蔡董軍

摘 要:武漢80萬噸/年乙烯化學水處理裝置是生產脫鹽水的公用設施,為全廠提供二級除鹽水,采用的是離子交換的脫鹽工藝,根據生產實際,建議在生產水進裝置前增加預處理工藝,即脫膠體硅工藝,進一步降低膠體硅的含量。延長除鹽系統的運行周期和周期制水量,降低酸、堿、水耗。
關鍵詞:除鹽水;生產水;預處理
1 生產原水水質
生產原水水質總堿度105.4mg/L,總硬度2.94mg/L,二氧化硅(全硅)10.74mg/L,可溶性硅4.74mg/L,膠體硅6.0mg/L。
2 增加預處理工藝流程
原工藝流程:生產原水→除鹽系統。
增加預處理后工藝流程:生產原水→預處理裝置→除鹽系統。
3 增加預處理工藝依據
根據原水水質,其總含鹽量為223mg/L,二氧化硅含量10~14mg/L,其中膠體硅含量2~6mg/L,根據國家最新頒布的國標《火力發電機組及蒸汽動力設備水汽質量》(GB12145-2008)對脫鹽水、蒸汽品質的要求,經過對水中鹽含量進行平衡計算,工業中膠體硅允許進入離子交換設備設施的濃度應不大于0.3mg/L,為保證生產出合格的二級脫鹽水,在脫鹽制水工藝之前的生產水配備前置過濾及脫膠體硅設施,去除水中懸浮物及膠體物質。
4 預處理系統簡要說明
原水過濾及脫膠體硅系統為除鹽水處理系統預處理,為達除鹽系統要求,采用帶自清洗過濾器的超濾預處理系統,脫膠體硅系統的主要作用是去除水中的懸浮物和膠體硅;系統包括配套的反洗、清洗、加藥等單元,各單元內部按單元制運行,系統單元間按母管制運行。
4.1 過濾系統工藝
生產水來水(地表水,自然溫度,壓力:0.35~0.40MPa)→過濾器→超濾裝置→生水罐。
4.1.1 設計溫度
因為膜過濾通量受水溫影響很大,所以選取的原水溫度為正常時為自然溫度(10~25℃),冬季時水溫可能較低。
4.1.2 主要設備出力按如下考慮
系統最終出力1250t/h,過濾器產水量6×240m3/h,超濾裝置的凈出力6×210m3/h,回收率為≥90%,膜通量按50~60L/m2*h選擇,使用壽命按5年考慮
4.2 主要設備功能
4.2.1 自清洗過濾器
設置前置自清洗過濾器,以初步攔截、去除生產水中較大顆粒的懸浮物和部分細微懸浮物,如澡類、鐵銹、粘泥、微生物等,為后繼膜處理設備提供安全保障。自清洗過濾器采用疊片式,過濾器具有自清洗功能,即隨著懸浮物的不斷積聚,濾網內外產生壓力差,當壓力差達到設定值(要求可調)時,自動進行反沖洗清洗。
4.2.2 超濾系統
設置1臺自清洗過濾器、1套超濾組件對應串聯成一個單元運行。進水流量為超濾凈產水量與反洗水量之和。每個單元既可以同時運行也可以獨立運行。
4.2.3 超濾膜基本性能
結合國內外超濾膜材料選擇和使用情況,依據本裝置的生產工藝擬選膜材料為:內壓式選聚醚砜(PES);外壓式選聚偏氟乙烯(PVDF)。內壓和外壓式超濾膜各有優缺點,基本條件為出水SDI≤3,膠體硅去除率≥99%(10℃),孔徑分布均勻,范圍0.01~0.1μm,跨膜壓差<2kg/cm2,平均通量<60L/m2/h,斷絲率≤1%。
4.2.4 超濾反洗
超濾裝置在運行中由于水中各類物質的污染,超濾的透膜壓差(TMP)會上升。當其達到設定值時就需要對超濾膜進行反洗,以降低透膜壓差。任何一列超濾裝置的反洗和化學清洗都是在線進行的。
4.2.5 超濾裝置化學清洗系統
化學清洗裝置根據給水水質和所選用超濾裝置膜元件的特性確定,清洗系統包括清洗藥箱(含電加熱設備)、清洗泵、清洗過濾器、閥門、管道及就地流量及壓力表組成等。
4.3 過濾系統控制
超濾裝置的運行及反洗為自動控制,超濾系統的運行、反洗、次氯酸鈉加藥、化學清洗等具體設備操作由整套除鹽水處理控制系統(DCS)對超濾系統的整體啟動/停止進行操作,并能夠將超濾系統的運行/停止/故障狀態信號上及其它控制要求信號傳至DCS。
5 小結
增加預處理系統后可達到的運行效果:
參考文獻:
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