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安塞油田井下作業清潔生產技術研究與應用

2019-10-16 03:00:02邱家友朱明新黃軍強吳海闊劉德來
石油化工應用 2019年9期
關鍵詞:作業

邱家友,朱明新,黃軍強,吳海闊,劉德來,蔣 娜

(中國石油長慶油田分公司第一采油廠,陜西延安 716000)

安塞油田所轄油區以黃土塬地貌為主,生態環境脆弱,植被污染后難以恢復,其主力區塊位于延安市“四河三庫”環境敏感區域,年產生含油污泥約8 000 t,作業產生的含油污泥占到總量的50 %以上,安全環保風險大,因此推進井下作業清潔生產,立足“井筒控制、井口預防、地面補防”技術思路,搞好末端治理的同時加強前端防控,是油田效益開發和良性發展的一項重要舉措[1-3]。

1 清潔生產現狀

安塞油田地處“三庫四河”環境敏感區,點多面廣、區域分散,年產生含油污泥約8 000 t,作業產生的含油污泥占到總量的50 %以上,每噸含油污泥的處置費用達到1 200 元,每年處置含油污泥的費用高達1 000萬元,其中井下作業年產生污油泥4 000 t,主要來源于三個方面:

(1)起管桿時油水從井口噴出,灑落在井口周圍;

(2)起抽油桿作業時,抽油桿上原油、蠟塊陂帶出,滴落在井口周圍;

(3)蠟、原油刺洗時落在防滲布上,防滲布不可重復利用,變另一種污染物。

2 清潔生產工藝前期試驗

針對井下作業時存在“油水噴出、原油蠟塊滴落在井口、原油蠟塊落在防滲布產生另一種污染”等三個方面污染[4],結合調研東部油田清潔生產工藝,認為密閉清洗、鋼制箱體平臺可達到清潔生產目的,但均存在費用較高。因此,在密閉清洗、鋼制箱體平臺試驗的同時,開展了高分子防滲材料優選。

2.1 密閉清洗

清洗設備主要由真空超導加熱清洗和污油污水回收處理兩部分組成,安裝井口刺洗裝置后連接好污油污水回收管線,在井口進行油桿外壁的刺洗,同時將溢出的污油污水進行同步回收;油桿清洗完畢并提出油井后,打開卸油器,將油管內壁清洗干凈。

2.1.1 抽油桿清洗 先后試驗了同步清洗回收、殘液遺留井筒兩種方式。

2.1.1.1 同步清洗回收 在井口安裝清洗器對抽油桿進行同步清洗,井下不下入眼管,實現抽油清洗后立即返出,達到同步清洗同步回收的目的。試驗時殘液循環出井筒,清洗器縱向高度短(10 cm),回收管管徑偏小(38 mm,與熱水出口管徑一致),影響回收效果(見圖1)。

2.1.1.2 殘液遺留井筒 先下入花管,在井口安裝清洗器及刮蠟膠芯,起抽油桿的同步清洗刮蠟,殘液從眼管流入井筒。試驗發現,清洗通道較長(增加花管),清洗質量及效率較高,但殘液以及蠟質都流到井筒內,對油井后期生產有一定影響。

圖1 同步回收清洗示意圖

下入花管后,熱洗液能進入井筒,增加了熱洗通道,使得清洗通道較長,清洗質量及效率較高。但殘液以及蠟質難以排出,存在流到井筒內風險,對油井后期生產有一定影響。

對比而言,殘液遺留井筒對東部油田結蠟輕微適用性強,而安塞油田結蠟嚴重,適應性較差,優選同步清洗回收工藝,但需進一步開展優化改進,提高清洗效果。

2.1.2 油管清洗 先后試驗了蒸氣清洗、膠芯清洗等兩種方式。

2.1.2.1 井口注蒸氣清洗 不插軟管蠟質全部洗入井筒內,未達到井筒清潔目的;下入高壓軟管可用于泄油器打不開井,但延長8 h,且當氣油比較高時存在溢流風險。

如井深1 500 m,動液面800 m,受熱前井內溫度t1=40 ℃,井內液V1=6.3 m3。由理想氣體狀態方程:PV=nRT,受熱前T1=273+40 K,加熱后T2=273+80 K,則V2=1.13V1,計算井筒環空充滿氣油比≥30 m3/t,井筒環空充滿,存在溢流風險。

2.1.2.2 下膠芯清洗 先打開泄油器,然后從井口投入清洗膠芯,利用快速接頭連接水泥車推動下行,利用機械刮削力和水力噴射兩重效果清洗。試驗發現,入井水量少(平均入井水量3 m3),有利于油層保護,同時作業時間短,1 h 即可完成內壁清洗需要水泥車和罐車配合,單井作業增加約2 700 元;對于泄油器無法打開井無法清洗。

對比而言,膠芯清洗相對效果較好,但需對密閉清洗車進行改進,增加高壓設備。

2.2 鋼制箱體平臺作業

由擺放油管桿箱體、井口作業平臺和圍欄輔助三部分組成,箱體用于油管、桿作業擺放;溢流污油經作業井口平臺流至箱體,施工結束后集中回收。

借鑒吉林油田采用的技術參數和設計形狀加工鋼制箱體,主要由3 具油管箱體、3 具抽油桿箱體及1 個井口集油箱體組成,箱體底部均為4 mm 鋼板,總重8.8 t,在杏18-12 井進行了現場試驗,刺洗油管桿過程中750 kg 油水混合物全部集中在作業箱內,但質量過大,裝卸、現場擺放不便,箱體間對接密封效果及與井口適應性差。

2.3 高分子防滲材料

初選聚氯乙烯材料,采用5.5 m×2 m×3 mm×10 塊防滲布拼接鋪設,總質量約500 kg,使用無縫鋼管互相插接成框架作為支撐,重復應用2 口井,主要存在質量及體積較大,不便于運輸及現場擺放等問題,需進一步優選。

3 后期優化改進

經過前期試驗,需針對安塞油田氣油比較高、井筒結蠟較嚴重特點,需開展密閉清洗工藝優化改進,并按照方便運輸原則改進鋼制箱體設備、優選高分子防滲材料。

3.1 密閉清洗

3.1.1 抽油桿刺洗

3.1.1.1 施工工藝 優選同步清洗回收,并安裝刮蠟膠芯及高壓清洗水嘴,達到“水力射流+高溫溶化+膠芯刮蠟”多重效果,原油污水由負壓泵回收。

3.1.1.2 設備改進 圍繞清洗效率及殘液回收率,從清洗器縱向高度、增設高壓清洗噴嘴、殘液回收管徑及設備等方面進行優化(見圖2、圖3)。

圖2 清洗腔內高壓清洗噴嘴示意圖

圖3 設備改進項目圖

具體管徑優化計算如下:

已知管徑為38 mm 時回收管出口P=1 MPa。

總體來說,煤樣在不同浸泡時間下的單軸壓縮曲線具有相似的特征,在受載初期單軸壓縮曲線均呈上凸型,達到峰值應力以后又迅速跌落。說明無論是自然煤樣還是有機/酸復合溶液浸泡后煤樣均具有一定程度的壓密階段和脆性特征,不同的是,隨著浸泡時間的增加,煤樣的彈性模量和峰值強度逐漸減小,而峰值應變和總應變呈增加的趨勢。

3.1.1.3 施工參數 根據結蠟特征、析蠟溫度要求,分別試驗了高溫低壓、低溫高壓兩種參數,優選低溫高壓參數,排量由熱平衡Q吸=Q放計算。

高溫低壓:參數為溫度110 ℃、清洗壓力4 MPa,存在蠟不能擊散、受熱膨脹影響井口殘液噴濺;

低溫高壓:參數為溫度75 ℃~85 ℃、清洗壓力10 MPa,井口殘液無噴濺,能達到清洗效果。

3.1.2 油管內壁清洗

3.1.2.1 改進“膠芯清洗”對密閉清洗車增加高壓設備,滿足現場推動清洗膠芯要求;圍繞清蠟效果、防止蠟質進入油層確定溫度、壓力、排量等參數。

3.1.2.2 試驗油管提出井口單根清洗 為滿足對泄壓器打不開井油管提出井口單根清洗要求,自主研發設計了快速接頭、防噴回收夾筒(見圖4、圖5),使降低占井時間突破性進展。

快速接頭:設計為插入式,比油管旋塞絲扣接頭時間降低2/3。

防噴回收夾筒:采用氣動及時抱緊、松開,及時回收殘液。

圖4 快速接頭

圖5 防噴回收夾筒

3.1.3 油管外壁清洗 從套氣閘門注入熱水,經油管外壁清洗器清洗后,產生原油、污水由負壓泵回收,具體施工參數要求為:

(1)溫度高于析蠟點,60 ℃以上,適當控制溫度,可提高排量;

(2)排量≥2 m3/h(以提油管速度40 秒/根,提出油管溫度大于析蠟點計算);

(3)水量滿足逐根清洗要求。

3.2 鋼制箱體設備研制與優化

便于搬遷、安裝要求,自主設計,對井口集油箱體、箱體尺寸及箱體間搭接方式改進。

(1)箱體尺寸改進:6 個大箱體改進為10 個管、桿同橋小箱體,由8.8 t 下降到5 t。

(2)井口集油箱體改進:改為井口集油托盤和導油槽,將井口流出的原油導至油管桿箱體內。

(3)搭接方式改進:搭瓦楞板拼接改為臺肩搭接,便于現場施工。

3.3 高分子防滲材料優選

(1)優選原則:按照耐熱、拉伸強度和延伸率性能好、輕量化及可回收原則選取,解決油污回收和防止二次污染問題。

(2)優選結果:經3 次選型,選用聚胺脂涂層軟體材料,總重80 kg,且廠家回收循環利用,不產生二次污染;室內測試,抗拉伸及熱老化等性能良好,預測重復利用150 井次以上(見表1)。

4 現場應用效果

4.1 現場應用情況

表1 高分子防滲材料技術指標

2017 年立足“井筒控制、井口預防、地面補防”技術思路,推廣試驗密閉式清洗、鋼制箱體平臺、高分子防滲材料作業等3 種工藝,共實施300 井次,減少油泥120 t,減少一次性防滲布7.5 t,減少原油損失22.5 t。

(1)密閉清洗:結合井筒狀況,優選工藝,實施52井次,實現井液不出井。

(2)鋼制箱體平臺:現場擺放時間由6 h 下降到2 h,實施118 井次,污油集中回收,實現出井不落地。

(3)高分子防滲材料:單塊聚胺脂高分子涂層軟件材料最多已用60 井次,外觀無破損,可持續使用。共實施130 井次,配套擋板隔離,實現了油污全部回收(見表2)。

表2 井下作業清潔生產實施情況

4.2 經濟效益評價

減少污油泥120 t、防滲布7.5 t,處理按每噸1 000元計,節約12.75 萬元;減少一次性防滲布、鍋爐車刺洗及原油損失,2 010 元/井次,共計60.3 萬元,合計產生經濟效益73 萬元,同時達到減少污染、促進油區的生態環境建設,社會效益和環境效益顯著,形成的技術體系對長慶油田其他區塊具有很好的借鑒意義(見表3)。

表3 井下作業清潔生產經濟效益統計表

5 認識及下步建議

(1)開展清潔生產工藝達到前端削減環保問題目的。形成清潔生產工藝技術體系,現場應用152 口,單井減少油泥0.18 t 以上,達到了清潔生產目的。

(2)清潔生產工藝優化后具有較好的適應性,但密閉清洗存在蠟遺留井筒、延長占井周期等問題,需結合地層壓力、井況、結蠟等情況,仍需進一步改進。

(3)清潔生產是一項系統工程,需源頭減少修井工作量。堅持“多維護、少修井”理念,加大井筒綜合治理,降低作業頻次,減少井下作業工作量,從源頭實施清潔生產。

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