制,調節負荷偏差與壓力偏差,以調功為主,調壓為輔。如果負荷為升負荷指令,則汽機調門開指令與鍋爐主控增加指令同時動作,因此時煤量未增加且燃燒并對給水產生影響,此時主蒸汽壓力肯定是下降趨勢,1、隨著壓力偏差的增大,對汽機主控的影響增大,汽機調門開度增大速度逐漸減慢,此時必須鍋爐主控增加的煤量燃燒影響已產生,才能消除壓力偏差使汽機負荷上升。2、機組CC模式或AGC模式下,出于對壓力偏差產生的考慮,負荷指令大于585MW或小于320MW后升降負荷的實際速率受滑壓曲線設定影響只有4.5MW/min,而且鍋爐升負荷過程中與目標值負荷偏差達到7.5MW時才會自動將升降負荷速率至3MW/min。3、對機組升降負荷曲線分析得出如下結論:當機組降負荷時,汽機調門與鍋爐主控指令同時動作降低,但此時鍋爐內蓄熱量較多,此時壓力出現正偏差,正偏差對汽機調門和鍋爐輸入同時起作用,汽機調門在壓力偏差達到0.6MPa以上時汽機調門開度調整速度逐漸降低,接著分析壓力偏差產生后的控制措施
另外對沿計劃曲線帶負荷時負荷大幅度變化控制措施
5 總結
對于異常分析需要及時總結,便于今后操作。
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作者簡介:
王闖,1986年11月24日,男,漢族,陜西西安,工程師,工學學士學位,研究方向(從事電力系統及其自動化方面的科研工作)。
(作者單位:國家能源集團國華孟津發電有限責任公司)