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地熱預查孔深孔段?131/79 mm取心鉆具的研制與應用

2019-10-10 08:13:02張曉梅孫智杰
鉆探工程 2019年9期

張曉梅, 孫智杰

(1.山西工程職業(yè)學院,山西 太原 030032; 2.山西省第三地質(zhì)工程勘察院,山西 晉中 030620)

1 工程概況及地質(zhì)要求

1.1 工程概況

“山西省鄉(xiāng)寧縣十里鋪一帶地熱資源可行性預查”屬山西省2014年度地質(zhì)勘查基金項目。項目實施的主要目的是:通過在山西省鄉(xiāng)寧縣十里鋪一帶實施地熱資源勘查及地熱資源預查深孔施工,基本查明預查區(qū)域熱礦水形成條件,進行地熱資源評價分析,為發(fā)展鄉(xiāng)寧縣的地方經(jīng)濟,改善生活環(huán)境質(zhì)量,提高人民生活水平,改善鄉(xiāng)寧縣的投資環(huán)境創(chuàng)造良好的條件。

地熱預查鉆孔是按探采結(jié)合井設計的,在分段完成取心、巖屑錄井、物理測井等之后,下管固井,依次成井。設計的鉆孔結(jié)構(gòu)要素為:0~150 m,松散覆蓋層,孔徑394 mm,下?377 mm雙面埋弧焊螺旋井管并固井;150~730 m,三疊系、二疊系煤系地層,孔徑311 mm,下?273 mm石油套管并固井;730~1595 m,二疊系、石炭系煤系地層,孔徑241 mm,下?178 mm石油套管;1595~2000 m,奧陶系、寒武系地層,孔徑152 mm,裸眼。鉆孔設計結(jié)構(gòu)如圖1所示。

地質(zhì)時代層底深度/m取心要求鉆 孔 結(jié) 構(gòu)Q2+Q3150T1+P2sh+P2s730P1+C1475Q2f1595Q2s+Q2x+O12000不取心間斷判層取心全段連續(xù)取心

圖1鉆孔設計結(jié)構(gòu)
Fig.1Drilling structure design

1.2 施工簡況

該項目于2016年12月初開始實施,2018年12月底項目完結(jié)。鉆探施工于2017年5月14日開鉆,2018年4月12日終孔,總歷時約11個月。鉆探施工期間,復雜垮塌孔段堵漏、護孔、固壁累計約4個月;封閉孔段驗孔、換漿、下管、水泥注漿、候凝累計約45 d;分孔段物理測井累計約15 d;其他停待累計約30 d;正常鉆進累計約120 d;累計提鉆取心鉆進123個回次,取心進尺694 m;其中,深孔段1362~2008 m,連續(xù)提鉆取心112個回次,取心進尺646 m。施工期間未發(fā)生惡性孔內(nèi)事故及人身安全、設備事故。

清孔洗井及抽水試驗準備工作于2018年4月13日-5月9日期間進行,先后完成了深井潛油電泵“QYDB149-30/1000”的委托定制、現(xiàn)場安裝調(diào)試及前期試抽水。5月10日-6月10日,按項目水文地質(zhì)設計方案要求,進行了完整的抽水試驗工作,圓滿結(jié)束了項目的野外工程施工部分。隨后轉(zhuǎn)入室內(nèi),完成資料整編、項目驗收及成果匯交。

1.3 地質(zhì)要求

1.3.1 地質(zhì)取心

松散巖層至石炭系本溪組地層孔段,進行分層斷續(xù)取心(滿足鉆孔編錄和化學分析要求),并按設計要求取出工程力學巖心樣;對無巖心鉆進孔段,做好巖屑錄井工作。根據(jù)地質(zhì)設計具體要求錄井巖屑樣品的撈取間距為2~5 m;奧陶系及下伏寒武系層位,要求全段不間斷取心,完整基巖采取率≮70%,破碎帶基巖采取率≮40%[1-2]。

1.3.2 地質(zhì)編錄

對巖屑和巖心要仔細觀測記錄其成分、不同成分巖屑所占比例及其隨鉆進深度的變化,以判定地層的巖石名稱及變層的深度。

1.3.3 孔斜測量

應保持垂直鉆進,相應深度的孔斜控制為:300 m內(nèi)≯1°,1000 m內(nèi)≯3°,2000 m內(nèi)≯7°。

1.3.4 孔深誤差

孔深誤差≯1/1000。

1.3.5 測井及抽水試驗

測井前停鉆時間≮24 h,保證數(shù)據(jù)具有代表性、可靠性。測井項目包括:視電阻率、電化學、放射性、井溫、井徑、井斜、密度等;鉆至每段巖組頂?shù)装寮敖K孔時,均要進行測溫。

洗井后進行24 h以上的穩(wěn)定水位觀測,然后進行抽水(降壓)試驗。要求降低3次水位的穩(wěn)定流抽水試驗[3]。

2 主要設備及配套機具

2.1 主要鉆探設備

TSJ3000/445A型水源鉆機,單繩提升能力135 kN,4擋變速加無級調(diào)速電機,配置功率180 kW;31 m高K型井架及2.5 m高鉆井平臺,額定載荷1350 kN; F-500型往復式泥漿泵,排量1980 L/min,額定泵壓9.5 MPa,配置功率400 kW。

2.2 鉆桿與鉆鋌

?89 mm石油鉆桿,接頭外徑127 mm;?178、159 mm鉆鋌各6根,鉆鋌內(nèi)徑70 mm。

2.3 主要取心鉆具

(1)?194 mm石油系列單動雙管鉆具,用于?311 mm及?241 mm口徑,二疊系砂巖、頁巖、煤層及頂、底等層段的間斷判層提鉆取心。

(2) ?152 mm石油系列單動雙管取心鉆具用于奧陶系中統(tǒng)峰峰組中下部及上、下馬家溝組層段連續(xù)取心。

(3)鉆孔結(jié)構(gòu)變更后,專門研制的?131/79 mm單動雙管加長鉆具,用于奧陶系下統(tǒng)冶里組及寒武系層段連續(xù)提鉆取心[4]。

3 鉆孔結(jié)構(gòu)變更及取心難題

3.1 鉆孔結(jié)構(gòu)變更

該孔在1320~1695 m孔段,存在三層較大的漏失垮塌段。鉆進過程中,先是沖洗液消耗增大,后來完全不返漿,頂漏鉆進至1695 m處,孔內(nèi)陸續(xù)出現(xiàn)掉塊、垮塌現(xiàn)象,造成4次卡鉆事故,安全施工很難保證。

對于上覆的三層較大的孔漏孔塌段,先后采用了靜壓注水泥漿、高壓注水泥漿、泥灰?guī)r段高壓旋噴注水泥漿等多種方法,注入水泥約100 t,耗時110余天,最終還是沒有徹底解決該孔段鉆孔漏失和孔壁垮塌難題,被迫下入?146 mm地質(zhì)套管350 m,接箍內(nèi)徑134 mm。

鉆孔由原來的?152 mm終孔變更成小于134 mm口徑終孔,1695~2000 m孔段,無法再采用石油系列?152 mm單動雙管取心鉆具。考慮到?146 mm地質(zhì)套管接箍內(nèi)徑和?89 mm石油鉆桿接頭外徑的限制,必須專門研制出鉆孔口徑133~128 mm、適合于長回次(9~10 m)鉆進的單動雙管取心鉆具。鉆孔設計結(jié)構(gòu)與鉆孔竣工結(jié)構(gòu),分別如圖1、圖2所示。

3.2 常規(guī)取心鉆具存在的難題

(1)對于深孔段采用大提鉆取心工藝,常規(guī)的地質(zhì)巖心鉆探單動雙管取心鉆具有效長度僅3 m左右,回次進尺短,提鉆次數(shù)多,從而嚴重影響了施工進度。

地質(zhì)時代層底深度/m取心要求鉆 孔 結(jié) 構(gòu)Q1+Q2127未取撈粉T1+P2sh+P2s8485次P1+C11296次Q2f136029次Q2s+Q2x+O1169530次∈200853次

圖2鉆孔竣工結(jié)構(gòu)
Fig.2Completed structure of the borehole

(2)常規(guī)的地質(zhì)巖心鉆探單動雙管取心鉆具內(nèi)、外管直徑一般采用標準級配(?108/89或89/73 mm),內(nèi)、外管之間環(huán)狀通水間隙較小,對泵量要求也較小(120 L/min左右),這與施工現(xiàn)場配置的F-500型泥漿泵正常供液泵量(1980 L/min)嚴重不匹配。

(3)常規(guī)的地質(zhì)巖心鉆探單動雙管取心鉆具所配套的雙管取心鉆頭一般采用:內(nèi)水槽→唇面水口→外水槽的水路設計,通水面積較小,同樣與施工現(xiàn)場的F-500型泥漿泵供液泵量嚴重不配套。

(4)現(xiàn)場配置的轉(zhuǎn)盤式水源鉆機與巖心鉆機相比,轉(zhuǎn)速非常低、孔內(nèi)鉆柱擺動大,回轉(zhuǎn)不平穩(wěn),卷筒控制加壓,孔底壓力不均勻,影響著單動雙管取心鉆具的取心效果。

4 取心技術難題與解決方案

針對上述問題,我們與湖南某鉆具制造公司合作攻關,共同研制了?131/79 mm單動雙管取心鉆具(如圖3所示),專門用于該孔的深孔段取心鉆進。

圖3?131/79mm單動雙管取心鉆具
Fig.3?131/79mm swivel-type double-tube core drilling tool

4.1 鉆具結(jié)構(gòu)改進與取心鉆柱組合力學特性

4.1.1 鉆具結(jié)構(gòu)改進

(1)鉆具的外管與內(nèi)管分別由3根長3 m左右管材連接,使鉆具總體長度加長到10 m,把單回次最大有效進尺長度提高到9.5 m以上,與常規(guī)的取心鉆具回次進尺長度相比,提高了3倍以上。

(2)鉆具的內(nèi)、外管選用加厚非標管材,外管?117.5 /103 mm,內(nèi)管?95.5/85.6 mm,既保證了環(huán)狀通水面積,又提高了整體的剛度與強度,基本滿足了現(xiàn)場水井鉆機大扭矩、低轉(zhuǎn)數(shù)、大泵量的技術參數(shù)要求。

(3)在保留原配雙管取心水路設置的基礎上,在鉆頭底面唇部打通了8個?10 mm底噴水眼,加大了鉆頭有效通水面積, 使鉆進過程中的水力壓降大幅度降低。

(4)外管連接采用?127 mm特型巖心管接箍或?130 mm金剛石擴孔器兩種方式,根據(jù)實際鉆進時的效果選擇合理的連接組合。

(5)該鉆具配置的變徑接頭,可與?89 mm鉆桿柱或?121 mm鉆鋌柱+?89 mm鉆桿柱直接連接,形成不同的取心鉆柱組合,由使用者根據(jù)鉆具的連接剛度和回轉(zhuǎn)穩(wěn)定性予以選擇。

(6)該鉆具配置的變徑接頭,長度加長、外徑加大,在鉆具總成兩頭形成兩個基本的“扶正”點,能基本保證鉆具的平穩(wěn)回轉(zhuǎn)[4-6]。

4.1.2 取心鉆柱組合

取心鉆柱組合包括:取心鉆具總成和與其連接的鉆鋌柱或鉆桿柱。其組合要素包括:取心鉆具總成外管的連接方式(金剛石擴孔器或巖心管接箍)以及取心鉆具總成之上所連接的鉆柱類型(鉆桿柱或鉆鋌柱)。

為便于分析敘述,將?131/79 mm取心鉆柱組合按不同聯(lián)接方式,分成A型、B型、C型、D型。各種鉆柱組合程序與優(yōu)缺點簡析如表1所示。

表1 ?131/79 mm取心鉆柱組合及優(yōu)缺點簡析Table 1 Brief analysis of ?131/79mm core drill string combination and its advantages & disadvantages

4.1.3 鉆柱組合力學特性分析

4.1.3.1 鉆柱剛度特性

B型和D型鉆柱組合較好,A型和C型鉆柱組合次之。對比分析如下:

B型和D型組合的共同特點為粗徑取心鉆具之上連接?121 mm鉆鋌柱,在孔底形成約29 m長的粗徑塔式組合,剛度較好。其中B型又優(yōu)于D型,因為B型組合中的10 m長取心鉆具外管是由2只與?131 mm鉆頭直徑相匹配的PCD擴孔器連接,而D型組合取心鉆具外管則是用巖心管接箍連接。

A型和C型組合的共同特點為粗徑取心鉆具之上連接?89 mm鉆桿柱,在孔底的粗徑鉆具長度僅有10 m,鉆柱剛度次之。其中A型又優(yōu)于C型,因為A型組合中的10 m長取心鉆具外管是由2只與?131 mm鉆頭直徑相匹配的PCD擴孔器連接,而C型組合取心鉆具外管則是用巖心管接箍連接,外徑127 mm[7]。

4.1.3.2 鉆進加壓特性

B型和D型鉆柱組合較好,A型和C型鉆柱組合次之。對比分析如下:

B型和D型組合的共同特點為粗徑取心鉆具之上連接?121 mm鉆鋌柱,鉆進時鉆頭所需壓力主要來源于粗徑取心鉆具和鉆鋌柱,孔內(nèi)鉆柱中和點靠近孔底,鉆桿柱拐點少,鉆柱筆直狀態(tài)較好,鉆孔軌跡形成過程中不易偏斜。其中D型要優(yōu)于B型,原因是粗徑取心鉆具的外管連接方式不同。D型組合用接箍連接,直徑小,與孔壁間形成的支點少,作用于鉆頭上的壓力損耗少。而B型組合則相反,在滿足正常鉆進壓力的條件下,所需提供的附加壓力較大,從而導致中和點大量上移,對鉆柱的回轉(zhuǎn)狀態(tài)及剛度特性產(chǎn)生不良影響。

A型和C型組合的共同特點為粗徑取心鉆具之上連接?89 mm鉆桿,鉆進時鉆頭所需壓力主要來源于粗徑取心鉆具和鉆桿柱,由于鉆桿單米質(zhì)量遠小于鉆鋌單米質(zhì)量,因而孔內(nèi)鉆柱中和點遠離孔底,鉆桿柱拐點多,鉆柱筆直狀態(tài)較差,鉆孔軌跡形成過程中易偏斜。其中C型組合優(yōu)于A型組合,原因分析與前兩類組合相同。

4.1.3.3 回轉(zhuǎn)狀態(tài)特性

主要表現(xiàn)在粗徑取心鉆具外管連接方式上,鉆具與孔壁的支點數(shù)量,決定了鉆具回轉(zhuǎn)的穩(wěn)定性。據(jù)此分析,A型和B型鉆柱組合較好,C型和D型鉆柱組合次之。對比分析如下:

A型和B型組合,取心鉆具外管均是用2只與鉆頭直徑相匹配的PCD擴孔器連接,鉆具回轉(zhuǎn)時有4個支點導正,運動狀態(tài)相對穩(wěn)定。其中B型組合優(yōu)于A型組合,原因在于B型組合中,粗徑取心鉆具之上連接了鉆鋌柱,中和點相對低,有利于改善鉆具的回轉(zhuǎn)狀態(tài)。

C型和D型組合,取心鉆具外管均是用2只巖心管接箍連接,直徑比擴孔器小20 mm,鉆具回轉(zhuǎn)時僅有2個支點導正,運動狀態(tài)穩(wěn)定性相對于擴孔器連接較差。其中D型組合優(yōu)于C型組合,原因在于D型組合中,粗徑取心鉆具之上連接了鉆鋌柱,中和點相對低,有利于改善鉆具的回轉(zhuǎn)狀態(tài)[8]。

綜上分析,在用不同鉆柱組合分別進行實鉆試驗之后,最終選擇了D型鉆柱組合。

4.2 鉆具改進與設備參數(shù)調(diào)整

4.2.1 鉆具與設備匹配狀況

如上所述,在鉆孔設計結(jié)構(gòu)被迫變更后,原來配置的?152 mm石油系列單動雙管取心筒已無法使用,只能采用地質(zhì)巖心鉆探小口徑單動雙管取心鉆具。而施工現(xiàn)場配置鉆探設備卻是3000 m轉(zhuǎn)盤式水源鉆機和石油系列F-500型泥漿泵,其加壓方式、轉(zhuǎn)速范圍、泥漿泵供液排量等,都與擬用取心鉆具鉆進時的參數(shù)要求嚴重不匹配。

4.2.2 參數(shù)調(diào)整改進思路

設備與鉆具相向調(diào)整改進,鉆進參數(shù)趨于基本匹配。通過鉆機、泥漿泵所配動力的無級調(diào)速特性,相對于常規(guī)的大口徑牙輪或復合片鉆進而言,調(diào)高轉(zhuǎn)速、調(diào)小泵量;通過改進鉆具的結(jié)構(gòu),增大通水面積,改變PDC鉆頭的唇面形狀、復合片類型,使鉆頭適合于大壓力、低轉(zhuǎn)速鉆進[7-9]。

4.2.3 參數(shù)調(diào)整改進過程

該孔自孔深1320 m完全漏失后,一直采用頂漏鉆進。無論是牙輪鉆具還是石油取心筒鉆具,泵壓顯示均為0。在下入?146 mm地質(zhì)套管(花管與實管組合)之前,還時常伴有含水層“倒吸水”現(xiàn)象。在下入新研制的試驗鉆具之前,先下了一趟?131 mm無心鉆具,在清理孔底殘渣之后,換徑鉆進約7 m,為試驗鉆具創(chuàng)造了條件。

第一回次試驗:下入A型鉆柱組合,鉆頭水路未改進。鉆壓從20 kN逐漸加大到70 kN,轉(zhuǎn)速96 r/min,全泵量1980 L/min,泵壓顯示8.5 MPa,進尺約0.7 m,實鉆2 h之后不再進尺。提鉆發(fā)現(xiàn):鉆頭沒有與孔底接觸,擴孔器、鉆桿接頭(?127 mm)明顯磨損,鉆頭內(nèi)水槽及唇面水口處有明顯的高速射流拉槽。初步分析:貌似的進尺為鉆桿柱壓縮彎曲,所加的鉆壓被高速射流的反沖力和擴孔器、鉆桿接頭孔壁阻力共同作用相抵消,造成了無法正常進尺。改進措施:增大鉆頭的有效通水面積,消除因高速射流而形成的反沖力。

第二回次試驗:下入B型鉆柱組合,鉆頭設置了底噴水眼。鉆壓加到40 kN,轉(zhuǎn)速96 r/min,全泵量1980 L/min,泵壓顯示1.5 MPa,進尺9.88 m。提鉆后發(fā)現(xiàn):鉆頭磨損正常,內(nèi)水槽及唇面水口出拉槽不明顯,擴孔器、鉆桿接頭(?127 mm)磨損較輕。初步分析:高速射流反沖力已基本消除,擴孔器、鉆桿接頭(?127 mm)對鉆壓的消耗大幅度降低。改進措施:改變鉆具外管連接方式,用特制?127 mm巖心管接箍代替?130 mm金剛石擴孔器,進一步降低鉆壓消耗。

第三回次試驗:下入C型鉆柱組合,鉆頭設置了底噴水眼。鉆壓加到40 kN,轉(zhuǎn)速96 r/min,泵量500 L/min,泵壓顯示1.5 MPa,進尺8.87 m。提鉆后發(fā)現(xiàn):鉆頭磨損正常,內(nèi)水槽及唇面水口出拉槽不明顯,鉆桿接頭(?127 mm)磨損較輕,但數(shù)量較多。初步分析:高速射流反沖力已基本消除,鉆桿接頭(?127 mm)對鉆壓的消耗大幅度降低,參與加壓的鉆桿數(shù)量較多。改進措施:在取心鉆具之上接入?121 mm鉆鋌柱(2根),減少加壓鉆桿的數(shù)量,降低鉆壓消耗,改善孔底取心鉆柱組合回轉(zhuǎn)狀態(tài)。

第四回次試驗:下入D型鉆柱組合,鉆頭設置了底噴水眼。鉆壓加到50 kN,轉(zhuǎn)速96 r/min,為了節(jié)省用水,將泵量調(diào)整至全泵量的1/4到1/5(400~500 L/min)范圍,泵壓顯示0.5 MPa左右,進尺4.58 m。提鉆后觀察:鉆頭磨損正常,鉆桿接頭(?127 mm)僅有2副且磨損較輕。初步分析:高速射流反沖力已基本消除,鉆桿接頭(?127 mm)對鉆壓的消耗大幅度降低,參與加壓的鉆桿數(shù)量很少。本回次進尺4.58 m,時效1.2 m,巖心采取率95%,巖心完整無殘留。這種鉆具組合比較適合該孔段鉆進。之后,選用D型取心鉆柱組合連續(xù)取心鉆進至終孔。

4.3 鉆具水路改進方案與實施

4.3.1 改進目的

通過改進鉆具水路,來適應F-500型泥漿泵泵量過大的要求,減小液流在取心鉆具總成中的循環(huán)阻力,降低泥漿泵的動力消耗。

4.3.2 改進方案

從3個方面對取心鉆具總成進行水路改進。(1)鉆具的分水接頭增加水眼數(shù)量、擴大水眼直徑;(2)根據(jù)所鉆巖層段的完整性,調(diào)整卡簧座與鉆頭內(nèi)臺階的間隙;(3)對雙管鉆具所配套的雙管取心鉆頭水路進行改進;(4)外管連接方式由雙擴孔器改為雙特制接箍增大鉆具外環(huán)通水面積[10]。

4.3.3 方案實施

鉆具水路改進方案的實施伴隨著鉆進試驗過程,并非一步到位。先解決主要問題,再處理次要矛盾,在使用該鉆具的前十多個回次里,基本上是邊試驗邊改進。

首先,對雙管鉆頭的水路進行了增大處理,原來的主水路變成了副水路解決鉆具的憋泵問題。但經(jīng)鉆進試驗觀察分析,發(fā)現(xiàn)降低泵壓消耗仍有潛力可挖。

其次,我們按照擬定的鉆具改進方案,先后對鉆具的分水接頭和鉆具外管的連接方式進行了具體實施。

其三,對卡簧座與鉆頭內(nèi)臺階間隙的調(diào)整,貫穿于深孔段取心鉆進全過程。其間隙調(diào)整的基本思路是在巖層比較完整、巖心進入內(nèi)管順利的情況下,間隙取大值(10~12 mm),盡量保持鉆具在大間隙工況下運行,進一步減小泵壓損失。

4.4 深孔段取心鉆進其它改進措施

在對比分析、實鉆試驗、確定采用D型鉆柱組合后,為保證深孔段不間斷取心鉆進的效率和質(zhì)量,還對鉆桿柱組合與鉆鋌柱選型方面,進行了一些改進[11-13]。

4.4.1 鉆桿柱調(diào)換

采用約400 m ?89 mm非標石油鉆桿(接頭外徑?121 mm)代替?89 mm標準石油鉆桿(接頭外徑127 mm),既增大了?131 mm孔段的外環(huán)通水面積,又有效減少了鉆桿接頭與孔壁間的鉆壓消耗,有利于提高鉆進時效和降低循環(huán)泵壓損失。

4.4.2 鉆鋌柱選型

?121 mm圓柱面鉆鋌更換為?121 mm螺旋槽鉆鋌,在保持取心鉆具良好的加壓狀態(tài)下,又增大了?131 mm孔徑段的外環(huán)通水面積,有利于深孔段取心鉆進。

5 實用效果

采用專門研制的?131/79 mm雙管取心鉆具在鄉(xiāng)寧地熱預查孔1695~2008 m深孔段連續(xù)取心鉆進,取得了良好的效果。所獲取的巖心連續(xù)完整、標志層清晰、過度層明顯,得到了許多礦產(chǎn)地質(zhì)及水文地質(zhì)專家的一致好評。填補了該區(qū)域寒武紀層位無巖心的空白,該段巖心還作為了山西省第三地質(zhì)工程勘察院新上崗礦產(chǎn)地質(zhì)及水文地質(zhì)技術人員的“教學示范樣本”[14]。?131/79 mm雙管取心鉆具鉆頭鉆進數(shù)據(jù)統(tǒng)計見表2,?131/79 mm雙管取心鉆具鉆進技術數(shù)據(jù)統(tǒng)計見表3。取心效果現(xiàn)場照片見圖4。

表2 ?131/79 mm雙管取心鉆具鉆頭鉆進數(shù)據(jù)統(tǒng)計Table 2 Drilling data of ?131/79mm double-tube core drilling bit

表3 ?131/79 mm雙管取心鉆具鉆進數(shù)據(jù)統(tǒng)計Table 3 Drilling data of ?131/79mm double-tube core drilling tool

6 結(jié)語

通過該孔深孔段采用?131/79 mm雙管取心鉆具取心鉆進施工,從中獲得了一些認識與體會,并提出一些建議。

圖4 取心效果現(xiàn)場照片F(xiàn)ig.4 Pictures of cores at coring site

(1)由于該孔的探采合一特性,在以滿足成井的條件下,當水井設備參數(shù)與小口徑取心工藝要求的參數(shù)嚴重不匹配時,可通過調(diào)整設備參數(shù)與綜合改進小口徑取心鉆具結(jié)構(gòu)予以解決。但從節(jié)省電能消耗和節(jié)省施工用水角度考慮,在深孔段、小口徑取心鉆進時,建議采用巖心鉆探小型泥漿泵替代F-500型泥漿泵,以避免該型泥漿泵長時間在低轉(zhuǎn)速狀態(tài)下工作,容易發(fā)生的泵組運行故障[15]。

(2)不同的取心鉆柱組合對鉆進效率、取心質(zhì)量和回次長度的影響很大。應以鉆柱力學原理為導向,逐步試驗,在進行實鉆效果對比之后來選定。對于類似孔段、口徑、取心要求的項目,建議在鉆具所配雙管鉆頭的唇面復合片排布方式、組數(shù)、形狀選擇、內(nèi)外徑保強措施和鉆具之上的鉆鋌柱數(shù)量等方面,再開展一些試驗研究工作,以便獲得更好的鉆進取心效果。

(3)由于種種原因,為達到加長鉆具的目的,本次研制的?131/79 mm雙管取心鉆具內(nèi)、外管均采用了3根短管用接箍連接的方式,雖然取得了成功,但還存著一些問題。對于這類加長取心鉆具,建議制造廠家研發(fā)采用整根管方案替代短管連接方案,使雙管取心鉆具更加成熟、可靠[16]。

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