王利軍 王廣偉
摘 要 大慶油田化工集團甲醇分公司,由中國成達化學工程公司承擔工程設計。工藝采用的是上海國際化建工藝生產技術,即以天然氣為原料、一段蒸汽轉化、壓縮、25MPa高壓合成、雙塔精餾制甲醇的生產路線。為提高工藝技術水平、降低能耗,裝置經過不斷改進完善,現采用純氧二段爐、蒸汽透平驅動、低壓合成、三塔精餾制取甲醇的生產路線。擴能改造后的裝置生產能力可以達到年產10萬噸甲醇。
關鍵詞 甲醇;工程設計;天然氣
1 純氧二段轉化爐的工藝原理
純氧二段轉化爐在一段轉化爐之后新增加的一套設備,利用高壓(2.1MPa)、氧氣純度(O2≥99%)與一段轉化爐轉化氣中的過剩氫氣完全燃燒產生的熱量和水蒸氣,在二段轉化爐中的催化劑作用下,進一步對一段轉化爐出口氣體中的殘余甲烷及另一股40%原料氣天然氣進行轉化。二段轉化爐注入高純度氧氣的主要作用是:①是消耗掉一段轉化氣中多余的氫氣,減少進入合成系統的惰性氣體組分量,有利于甲醇合成的正反應,從而提高合成率;②燃燒放出的熱量滿足部分新鮮原料氣天然氣轉化所需要的熱量,同時產生蒸汽供動力裝置使用,降低裝置的能耗、物耗;③能減少弛放氣的排放量。
純氧二段轉化爐其主要的化學反應如下:
2 純氧二段爐轉化爐的應用效果
2.1 純氧二段爐與一段爐的差異
一段爐在使用過程中存在以下問題:
(1)長期使用爐管易老化蠕變,易損壞爐管;
(2)操作上時刻對火嘴燃燒情況進行監控,火嘴燃燒不好,造成爐管局部過熱,易損壞爐管。
(3)在開停工過程中或裝置負荷發生劇烈變化時,一段爐上、下尾管易發生泄漏;
(4)燒嘴長期使用易導致燒嘴積碳,清洗工作非常繁重,燒嘴積碳還會引起燃燒紊流和舔管現象發生,造成管壁局部超溫;
(5)爐管在更換催化劑時,費時、費力。
一段轉化爐爐管多、管徑細,在更換催化劑時,需將每根管內催化劑抽出,在經過空
管測量壓差,檢查是否有堵塞現象才能裝填新催化劑。在裝填催化劑時也比較復雜,由于爐管長,防止催化劑摔碎,故需將催化劑裝在帆布袋中,用尼龍繩緩慢送人爐管底部觸媒托盤上,向下抖動使催化劑全部裝入爐管內,拉回帆布袋,為防止催化劑架橋,在裝填過程中輕輕震蕩爐管。每裝填一次后要用測深米尺測定剩下高度,如此反復進行將爐管全部裝填完,再次對爐管進行壓差檢測。二段爐在更換催化劑時比較簡單,二段爐成筒型,內徑粗,故在更換上比較方便、省時。
二段爐投入系統后的異常處理
2.2 原料氣天然氣中斷
短時間中斷,關閉氧氣入二段爐調節閥組,確認跨線閥已關閉,同時打開進入氧氣加熱
器的保護蒸汽調節閥(HIC1301),確認氧氣放空調節閥全開;打開入二段爐原料氣線保護蒸汽閥(FI1308A),同時關閉入二段爐原料氣天然氣調節閥組及副線閥(FIC1304),打開氧氣燒嘴事故蒸汽,防止設備超溫。若是長時間中斷,執行轉化工序緊急停車操作規程。
2.3 氧氣中斷
短時間中斷,首先打開氧氣燒嘴事故蒸汽,同時打開氧氣加熱器保護蒸汽調(HIC1301),關閉氧氣入二段爐調節閥組,確認跨線閥已關閉,降低原料氣壓縮機送氣量,然后關閉原料氣天然氣入二段爐調節閥組及副線閥(FIC1304),同時打開入二段爐原料氣保護蒸汽閥(FI1308A);長時間中斷,降低入界區天然氣總量,執行二段爐停車操作規程。
3 結束語
(1)工業總結表明,純氧二段爐的轉化率高,副產中壓蒸汽更多,使車間整套裝置工藝蒸汽量的需求達到了自給自足,大大降低了成本單耗。
(2)由于燃燒純氧,操作溫度比較高,故對設備材質要求比較高。