唐劍華 楊永濤



摘要: 通過對IGM機械手控制原理分析,掌握IGM軸控板錯誤報警的一般原因以及處理方法。
關鍵詞: IGM焊接機械手軸控板錯誤;電源模塊;總線控制;電源模塊;BIOS;總線
引言
IGM公司生產的焊接機械手焊接精度高、動作靈巧、焊縫成形好,在軌道交通行業中得到了廣泛應用。我公司于2009年引進了兩臺IGM焊接機械手(型號分別為RTI370、RTI330S),提高了公司產品質量以及生產效率,在我們的生產中擔任著重要的角色。Igm焊接機器人系統由機械手6軸以及外部軸組成,外部軸的數量根據配置不同有所差異。
控制原理分析
IGM焊接機械手整個系統是采用總線連接,通訊分為6條總線,分別為機器人內部6軸的INTERBUS總線,外部軸通訊的HEDABUS總線、機器人與外圍設備通訊的CANBUS總線、控制機器人安全的ESCBUS總線、RS232以及RS422總線,這些總線均由MFC多功能板協調處理。MFC多功能板安裝在計算機主板上,內部軸與外部軸控制板疊加安裝在MFC多功能板上。ESC板通過ESCBUS總線建立安全檢測系統,實時監測與安全回路連接的所有裝置。RDW板通過RS232總線與DSE板通訊,為機器人軸的馬達編碼器供電,并接收位置信息,反饋給DSE板。
其電器原理框圖如下:
故障現象和分析
故障現象:IGM焊接機械手啟動后,按示教器加載驅動時出現:軸控板錯誤,軸“ROBAX1槽1,DSE:NO-POWER報警信息提示,驅動加不上。驅動指示燈閃爍,電源模塊指示燈正常,無報警。根據上面的控制原理分析以及報警提示分析,該故障主要與直接與其相關的DSE系統、驅動器、RDW板、電機有關以及總線、電纜線有關。
報警圖片:
故障處理
由于控制機器人內部軸的INTERBUS總線采用的是串聯控制形式,當通訊發生異常時,其故障提示總是從最近的軸報起。另外由于該設備有近段時間一直未使用,加之期間又常下雨,所以一開始便懷疑是內部總線接頭因潮濕氧化導致接觸不好。經仔細檢查,重新拔插,并未發現問題。
接著交換AX1、AX2伺服驅動器(1、2軸驅動器可以直接相互更換,3~6軸驅動器可以相互更換)故障沒有轉移,故可排除驅動器的故障。
根據前面控制原理分析,MFC多功能板總體對總線進行協調處理,且里面包含有直接控制驅動器的伺服軸卡,本著由易到難,將公司內另一臺IGM的多功能板取下進行替換,經開機檢查發現故障依舊。故亦可排除總線故障以及數字伺服卡DSE板的故障。
由于系統可以選擇性屏蔽軸,于是將1軸屏蔽后,重啟觀察現象卻發現又報,軸“ROBAX2槽2,DSE:UNKNOWN。這進一步排除1軸驅動器故障。接著按照剛才的思路將1、2軸全部屏蔽,重新啟機,出現“軸控制板錯誤!錯誤代碼OXA9”。在這時似乎覺得該報警跟各軸無關,而是跟該軸公共控制部分有關。帶著疑問我們繼續觀察,再將1、2、3軸全部屏蔽掉,重新啟動卻發現故障好了,驅動可以加上。隨即我們關機后重新啟動,更奇特的發現不用屏蔽任何軸,設備也可以正常使用,并且來回試機好幾次都沒問題。但是不料在設備關機一段時間后,啟動時又出現同樣的報警信息:軸控板錯誤,軸“ROBAX1槽1。隨后又重復剛才的動作,屏蔽軸后,又恢復了正常。后面我們有意識的選擇屏蔽不同的軸,卻發現只要任意屏蔽3個軸,都能夠加載上驅動。
5、 根據前面的試驗結論,繼續分析電氣圖紙及電氣構成圖,發現電源模塊KPS600與伺服驅動器存在一定關系。最后更換KPS600電源,故障排除。
總結
在設備故障問題查找過程中要不怕麻煩,有時需要我們反復試驗,通過不斷的試驗,才能更好的鎖定故障點,快速找到問題。
不能僅僅依靠報警,有的模塊就算出現故障,也沒有報警顯示,不能因沒有出現報警,就排除它故障的可能性。
與故障直接相關的DSE系統、驅動器、RDW板、電機以及總線、電纜線無關系,而是與電源控制有關系。我們在故障排查過程中如果電源模塊沒有直接出現硬故障,而是出現軟故障,往往容易忽略電源模塊,而是直接排查與故障點直接相關的控制模塊。